劉濤,孫麗影,齊愛靜,陳良超
(1.中油錦州石化分公司機動設備處,遼寧錦州121000;2.北京化工大學,北京100029)
氨壓機入口管線振動原因及改進措施
劉濤1,孫麗影1,齊愛靜1,陳良超2
(1.中油錦州石化分公司機動設備處,遼寧錦州121000;2.北京化工大學,北京100029)
為解決錦州石化公司化工三車間氨壓機入口管線振動的問題,分析管線振動的原因,采取減少管線彎頭、提高焊接質量、增加剛性支承等改進措施。
氨壓機;管線;振動;原因;改進
錦州石化公司化工三車間冷凍崗是順丁橡膠生產的輔助裝置,主要功能是為橡膠聚合裝置提供低溫冷凍鹽水,用以取走聚合反應的熱量。其中,氨壓機是核心設備,冷凍崗共有8AS-17機組3臺,8AS-12.5機組1臺。2008~2009年,公司對原來4臺故障率較高的氨壓機進行了更換,重新將出入口管線進行了配制。新設備投入運行后,一直存在1#~3#氨壓機入口管線振動超標問題,生產過程中多次出現法蘭螺栓松動、墊片泄漏的情況,這對操作人員的人身安全構成直接威脅。為消除管線振動,保證生產安全,對氨壓機入口管線振動的原因進行分析,制定了有針對行的改進措施,并在檢修中得以實施,取得了預期效果。
1.1 氨壓機相關參數
冷凍裝置氨壓機共有4臺,其中3臺型號為8AS-17,1臺型號為8AS-12.5,4臺氨壓機并聯安裝。相關參數見表1。

表1 氨壓機相關技術參數

表2 各測點檢測數值mm
1.2 振動測試數據
現場使用DK100便攜式測振儀對3臺氨壓機入口管線振動情況進行測量,測點見圖1。各測點振幅值,見表2。
表2數據為單開1臺壓縮機時的振動數據,如果同時開2臺8AS-17氨壓機,軸向振動值最高可達到0.7 mm。

圖1 氨壓機入口管線軸測示意圖
1.3 管線振動的原因分析
冷凍氨壓機屬于往復式壓縮機,據文獻[1]報道,往復式壓縮機管道振動原因通常有3種。
1.3.1 氣流脈動
往復式壓縮機的工作特點是吸、排氣流呈間歇性和周期性,因此不可避免的要激發進、出口管道內的流體呈脈動狀態,使管內流體參數,如壓力、速度、密度等隨位置及時間作周期性變化,這種現象稱為氣流脈動。氣流脈動對管線具有破壞作用,當氣流沿管道輸送時,遇到彎頭、異徑管、分支管、閥門等元件將產生隨時間變化的激振力,受該激振力作用,管系便產生一定的機械振動響應。壓力脈動越大,振動的頻率越高,管道的振幅及應力也就越大。
1.3.2 共振
由于管道和內部氣體構成的系統具有一定的固有頻率,當往復壓縮機激發的頻率與固有頻率相近或相等時,系統產生對應于該階頻率的共振,包括氣柱共振和管道機械共振。
(1)壓縮機的運行對管路產生周期性的激發,當氣柱對該激發做出響應時,就形成氣柱受迫振動,振動的結果表現為壓力脈動。當激發頻率與氣柱固有頻率相等或相近時,就會激發氣柱產生氣柱共振。
(2)共振的另一種形式是機械共振,由于壓縮機的管道系統根據配管情況、支撐類型、支撐位置及邊界情況的不同,所以有自身的固有頻率。外界任何一種激振力,如壓縮機往復運動時的不平衡慣性力、氣流脈動沖擊力、轉軸對中不良時的機械脈動力等,都能引起管道的機械振動。如果這些激振力的主頻率與管道的固有頻率一致,就會激起很強的機械共振。
1.3.3 機組本身的振動
由于機組動平衡性能差,安裝不對中,基礎設計不當等因素均會引起壓縮機振動,從而使與之連接的管線也發生振動。
1.4 管線振動原因的確定
1.4.1 機組本身因素的判定
通過對冷凍氨壓機機組進行空載運行,在管線的相關測點位置測量,發現振值均在正常范圍內,這說明管線的振動不是由于機組本身的振動引起的。
1.4.2 共振因素的判定
首先把氨壓機入口管線簡化為一端封閉,一端開口的聲學管道,然后通過計算共振管長度,確定管線振動是否存在氣柱共振。
(1)激發頻率和氣柱固有頻率分別按(1)~(3)式計算。

因為氣柱的共振條件為f=(0.8~1.2)f固,所以,將式(1),(2)帶入(3)中,導出,得到系統管道共振的共振管長度公式(4)。

也就是說,要使系統管線的長度L在公式(4)計算范圍之外,才能避開氣柱共振區。
式中m——壓縮機曲軸一轉內,在管道一個端口處,向管道吸、排氣次數,單作用壓縮機m=1,雙作用m=2;
n——壓縮機轉數,r/min,(氨壓機轉數720 r/min);
c——氣體聲速,m/s
k——絕熱指數,k(氨)=1.313
R——氣體常數,R(氨)=49.79 J/kg·K
T——絕對溫度,T=273+3=276 K
i——振動階數,(i=1,3,5……)
將各數值代入(4)中得L=(1.12~1.68)m
通過計算可知,只要系統管道的長度L在1.12~1.68 m之外,就能避開氣柱共振區。通過現場測量,氨壓機入口管線長度均超過1.68 m,都不在一階氣柱共振管長的范圍內,因此,排除了管道系統的振動是由于其長度設計不合理造成的可能性。
(2)再來分析管線是否存在機械共振頻率。因管子、管件和支架組成的管道本身是一個彈性系統,有一定的固有頻率,當管線自身機械振動固有頻率與激發頻率相接近時,就會產生管線機械共振現象。如果氨壓機入口管線的機械固有頻率與激發頻率的2倍、4倍頻重合,就可造成管線的機械共振。降低機械共振的措施,一般是用對管線加固的方法來改變管系的機械固有頻率。
例如,從現場安裝情況可以看出,氨壓機管線支承非常簡單,管線只是鋪設在上面,未進行管線加固,而且支承與地面之間沒有地腳,其剛度、強度均不足(圖2),這樣,氨壓機管線非常容易產生機械共振。
1.4.3 管線走向及支承結構因素的判定
氨壓機入口管線彎頭多(圖3),而且管線彎頭缺少固定支點,彎頭處氣體運動方向的改變,使管線受到氣體沖擊力的作用,彎頭越多,管線受激振力就越大,管線的機械振動也就越大。從現場情況可以看出,氨壓機入口管線結構不合理,90°彎頭數量過多,從沉降罐到3#機入口,彎頭數量達到11個,較多的彎頭使得介質在管道中產生較大的激增力,加上往復式壓縮機的運行本身就是一個周期性的激發,這樣就導致了壓縮機入口管線振動超標(圖3)。

圖2 氨壓機入口線支承圖
通過分析知道,知道氨壓機入口管線振動主要原因是因為入口管線設計不合理,氣流脈動產生的激振力較大;管線支承剛度不好,無管線加固手段,在一定的激發頻率下管線產生了機械共振等所致(圖4)。為此,在檢修中采取3方面措施加以改進。
2.1 改變管線布置,減少彎頭數量
現場從氨壓機緩沖罐到氨壓機入口管線上彎頭數量達到12個,為此,重新規劃入口線走向,將彎頭數量由原來的11個減少為4個,這樣可以減少氣流對管道的激振力,從而減少管道的振動。改造后的氨壓機管線(圖5)。
2.2 提高焊接質量與管件標準
提高焊接質量,要求施工過程中管線焊縫全部氬電聯焊,100%射線探傷合格,并采用三通代替原來直接在管道上的開口(圖6)。其目的也是進一步降低氣流對管道的激振力。
2.3 增加和加固管線支承
對振動較大的入口管線增加支承,使用H形鋼代替原來的Φ159 mm鋼管(圖7)。同時對管卡部位進行改進和加固(圖8)。在支承基礎增設管墩。采取以上措施是為了改變管線的自振頻率,使之遠離激振頻率,避免機械共振的發生[2-3]。

圖3 氨壓機入口線彎頭數量多

圖4 原有氨壓機入口線

圖5 改造后的入口管線

圖6 用三通代替原有管線開口

圖7 氨壓機入口固定管線支架型式
通過減少管線彎頭數量、提高管件標準、增加管線固定強度與剛度等改進措施,氨壓機入口管線的振動明顯降低,取得了良好的效果。改造前后入口管線振動檢測數值對比情況(表3)。不僅為氨壓機的安全平穩運行奠定了基礎,也為類似故障問題的技術改造提供了經驗。

表3 改造前后振動值對比

圖8 管線防抖支承及管墩
[1]黨錫淇.活塞式壓縮機氣流脈動與管道振動[M].西安交通大學出版社,1984.
[2]胡躍華.管系振動問題的分析及消振處理措施[J].石油化工設計, 2008,(25).
[3]趙淳生.機械振動學.南京工學院出版社[M].1987.
〔編輯 王永洲〕
TE91
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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.01.11