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無刷直流電機PWM_ON_PWM調制方式轉矩特性研究

2016-08-30 05:58:08陳健于慎波
電機與控制學報 2016年8期

陳健, 于慎波

(沈陽工業大學 國家稀土永磁電機工程技術研究中心,遼寧 沈陽 110870)

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無刷直流電機PWM_ON_PWM調制方式轉矩特性研究

陳健,于慎波

(沈陽工業大學 國家稀土永磁電機工程技術研究中心,遼寧 沈陽 110870)

轉矩脈動是影響無刷直流電機性能的重要因素。對PWM_ON_PWM調制方式換相區間與非換相區間轉矩脈動進行計算與分析,并與其它經常使用的四種調制方式進行對比,以尋求低轉矩脈動的最佳PWM調制策略。在換相區間,推導了轉矩脈動的解析表達式,繪制了轉矩脈動隨占空比D的變化曲線,提出根據不同轉速采用不同調制方式的控制方法。在非換相區間,分析了關斷相續流和非導通相續流產生的條件,總結了不同PWM調制方式非換相轉矩脈動的規律,論述了采用PWM_ON_PWM調制方式對非換相轉矩脈動的影響。最后對一臺10kW無刷直流電機轉矩脈動進行測試,驗證了所提結論的正確性。

無刷直流電機;PWM_ON_PWM;調制方式;換相轉矩脈動;非換相轉矩脈動

0 引 言

無刷直流電機(BLDCM)具有結構簡單、體積小、調速性能好、效率高、控制簡單等特點,隨著國家節能減排政策的提出,使其在國防、航空航天、軌道交通、家用電器、辦公自動化中的應用越來越廣泛[1]。但是BLDCM運行中存在轉矩脈動,使其在高精度場合中的應用受到限制。因而,轉矩脈動的抑制及控制性能的改善,成為提高無刷直流系統性能的關鍵[2]。

BLDCM在換相區間與非換相區間均存在轉矩脈動。在非換相區間,文獻[3]分析了PWM調制方式對非導通相電流及電磁轉矩的影響。文獻[4]給出了不同PWM調制方式斷開相電流出現的規律,文獻[5-6]在三相逆變橋輸入端加上前級變換器,通過單一直流母線電流的反饋閉環來抑制轉矩脈動。在換相區間,文獻[7-10]改變調制方式使關斷相電流下降速率與導通相電流上升速率相等,減小換相轉矩脈動。文獻[11-14]將交流電機的直接轉矩控制理論應用到了BLDCM,用于消除換相期間的轉矩脈動。文獻[15]保持非換相相繞組換相前后施加電壓不變,抑制換相轉矩脈動。PWM_ON_PWM是近年提出的一種PWM調制方式,現有參考文獻主要得出該調制方式可以減小BLDCM非換相轉矩脈動,尚未有文獻研究其對換相轉矩脈動的影響,此外包括PWM_ON_PWM在內的不同調制方式性能比較及最佳應用場合等問題也有待解決。

本文對BLDCM采用PWM_ON_PWM調制方式時的轉矩特性進行分析,比較了采用不同調制方式時轉矩脈動的特點。提出在換相區間根據電機轉速選用調制方式,在非換相區間采用PWM_ON_PWM調制方式的控制策略來減小轉矩脈動。同時總結了轉矩脈動產生的條件及規律,為尋求更優的PWM調制方法提供了理論依據。

1 PWM_ON_PWM換相區間

PWM_ON_PWM調制方式,開關管在120°導通期間,前30°和后30°進行PWM調制,中間60°保持恒通,如圖1所示。根據拓撲電路中換相開關管的位置不同,可以分為上橋臂換相和下橋臂換相兩種情況。

圖1 PWM_ON_PWM調制方式Fig.1 PWM_ON_PWM modulation mode

上橋臂換相為圖1中120°、240°、360°時刻。以120°時刻為例進行分析,此時T1關斷,T3開通,T2恒通,AC→BC換相。換相期間,電流從A相切換到B相,iA通過二極管D4續流,逐漸減小,直到減小為零,換相過程結束。換相過程中三相繞組同時有電流流過,方向如圖2所示。

圖2 上橋臂換相期間電流方向Fig.2 Current direction during upper-bridge commutation

電機三相端電壓平衡方程為:

(1)

式中:UA,UB,UC為電機繞組三相端電壓;iA,iB,iC為電機繞組相電流;eA,eB,eC為各相的反電動勢;UN為三相中心點對地電壓;L為每相繞組的自感;M為每兩相繞組間的互感;R為繞組相電阻;D為PWM占空比;Ud為直流母線電壓。

換相期間,eA=eB=E,eC=-E。

設換相前iA=-iC=I,iB=0,換相時間長度為t0。換相過程中電流與時間的關系為:

(2)

上橋臂換相期間轉矩脈動的表達式為

(3)

式中Ω為電機機械角速度。

下橋臂換相為圖1中60°、180°、300°時刻,分析方法與上橋臂相同,換相期間轉矩脈動為

(4)

上橋臂與下橋臂換相期間,電流的續流路徑不同,然而式(3)和式(4)具有相同的轉矩脈動表達式。這是因為PWM_ON_PWM調制方式上下橋臂換相時刻,關斷相與開通相以相同的占空比D進行PWM調制,非換相相恒通,因此產生的轉矩脈動相等。計算了不同調制方式時換相轉矩脈動值,見表1。

表1 不同調制方式時換相轉矩脈動

對表1中的數據進行分析,可以得出

1)BLDCM每隔60°電角度進行一次換相,每個電角度周期內總的換相轉矩脈動應為表1中60°、120°、180°、240°、300°、360°時刻轉矩脈動值的總和。將表1中6個時刻轉矩脈動值求和,為了便于比較,去掉表達式中都包含的常數項,并將負轉矩取絕對值,繪制五種PWM調制方式轉矩脈動與占空比的關系曲線,如圖3所示。

從圖3中可以看出,換相轉矩脈動大小與PWM信號的占空比有關。當0

圖3 不同占空比時的轉矩脈動Fig.3 Commutation torque ripple with different duty cycle

2)表1中,PWM_ON_PWM與PWM_ON調制方式轉矩脈動表達式相同。這兩種調制方式換相時刻開通相與非換相相狀態相同,PWM_ON關斷相恒通,PWM_ON_PWM關斷相進行PWM調制,說明換相轉矩脈動與關斷相的狀態沒有關系。根據換相時刻開通相與非換相相的狀態,可以將常用PWM調制方式換相轉矩脈動歸為三類。

第三類為開通相和非換相相同時進行PWM調制,如H_PWM_L_PWM上下橋臂換相。此調制方式實際中不經常使用,不做討論。

2 PWM_ON_PWM非換相區間

PWM_ON_PWM調制方式三相電流與反電勢的關系如圖4所示。

圖4 PWM_ON_PWM電流與反電勢Fig.4 PWM_ON_PWM current and back EMF

由圖4知:BLDCM在非換相期間,當PWM信號為高電平時,導通兩相的電流和反電勢大小相等,方向相反,第三項電流為零,因此不產生轉矩脈動;當PWM信號為低電平時,根據非導通相電壓不同,分為非導通相續流和導通相關斷期間續流(簡稱關斷相續流)。

2.1非導通相續流

非導通相電壓高于直流母線電壓或低于零(忽略二極管導通壓降)時,會使相連的二極管正向偏置,非導通相繞組中將會有電流產生,稱為非導通相續流。當非導通相電壓滿足Uoff<0或Uoff>Ud時,發生非導通相續流,此時電機三相繞組中均有電流流過。當Uoff<0時,非導通相通過下橋臂二極管續流;當Uoff>Ud時,非導通相通過上橋臂二極管續流。

非導通相電壓的表達式為

Uoff=eo+UN。

(5)

式中eo為非導通相反電勢。

因此,PWM_ON_PWM調制方式在0°~360°電角度內都有0

2.2關斷相續流

關斷相續流,指PWM信號為低電平時,對應的開關管關斷,電流通過導通相和關斷相二極管進行續流。當非導通相電壓Uoff滿足0

PWM_ON_PWM調制方式上橋臂開關管進行PWM調制,當PWM信號為低電平時,通過下橋臂二極管續流。圖1中0°~30°、90°~120°、120°~150°、210°~240°、240°~270°、330°~360°六個區間屬于此種情況。以0°~30°為例進行分析,當PWM為低電平時,T1關斷,A相繞組通過D4續流;T6恒通,B相繞組通過T6接電源負極。電流的流動情況如圖5所示。

電機電壓平衡方程為:

(6)

圖4中,0°~30°區間:eA=E,eB=-E, 0

上橋臂開關管PWM關斷過程中電流與時間的關系為:

(7)

上橋臂PWM調制轉矩脈動為

(8)

下橋臂開關管進行PWM調制,當PWM信號為低電平時,通過上橋臂二極管續流。圖1中30°~60°、60°~90°、150°~180°、180°~210°、270°~300°、300°~330°六個區間屬于此種情況。下橋臂PWM調制轉矩脈動

(9)

對PWM_ON、ON_PWM、H_PWM_L_ON、H_ON_L_PWM 4種調制方式各區間進行分析,表2中列出了不同調制方式0°~120°區間內非換相轉矩脈動值,120°~240°、240°~360°區間內的計算結果與0°~120°相同。

圖5 上橋臂PWM關斷期間電流方向Fig.5 Current direction when upper-bridge PWM off

調制方式0°~30°30°~60°60°~90°90°~120°PWM_ON-2E2(L-M)Ωtl-2E2(L-M)Ωtl-2e23(L-M)Ωtl同0°~30°同30°~60°ON_PWM-2E2(L-M)Ωtl-2e23(L-M)Ωtl-2E2(L-M)Ωtl同0°~30°同30°~60°H_PWM_L_ON-2E2(L-M)Ωtl-2E2(L-M)Ωtl-2e23(L-M)Ωtl同30°~60°同0°~30°H_ON_L_PWM-2E2(L-M)Ωtl-2e23(L-M)Ωtl-2E2(L-M)Ωtl同30°~60°同0°~30°PWM_ON_PWM-2E2(L-M)Ωtl同0°~30°同0°~30°同0°~30°

從表2中可以看出

1)非換相轉矩脈動產生條件:當PWM信號為低電平時,PWM_ON_PWM調制方式在0°~360°區間內,非導通相電壓0Ud時,通過上橋臂二極管產生非導通相續流。

3 實 驗

為了驗證理論分析的正確性,在一臺額定功率PN=10 kW,額定電壓UN=380 V,額定轉速nN=1 500 r/min,額定轉矩TN=63.7 N·m,相數m=3,極對數p=4的BLDCM上進行了轉矩脈動實驗。轉矩測試采用德國HBM公司瞬態轉矩儀及100 N·m 傳感器組成的測試系統。負載選用磁粉制動器,參數為額定轉矩100 N·m,額定轉速1 500 r/min。測試現場如圖6所示。

圖6 轉矩脈動測試現場Fig.6 Testing system for torque ripple

試驗時,改變無刷直流電機的PWM調制方式,分別令占空比D=0.1、0.3、0.5、0.7、0.9,測試每種情況下換相轉矩脈動的值,單位為N·m,如表3所示。

表3 D為不同值時換相轉矩脈動試驗值

表3中,PWM_ON_PWM與PWM_ON調制方式,H_PWM_L_ON與H_ON_L_PWM調制方式換相轉矩脈動值較為接近。D=0.1時,PWM_ON與PWM_ON_PWM調制方式產生的轉矩脈動較小;D=0.3時,H_PWM_L_ON與H_ON_L_PWM調制方式產生的轉矩脈動較小;D=0.5、0.7、0.9時,ON_PWM調制方式產生的轉矩脈動較小。說明D不同時選擇合理的調制方式可以減小換相轉矩脈動,與理論分析的結果相對應。

PWM_ON、ON_PWM、H_PWM_L_ON、H_ON_L_PWM 4種調制方式均產生關斷相續流與非導通相續流,只是產生兩種續流方式的區間不同。選取PWM_ON調制方式為代表,比較其與PWM_ON_PWM調制方式產生轉矩脈動的區別,轉矩脈動測試曲線如圖7和圖8所示。

圖7 PWM_ON_PWM調制方式轉矩脈動Fig.7 Commutation torque of PWM_ON_PWM modulation mode

圖8 PWM_ON調制方式轉矩脈動Fig.8 Commutation torque of PWM_ON modulation mode

圖7為該臺BLDCM采用PWM_ON_PWM調制方式轉矩脈動波形。從圖中可以看出,每個電角度周期內,由于換相原因,轉矩產生6次明顯的波動,換相區間的轉矩脈動明顯大于非換相區間。該調制方式非換相區間只產生關斷相續流,轉矩脈動幅值不變。圖8中采用PWM_ON調制方式時,換相區間產生的轉矩波動與PWM_ON_PWM調制方式相同。非換相區間前半部分為關斷相續流產生的轉矩波動,幅值較小,后半部分為非導通相續流產生的轉矩波動,幅值較大。因此應選擇非換相區間只產生關斷相續流的調制方式。

4 結 論

通過對PWM_ON_PWM調制方式換相區間和非換相區間轉矩脈動的計算與分析,得出以下結論:

1)考慮BLDCM換相轉矩脈動最小化的PWM調制方式為:低速區(0

3)PWM_ON_PWM調制方式非導通相電壓滿足0Ud、0

上述結論比較了5種PWM調制方式的應用場合及優缺點,為尋求新的PWM控制技術提供了理論依據。

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(編輯:賈志超)

Torque characteristic of brushless DC motors by PWM_ON_PWM modulation

CHEN Jian,YU Shen-bo

(National Engineering Research Center for REPM Electrical Machines,Shenyang University of Technology,Shenyang 110870,China)

Torque ripple is an important factor affecting the performance of brushless DC motors(BLDCM).The commutation and non-commutation torque ripple were calculated and analyzed caused by PWM-ON-PWM modulation. And compared with other often used four PWM modes,modulation strategy of the least torque ripple was found.In the commutation interval, the analytical expressions of torque ripple were induced, the curve was drawn with different modulation modes and duty cycle,and the control strategy was proposed using different modulation methods according to the different speed. In the non-commutation interval, the conditions were analyzed caused by diode freewheeling of the floating phase and inactive phase, the rules were summarized torque ripple changed with different control strategy,and the effects of using PWM-ON-PWM modulation were discussed on non-commutation torque ripple. Last, a rig for the 10kW motor was built for test,and the experimental results were provided to demonstrate the validity of the proposed conclusion.

brushless DC motors;PWM_ON_PWM;modulation;commutation torque ripple; non-commutation torque ripple

2015-03-10

國家自然科學基金(51175350l,51307111);沈陽市科學技術計劃項目(F15-199-1-13)

陳健(1982—),男,博士研究生,研究方向為永磁電機振動噪聲的抑制;

于慎波(1958—),男,教授,博士生導師,研究方向為永磁電機振動噪聲的計算。

陳健

10.15938/j.emc.2016.08.007

TM 351

A

1007-449X(2016)08-0048-07

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