楊潔亮


摘 要 工業(yè)核磁共振分析儀中的磁體系統(tǒng)仍然以釹鐵硼的永磁體為主。釹鐵硼材料對(duì)溫度非常敏感,中心磁場(chǎng)強(qiáng)度為1.4T的永磁體系統(tǒng),當(dāng)溫度變化千分之一攝氏度,即1m℃時(shí),磁場(chǎng)強(qiáng)度變化約為1ppm。實(shí)際應(yīng)用時(shí),必須使永磁體穩(wěn)定于某一設(shè)定溫度,從而獲得穩(wěn)定的恒定磁場(chǎng)。
關(guān)鍵詞 磁體系統(tǒng);有源勻場(chǎng);溫度控制
中圖分類(lèi)號(hào) TP2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 2095-6363(2017)16-0106-02
在工業(yè)核磁共振永磁體系統(tǒng)的調(diào)試過(guò)程中,都會(huì)進(jìn)行電磁線圈補(bǔ)償?shù)姆绞秸{(diào)節(jié)磁體的均勻度,但是補(bǔ)償線圈電流的突然變化會(huì)使得磁體溫度突然失衡,必須等待溫度穩(wěn)定后才能繼續(xù)測(cè)試,針對(duì)這一情況,尋找另一種溫控方法或解決溫度突然失衡的辦法成為了工作重點(diǎn),是提高磁體系統(tǒng)調(diào)試效率的前提。
1 系統(tǒng)組成
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
本磁體系統(tǒng)由磁體部分、溫控部分、勻場(chǎng)部分組成。磁體部分由磁鋼9、極靴7、磁軛4以及保溫材料3構(gòu)成;溫控部分由傳感器5、溫控器1和加熱器8構(gòu)成;勻場(chǎng)部分由勻場(chǎng)控制單元2和勻場(chǎng)補(bǔ)償線圈6構(gòu)成。
在系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,為獲得更好的勻場(chǎng)效果,有源勻場(chǎng)補(bǔ)償線圈的導(dǎo)線會(huì)設(shè)計(jì)得細(xì)而密,通常一個(gè)補(bǔ)償線圈的直流阻抗為9~32Ω。當(dāng)補(bǔ)償線圈接入0.2A的電流時(shí),相應(yīng)通道的會(huì)產(chǎn)生功率為0.36~1.28W的發(fā)熱功率。在本系統(tǒng)中,由鉑電阻來(lái)采集溫度數(shù)據(jù),采用16位脈寬調(diào)制的方式調(diào)節(jié)加熱功率。
2 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
將系統(tǒng)上電后,溫控部分首先將磁體加熱使溫度穩(wěn)定在設(shè)定值,本系統(tǒng)為溫度設(shè)定值為41.8℃,穩(wěn)定過(guò)程大約需要7h,穩(wěn)定后溫度波動(dòng)大約0.4m℃。
將其中的一個(gè)勻場(chǎng)補(bǔ)償線圈通入0.2A電流,其線圈電阻為27.23Ω,發(fā)熱功率約為1.1W,此刻溫度傳感器并未檢測(cè)到勻場(chǎng)補(bǔ)償線圈的發(fā)熱量,溫控器仍舊按照傳感器的采集數(shù)據(jù)計(jì)算PWM的輸出。然而短暫的穩(wěn)定后傳感器采集到了磁體的逐漸升溫,溫控器開(kāi)始調(diào)整輸出值。如圖2所示,溫度上升了約6.5m℃,磁體溫度才開(kāi)始出現(xiàn)下調(diào)趨勢(shì),造成了巨大的溫度波動(dòng),大約經(jīng)歷270min后才回到設(shè)定值趨于平穩(wěn)。
為了解決在調(diào)試勻場(chǎng)電流時(shí)對(duì)磁體造成的溫度波動(dòng),將勻場(chǎng)調(diào)試時(shí)補(bǔ)償線圈的發(fā)熱功率提前抵消,將溫控部分與勻場(chǎng)部分采用數(shù)據(jù)線連接,由勻場(chǎng)控制單元將線圈的發(fā)熱功率通知給溫度控制器,使溫度控制器及時(shí)的減少相應(yīng)的輸出功率,以求得對(duì)磁體的加熱能量穩(wěn)定。計(jì)算線圈的發(fā)熱功率由勻場(chǎng)控制單元完成,利用對(duì)每路線圈電阻查表的方式計(jì)算出加熱功率。按照以上思路,修改了勻場(chǎng)和溫控部分的軟件,將兩個(gè)部分聯(lián)機(jī)通訊,在勻場(chǎng)補(bǔ)償電流施加于補(bǔ)償線圈的時(shí)候溫控器相應(yīng)的減少PWM輸出的占空比,使發(fā)熱功率維持補(bǔ)償線圈加載電流前的狀態(tài)。經(jīng)過(guò)測(cè)試,磁體溫度首先會(huì)有一部分跌落,約為1.5m℃,然后進(jìn)入調(diào)整狀態(tài),約70min后達(dá)到穩(wěn)定,如圖3所示。
同樣是對(duì)27.23Ω的線圈中施加了0.2A的電流,勻場(chǎng)和溫控部分聯(lián)機(jī)后比聯(lián)機(jī)前的溫度波動(dòng)小了5m℃,穩(wěn)定時(shí)間縮短了3小時(shí)20分鐘,大大減少了溫度穩(wěn)定的等待時(shí)間,提高了工作效率。但是在補(bǔ)償電流施加于線圈的同時(shí)磁體溫度并不是恒定,而是出現(xiàn)了小的跌落,并沒(méi)有像預(yù)期計(jì)算的維持穩(wěn)定,在分析了磁體系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和計(jì)算后,確定了出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因,因?yàn)閯驁?chǎng)補(bǔ)償線圈的發(fā)熱一部分傳遞給了磁體,另一部分發(fā)散到空氣中,而兩機(jī)聯(lián)機(jī)通訊后溫控器是直接減少了線圈計(jì)算的發(fā)熱功率,沒(méi)有考慮到空氣對(duì)線圈的散熱能力,造成了PWM輸出占空比過(guò)度減小。
由于磁體結(jié)構(gòu)的特殊性,空氣對(duì)補(bǔ)償線圈的熱量傳導(dǎo)計(jì)算結(jié)果與實(shí)際的傳導(dǎo)能力相差較大,采用試湊法調(diào)整勻場(chǎng)補(bǔ)償線圈對(duì)磁體加熱的功率衰減系數(shù),當(dāng)溫控器輸出衰減量為線圈發(fā)熱量的78%的時(shí)候,補(bǔ)償線圈的溫度對(duì)磁體影響較小,27.23Ω的補(bǔ)償線圈施加0.2A電流,磁體的溫度波動(dòng)僅為0.66m℃,且穩(wěn)定時(shí)間僅用了約10min,而且0.66m℃的溫度波動(dòng)在系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中是允許的,沒(méi)有對(duì)輸出結(jié)果造成較大影響。
3 結(jié)論
工業(yè)核磁共振永磁體系統(tǒng)在有源勻場(chǎng)調(diào)試的同時(shí)及時(shí)將調(diào)整信息反饋給溫控器,令溫控器提前對(duì)輸出值作出相應(yīng)改變,大大減小了溫度的跳變幅度和縮短了溫度穩(wěn)定時(shí)間,解決了永磁體系統(tǒng)溫控突然失衡的現(xiàn)象。將有源勻場(chǎng)補(bǔ)償線圈對(duì)磁體的加熱系數(shù)代入到系統(tǒng)中,基本可以實(shí)現(xiàn)調(diào)試過(guò)程零等待,溫度的波動(dòng)幅度在進(jìn)一步調(diào)試過(guò)程中能夠降得更低。
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