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離心壓縮機(jī)振動故障分析與診斷案例

2016-08-26 09:03:17文定良WENDingliang神華包頭煤化工有限責(zé)任公司包頭014010
制造業(yè)自動化 2016年6期
關(guān)鍵詞:振動故障

文定良WEN Ding-liang(神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,包頭 014010)

離心壓縮機(jī)振動故障分析與診斷案例

文定良
WEN Ding-liang
(神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,包頭 014010)

針對某煤化工廠甲醇裝置合成氣壓縮機(jī)運(yùn)行中存在振動異常的實(shí)際情況,利用大機(jī)組在線監(jiān)測系統(tǒng),從產(chǎn)生異常的機(jī)理分析入手,對合成氣壓縮機(jī)組振動異常波動故障進(jìn)行了分析,提出了在機(jī)組不停機(jī)檢修情況下排除故障的有效措施。生產(chǎn)實(shí)踐表明該項措施對降低振動幅值、減少振值波動、保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行具有指導(dǎo)意義。

合成氣壓縮機(jī);結(jié)蠟;振動;故障診斷;氣流擾動;摩擦

0 引言

離心式壓縮機(jī)在國民經(jīng)濟(jì)和工業(yè)生產(chǎn)中的許多領(lǐng)域占據(jù)著非常重要的地位[1],特別是在石油、化工、冶金等行業(yè),保證離心式壓縮機(jī)的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)的運(yùn)行意義重大。從離心式壓縮機(jī)的運(yùn)行及發(fā)展史來看,由于其產(chǎn)生故障導(dǎo)致機(jī)組停車影響生產(chǎn)、甚至機(jī)毀人亡的案例頻頻發(fā)生[2~3]。在離心式壓縮機(jī)的各種故障異常中,最常見的故障是振動異常,引起振動異常的原因又是多樣性的,甚至很多時候是需要停機(jī)查找故障原因,而停車造成的損失往往難以估計。因此在保證機(jī)組正常運(yùn)行的情況下,準(zhǔn)確分析出引起故障的原因并給出可行的解決方案需求迫切。本文嘗試在現(xiàn)場復(fù)雜環(huán)境且保證機(jī)組不停機(jī)的狀態(tài)下,利用大機(jī)組在線監(jiān)測系統(tǒng),對其振動異常進(jìn)行分析與診斷,確定引起機(jī)組故障的原因,提出機(jī)組在不停機(jī)狀態(tài)下的處理方法,以保障離心式壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。

1 甲醇合成裝置及機(jī)組概況

甲醇裝置是煤化工生產(chǎn)裝置之一,一般由國外某公司提供工藝包設(shè)計。甲醇裝置利用上游凈化裝置提供的合格合成氣為下游MTO裝置生產(chǎn)出合格的生產(chǎn)原料MTO級甲醇,同時也可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要抽出部分粗甲醇生產(chǎn)精甲醇。合成氣及循環(huán)氣壓縮機(jī)是裝置的關(guān)鍵設(shè)備,因此對設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行有著較高的要求。該機(jī)組的工藝流程簡圖如圖1所示。

甲醇合成氣壓縮機(jī)組屬于離心機(jī),采用垂直剖分結(jié)構(gòu),葉輪級5+2。驅(qū)動機(jī)為四沖動四反動凝汽式汽輪機(jī)。甲醇合成氣壓縮機(jī)軸承振動測點(diǎn)布置如圖2所示。壓縮機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)如表1所示。

圖1 甲醇工藝流程圖

圖2 甲醇合成氣壓縮機(jī)軸承振動測點(diǎn)布置圖

表1 壓縮機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)

合成氣壓縮機(jī)組采用的平衡盤為國外某公司設(shè)計生產(chǎn),在平衡盤的外緣安裝防旋繞的氣封,可以消除不穩(wěn)定的振動因素,同時減少氣體的泄漏量。該機(jī)組增加防止擾動設(shè)計,目的是隨著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的增加,氣體出口壓力的提高,逆轉(zhuǎn)向切向力不斷增強(qiáng),逐步抑制由于渦流帶來的激振力,使振動不斷遞減,能夠有效的抑制壓縮機(jī)的振動。防旋擾式平衡盤設(shè)計如圖3所示。

2 故障及原因分析

圖3 防旋擾式平衡盤設(shè)計圖

2.1故障描述

甲醇合成氣壓縮機(jī)組在大修停機(jī)前壓縮機(jī)振動多次出現(xiàn)波動,隨后恢復(fù)正常,但壓縮機(jī)泄漏量增大,機(jī)組的效率和流量都沒有達(dá)到設(shè)計要求。開蓋發(fā)現(xiàn)平衡盤密封全部磨損,內(nèi)部出現(xiàn)結(jié)蠟現(xiàn)象,檢修圖片如圖4所示。完成檢修后按照正常程序啟動機(jī)組。啟機(jī)后發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)非聯(lián)端振動出現(xiàn)小幅度波動,持續(xù)一段時間后振值趨于平穩(wěn),機(jī)組保持穩(wěn)定運(yùn)行。但在一次提負(fù)荷操作后,壓縮機(jī)非驅(qū)動端振動監(jiān)測點(diǎn)152VI2304B出現(xiàn)波動,正常運(yùn)行時,該通道振值為17um左右,此時到達(dá)84.76um,波動結(jié)束,該通道振值瞬間恢復(fù)到16.5um左右,同時壓縮機(jī)驅(qū)動端振動值也出現(xiàn)波動現(xiàn)象,但振幅與152VI2304相比較小。距離壓縮機(jī)振值首次波動71分鐘后,其振動值再次出現(xiàn)瞬間波動,振值波動至89um左右,達(dá)到聯(lián)鎖值,壓縮機(jī)聯(lián)鎖跳車,合成系統(tǒng)切氣停車。重新啟機(jī)后,壓縮機(jī)振動隨負(fù)荷增加而上升,由于振值升高,現(xiàn)場機(jī)組不能加載到滿負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)組轉(zhuǎn)速一直維持在4900rpm左右運(yùn)行,并且在工藝參數(shù)穩(wěn)定的情況下,壓縮機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)振動向上波動的情況,如圖5所示。

圖4 檢修圖片

圖5 設(shè)備運(yùn)行參數(shù)

2.2原因分析

在機(jī)組振動異常期間,工廠設(shè)備管理人員利用現(xiàn)有的振動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、排查,但一直無法有效解決問題。為了找到改機(jī)組振動故障的原因,工廠決定在不停機(jī)的情況下在線安裝狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),對機(jī)組進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,采集機(jī)組的原始振動數(shù)據(jù),利用專業(yè)圖譜進(jìn)行分析、診斷。

2.2.1振動特征

監(jiān)測得到的振動趨勢數(shù)據(jù)如圖6所示,壓縮機(jī)四個通道振值均出現(xiàn)不同程度波動。振值出現(xiàn)異常波動時刻的時域和頻域圖譜如圖7和圖8所示,振動成分主要為0.47~0.56倍頻。以上振值波動、上升都是由低頻成分引起,在壓縮機(jī)振動異常時,其前后軸承的軸心軌跡也非常雜亂,不規(guī)則,如圖9所示。同時壓縮機(jī)振動幅值隨負(fù)荷的增加而升高,如表2所示。參考各年大修記錄,密封磨損,間隙增大,波動消失。壓縮機(jī)檢修前后振動數(shù)據(jù)如表3所示。

圖6 壓縮機(jī)振動趨勢圖-通頻值

圖7 壓縮機(jī)波形頻譜圖-聯(lián)端

圖8 壓縮機(jī)波形頻譜圖-非聯(lián)端圖

圖9 壓縮機(jī)軸心軌跡圖

2.2.2故障原因初步分析

工作轉(zhuǎn)速下壓縮機(jī)軸振0.47~0.56倍頻占主導(dǎo),引起此頻段異常波動的因素主要有:壓縮機(jī)喘振、油膜、氣流。機(jī)組在高負(fù)荷運(yùn)行時,壓縮機(jī)喘振曲線可能發(fā)生改變,高負(fù)荷運(yùn)行時的調(diào)整裕量小,在負(fù)荷調(diào)整過程中操作沒有跟上,出現(xiàn)轉(zhuǎn)速上升,循環(huán)量下降的工況,導(dǎo)致壓縮機(jī)進(jìn)入旋轉(zhuǎn)分離狀態(tài)運(yùn)行,可能短時產(chǎn)生了喘振。檢查壓縮機(jī)振值異常波動時間段控制系統(tǒng)防喘振閥動作,發(fā)現(xiàn)防喘振閥無動作。同時將壓縮機(jī)振值異常波動時刻性能曲線及喘振曲線進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)二者相離很遠(yuǎn),如圖10所示。說明防喘振閥未出現(xiàn)故障、喘振曲線未發(fā)生改變,壓縮機(jī)未進(jìn)入喘振區(qū)。從頻譜圖可知,低頻成分雖占主導(dǎo),但遠(yuǎn)超過油膜振蕩的特征頻率,且現(xiàn)場改變潤滑油油壓及粘度,壓縮機(jī)振值依舊出現(xiàn)波動情況。由此,更傾向于認(rèn)為壓縮機(jī)振值異常波動是和氣流有關(guān)。

表2 壓縮機(jī)振動-負(fù)荷表

表3 壓縮機(jī)振動數(shù)據(jù)表

圖10 壓縮機(jī)運(yùn)行期間放喘振曲線圖

2.2.3故障原因的認(rèn)定

結(jié)合合成氣壓縮機(jī)停機(jī)大修情況及實(shí)際運(yùn)行狀態(tài),壓縮機(jī)一段入口處結(jié)蠟頻繁,并伴隨著介質(zhì)一同進(jìn)入密封,會使防旋擾式平衡盤外緣的氣封通孔堵塞,當(dāng)氣體以一定的速度進(jìn)入密封時會隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生一定的周向速度,導(dǎo)致氣體在密封腔中形成了不均勻的壓力分布,分布壓力的合力形成了一個與位移相垂直的切向合力,引起轉(zhuǎn)子的失穩(wěn)振動[4]。故判定壓縮機(jī)振動幅值不定期且無規(guī)則波動是由壓縮機(jī)內(nèi)氣流擾動影響壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子狀態(tài)造成。這種擾動隨著轉(zhuǎn)速的增加會被逐級放大,最后導(dǎo)致壓縮機(jī)振值聯(lián)鎖停車。

經(jīng)現(xiàn)場檢查,壓縮機(jī)出口密封器有液體排出。當(dāng)壓縮機(jī)運(yùn)行時,干氣密封運(yùn)轉(zhuǎn),靜環(huán)和動環(huán)之間形成了間隙很小的氣膜,此時如果有液體進(jìn)入密封面的間隙內(nèi),就會改變干氣密封的工作條件,密封面就會發(fā)熱,由于密封面的溫度差,導(dǎo)致密封面產(chǎn)生熱變形,就會造成密封的動、靜環(huán)端面粘合,從而改變氣膜的剛度。現(xiàn)場對壓縮機(jī)入口分離器進(jìn)行檢查,懷疑其分離效果不佳造成此現(xiàn)象。

對合成氣壓縮機(jī)組進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測,監(jiān)測圖譜如圖11~圖14所示,壓縮機(jī)振值再一次出現(xiàn)不定期、無規(guī)律輕微波動,1倍頻幅值較平穩(wěn),無波動,幅值主要以0.5倍頻占主導(dǎo),時域波形略帶毛刺尖角,壓縮機(jī)兩端的軸心軌跡不規(guī)則,發(fā)散,但未出現(xiàn)反進(jìn)動的情況。分析壓縮機(jī)出現(xiàn)輕微碰摩情況,機(jī)壓縮機(jī)發(fā)生碰摩現(xiàn)象時的轉(zhuǎn)速在一階臨界轉(zhuǎn)速之上,振動點(diǎn)與產(chǎn)生碰摩的不平衡力之間的滯后角小于90°,振動幅值會相對變小,不會出現(xiàn)嚴(yán)重碰摩現(xiàn)象。

當(dāng)動靜部件發(fā)生碰摩時,軸表面會受到摩擦力沖擊,此力為非連續(xù)、非穩(wěn)態(tài)沖擊力,在此作用下,振動波形將會畸變,軸心軌跡變得紊亂。當(dāng)發(fā)生摩擦的時候,摩擦部位會產(chǎn)生高溫,由于摩擦不均勻,會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子表面溫度分布不均勻,引起熱變形,產(chǎn)生熱沖擊,且危害比沖擊更大。特別是離心壓縮機(jī)剛啟動時就會發(fā)生碰摩,由于摩擦產(chǎn)生的熱平衡量與轉(zhuǎn)子殘余不平衡量疊加后大于殘余不平衡量,所以摩擦?xí)M(jìn)一步加劇,轉(zhuǎn)子新的不平衡量再增大,當(dāng)機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行時,轉(zhuǎn)子會出現(xiàn)越來越彎曲的情況,導(dǎo)致摩擦更加劇烈,當(dāng)運(yùn)行一段時間后,導(dǎo)致摩擦的不平衡量消失,進(jìn)而動靜部件分離,碰摩現(xiàn)象就會隨之消失。當(dāng)發(fā)生碰摩時,轉(zhuǎn)子的振動將取決于其熱不平衡量與殘余不平衡量的矢量之和,因轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),矢量大小和方向會發(fā)生不斷的變化,進(jìn)而導(dǎo)致振動幅值和相位發(fā)生不斷的變化,會出現(xiàn)不同的特征[5]。

圖11 壓縮機(jī)振動趨勢圖-通頻值

圖12 壓縮機(jī)波形頻譜圖-壓縮機(jī)聯(lián)端

圖13 壓縮機(jī)波形頻譜圖-壓縮機(jī)非聯(lián)端

圖14 壓縮機(jī)軸心軌跡圖

3 現(xiàn)場采取措施

綜合分析,為了保證工廠核心設(shè)備穩(wěn)定生產(chǎn),現(xiàn)場決定加大對甲醇合成水冷卻器在線除蠟密度、加強(qiáng)對合成段密封器系統(tǒng)的排液,確保連續(xù)排液并盡量減少排放腔體內(nèi)的液體,每次需要改變運(yùn)行狀態(tài)時緩慢操作,并在升減負(fù)荷的時候緩慢進(jìn)行。

現(xiàn)場處理反饋:裝置除蠟后,合成氣壓縮機(jī)的振動幅值沒有異常的波動,經(jīng)過2次升降轉(zhuǎn)速后,壓縮機(jī)振動幅值最高不超過35微米,現(xiàn)在壓縮機(jī)的振動幅值小于20微米,如圖15所示。再一次除蠟后,壓縮機(jī)的振動出現(xiàn)振動緩慢上升的情況,壓縮機(jī)振動幅值最高不超過30微米,最低高于15微米,如圖16所示。到目前為止,機(jī)組在未停機(jī)的狀態(tài)通過以上處理,機(jī)組已可滿負(fù)荷運(yùn)行,保證生產(chǎn)。

4 結(jié)束語

通過監(jiān)測系統(tǒng)及現(xiàn)場實(shí)際情況對合成氣壓縮機(jī)組振動異常波動故障進(jìn)行了分析,通過對轉(zhuǎn)子振值不同波動程度和機(jī)組不同負(fù)荷下頻域特征的分析,判明該壓縮機(jī)振值異常波動是由于氣流擾動引起壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子狀態(tài)失穩(wěn)造成的。在不停機(jī)的情況下,通過加大對壓縮機(jī)一段入口處除蠟密度,改善了壓縮機(jī)組振值異常波動的情況。同時加強(qiáng)對合成段密封器系統(tǒng)的排液,確保連續(xù)排液并盡量減少排放腔體內(nèi)的液體。通過長期監(jiān)測該機(jī)組的振值情況,驗證表明壓縮機(jī)振動異常波動故障原因正確。在保證了機(jī)組不停機(jī)的前提下,找到了故障的原因是平衡盤氣流擾動所致,并提出了現(xiàn)場切實(shí)可行的解決方案,保證了工廠的穩(wěn)定生產(chǎn)、使企業(yè)的積極效益達(dá)到了最大化。

大機(jī)組在線監(jiān)測系統(tǒng)已在石油、化工、電力、冶金等行業(yè)得到應(yīng)用,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”的可靠運(yùn)行提供保障和技術(shù)手段。實(shí)施應(yīng)用大機(jī)組在線監(jiān)測系統(tǒng),可有效幫助企業(yè)提升設(shè)備管理水平,提高經(jīng)濟(jì)效益。

圖15 壓縮機(jī)振動趨勢圖

圖16 壓縮機(jī)振動趨勢圖

[1] 徐朝蓉,徐自力,邱恒斌,趙宇.離心壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子密封碰摩故障的振動特征及診斷[J].噪聲與振動控制,2015,6.

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[5] 沈心敏.摩擦學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,1991.

Centrifugal compressor vibration fault analysis and diagnosis example

TP277

A

1009-0134(2016)06-0137-06

2016-04-28

文定良(1964 -),男,湖南人,高級工程師,工程碩士,主要從事石油化工及煤化工的設(shè)備管理和工程管理工作。

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