張虎,孫科,關瑩(1.長城汽車股份有限公司技術中心,河北保定071000;2.河北省汽車工程技術研究中心,河北保定071000)
某柴油機活塞漏氣量的分析與優化
張虎,孫科,關瑩
(1.長城汽車股份有限公司技術中心,河北保定071000;2.河北省汽車工程技術研究中心,河北保定071000)
針對某柴油發動機臺架試驗過程中出現的活塞漏氣量大問題,排查出是由于兩級增壓器漏氣和第二道氣環開口間隙偏大引起。通過仿真方法對第二道氣環開口間隙進行分析,計算結果與測試結果基本一致。重新確定開口間隙范圍,降低了活塞漏氣量。
兩級增壓器 活塞漏氣量 開口間隙 AVLEXCITE PR
發動機工作時,高溫高壓氣體從密閉氣缸經由活塞環的側隙、開口間隙流向曲軸箱,這一路徑稱為活塞漏氣量通道。發動機實際工作過程中,漏氣量主要經由漏氣量通道進入曲軸箱,其量約占漏氣量總值的95%以上,其余則主要來源于:(1)從氣門桿與氣門導管間的間隙流入曲軸箱的氣體,;(2)進入增壓器軸承及密封環間隙經回油管進入曲軸箱的氣體;(3)空氣壓縮機的漏氣經由空壓機機油回至油底殼的氣體[1]。
當密封不良漏氣量超過許用限值時,會造成一系列的不良后果,如發動機功率下降、油耗增加、運轉不平穩、起動困難,缸壁與活塞環之間的油膜被破壞,氣缸與活塞環之間產生異常磨損,機油老化變質,機油消耗量增加,活塞承受附加的加熱,可能會膨脹卡死等[2]。因此對漏氣量進行分析對發動機的設計具有重要意義。
我公司新開發了一款3.0 L直列六缸、四沖程柴油機,采用了雙頂置中空凸輪軸、兩級渦輪增壓、可變渦流比、廢氣再循環、液壓挺柱、滾子搖臂、高壓共軌等多項先進技術,可滿足歐V及以上排放法規要求,以低油耗、低排放、高性能為開發目標,滿足國內和歐盟市場對高性能動力的需求。在臺架試驗過程中,發現活塞漏氣量偏大,為120 L/min,已超過設計要求。
根據如圖1所示的魚骨刺圖,分別查找問題和原因:(1)檢測試驗方法和臺架監測數據,無異常;(2)檢查缸體、活塞、活塞環的樣件數據,無異常;(3)檢查缸體、活塞環的設計:經與我司其余幾款柴油機和寶馬N47的活塞環數據,發現第二道氣環開口間隙偏大,可能會導致漏氣量偏大;(4)檢查兩級增壓器,由于缺少測試增壓器漏氣量設備,無法確定增壓器是否漏氣。

圖1 問題排查魚骨刺圖
經過問題排查,將原因集中于兩方面:(1)第二道氣環開口間隙偏大;(2)測量增壓器是否存在漏氣現象,并針對上述這兩個方面進行驗證。
為測試兩級增壓器工作狀態下的漏氣量,自制了一個增壓器漏氣量的測試裝置,如圖2所示。測試裝置在發動機上的位置如圖3所示,出氣口連接活塞漏氣量儀。注意:測試裝置的最低端要高于機油液面,回油管管路連接至機油液面以下,避免增壓器漏氣至曲軸箱中。

圖2 增壓器漏氣量測量裝置

圖3 增壓器漏氣量測試方法
臺架測試時,首先按照正常方法進行活塞漏氣量測試。測試完成后,更換增壓器漏氣量測試裝置,重新測量活塞漏氣量,兩次測量結果如圖4所示。

圖4 活塞漏氣量測量結果對比
從圖4可知,增壓器確實存在漏氣現象,且隨轉速升高,漏氣量逐漸增多,漏氣量值在4 000 r/min時達到30 L/min以上。將此問題反饋至增壓器供應商,要求控制中間體及渦端的壓差,并增加機油密封測試試驗,以減少竄漏的風險。經后期溝通,供應商在增壓器總成出廠前,將對全部增壓器總成進行密封測試。
AVL EXCITE PR是發動機活塞摩擦副設計專用的多體動力學軟件,在活塞動力學、沖擊振動噪聲、活塞環組設計、活塞/環/缸套摩擦、壓力平衡和竄氣、潤滑油消耗、設計參數的趨勢分析等方面發揮著重要作用。現使用PR建立該柴油機活塞環組模型,對活塞漏氣量進行計算,重點分析環開口間隙對漏氣量的影響。
4.1仿真模型的校正
為了使仿真結果更接近試驗結果,就要保證仿真模型與試驗模型的一致性,為此在柴油機臺架上測量了標定工況的相關參數,圖5為缸內壓力曲線,仿真模型如圖6所示。在本模型中,缸套輪廓為冷態輪廓與熱-機械載荷耦合下仿真結果的耦合,缸套溫度為氣固溫度場耦合計算結果,活塞環的溫度來源于供應商經驗數據,活塞環的型線來源于設計圖紙,如圖7所示。

圖5 標定工況下的氣缸壓力曲線

圖6 活塞環組及氣缸套仿真模型

圖紙中要求第二道氣環的開口間隙平均值為0.75mm。利用上述模型進行計算,計算結果如圖8所示。仿真結果與試驗結果的誤差為6.6%,在± 10%以內,認為該模型可信,并用于下一步工作。
4.2更改開口間隙
為驗證第二道氣環開口間隙對活塞漏氣量的影響,將開口間隙分別設置為0.6~0.8mm,共5種開口間隙,進行模擬計算,最終結果見圖9。

圖7 缸套、活塞環模型

圖8 活塞漏氣量

圖9 第二道氣環開口間隙對活塞漏氣量的影響
從圖中計算結果可知,第二道氣環的開口間隙變化,對活塞漏氣量影響很大。
為避免出現頂口故障,將圖紙中要求的間隙減小0.05mm,并聯系供應商進行樣件制作,后期將進行臺架驗證。
根據影響活塞漏氣量的主要因素,依據增壓器漏氣量試驗、活塞漏氣量仿真分析等方法排查出增壓器漏氣、第二道氣環開口間隙偏大為導致漏氣量超標的主要原因,并制定出相應的整改措施,以降低活塞漏氣量。
[1]周玉,戴松高.柴油機活塞漏氣量分析及其限值的確定[J].內燃機,2000(2):76-79.
[2]蘇穎穎,王伯年.發動機環組漏氣分析[J].上海理工大學學報,1998(4).
Analysisand OptimizingofPiston Blowby ofDieselEngine
Zhang Hu,Sun Ke,Guan Ying
(1.TechnicalCenter,GreatWallMotorCompany Limited,Baoding071000,China;2.HebeiAutomobile Engineering Technology&Research Center,Baoding071000,China)
Found piston blowb y large in a diesel engine Rig-test process.Found out 2-stage turbocharger blowby and second piston ring end gap oversize.By simulation method anlysis the second piston ringend gap,anlysis resultaccord with test result.Redetermineend gap range,reduce piston blowby.
2-stage turbocharger,piston blowby,end gap,AVLEXCITE PR
10.3969/j.issn.1671-0614.2016.02.006
來稿日期:2015-05-19
張虎(1986-),男,助理工程師,主要研究方向為曲軸系多體動力學。