文/程礦生
百米井下競風流
——冀中能源邯礦集團郭二莊礦首次大支架整體回撤安全安裝紀實
文/程礦生

開機前技術員測試
2016年1月27日,從冀中能源邯礦集團郭二莊礦調度室傳來喜訊,該礦首次在井下實施大支架整體回撤安裝作業取得圓滿成功,22301工作面三機配套調試到位,具備試采條件。
這是一次不同尋常的創舉。每個支架重達28噸,從22108工作面回撤,在井下“翻山越嶺”行走4000多米,成功安裝于22301工作面,創下了“無支護回收”“零事故運輸”“反方向安裝”三項邯礦集團紀錄。
新年伊始,郭二莊礦以上下同欲的勇氣、攻堅克難的決心、顛覆思維的創新,成功在井下首次實施了大支架整體回撤安裝作業,保障了礦井的接續開采和安全發展,為慶祝建礦70周年獻上了一份厚禮。
用單體柱和鉸接梁支護,限于頂板高、安全系數低,如何實現無支護回撤,這是擺在郭礦人面前的一個全新課題。
“針對支架體積大的特點,切眼擴幫臥底規格不小于4.5米×4米,在保證安全的前提下出架時不再進行支護,降低職工勞動強度”。2015年12月中旬,礦調度會議集思廣益,達成共識。作業中,綜采一區提前對22108工作面進行鋪網,對頂板極其破碎段進行管縫錨桿支護,煤邦不設貼邦點柱,實現無支護回收。工作中,員工自制出架滑道,采用工作面機頭至機尾由下而上逐架撤出的方法推進,充分利用滑輪、絞車配合單體柱,將支架前移并調向拉出。
為保證安全運輸,綜采一區對所有絞車嚴格實施 “四壓兩戧”點柱齊全管理,并加防倒鏈。開車信號發出前堅決做到“六必須”,即:必須檢查壓板螺絲緊固情況、必須檢查側護板是否收縮到位、必須檢查支架前探梁是否收縮平衡、必須檢查鉤頭完好情況、必須檢查鋼絲繩完好狀況、必須檢查保險繩是否使用到位,一切檢查完畢方可打點行車。
針對傾角大、拐彎處滑道橫向受力大、易斷開的實情,綜采一區在道軌上加焊鐵板,增加底座受力面,減少了滑道損壞程度。同時,安排專人對滑道質量、絞車完好情況進行檢查,班班必檢,一架一檢,確保安全作業。1月6日夜班,技術員何元杰發現30噸絞車有斷絲現象,立即叫停作業,現場進行設備更換,消除了安全隱患。15日中班,在撤出第一架時,班長張軍田看到支架在滑道行走時有搖擺現象,迅速對滑道平整度進行整改,避免了支架落道和翻車事故。
此次無支護支架回收工藝與以往支護回收相比,不僅減少了支護、回柱和運輸三道工序,提高了工作效率,且節約了勞動用工。據綜采一區區長郭新書介紹,無支護回收每班可多回收2臺支架,月節約用工150個,節支13500多元。創出了邯礦集團同類工作面支架回撤新水平。
如何保證從22108面車場到22301面坡底1500米大巷運輸安全?面對第一次運送凈重達28噸的“龐然大物”,礦運輸二區區長申賀昌和礦領導簽下了 “軍令狀”:“不講條件、不講理由,完不成任務引咎辭職!”
軌道平整、基礎夯實是安全運輸的關鍵。從2015年12月中旬開始,運輸二區干部職工加班加點,把1500米雙軌大巷并為單軌,道基全部用石子夯實,明線一律起高700mm。面對時間緊、任務重、標準高的繁重勞動強度,運輸二區道工組22人一律放棄休假,主管區長段如芳天天和職工一起臥底落道、起高墊底、改造道岔,同上同下。由于巷道風大,班長郭軍文患了重感冒,下班打點滴,上班與職工仍然鉚足勁干,極大地調動了職工的勞動熱情,激發了大家的干勁,僅用7天就完成全部軌道改造任務,開辟了安全運輸“綠色通道。”
為了確保運輸過程中電機車百分之百完好,運輸二區明確規定綜采支架專線專送,一次只運一架,嚴禁大巷行人,各種語音報警裝置完好,司控道岔動作靈敏可靠,保證了運輸安全。
在此次支架整體回撤運輸過程中,從大巷坡底到22301工作面切眼的1100米運輸線,最為困難。安裝11部30T絞車,需要越過兩個25°的坡面。為保證安全作業,將所有絞車在打好地錨加固的同時,前后全部用鋼絲繩二次緊固,絞車、鋼絲繩頭、鉤頭、信號、語音報警、開關、按鈕等設備設施班班必檢,完好率必保100%,軌道一律使用雙道木,絞車運送一律對拉,能夠隨時控制支架車盤。作業過程中,三個班分別有一名礦領導和一名副總現場跟班,盯關鍵,抓要害,嚴格按規程措施作業。1月13日中班,一個支架車盤在上坡運送中不慎落道,副礦長劉福山、調度主任張爾江、巷修區副區長李起現和職工一起運點柱、打支護、起頂鎬,采取兩個倒鏈起吊、兩個倒鏈防倒措施,僅用6個小時就使30噸重的車盤安全上道。
經過緊張有序的連續作業,運輸二區將134個支架在規定時間內全部安全運送到22301工作面,實現了全部回收支架無一落道的“零事故”安全運輸。
22301工作面是郭二莊礦南翼三采首采面,儲量百萬噸,平均煤厚3.5米,切眼長度200米,最大傾角26°,是郭二莊礦今年中厚煤層開采的主戰場。而受原九采老空區影響,巷壓大、變形快,加之地質條件復雜,要順利安裝134架ZY6000/22/45型支架,保障后續安全開采,實非易事。
困難面前,礦準備區創新安裝工藝,改變以往從風巷向運巷安裝的傳統方式,實施“反方向”安裝,即從工作面切眼下口向風巷方向安裝,這一舉措不僅使安裝作業取得圓滿成功,而且在邯礦集團創造了一項新的安裝工藝紀錄。
準備區在切眼上口和切眼內分別安裝了兩部20t和30t絞車,解決了支架在安裝過程中的防滑和調向問題。作業過程中,準備區設專人維護頂板和運架道路,嚴禁繩道及三角區內人員走動。開工前,班班對切眼及上、下出口頂板進行檢查加固,及時在頂板壓力較大的地段打設點柱,保證了頂幫安全。針對傾角大、巷道切眼中超高和不平段,在升架前,準備區在支架頂部用道木搭設木架接頂,明確規定相鄰支架高低差不超過側護板高的2/3,頂梁垂直煤幫,與頂平行,支架垂直頂底板,歪斜不超過± 5°,杜絕了支架歪斜和傾倒現象,實現了安全高效安裝。2015年12 月27日2點班,第一個排頭架順利安裝到位,緊接著10點班安裝完畢第二架,28日全天達到6架,2016年1月6日達到11架,創出了邯礦集團大支架安裝最高紀錄。
“反方向”安裝減少了工作面風巷因變形維修工程量1000米,節支150萬元,提前25天實現22108與22301中厚煤層工作面銜接,為郭二莊礦2016年提質增效、扭虧脫困開辟了新戰場。
(作者單位:冀中能源邯礦集團郭二莊礦)
(責任編輯:龐永厚)