王德勝 丁盼盼
多噴嘴氣化裝置運行總結(jié)
王德勝 丁盼盼
(寧波中金石化有限公司浙江寧波315200)
寧波中金石化有限公司焦氣化裝置采用我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多噴嘴對置式氣化技術(shù)。該裝置配備2臺氣化爐(A爐和B爐,1開1備),單爐設(shè)計負(fù)荷為750 t/d石油焦和煤(按質(zhì)量比1∶1),設(shè)計壓力1.5 MPa。粗水煤氣經(jīng)過混合器、旋風(fēng)分離器和水洗塔減濕、除塵后,進(jìn)入廢熱鍋爐和換熱器單元降溫并回收余熱,然后至采用MDEA的濕法脫硫系統(tǒng)除去硫化氫和部分二氧化碳,最后得到合格的水煤氣,作為燃料氣供其他裝置的加熱爐使用。焦煤漿由公司內(nèi)部動力站制漿裝置提供,同時氣化裝置內(nèi)部增設(shè)卸焦煤漿設(shè)備,在制漿裝置供應(yīng)不足時,可單獨接受外購焦煤漿。黑水處理采用兩級閃蒸、重力沉降槽和臥螺離心機(jī)系統(tǒng)。自2015年5月第1次試車成功以來,氣化裝置總體運行平穩(wěn),但仍然出現(xiàn)了很多問題,還需進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化。
2.1 高壓煤漿泵聯(lián)鎖問題
高壓煤漿泵是整個裝置的關(guān)鍵設(shè)備,關(guān)系到整個系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。曾多次出現(xiàn)因單臺高壓煤漿泵故障停車,導(dǎo)致一對燒嘴跳車的問題。由于是緊急停車,水煤氣氣量驟減一半,對加熱爐影響較大。因此,工藝人員對高壓煤漿泵故障停車原因進(jìn)行分析,修改了觸發(fā)高壓煤漿泵停車聯(lián)鎖系統(tǒng)。
高壓煤漿泵跳車均是由于隔膜破裂導(dǎo)致的。高壓煤漿泵是活塞隔膜泵,采用雙隔膜結(jié)構(gòu),最初設(shè)計的煤漿泵單層隔膜破裂后,發(fā)出信號立即執(zhí)行聯(lián)鎖停泵,這體現(xiàn)不出雙隔膜結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢,同時由于一對燒嘴緊急跳車,對后序系統(tǒng)影響較大。經(jīng)有關(guān)人員研究、交流后,采用高壓煤漿泵隔膜破裂的信號發(fā)出后,延時30 min再執(zhí)行聯(lián)鎖停泵,并增設(shè)旁路按鈕。即隔膜破裂發(fā)出信號后,先在DCS自控系統(tǒng)界面產(chǎn)生報警信號,中控人員立即通知現(xiàn)場人員查看高壓煤漿泵PLC控制柜,確認(rèn)報警并檢查高壓煤漿泵運行狀況。如果高壓煤漿泵運行正常,說明是單層隔膜破裂,可將聯(lián)鎖按鈕切至旁路按鈕,并根據(jù)其實際運行情況重點監(jiān)護(hù),但運行時間不宜過長。如果高壓煤漿泵出現(xiàn)液壓液變黑、油位波動較大、煤漿流量波動并下降,可判斷雙層隔膜破裂(概率較小),待后系統(tǒng)加熱爐補(bǔ)充其他燃料氣后,立即手動停運該對燒嘴。
2.2 氣化爐渣口堵塞問題
氣化爐渣口堵塞問題:①一次發(fā)生在B爐烘爐期間,B爐上次停車是由于空分系統(tǒng)問題導(dǎo)致氧氣流量低觸發(fā)氣化爐跳車聯(lián)鎖,故沒有進(jìn)行正常停車前的升溫熔渣,爐壁掛渣較多;此次烘爐由于開車計劃時間比較緊,升溫速率較快,掛渣在到達(dá)灰熔點時開始流動,此時升溫過快,導(dǎo)致熔渣大量堆積,進(jìn)而堵塞渣口,最后通過人工疏通后重新烘爐,氣化爐正常投料。②一次在A爐開車不久,由于煤質(zhì)化驗不及時,造成焦煤漿灰熔點較高,水煤氣在線分析設(shè)備出現(xiàn)故障無法及時分析氣體成分,同時A爐因耐火磚竄氣爐壁超溫,操作人員將氣化爐爐溫維持在較低溫度,運行一段時間后發(fā)現(xiàn)氣化爐渣口壓差上升且沒有及時加氧,造成渣口壓差表滿量程而手動停車。③其余2次發(fā)生在B爐運行期間,操作溫度正常,因為煤質(zhì)變化,出現(xiàn)渣口壓差上升,現(xiàn)場查看氣化爐爐渣中存在大量玻璃絲,判斷氣化爐渣口已開始堵塞,通過及時調(diào)整入爐氧氣量使氣化爐渣口恢復(fù)正常。
優(yōu)化措施:①針對緊急停車的B爐,烘爐時爐溫不得超過熔渣的灰熔點,一般爐溫<1 100 ℃;后期升溫速率不宜過快,現(xiàn)場人員多注意觀察火焰情況,中控人員對此可結(jié)合氣化爐爐膛內(nèi)部溫度、出口合成氣溫度以及渣池溫度綜合判斷。②A爐在開車前期,首先要確定焦煤漿灰熔點,并在此基礎(chǔ)上增加50 ℃作為開始的操作溫度,穩(wěn)定運行2~3 d 后降低20 ℃繼續(xù)運行,穩(wěn)定運行1 d后再將溫度降低20 ℃(至灰熔點溫度)。出現(xiàn)排渣困難時,將溫度提高20 ℃,若在此溫度下能平穩(wěn)運行1 d以上,就把該溫度作為合適的操作溫度。出現(xiàn)爐壁超溫,如果超溫面積不大,可將壓縮空氣或氮氣通往超溫處進(jìn)行降溫,同時根據(jù)焦煤漿灰熔點適當(dāng)降低爐溫,運行一段時間后壁溫可恢復(fù)正常;如果超溫面積較大,則直接停車為宜。③針對煤質(zhì)變化,當(dāng)出現(xiàn)渣口壓差上升時,及時多次加少量氧,以30 min升溫15 ℃為宜;發(fā)現(xiàn)渣口壓差波動并有下降的趨勢,不要立即減少加入的氧氣量,等待渣口壓差穩(wěn)定一段時間后,查看煤氣中CO2含量,如果CO2含量上升,說明爐渣開始減少,待煤氣中CO2含量恢復(fù)正常后維持運行一段時間,若渣口壓差不再上升,則可逐步減少加入的氧氣量,恢復(fù)到正常操作溫度。此外,不要一看到渣口壓差上升就按照渣口堵塞處理而維持高爐溫運行。實踐證明:氣化爐溫度每升高10 ℃,耐火磚使用壽命就縮短10%;運行溫度升高50 ℃并持續(xù)3~5 d,拱頂磚使用壽命明顯縮短,拱頂磚縫開裂甚至脫落。因此,要手動計算一下氣化爐燃燒室與合成氣出口管線、鎖斗之間的壓差,防止儀表誤報。
2.3 鎖斗排渣振動大問題
鎖斗間歇式排渣,約30 min 1次。為確保鎖斗排渣徹底,需要用沖洗水罐的水進(jìn)行間歇沖洗,從而使沖洗水系統(tǒng)產(chǎn)生振動。鎖斗沖洗水管路振動的主要原因是閥門迅速開關(guān)而使管道內(nèi)部介質(zhì)流速急劇變化,從而形成水錘,造成管道振動。此外,該管道內(nèi)為含固體雜質(zhì)的水,為防止管路堵塞,管路彎頭較少,從而無法有效地吸收管道振動。管路上管件眾多,支吊架設(shè)置不當(dāng)而使其振動頻率分布較廣,閥門振動極易引起管道的共振,從而加劇危害。
優(yōu)化措施:改變閥門操作狀態(tài),即通過延長閥門的開、關(guān)時間(由8 s改為12 s),經(jīng)緩關(guān)的方式避免流體突然急劇改變流動狀態(tài),可有效地減少振動;在管路上增加支吊架和平臺等約束結(jié)構(gòu),調(diào)整管道機(jī)械固有頻率,打斷管道頻率與激勵頻率之間的耦合,從而減弱振動。
2.4 氣化裝置塔罐液位計沖洗水問題
氣化裝置重要塔罐內(nèi)的介質(zhì)都是含灰渣較多的黑水,因此在氣化裝置運行中時常出現(xiàn)塔罐液位計計量不準(zhǔn)的問題,尤其是氣化爐液位直接影響氣化爐的安全和穩(wěn)定運行,又是氣化爐開停車SIS系統(tǒng)的重要聯(lián)鎖之一。而液位計計量不準(zhǔn)的大部分原因是灰渣堵塞取壓口,這時需要用沖洗水對液位計定時進(jìn)行沖洗,不僅耗費人工,而且不能有效地隔絕氣化爐內(nèi)激冷水中有害物質(zhì)對隔膜的腐蝕,縮短其使用壽命。因此,氣化裝置需要采取長期投沖洗水措施。但在長期投用沖洗水的情況下,需要儀表人員校正液位變送器,注意投用沖洗水時一定要控制好正、負(fù)壓室的沖洗水量并保持一致,一旦校正好液位變送器后就不要再開啟閥門,以免引起更大的誤差。
2.5 新增臥螺離心機(jī)
國內(nèi)煤氣化裝置含渣水的煤灰濃縮(脫水)絕大部分采用帶式壓濾機(jī),系利用濾布使固液分離,為防止濾布堵塞,需高壓水不斷沖刷。在脫水過程中,當(dāng)進(jìn)料濃度變化時,帶速、帶的張緊度、加藥量、沖洗水壓力均需調(diào)整,操作要求較高。由于濾帶不能織得太密,為防止細(xì)小的顆粒漏網(wǎng),需投加較多的絮凝劑以使污泥形成較大絮團(tuán)。帶式壓濾機(jī)機(jī)占地面積大,需要配備風(fēng)機(jī)和水環(huán)式真空泵,整機(jī)密封性差,產(chǎn)生水霧和臭味污染環(huán)境,如管理不好,會造成泥漿四溢;其易損件除軸承、密封件外,濾帶也需更換,維護(hù)費用高。
寧波中金石化有限公司大膽采用臥式螺桿離心機(jī)對含渣水的煤灰進(jìn)行濃縮(脫水)。臥螺離心機(jī)利用離心沉降原理使固液分離,由于沒有濾布,不會引起堵塞;在脫水過程中,當(dāng)進(jìn)料濃度變化時,轉(zhuǎn)鼓和螺旋的轉(zhuǎn)差和扭矩會自動跟蹤調(diào)整,所以可不設(shè)專人操作;在臥式螺桿離心機(jī)內(nèi),細(xì)小的顆粒也能與水分離,所以絮凝劑的投加量較少;其占用空間小,安裝、調(diào)試簡單,配套設(shè)備僅有加藥裝置和出料輸送機(jī),整機(jī)全密封操作,車間環(huán)境好;其易損件為軸承和密封件,卸料螺旋的維修周期一般在3年以上。
由于寧波中金石化有限公司的氣化爐操作壓力低,并摻燒一半的石油焦,在運行近1年的時間里出現(xiàn)了各種各樣的問題,經(jīng)過工藝和設(shè)備儀表人員的共同努力,均得到了有效解決。但是,仍然有些問題制約著氣化裝置的穩(wěn)定運行,如氣化爐爐渣中殘?zhí)己扛摺⒉糠衷O(shè)備使用周期短、工藝人員經(jīng)驗不足等,需要操作人員不斷地學(xué)習(xí)總結(jié)經(jīng)驗,才能克服困難,實現(xiàn)氣化裝置安全、穩(wěn)定、高效地運行。
2016- 07- 11)