(連云港堿業有限公司,江蘇 連云港 222042)
經 驗 交 流
淺析輕灰煅燒爐進料結疤的原因及防護措施
李敬輝
(連云港堿業有限公司,江蘇 連云港 222042)
通過對輕灰煅燒爐進料在生產過程中結疤的原因進行分析,提出相應的防結疤措施,同時進行了效果驗證。改造后延長了結疤清理周期,保證了輕灰煅燒爐連續穩定運行。
輕灰煅燒爐進料;重堿離心機;結疤;措施;效果對比
連云港堿業有限公司共有5臺輕灰煅燒爐,近期生產中存在著輕灰3#、4#煅燒爐進料易結疤,需每班停爐清理一次,影響了輕灰煅燒爐連續穩定運行,且增加了操作人員的勞動強度。為消除隱患,保證設備穩定運行,結合長期以來的實踐經驗,分析并總結了輕灰煅燒爐進料在生產過程中結疤的原因,提出相應的防結疤措施。
來自重堿車間4#皮帶運輸機經離心分離后的濕重堿,通過重堿大皮帶運輸機由電動犁料器進行分配到1#、2#、3#下堿溜管經汽封轉動閥送預混器;0#及4#系統直接從重堿車間4#皮帶運輸機通過重堿小皮帶運輸機經汽封轉動閥送預混器;在預混器內與返堿加料器、輕灰分離器分離的堿塵通過預混器攪拌軸攪拌充分混合,降低重堿水分,經進料螺旋運輸機進入輕灰煅燒爐,重堿在煅燒爐內被中壓蒸汽間接加熱。濕重堿在輕灰煅燒爐中加熱分解生成輕質純堿和爐氣。從煅燒爐出來的輕質純堿,經出料螺旋輸運機、0#爐出料閥、返堿刮板運輸機,一部分作為返堿進入返堿加料器,另一部分進入輕灰刮板運輸機,經輕灰斗式提升機輸送到輕灰分配刮板機,通過溜管分配到回收配制堿液,同時分配到重灰、涼堿及低鹽重灰崗位。
采用雙頭螺旋帶,起到進料和攪拌作用,旋轉軸在爐內用吊軸瓦支承,內部軸承用循環水冷卻。
在生產操作中,根據實踐操作經驗,分析得出輕灰煅燒爐進料結疤的主要原因有:
3.1 重堿來量不穩
由于重堿車間過來的濕重堿進輕灰煅燒爐順序為:輕灰4#煅燒爐→輕灰0#煅燒爐→輕灰1#煅燒爐→輕灰2#煅燒爐→輕灰3#煅燒爐。在實際生產操作過程中,重堿車間濕重堿的來量不穩,有時波動值達到40~50 t/h,出現波動時,若輕灰操作員不及時將增加的濕重堿均勻分配到各臺輕灰煅燒爐內,這些濕重堿首先進入輕灰4#煅燒爐進料內,最后剩余的濕重堿全部都進入輕灰3#煅燒爐進料內,造成該爐混合堿溫度<90 ℃,低溫堿在進料螺旋和吊軸瓦上易結疤。
3.2 重堿堿質不好
重堿濾堿機目前使用的過濾介質是針刺尼,使用周期一般不到兩月,濾布破損嚴重,班中要經常堵漏,損失率較高>2.5%, 造成結晶粒度小,過濾阻力大,洗滌效果差,用水量增加,濕重堿水分>18.5%,濕重堿經過重堿離心機洗滌后水分>15%,水分大的濕重堿易造成輕灰煅燒爐進料螺旋和吊軸瓦上結疤。
3.3 輕灰煅燒爐出堿溫度偏低
輕灰煅燒爐出堿溫度操作規程規定控制在160~210 ℃,當重堿量大,中壓蒸汽壓力不足,負壓不足時,造成輕灰煅燒爐出堿溫度低于160 ℃,使重堿不能在輕灰煅燒爐內充分分解,形不成返堿作用,且重堿在輕灰煅燒爐中停留時間延長(在160 ℃左右,停留時間約為13~23 min左右),使輕灰煅燒爐進料混合堿溫度<90 ℃,易造成輕灰煅燒爐進料螺旋和吊軸瓦上結疤。
3.4 輕灰煅燒爐返堿加料器轉速偏低
在生產操作控制中,輕灰0#、1#、2#返堿加料器轉速22 Hz基本能滿足生產需要,輕灰3#、4#返堿加料器轉速23 Hz、24 Hz不能完全滿足生產需要。從近期生產中輕灰3#、4#煅燒爐進料頻繁結疤停爐清理,實踐證明:當重堿含游離水較多,高于9.5%時,就會成球和結疤,濕重堿與不足量的純堿(稱返堿)混合或碰到進料螺旋、吊軸瓦、加熱壁時便粘附結疤。
3.5 輕灰煅燒爐爐頭壓力控制不當
輕灰煅燒爐爐頭壓力操作規程規定控制在±150 Pa,生產過程中由于出現重堿量增大或壓縮機負壓不足時,重堿量不能在短時間內恢復正常,壓縮機負壓不能滿足輕灰煅燒爐爐頭壓力需要,造成輕灰煅燒爐爐頭在400~1000 Pa之間正壓操作,爐氣中水汽冷凝而引起的堿塵、重堿粘接在輕灰煅燒爐進料螺旋和吊軸瓦上結疤。
3.6 重堿離心機出力率低
我公司于2004年、2007年引進7臺德國Krauss-Maffei公司的SZ 1000/2—12/4 K10推料式離心機,近十年來重堿離心機由于檢修費用限制,一直未進行徹底大修理,造成重堿離心機運行不穩定。有時20 t/h重堿不經過重堿離心機脫水直接走大溜子,因脫水后的濕重堿與未脫水的濕重堿混合不均勻,有70%未脫水的濕重堿全部進入最后的輕灰3#煅燒爐,使3#煅燒爐進料的濕重堿水分>15%(另外進輕灰4臺煅燒爐進料的濕重堿水<14%),易造成輕灰3#煅燒爐進料螺旋和吊軸瓦上結疤。
4.1 控制好重堿量
在生產操作中,根據重堿量的變化,加強與重堿碳化聯系,及時將增大的濕重堿均勻分配到各臺輕灰煅燒爐內,保證輕灰煅燒爐混合堿溫度≥90 ℃范圍內。
4.2 控制好重堿堿質
2017年3月份對重堿濾堿機采用新的過濾介質,使用280目的不銹鋼網替換針刺尼濾網,不銹鋼網安裝在濾鼓上時,一定保證不銹鋼網平整,不起皺褶,并在280目的不銹鋼網外面增加20目的不銹鋼網作為保護;同時對濾過洗水溫度控制在38~45 ℃范圍內。過濾介質替換后,使用周期達到1年,損失率≤2.5%,洗滌效果較好,用水量減少,濕重堿水分≤18.5%,濕重堿經過重堿離心機洗滌后水分<14.5%,各項工藝參數均達到了預期效果。
4.3 提高輕灰煅燒爐出堿溫度
根據操作經驗,對受重堿量變化影響較大的輕灰3#、4#煅燒爐出堿溫度進行調整,提高溫度可以加速重堿的分解,要求輕灰3#、4#煅燒爐出堿溫度控制在180~190 ℃,重堿中NaHCO3完全分解的時間僅由35 min縮短到30 min,滿足了輕灰煅燒爐進料混合堿溫度≥90 ℃,減緩了輕灰煅燒爐進料結疤的速率。
4.4 提高輕灰煅燒爐返堿加料器轉速
針對輕灰3#、4#煅燒爐進料頻繁結疤停爐清理現狀,為了解決這一問題,重堿在進入輕灰煅燒爐前需加入煅燒所得的純堿(稱返堿)以將其游離水轉變為結晶水(混合堿水分一般控制在9%以下),所以加適量返堿(返堿量:成品純堿量約2.5∶1)以保證固體物料的松散狀態,是保證重堿煅燒過程正常進行的有力措施。經過驗算,在保證輕灰返堿刮板穩定運行的基礎上,將輕灰3#、4#返堿加料器轉速提高為26 Hz、25 Hz,目前,輕灰3#、4#煅燒爐進料結疤得到有效控制。
4.5 控制好輕灰煅燒爐爐頭壓力
生產中輕灰內操與重堿碳化、壓縮機崗位保持聯系,根據重堿量、壓縮負壓變化,精心操作,及時調整輕灰煅燒爐下堿量,嚴格按操作規程要求將輕灰煅燒爐爐頭壓力控制在±150 Pa范圍內,減少爐氣中水汽冷凝,減少輕灰煅燒爐進料螺旋和吊軸瓦上結疤。
4.6 提高重堿離心機出力率
我公司根據7臺重堿離心機現狀,2016年9月、11日分別對重堿7#、1#離心機進行大修理,計劃逐步對另外5臺離心機進行大修理,目前7臺重堿離心機基本能滿足生產需要,濕重堿全部經過重堿離心機,生產正常情況下濕重堿已不走大溜子,進輕灰5臺煅燒爐進料的濕重堿水分<14%。
通過穩定重堿量、重堿堿質,提高輕灰煅燒爐出堿溫度,提高輕灰煅燒爐返堿加料器轉速,控制好輕灰煅燒爐爐頭壓力,提高重堿離心機出力率等防結疤措施,輕灰3#、4#進料結疤由原來的每班清理一次(3班/天),變成四天清理一次;且清理時間由原來的一次20 min,變成現在的一次5 min,大大延長了清理周期和縮短了清理時間,提高了輕灰產量,保證了輕灰生產連續平穩。
[1] 陳學勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1989
TQ114.16
B
1005-8370(2017)05-37-03
2017-05-02
李敬輝(1976—),本科學歷,工程師,現任連云港堿業有限公司煅燒車間工藝主管。