余祖偉,汪前成,程 雁
(安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司,安徽 馬鞍山 243051)
脫硝系統運行異常的分析及處理實例
余祖偉,汪前成,程 雁
(安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司,安徽 馬鞍山 243051)
2015年8月至12月,安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司設備部技術人員通過查閱資料,咨詢設計單位,在未發生任何投資的情況下,對現場參數異常分析,通過現場調整,在脫硝催化劑未增加,機組未采取進一步改造的情況下,使#1、2、3、4機組脫硝NOx出口排放大幅下降,運行狀況穩定,脫硫出口NOx <50mg/Nm3,達到了近零排放的環保要求。
分析;調整;NOx;近零排放
2013年,國家標準《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)要求,非重點地區2003年12月31日前建成投運或通過審批的機組NOx排放濃度不大于200 mg/Nm3,之后的現役或新建機組NOx排放濃度不大于100 mg/Nm3。此外,所有重點地區燃煤電站鍋爐的NOx排放限值為100 mg/Nm3。
2014年,安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司完成了#1、2、3、4爐脫硝改造,設計脫硝出口NOx<100mg/Nm3,實際NOx排放由650 mg/Nm3降至70mg/Nm3,達到了改造要求。
2015年,根據神華集團《高品質綠色發電計劃》的總體部署和要求,煙氣污染物實現“近零排放”,要求NOx排放<50mg/Nm3的排放限值。
在脫硝催化劑未增加,機組未采取進一步改造的情況下,安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司#1、2、3、4機組NOx排放有時達不到“近零排放”要求,給環保工作帶來了很大壓力。經了解,一些電廠為降低NOx排放,委托專業廠家對燃燒器、脫硝進行定期試驗調整,以求達到近零排放。
2.1 #1、2爐脫硝運行存在問題
脫硝噴氨量偏大,SCR區出口NOx排放<50mg/Nm3,但脫硫出口NOx數據不穩定,時常出現超50mg/Nm3現象。
2.2 #3、4爐脫硝運行存在問題
脫硝噴氨量較設計偏小30kg/h,SCR區出口ΑB側NOX偏差大,脫硫出口NOx比SCR區出口偏大3~4mg/Nm3,造成脫硫出口NOx有時會出現大于50mg/Nm3現象。
安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司設備部技術人員確定了《提高脫硝效率,滿足超低排放要求》技術攻關項目,查閱資料,咨詢設計單位,對現場參數異常進行分析,發現原因如下:
(1)每臺機組脫硝Α、B側各有5只手動閥調整噴氨量,因設計脫硝出口NOx<100mg/Nm3,脫硝投運時,設計廠家按此標準進行調整,滿足脫硝效率>82%,NOx<70mg/Nm3,Α、B側噴氨各調整門開度基本一致,不能滿足現運行需要,需進行重新調整。
(2)各噴氨調整門對各控制參數影響不同,脫硝效率檢測點布置在兩側,#1、2閥對脫硝效率數值影響大,#4、5閥影響脫硫出口NOx數值較大。
(3)只要合理調整#1、2、3、4、5閥的開度,避免脫硝噴氨量過大或過小,使脫硝噴氨均勻,既能保證脫硝效率合格,又能確保機組脫硫出口NOx排放<50mg/Nm3。
2015年8月至12月,先后對#1、2、3、4機組脫硝噴氨調整門進行調整,使各閥門噴氨量匹配。
(1)先適當關小外側噴氨調整門,觀察脫硝效率、SCR區的NOx、脫硫出口NOx及噴氨量變化情況;
(2)再開大內側噴氨調整門,觀察5至10分鐘內脫硝效率、SCR區的NOx、脫硫出口NOx及噴氨量變化情況;
(3)多次調整,使脫硝噴氨均勻,脫硝出口NOx排放變化平穩,脫硫出口NOx排放<50mg/Nm3為合格。
經過上述調整后,安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司#1、2、3、4機組脫硝出口NOx排放大幅下降,運行狀況較穩定,滿足了脫硫出口NOx <50mg/Nm3的排放要求,技術攻關獲得了圓滿成功。
本技術攻關由安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司設備部技術人員自主進行,未委托專業廠家對脫硝進行噴氨內部流場狀況檢測,查閱資料,咨詢設計單位,對現場脫硝噴氨調整門進行調整,在脫硝催化劑未增加,機組未采取進一步改造的情況下,將原設計脫硝出口NOx<100mg/Nm3降低到NOx<50mg/Nm3,達到了近零排放標準。不僅消除了環保壓力,而且節約了一筆可觀的外委費用。
本技術攻關充分發揮了技術團隊的集體智慧,解決了現場存在的技術難題,為神華系統下屬電力企業提供了寶貴的經驗,具有一定的借鑒意義,可以在系統內進行推廣。
[1]安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司.鍋爐運行規程[S].2014.
[2]安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司脫硝設計說明書[S].(北京龍源環保工程有限公司).
[3]安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司脫硝改造后性能試驗報告[J].(西安熱工研究院有限公司).
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.19.019