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液氯屏蔽泵電機(jī)失效原因與維護(hù)技術(shù)

2016-12-24 18:02:00孫治忠許明鵬
化工機(jī)械 2016年1期
關(guān)鍵詞:故障

孫治忠 許明鵬

(金川集團(tuán)股份有限公司化工廠)

液氯屏蔽泵電機(jī)失效原因與維護(hù)技術(shù)

孫治忠*許明鵬

(金川集團(tuán)股份有限公司化工廠)

對液氯屏蔽泵結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,說明了電機(jī)失效故障產(chǎn)生的原因,并提出液氯屏蔽泵的日常維護(hù)技術(shù)。

屏蔽泵 電機(jī)失效 維護(hù)技術(shù)

液氯屏蔽泵是實(shí)現(xiàn)液氯輸送灌裝的關(guān)鍵設(shè)備,相比傳統(tǒng)的多級液氯液下泵具有無泄漏、檢修維護(hù)費(fèi)用低及占地面積小等優(yōu)點(diǎn)。金川集團(tuán)股份有限公司化工廠40萬t離子膜系統(tǒng)中液氯灌裝采用了CNF型液氯屏蔽泵,該泵流量20m3/h,揚(yáng)程80m,最大軸功率16.95kW,正常軸功率15.58kW,汽蝕余量2.2m,電機(jī)功率21kW,額定電流47.3A。自2009年投入運(yùn)行以來一直較為穩(wěn)定,但在2014年突然發(fā)生電機(jī)失效故障,且故障前所有參數(shù)運(yùn)行正常。筆者對液氯屏蔽泵電機(jī)失效故障進(jìn)行了詳細(xì)分析,并論述液氯屏蔽泵的日常維護(hù)技術(shù)。

1 液氯屏蔽泵的工作原理和主要結(jié)構(gòu)

1.1 工作原理

屏蔽泵葉輪高速運(yùn)轉(zhuǎn)時從入口管吸進(jìn)液體,大部分液氯加壓后從泵出口排出;少部分液氯從主軸上的小孔進(jìn)入空心軸,然后被和軸連在一起的高速運(yùn)轉(zhuǎn)的輔助葉輪再次吸入并加壓供給后部滑動部件、定轉(zhuǎn)子屏蔽套間隙和前部滑動部件,再返回到葉輪的出口端,一并隨直接排出的大部分液氯混合排出到泵出口管道。由于轉(zhuǎn)動部位被液氯包圍,液氯既是潤滑劑又是冷卻劑,無需動環(huán)密封,只有后部的靜密封,運(yùn)轉(zhuǎn)安全無泄漏。CNF型液氯屏蔽泵結(jié)構(gòu)如圖1所示。

液氯屏蔽泵主要部件和功能如下:

圖1 CNF型液氯屏蔽泵結(jié)構(gòu)

a. 耐磨盤,固定在軸承體上與葉輪盤配合以抵消軸向力,與葉輪盤配合間隙為0.20~0.25mm;

b. 軸承,碳化硅滑動軸承具有較強(qiáng)的耐磨能力和抗腐蝕能力;

c. 輔助葉輪,輔助葉輪將進(jìn)入電機(jī)定轉(zhuǎn)子間隙的液氯進(jìn)行二次加壓送往出口;

d. 屏蔽套,哈氏合金屏蔽套渦流損失小,安全可靠。

1.2 屏蔽式循環(huán)回路結(jié)構(gòu)

屏蔽泵是電機(jī)和泵體為一體的無泄漏泵,潤滑和冷卻全部依靠內(nèi)部介質(zhì)循環(huán),因此循環(huán)回路必須保證泵體內(nèi)部的熱平衡。

針對不同類型的屏蔽泵,其循環(huán)回路的設(shè)計方式不同,而液氯屏蔽泵作為易氣化介質(zhì)輸送設(shè)備,一般采用的循環(huán)方式有:泵體→空心軸→輔助葉輪→后軸承→后推力盤→輔助葉輪進(jìn)口;泵體→空心軸→輔助葉輪→屏蔽套→前推力盤→前軸承→葉輪出口。

在使用過程中要確保循環(huán)回路中的液氯循環(huán)量足夠電機(jī)和各零部件充分潤滑、冷卻,循環(huán)量的理論計算公式為:

Q=(k1+k2)/(ρ×Cp×ΔT)

式中Cp——液氯比熱容,J/(kg·℃);

k1——電機(jī)消耗功率,W;

k2——軸承、推力盤等阻力元件消耗的功率,一般為0.05k1;

ΔT——液氯進(jìn)出口溫差,一般取值為4℃;

ρ——液氯在泵進(jìn)口溫度條件下的密度,kg/m3。

根據(jù)以上公式計算得到現(xiàn)有的液氯屏蔽泵理論循環(huán)量為1.06m3/s,而實(shí)測該泵循環(huán)量為1.8 m3/s,約為計算值的1.7倍。在實(shí)際設(shè)計中取循環(huán)量設(shè)計值為計算值的1.5~2.0倍,較大的安全裕量可保證設(shè)備安全運(yùn)行,尤其是易氣化介質(zhì)的屏蔽泵設(shè)計時盡量取上限。

1.3 軸向力自平衡結(jié)構(gòu)

屏蔽泵的泵軸和電機(jī)軸為同一根軸,電機(jī)在啟動過程中具有較大的軸向力,后端輔助葉輪由于背壓的作用也具有一定的軸向力,因此屏蔽泵在運(yùn)行過程中將承受較普通泵更大的軸向力,而軸向力的存在對設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行具有極大危害,為避免此危害,屏蔽泵的葉輪盤背面設(shè)計了軸向力平衡孔。

在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,液氯從葉輪盤和耐磨盤的間隙進(jìn)入葉輪背面將多余的軸向力釋放至葉輪入口負(fù)壓區(qū)。葉輪盤與耐磨盤的間隙是保證軸向力平衡的關(guān)鍵,按照設(shè)計要求,一般控制該間隙在0.20~0.25mm之間。當(dāng)間隙大于0.25mm時,進(jìn)入葉輪背面的液氯量增大,多余的液氯不能及時被平衡孔泄至葉輪入口,泵體將承受向葉輪方向的軸向力,引起葉輪口環(huán)和前推力盤的磨損;當(dāng)間隙小于0.20mm時,進(jìn)入葉輪背面的液氯量減少,多余的軸向力不能被釋放,泵體將承受向電機(jī)方向的軸向力,引起葉輪和后推力盤的磨損。因此,在實(shí)際運(yùn)行中務(wù)必保證葉輪盤和耐磨盤的間隙。

2 電機(jī)失效分析及修復(fù)

金川集團(tuán)股份有限公司40萬t離子膜系統(tǒng)中液氯屏蔽泵2009年投入運(yùn)行,已經(jīng)安全運(yùn)行了4年時間,2014年在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中突然出現(xiàn)電機(jī)失效,故障發(fā)生后技術(shù)組對比故障前后電流的變化,故障發(fā)生前電流運(yùn)行平穩(wěn),故障時電流瞬間升高(超出量程范圍),且事故后葉輪卡阻,為進(jìn)一步分析故障原因,維檢人員將泵體解體,現(xiàn)場照片如圖2~5所示。

圖2 泵殼拆卸后內(nèi)部情況

圖3 葉輪表面附著雜物

圖4 電機(jī)定子屏蔽套被破壞

圖5 葉輪盤與耐磨盤間隙

可以看出:泵殼內(nèi)部雜質(zhì)集聚在底部,在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中與葉輪摩擦,泵負(fù)荷增大;電機(jī)定子屏蔽套被高壓沖擊成波浪形;葉輪盤與耐磨盤內(nèi)圓配合間隙增大到0.37mm,超出標(biāo)準(zhǔn),且耐磨盤后端軸承外端面破碎。

屏蔽泵泵殼內(nèi)部雜質(zhì)在實(shí)際運(yùn)行中增大了葉輪負(fù)荷,且雜質(zhì)進(jìn)入轉(zhuǎn)子間隙和潤滑部位降低了泵的使用性能,根據(jù)日常電流判斷,在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過程中電流沒有明顯變化,且從現(xiàn)場照片分析,雜質(zhì)形成時間較長,因此泵內(nèi)雜質(zhì)并不是導(dǎo)致事故的原因。

電機(jī)定子屏蔽套被破壞,且為均勻的波浪狀,從現(xiàn)象來看,定子屏蔽套是外力作用形成的波浪狀沖擊損壞,在電機(jī)定子出現(xiàn)燒損故障時,內(nèi)部會急劇產(chǎn)生高溫高壓的氣體,將屏蔽套沖擊成波浪狀,且轉(zhuǎn)子屏蔽套完好無損,進(jìn)一步說明電機(jī)燒損的原因并不是電機(jī)自身的故障所致。

葉輪盤和耐磨盤配合間隙超標(biāo)0.17mm,間隙變大造成進(jìn)入耐磨盤內(nèi)部的液氯增大,過多的液氯不能及時從平衡孔(圖5中箭頭所指位置為軸向力平衡孔)排出,引起軸向力不平衡,在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過程中軸向力促使電機(jī)向葉輪方向移動,前軸承體內(nèi)部滑動軸承和推力盤之間軸向力增大,長期運(yùn)行導(dǎo)致前軸承外端面被磨損,電機(jī)電流升高,電機(jī)內(nèi)部發(fā)熱。

由于在現(xiàn)場檢修時發(fā)現(xiàn)前軸承破碎,打開泵蓋無法盤車,結(jié)合上述原因分析,造成屏蔽泵電機(jī)燒損的原因?yàn)椋哼\(yùn)轉(zhuǎn)過程中由于葉輪盤與耐磨盤間隙變大,軸向力不平衡,電機(jī)向葉輪方向移動,長期磨損導(dǎo)致軸承破碎并與軸抱死,電機(jī)電流瞬時升高,電機(jī)急劇發(fā)熱,軸承抱死后,維檢人員沒有及時解體檢查,而是連續(xù)強(qiáng)行啟動電機(jī)兩次,由于屏蔽泵電機(jī)啟動電流較普通電機(jī)大很多,連續(xù)啟動導(dǎo)致電機(jī)定子內(nèi)部溫度急劇升高并燒損電機(jī)定子,在定子燒損時產(chǎn)生的高壓高溫氣體瞬時膨脹爆炸,將定子屏蔽套沖擊成波浪狀(圖4)。

在分析清楚故障原因后對屏蔽泵進(jìn)行了修復(fù),由于造成故障的根本原因?yàn)槿~輪盤和耐磨盤配合間隙超標(biāo)造成,在檢修過程中重新加工了耐磨盤,與現(xiàn)有葉輪尺寸相配合,并更換了兩端滑動軸承、電機(jī)定子、定子屏蔽套、屏蔽版以及葉輪口環(huán)等備件。

3 液氯屏蔽泵的使用維護(hù)技術(shù)

3.1 進(jìn)出口管道配置和安裝方式

液氯屏蔽泵在配置出入口管道時應(yīng)盡可能地減少閥門、彎頭的配置,尤其是入口管道配置時過多的閥門、彎頭會使液氯碰撞產(chǎn)生氣體或渦流,引起泵的氣蝕或輸送能力的下降;另外,屏蔽泵安裝時對汽蝕余量的要求較高,必須保證裝置的有效氣蝕余量高于泵的必須汽蝕余量,防止液氯在泵入口處汽化,經(jīng)驗(yàn)計算方式為:裝置有效汽蝕余量=泵必須汽蝕余量+管路沿程損失+0.5m(安全余量)。金川集團(tuán)股份有限公司40萬t離子膜系統(tǒng)中屏蔽泵的氣蝕余量為2.2m,而裝置的有效氣蝕余量為4m。

3.2 啟停操作和加壓運(yùn)行方式

液氯屏蔽泵在啟動運(yùn)行之前要先打開出口回流閥排氣,再打開入口閥進(jìn)行泵體灌液,灌液時間以泵體溫度不再變化為準(zhǔn),這樣可保證泵體內(nèi)部不會有殘余氣體,泵啟動運(yùn)行時也不會有零件因?yàn)楦赡ザ鵁龘p。

一般認(rèn)為,在保證氣蝕余量和泵體內(nèi)部灌液要求后,泵完全可以正常運(yùn)行,但在實(shí)際運(yùn)行過程中依然會有極少量氣體存在,為徹底解決液氯輸送過程中的隱患,我公司在液氯輸送時采用氮?dú)饧訅悍ㄝ斔停斔颓坝玫獨(dú)鈱⒁郝葍薜臍庀鄩毫μ嶂?00kPa左右,再進(jìn)行泵體灌液和輸送,使屏蔽泵的運(yùn)行更加安全可靠,泵輸送壓力保持在1.0MPa左右。

3.3 定期清洗

屏蔽泵運(yùn)行過程中難免有微量雜質(zhì),長期運(yùn)行雜質(zhì)會進(jìn)入滑動軸承內(nèi)部、轉(zhuǎn)子腔體、后部軸承內(nèi)部,造成泵的性能下降,電機(jī)電流升高,嚴(yán)重者會引起電機(jī)內(nèi)部軸向力不平衡、電機(jī)發(fā)熱等故障,進(jìn)而損壞設(shè)備。因此屏蔽泵在運(yùn)行過程中須定期進(jìn)行清洗維護(hù),維護(hù)周期可按照現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行狀況制定,一般一年清洗一次就可保證設(shè)備長周期運(yùn)行,清洗完畢后,必須用露點(diǎn)低于-40℃的儀表空氣進(jìn)行徹底吹掃干燥,以免腐蝕設(shè)備。

3.4 日常點(diǎn)檢和檢修

屏蔽泵的葉輪軸和電機(jī)轉(zhuǎn)子為一體,潤滑冷卻全部依靠內(nèi)部液氯,整體設(shè)備沒有任何動密封,也沒有裸露在外面的零部件,無法按照普通機(jī)泵點(diǎn)檢方式進(jìn)行日常點(diǎn)檢。但屏蔽泵的運(yùn)行特性還是比較明顯的,其運(yùn)行電流和出口壓力可直接反映設(shè)備運(yùn)行狀況。正常運(yùn)行時電流和泵出口壓力穩(wěn)定,當(dāng)電流減小、壓力下降或波動時說明泵存在汽蝕,汽蝕發(fā)生時泵體伴有振動現(xiàn)象;當(dāng)電流和壓力穩(wěn)定,但泵體發(fā)生振動時,說明泵體機(jī)械部件發(fā)生磨損,要及時停止運(yùn)行進(jìn)行檢查處理;當(dāng)電流增大、壓力不變或降低時說明泵體內(nèi)部雜質(zhì)過多,有時還伴有定子外殼溫度升高的跡象。因此,在日常維護(hù)和點(diǎn)檢時主要檢查屏蔽泵電流、出口壓力以及振動3項技術(shù)指標(biāo)。

現(xiàn)有屏蔽泵的運(yùn)行參數(shù)見表1。在檢修作業(yè)過程中,要嚴(yán)格按照檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,常規(guī)檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見表2、3。

表1 2014年液氯屏蔽泵部分運(yùn)行參數(shù)

注:出廠要求振動小于2mm/s。

表2 轉(zhuǎn)子中段位置、葉輪口環(huán)處跳動值標(biāo)準(zhǔn) mm

表3 葉輪軸向竄動量標(biāo)準(zhǔn)

除以上常規(guī)檢修標(biāo)準(zhǔn)外,在實(shí)際檢修作業(yè)過程中,還需注意檢查耐磨盤與葉輪盤的間隙、葉輪軸向間隙以及動平衡殘余量等指標(biāo),不同型號屏蔽泵具體指標(biāo)按照制造商規(guī)定要求執(zhí)行,值得一提的是在轉(zhuǎn)子動平衡殘余量控制方面,建議按照G1標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以保證設(shè)備能夠長期穩(wěn)定運(yùn)行。

4 結(jié)束語

液氯屏蔽泵設(shè)計精度要求高,在使用過程中關(guān)鍵要注意軸向力的平衡、液氯氣化的控制以及泵體內(nèi)雜質(zhì)的清理。軸向力的平衡直接影響到設(shè)備使用壽命,甚至可以說液氯屏蔽泵是否能真正長周期運(yùn)行,主要取決于軸向力的控制,而軸向力的控制一方面要保證設(shè)備運(yùn)行前內(nèi)部滿液,另一方面要定期檢查葉輪盤和耐磨盤的配合間隙;而設(shè)備能否長期高效率運(yùn)行則主要取決于液氯氣化的控制和雜質(zhì)的清理,要求做到精細(xì)化操作和定期清洗維護(hù)。

TQ051.21

B

0254-6094(2016)01-0112-04

*孫治忠,男,1970年2月生,高級工程師,廠長。甘肅省金昌市,737104。

2015-06-03)

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