王海勇(新疆廣匯新能源有限公司,新疆 哈密 839303)
關于甲醇合成催化劑使用經驗總結及問題分析
王海勇(新疆廣匯新能源有限公司,新疆 哈密 839303)
針對甲醇合成催化劑使用相關內容,進行經驗總結,提出在使用過程中常見的問題,提出優化措施,以獲得運行效果。為了能夠延長甲醇合成催化劑使用壽命,要選擇低溫活性的材料,做好運輸與裝填環節等的管理,做好使用全過程的管理,以確保催化劑的質量。
甲醇合成催化劑;使用經驗;使用管理;使用壽命
在工業生產中,甲醇合成催化劑的應用較為廣泛。在實際應用的過程中,受到凈化系統氣量的限制,極易造成甲醇合成氣中氫氣成分含量不足,影響催化劑的活性。對此需要結合實際情況,做好工藝改進,做好運行環境優化,以延長甲醇合成催化劑使用壽命。
某公司10萬t∕a甲醇合成塔使用的是φ3400mm等溫反應器,其中1#爐甲醇合成催化劑已經運行9年,現對合成催化劑使用情況,進行總結。甲醇合成氣經過聯合壓縮機合成段壓縮,和甲醇分離器,進行循環氣混合,接著經過聯壓機循環段,進行壓縮處理,利用玄幻器過濾器,經過濾油處理,進入到塔氣預熱器,進行后期處理,循環使用。
此甲醇合成塔初期運行時,溫度在198-199℃范圍內,運行3個月后,出現嚴重結蠟問題,分離器出口溫度>45℃,造成停機故障。經過多次維修檢查,將入口溫度提升到210℃以上、出口溫度提升到233℃以上,解決了水冷器結蠟問題。問題總結:由于系統鐵雜質較多、合成塔入口氣體組分影響、頻繁開停車等,造成此問題,是多數廠家類似裝置常見的問題,
甲醇合成塔導投料1個半月后,對粗甲醇中的乙醇含量進行分析,發現含量過高,最高能夠達到5000mg∕kg以上,使得精甲醇產品存在乙醇含量高的問題,降低了產品的市場競爭力,同時增加了精餾環節的消耗。此問題主要是由于裝置運行穩定性差、開停車頻繁等因素造成的,加之水冷器結蠟問題較為嚴重。通過提升裝置運行的穩定性,將乙醇含量逐步控制在1500mg∕kg以下,使得產品出口質量能夠達到生產標準。
甲醇合成催化劑投入使用1年后,合成塔壓差不斷升高,動輒超過工藝指標,即>250kPa。此問題原因包括:入塔氣體組分不夠穩定;催化劑過于粉碎;合成塔內部氣流偏流。對于問題采取的是增大馳放氣量,將連壓機循環段近路打開,實現氫碳比控制。此方法在副作用較大,非最佳處理方法,需要繼續研究處理方法。
在選擇催化劑時,需要綜合分析,從低溫活性與操作壓力等方面,做好全面的分析。通常工業生產使用的甲醇合成催化劑,主要包括鋅鉻催化劑以及銅基催化劑。其中銅基催化劑具有活性低的特點,操作溫度通常在210-290℃范圍內,操作壓力通常在5-10MPa范圍內。此類型催化劑具有較好的活性與反應溫度低等優勢,使用范圍較為廣泛,便于操作。在相同的出口甲醇濃度條件下,銅基催化劑需要的壓力低,而在相同的壓力條件下,使用銅基催化劑的出口甲醇,其濃度較高,生產的粗甲醇純度高,是甲醇生產企業優選的催化劑。
考慮到催化劑極易受潮,使其活性降低。若發生摔碰或者翻滾等情況,會使得催化劑破碎,使得床層阻力與消耗量增加,降低甲醇生產產量,使得催化劑壽命受到影響。基于此,在催化劑運輸與存儲環節,要做好密封處理與防潮處理,避免催化劑被污染與摔碰。
因為催化劑裝填的質量,直接影響其使用壽命。對此需要加強以下要點的把控:1)在裝填前,要利用吹灰設備,將反應器粉塵與污物清理干凈。2)按照甲醇反應器使用要求,合理選擇設備尺寸,以支撐銅基催化劑數量以及鋁惰性材料,按照裝填要求,將材料裝填到指定位置,提高甲醇催化劑使用效率。3)在裝填作業前,必要時需要做好過篩處理,將粉塵與碎片等及時清理出去,降低床層阻力。
通常甲醇催化劑的使用,需要經過還原,才能夠使其具有活性。甲醇催化劑還原的效果如何,直接影響著其使用的壽命。若能夠有效還原,則催化劑晶粒小、孔隙率較高,具有使用壽命長與低溫活性高等特點。基于此,需要合理選擇還原方法,控制好還原條件,以確保能夠充分發揮甲醇催化劑的性能,延長其使用壽命。在還原的過程中需要加強以下要點的把控:1)控制有害氣體含量。2)控制還原氣含量。3)加強出水量控制。
在生產過程中,需要加強甲醇催化劑使用管理,以增長催化劑的使用壽命。這需要加強生產工藝指標的管理,做好凈化氣總硫含量的把控,要保證H2S+COS≤1.5×10-4mg∕L,切不可高硫送氣。同時需要做好定期檢修工作,重點校驗凈化裝置出口硫分析儀、儀表警報系統等,在維修期間,要避免催化劑與水或者含硫氣體等的接觸,以此確保催化劑的物理性與活性。除此之外,還需要減少停開車的次數,避免損壞催化劑的活性。
綜上所述,甲醇裝置運行的過程中,極易發生運行故障,為保護甲醇催化劑,需要做好定期檢查工作,做好裝置改進處理,以減少運行時裝置對催化劑性能的影響。同時還需要合理選擇催化劑,加強裝填質量的控制等,以保障催化劑的質量。
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