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循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能增效改造總結(jié)

2017-03-01 11:53:28徐勤輝
氮肥與合成氣 2017年1期

徐勤輝

(山東陽煤恒通化工股份有限公司熱電廠山東郯城276100)

循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能增效改造總結(jié)

徐勤輝

(山東陽煤恒通化工股份有限公司熱電廠山東郯城276100)

0 前言

山東陽煤恒通化工股份有限公司熱電廠現(xiàn)有2臺(tái)高溫高壓、自然循環(huán)流化床鍋爐,額定蒸發(fā)量240 t/h,額定蒸汽壓力9.8 MPa,額定蒸汽溫度540 ℃,設(shè)計(jì)給水溫度215 ℃,排煙溫度140 ℃,熱效率86.0%~90.5%。鍋爐爐膛為膜式水冷壁結(jié)構(gòu),截面尺寸5 280 mm×10 240 mm,由膜式水冷壁、高溫旋風(fēng)分離器、返料器、流化床組成循環(huán)燃燒系統(tǒng)。過熱器分三級布置,分別是低溫過熱器、屏式過熱器和高溫過熱器,中間設(shè)兩級噴水減溫器。尾部煙道設(shè)三級省煤器、一次風(fēng)預(yù)熱器和二次風(fēng)預(yù)熱器。鍋爐露天布置,運(yùn)轉(zhuǎn)層標(biāo)高8.0 m,鍋筒中心標(biāo)高39.9 m。

1 鍋爐運(yùn)行中存在的主要問題

存在的主要問題:①在設(shè)計(jì)給水溫度下,全年平均排煙溫度在150 ℃左右,夏季高溫季節(jié),甚至超過160 ℃,排煙熱損失大,降低了鍋爐熱效率;②鍋爐負(fù)荷的增加主要受制于床層溫度,當(dāng)鍋爐負(fù)荷提高至220 t/h時(shí),床溫超過1 050 ℃,接近灰變形溫度,容易引起床層結(jié)焦;③主汽溫度偏低,低于設(shè)計(jì)溫度10 ℃左右;④飛灰可燃物含量高,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)15%;⑤爐膛灰濃度低,爐膛差壓只能達(dá)到500 Pa,循環(huán)灰量少。

2 主要原因分析

(1)設(shè)計(jì)煤種煤質(zhì)與實(shí)用煤種煤質(zhì)存在差異,設(shè)計(jì)煤種煤質(zhì)與實(shí)用煤種煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表1。

由表1煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)可以看出,設(shè)計(jì)煤種屬劣質(zhì)煙煤,其灰分含量高、揮發(fā)分含量高、發(fā)熱量低;實(shí)用煤種屬貧煤,灰分含量低、揮發(fā)分含量低、發(fā)熱量高,難燃盡。因此,在鍋爐設(shè)計(jì)時(shí),諸如傳熱系數(shù)、容積熱負(fù)荷、物料循環(huán)倍率、受熱面布置等與實(shí)用煤種不匹配,導(dǎo)致各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)偏離設(shè)計(jì)值。

表1 設(shè)計(jì)煤種煤質(zhì)與實(shí)用煤種煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)

(2)爐膛容積偏小,布置受熱面相對較少是床溫偏高的主要原因。爐膛容積決定了燃料在爐膛內(nèi)的吸熱量和停留時(shí)間,直接影響爐內(nèi)溫度水平。

(3)省煤器傳熱面積偏小是排煙溫度偏高的主要原因。

(4)過熱器傳熱面積偏小是主汽溫度不能達(dá)標(biāo)的主要原因。

(5)旋風(fēng)分離器的分離效率偏低,循環(huán)倍率低于設(shè)計(jì)值,循環(huán)物料量少,導(dǎo)致飛灰可燃物含量高。同時(shí),爐膛灰濃度低,降低了爐內(nèi)受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù),限制了鍋爐帶負(fù)荷能力。

3 改造措施

針對以上存在的問題,分析運(yùn)行數(shù)據(jù),對熱力計(jì)算重新進(jìn)行了校核,決定對鍋爐進(jìn)行改造。

3.1 省煤器改造

省煤器分3段,每段設(shè)置Φ28 mm×4 mm光管256根,省煤器總傳熱面積為3 228 m2。在保持鍋爐鋼結(jié)構(gòu)支撐系統(tǒng)和汽水連接管道不變動(dòng)的情況下,將原省煤器光管管系更換為螺旋翅片管系,增加省煤器換熱面積約20%,從而實(shí)現(xiàn)了降低排煙溫度的目的。

3.2 高溫過熱器改造

高溫過熱器布置于尾部對流煙道,屬對流式過熱器,共294根管子(Φ38 mm×5 mm),總傳熱面積為983 m2。在高溫過熱器最上層蛇形管的上部增加1個(gè)管圈,增加換熱面積120 m2,同時(shí)將高溫過熱器出口集箱整體上移800 mm,提高了主汽溫度。

3.3 屏式過熱器改造

屏式過熱器懸掛于爐膛上方,屬半輻射式過熱器。屏式過熱器共有6片,每片設(shè)有26根管子(Φ42 mm×6 mm),總傳熱面積為166 m2。將每片屏式過熱器由26根管子增加至30根管子,換熱面積增加了26 m2,提高了主汽溫度。

3.4 水冷系統(tǒng)改造

增加水冷系統(tǒng)傳熱面積是降低爐膛溫度的有效手段。水冷系統(tǒng)除爐膛四周水冷壁、風(fēng)室水冷壁外,在爐膛上方還布置了3片懸吊的翼型水冷壁,每片水冷壁有20根管子(Φ60 mm×5 mm),水冷系統(tǒng)總換熱面積1 829 m2,每片翼型水冷壁換熱面積58 m2。將翼型水冷壁下部向下加長2.9 m,并將每片水冷壁管子增加至24根,每片水冷壁可增加換熱面積20 m2。翼型水冷壁換熱面積和吸熱量增加后,可降低爐膛溫度,避免高負(fù)荷時(shí)鍋爐床層結(jié)焦。

3.5 中心筒改造

鍋爐物料分離系統(tǒng)采用高溫旋風(fēng)分離器,影響分離效率的因素很多,除旋風(fēng)筒結(jié)構(gòu)、粉塵粒徑、粉塵濃度及分離器運(yùn)行參數(shù)外,中心筒結(jié)構(gòu)尺寸對分離器的影響也很大,直徑越小,分離效率越高,但壓力損失相應(yīng)增大,一般取旋風(fēng)筒直徑的30%~50%。為了提高分離效率,將中心筒由Φ2 100 mm縮小至Φ1 900 mm,提高了循環(huán)倍率和爐膛差壓。

4 改造效果

改造后,對2臺(tái)鍋爐進(jìn)行72 h性能測試,改造效果如下: ①在額定水溫度、不同負(fù)荷下,排煙溫度在130~140 ℃,排煙溫度比改造前明顯下降,下降幅度在20 ℃左右;②爐膛差壓明顯提高,由原來的400~500 Pa提高至1 030 Pa;③鍋爐出力可以達(dá)到額定負(fù)荷,床溫980 ℃,比原來降低70 ℃;④飛灰可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%~12%,比改造前降低了3%~5%;⑤在額定給水溫度和額定負(fù)荷下,主汽溫度能夠達(dá)到額定值540 ℃。

通過一系列技術(shù)改造,鍋爐各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)達(dá)到設(shè)計(jì)參數(shù),熱效率可提高1.2%,全年節(jié)約煤炭折標(biāo)煤為4 500 t,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。

歡迎訂閱2017年《化肥工業(yè)》

《化肥工業(yè)》雜志是經(jīng)原國家科委、原化工部批準(zhǔn),由上海化工研究院編輯出版的全國性刊物,主要報(bào)道內(nèi)容有:氮肥、甲醇、煤化工、磷肥、鉀肥和鉀鹽、復(fù)混肥(專用肥)、新型功能性肥料企業(yè)的技術(shù)改造、節(jié)能降耗、生產(chǎn)管理、應(yīng)用等方面的經(jīng)驗(yàn);國內(nèi)外化肥工業(yè)現(xiàn)狀和有關(guān)的科研成果及發(fā)展趨勢綜述;化肥企業(yè)開展多種經(jīng)營、搞活企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn);化工機(jī)械、儀器儀表、計(jì)算機(jī)應(yīng)用;化學(xué)分析、科學(xué)施肥、安全生產(chǎn)、三廢治理及其綜合利用等。《化肥工業(yè)》連續(xù)多次被選列為全國中文核心期刊和中國科技核心期刊。美國《化學(xué)文摘》從1996年開始摘錄本刊內(nèi)容。

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《化肥工業(yè)》編輯部

2016- 11- 02)

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