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PLC通信技術在起重機械大車防撞中的應用

2016-12-26 09:40:41夏杰
中國新技術新產品 2016年23期

夏杰

摘 要:本文針對目前我公司起重機械在大車防撞方面所存在的問題,以PLC及編碼器為依據,設計了一套大車防撞程序分別應用于岸橋和軌道吊上,取得了良好的效果。此應用增強了設備的安全性能,保證了公司安全生產的順利進行。本文為港口起重機械安全保護方面提供了借鑒,其他港口由此可引出更多新的思路。

關鍵詞:起重機;大車防撞;PLC通信;編碼器;精確控制

中圖分類號:TH215 文獻標識碼:A

1.概述

大型起重機械是港口生產的主力軍,保障這些設備的安全使用是我們技術人員的第一要務。我公司現擁有多臺軌道式龍門吊,設備之間主要采用光電傳感器及機械限位來進行保護。其中減速方面采用反光板型光電開關。它把發光器和收光器裝入同一個裝置內,在它的前方裝一塊反光板,以紅外光為載波,利用光的反射原理,采用相位式脈沖測距法完成光電控制。但這種傳感器具有較多限制:

(1)氣象條件對光電測距影響較大,大霧或大雨天氣光電開關動作不靈敏。

(2)易受反光鏡或其他強光源等背景的干擾,導致誤動作。

(3)抗震干擾性差,起重機作業時的震動易導致紅外線射偏或無法接受反射光。

(4)需嚴防陽光及其他強光直射接收物鏡,避免光線經鏡頭聚焦進入機內,將部分元件燒壞。

停止方面設備采用機械搖臂限位來實現設備間的防撞保護。這種限位開關主要是有一個擋塊壓住限位開關的觸頭,一旦限位動作開關觸頭分開,它一般都用在一個運動物件兩個極端的位置。這種開關機械結構簡單,所以故障率比較低,使用環境要求不高,但由于其工作原理也決定了它存在以下的一些缺點:

由于是機械動作,因此會出現機械抖動,存在誤動作的可能。

(2)限位開關工作方式為機械接觸式,所以需要相應擋塊配合,時間長了若擋塊契合度不夠或搖臂等機械結構卡死,限位就失去了功能,有安全隱患。

(3)由于限位需要接觸才能動作,導致限位動作時,設備本身已經非常接近(通常距離只有15cm),若減速功能損壞,設備全速接近時,即使限位開關動作緊急制動,也無法避免設備相撞。

基于以上種種原因,我利用碼頭現有的條件,研究出了一套起重機大車防撞保護方案。此方案利用PLC和編碼器的特性,用PLC將每臺設備連入一個網絡,通過比較彼此設備編碼器的數值來實現起重機減速和停止的保護。

2.方案設計

此方案利用PLC之間太網通信的功能,在地面控制中心設置一個PLC總站與所有起重機的PLC主站相連。讀取所有起重機PLC內的大車編碼器數值,然后在總站PLC內計算處理,根據計算的結果向相應的設備發送指令,設備PLC利用該指令來判斷自身是否需要減速及停止。系統拓撲圖如圖1所示。

在硬件選擇方面,基于岸橋和軌道吊所使用的PLC型號,我們首先考慮了西門子S7-300系列PLC。此系列屬于中型機,其CPU作為數據計算、程序處理方面性能已經夠用,但是它只能鏈接32個從站。出于將來設備擴展以及通信質量方面的考慮,我們選擇了更高性能的S7-400系列PLC,它能鏈接64個從站,而且處理速度、通信質量等方面均強于前者。最終我們選擇了CPU 416-2,同時還配套了相應的電源模塊PS 407 4A和以太網通信模塊CP 443-1。每臺起重機PLC均配有一個相應型號的以太網模塊,PLC之間采用以太網方式建立通信。由于設備距離地面PLC站較遠,所以采用光纜傳輸,來盡量避免數據的延遲。連接好硬件線路后,接下來就是地面PLC的組態及程序編寫工作。組態后,PLC總站作為主站,其他設備PLC作為從站共同編制入一個局域網中,每臺PLC分配一個固定的IP地址,主站與從站之間可以自由通信。

3.方案實施

由于設備本身自帶編碼器和以太網模塊,所以硬件方面的工作較為簡單,只需將地面PLC總站的各硬件安裝完成,并與設備共同接入高速以太網交換機即可。線路連接完成后在軟件端配置PLC總站,打開西門子軟件STEP7,新建項目后在Hardware界面一一填入對應機架號的PLC模塊,填好后雙擊打開CP443-1,填入本站的IP地址10.169.115.250,子網掩碼255.255.255.0和網關10.169.115.254,填好后編譯保存完成硬件配置。按照以上同樣的方法在每臺設備的硬件組態界面打開CP模塊,填入各自對應的IP地址。規定1#軌道吊IP地址為10.169.115.51,之后每臺設備占用連續的兩個IP地址,依次排列。至此PLC各站點的以太網聯網完成,通信建立,接下來就是編寫程序進行數據采集。

Profinet模式下的S7通信(S7-400)有SFB14和SFB15兩個系統單邊通信功能塊,他們分別是GET(從其他CPU獲得數據)和PUT(送給其他CPU數據)。我們在主站中使用SFB14 GET從其他站CPU中采集數據,其中EN為使能端,REQ為通信頻率的設置,ID為從站ID號,ADDR為被讀取站地址,RD為獲取數據的保存位置,NDR為功能塊運行狀態位。一個功能塊能同時傳送4個DB塊數據,功能十分強大,每次采集的新數據直接覆蓋老數據。可以通過設置REQ來設置數據采集的頻率。

以1#、2#軌道掉為例,通過測試得出頻率設置為5Hz比較合適,即0.2s采集一次數據,主站將從站DB95.DBX0.0為起點讀取該DB塊共64 BYTE的數據存入主站DB100中。主站CPU為每臺設備都新建了一個DB塊,用同樣的方法依次將我們所需數據存入各設備對應的DB塊中。通過以上方法得到我們想要的起重機的大車位置后,我們就可以使用它們來計算出相鄰兩臺設備間的距離,從而根據距離來控制兩臺設備的減速與停止。圖2為起重機的減速停止控制程序。

同樣我們以軌道吊為例,由于軌道吊編碼器安裝于設備中間位置,而一臺軌道掉的長度為17m,所以我們將相鄰軌道吊的大車位置相減后再減去17m得到兩臺軌道掉防撞緩沖器之間的距離。然后通過CMP比較指令即可得到兩機的防撞保護命令,我們這里設置的是減速30m,停止25m。當條件滿足時,有兩個線圈得電,分別為兩臺機的保護命令。命令發送方面主站PLC采用SFB15 PUT功能將減速、停止命令發送到對應的1#、2#軌道吊PLC中參與到程序的保護控制,最終實現了設備的防撞功能。

最后考慮到其他因素的影響,如:通信斷、控制命令誤動作等意外發生,我們還設置了一段通信檢測程序。程序中主站向每個從站發送一個CPU時鐘脈沖,從站通過檢測這個時鐘脈沖是否在規定的周期內閉合和斷開,來檢測該從站是否與主站失去連接。如果檢測到通信斷開,從站程序會立即做出報出相應的故障,提醒司機通知維修人員前來修理。

結語

該功能應用后,解放了地面的監督人員,實現了無人監管,節省了一部分的人力,變相地提高了工作效率。同時得益于PLC的高度可靠性和程序內的通信檢測機制,使得系統穩定可靠,實現了起重機大車減速防撞的精確控制,安全性遠遠優于以前的光電開關和機械限位。另一方面此方案的設計思想,為其他技術人員帶來全新的借鑒思路。通過此方法將原來各自之間毫無交集的起重機納入同一個局域網中,彼此之間可通過網絡交換數據,實現數據共享,為起重機智能控制帶來了無限可能。

參考文獻

[1]廖常初.通信PLC編程及應用通信第3版[M].北京:機械工業出版社,2008.

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