◆文/吉林 趙云堂
電控汽油發動機噴油量與進氣量關系的實測分析
◆文/吉林趙云堂
貴刊2015年第4期刊登了《傳感器故障情況下電控汽油機的噴油量實測分析》一文,根據實測數據,得出結論為進氣壓力傳感器故障對發動機噴油時間影響較小。筆者對此看法不同,因為為了保證具備最佳空燃比,發動機噴油量與進氣量密切相關,與發動機噴油量關系最大的就是發動機進氣量與發動機轉速。基于此,筆者對電控汽油發動機的噴油量與進氣量進行了實測分析。
測量對象為高爾夫A7 EA211 1.4T發動機,該發動機采用燃油缸內直噴方式,進氣歧管上裝有進氣壓力傳感器。發動機控制單元根據進氣壓力信號及其他信號如發動機轉速、冷卻液溫度、進氣溫度等來計算進氣量。圖1是進氣壓力傳感器(與進氣溫度傳感器集成在一起)在發動機上的安裝位置。
從左至右依次為1~4腳,其中1腳是接地腳,3腳是5V供電腳,4腳是進氣壓力電壓信號輸出腳。具體測量方法為:在發動機怠速時,測量4腳的輸出電壓,記錄此時發動機的噴油時間;然后模擬進氣壓力傳感器出現性能漂移(即信號不準確,可通過人為給4腳施加外部電壓來實現),再記錄此種狀態下發動機的噴油時間。通過比較,就可看出噴油時間是如何隨進氣量信號的變化而變化的。噴油時間、進氣壓力等可通過ODIS診斷信息系統軟件讀取。
發動機怠速穩定后,讀取進氣壓力為30kPa,用萬用表測得4腳輸出電壓為0.56V;接下來在1s時給4腳施加1.22V電壓(即人為增大進氣壓力信號),發現發動機出現劇烈抖動,持續5s后發動機熄火。讀取此段時間內的發動機噴油時間,其變化如圖2所示。

圖2 噴油時間與時間的關系
從圖中可以看到,在施加1.22V電壓后,噴油時間迅速增大,從怠速時的0.79s迅速增加到2.5s以上,這說明噴油量隨著進氣壓力信號的增大而增大。但是由于實際進氣量并沒有變化,此時發動機汽缸內的混合汽過濃,燃燒不充分,導致發動機抖動嚴重直至熄火。這也可以通過燃油修正值的變化來驗證,圖3是短期燃油修正值隨時間的變化情況。
可以看出,在1.5s時施加1.22V電壓后,短期燃油修正值從怠速時的-2.3%迅速變為-25%,這說明氧傳感器測得排出的廢氣中氧含量太低,即汽缸中混合汽過濃,所以發動機控制單元發出減少噴油量的指令。

圖3 短期燃油修正值隨時間的變化
通過以上分析,可以得出結論:發動機噴油量隨進氣量的增大而增大,二者密切相關。那為什么《傳感器故障情況下電控汽油機的噴油量實測分析》會得出噴油量與進氣量關系不大的結果呢?據筆者推測,該文在設置進氣壓力傳感器故障上與本文不同。本文是給進氣壓力信號腳施加外部電壓,相當于進氣壓力傳感器信號不準確;而《傳感器故障情況下電控汽油機的噴油量實測分析》一文中應該是斷開進氣壓力信號。在此情況下,發動機控制單元接收不到進氣壓力信號,會觸發失效保護功能,將節氣門位置傳感器信號作為進氣壓力的替代信號,這反而會使發動機的運轉比較穩定,所以才得出上述結果。由此也可以看出,進氣壓力傳感器信號不準確產生的危害可能比沒有信號更大。