王巖

(青島海電發電設備制造有限公司 山東 青島 266000)
【摘要】隨著中國汽車工業的迅猛發展,為其配套的汽車膠管生產企業也得到了快速發展,作為生產膠管總成的關鍵設備——扣壓機的重要性就顯現出來了!其穩定性、便捷性、安全性直接影響著膠管企業的生死存亡!
【關鍵詞】PLC 電子尺
立式扣壓機是汽車膠管總成生產企業的主要設備,其安全性、穩定性、便捷性直接決定著生產企業的經濟效益和社會效益。
三祥公司立式扣壓機以前主要采用繼電器電路,主要工作原理是油泵啟動,用NO、NC兩個接近開關控制扣壓模的閉口和開口范圍,用KA1、KA2拖動電磁換向閥。電路如簡圖:
傳統繼電器電路的弊端主要反映在以下幾個方面:
首先工作不穩定:受扣壓接頭金屬材質的影響,NO、NC精度的影響以及膠管不同工藝材質的影響,扣壓范圍很難控制在工藝范圍之內,不確定因素太多,直接影響了扣壓質量;
其次效率低下:因為工作的不穩定,使得操作工必須具有高度的責任心定期測量扣壓直徑,即增加勞動強度又影響了工作效率;定期保養模具、更換模具后都需要專業的技術人員操控扣壓機,使其模具的開口范圍符合工藝要求。對操作人員的要求即增加了技術人員的工作量,又因為等待等原因造成效率低下。
最后自動化水平低下,不能人機互動:傳統的繼電器模式,在人機互動、產量考核、責任確定、設備維護方面都不盡人意。
針對以上問題,我們使用三菱FX2N-32MR系列PLC和FX2N-2AD模塊,威綸MT6070IH的觸摸屏,米郎IR-100的電子尺(測量范圍為0-100mm,輸出為0-5vDC).通過編制程序,在以下幾個方面取得明顯進展:
首先提高了工作精度,降低誤差:FX2N-2AD的數字范圍為0-40001),對應的電壓范圍為0-10v,因電子尺0-100mm的范圍對應0-5v,所以對應PLC的數字范圍為0-2000,即1mm對應數字量20.其精度不是NO/NC1-4mm2)的感應精度所能比擬的;用數字量自動控制解決了因為不同材質的影響,消除了接近開關機械誤差。部分程序代碼如下:
LDP Y000
FLT D210 D212 //D210 停車位置
DEDIV D212 K10 D214
DEMUL D214 K20 D218
FLT D260 D262 //D260 進車極限
DEDIV D262 K10 D264
DEMUL D264 K20 D268
FLT D230 D232 //D230 退車極限
DEDIV D232 K10 D234
DEMUL D234 K20 D238
FROM K0 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100 //D100 讀入數字量
FLT D100 D102
DESUB D102 D268 D104
DEDIV D104 K20 D106 //D106 顯示扣壓尺寸(mm)
其次提高了工作效率:通過在HMI中建立配方,將不同的模具對應不同的配方,每種配方對應相應的開口、閉口極限等工藝參數,可以修改、保存、新建配方,將操作、維修大大降低;用電子尺控制扣壓范圍,將誤差控制在0.01mm之內,不需要每支都要測量扣壓距離,極大地提高了工作效率。
最后實現人機互動,做到降能節耗:通過人機互動,將不同的故障點在HMI上顯示出來,減少了技術人員的工作量;在PLC中編制程序,當設備一定時間不扣壓,設備自動停止,做到降能節耗;每種產品有不同的產品序號,操作工輸入工號及產量數,到達產量HMI自動提醒,相關信息及時存入歷史數據,產品質量以及產量做到有章可循。對于班組考核、人員考核提供翔實的數據支持。
設備改造后雖然達到了預期的效果,做到了工作穩定,提升了工作效率,降低了勞動強度,但是其造價偏高,對于維修人員、操作人員整體素質要求也相應提高。在設備整體維護,產品信息的及時打印以及車間整體OPC控制是我們以后的工作重點。