程志洪,孫 璐,秦 川,井廣敏
(濟鋼集團國際工程技術有限公司,山東 濟南250101)
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節能減排
鋼渣熱悶蒸汽余熱利用技術
程志洪,孫璐,秦川,井廣敏
(濟鋼集團國際工程技術有限公司,山東濟南250101)
摘要:在現有的鋼渣熱悶工藝技術基礎上,通過合理的技術改造,采用兩級換熱方式,即悶渣蒸汽先就近通過汽水直接混合產生熱水,然后熱水再通過換熱器與用戶采暖水進行間接換熱,使悶渣過程產生的熱量得以回收,同時又避免了蒸汽外排造成的環境污染,實現了節能減排和資源綜合利用。
關鍵詞:鋼渣;熱悶工藝;蒸汽;余熱利用
鋼渣熱悶系統中,轉爐鋼渣含有大量余熱,在熱悶過程中,噴水產生的蒸汽放散到周圍環境中,不僅造成能源的浪費,且蒸汽夾雜有鋼渣顆粒物彌散在空氣中,對環境造成污染。在以往工程項目中設置了集汽罩,利用風機抽引蒸汽排空,雖然減輕了蒸汽對生產操作的影響,但大量余熱得不到充分利用,浪費了水資源,還對周圍環境造成污染。目前,蒸汽利用存在的難點有:1)熱悶過程中產生的熱量是間斷、不連續的,無法實現熱源的穩定供應;2)悶渣產生的蒸汽壓力不高,利用不方便;3)蒸汽及循環水潔凈度很差,其中含有大量堿性雜質,易結垢、堵塞管道,且會對金屬產生腐蝕作用,不能直接利用;4)悶渣蒸汽及循環水溫度不高。
為充分回收利用悶渣蒸汽,同時不對現有采暖水產生影響,蒸汽余熱利用技術采用兩級換熱方式,悶渣蒸汽先通過汽水直接混合產生熱水,然后熱水再通過換熱器與用戶采暖水進行間接換熱。
2.1系統組成
蒸汽回收系統主要由汽水直接換熱裝置、水水間接換熱站、熱力外網三部分組成。
1)汽水直接換熱裝置。汽水直接混合換熱裝置一般是將蒸汽混合裝置置于水中,由于悶渣產生的蒸汽壓力太低,一般為0.003 MPa,最大不超過0.005 MPa,因此如采用常規汽水混合換熱裝置,本裝置最多置于水下300 mm處,否則蒸汽不能進入,而在此深度中汽水無法正常進行換熱??紤]到悶渣工藝蒸汽產生的特點,當汽水換熱裝置發生事故或悶渣產生的蒸汽大于換熱速度時,為防止水箱里的水沸騰導致意外發生,每套換熱裝置設置自動安全連鎖裝置,當水箱里的水溫高于95℃時自動打開原有蒸汽管道排放閥門,蒸汽自動對空排放。因悶渣蒸汽中雜質含量較高,在蒸汽進換熱器前及給水泵進口設置簡易過濾裝置,以防止管道及換熱裝置堵塞;在水箱底部設置人孔,以便及時清洗。
2)水—水間接換熱站。汽水換熱器外供送來的約85℃熱水到經過水—水換熱器與外部采暖回水進行間接換熱,將其由60℃加熱到80℃左右后,再經水泵加壓后送到采暖供水主管道送采暖用戶。由于悶渣蒸汽中氯含量較高,換熱器材質選用耐氯離子腐蝕的不銹鋼材料。
2.2工藝流程
悶渣余熱利用系統由悶渣系統和換熱采暖系統兩個子系統組成。
1)悶渣系統。悶渣過程中,循環冷卻水與高溫鋼渣換熱后,水溫升高,由沖渣溝流入沉淀池。對于蒸汽,設置連通悶渣坑與沖渣溝的蒸汽管道,管道中設冷水噴淋裝置,使蒸汽經噴淋后冷卻為熱水,與沖渣溝中的悶渣熱水一起流入沉淀池。沉淀池中的熱水經沉淀后,流入集水池,用于換熱采暖,換熱后的冷水回到冷水池,由泵組分別供悶渣和蒸汽的噴淋冷卻使用,形成悶渣子系統的循環。
2)換熱采暖系統。悶渣產生的熱水經沉淀池流入集水池,由泵組抽引至過濾器,對熱水進行過濾凈化處理后,進入換熱器與采暖水換熱,換熱后的熱水供居民采暖使用,冷水回到冷水池,由泵組供悶渣及蒸汽噴淋,參與悶渣子系統的水循環,剩余的冷水流入沉淀池,與由沖渣溝流入的熱水混合,形成循環。
悶渣蒸汽余熱利用工藝流程見圖1。
2.3主要工藝設施
悶渣蒸汽余熱利用主要工藝設施包括:冷水泵組、熱水泵組和換熱器。1)冷水泵組用于向悶渣坑打水和冷卻產生的蒸汽,以實現鋼渣降溫和冷凝回收蒸汽并產生熱水,回流至沉淀池。2)熱水泵組用于向換熱器循環供應熱水,用于換熱。3)換熱器采用無堵塞智能化換熱器。換熱器由管程與板程板片組成的換熱本體、沖洗閥、污泥斗、排泥閥、螺旋輸泥機、自動排氣閥、濁度儀及遠傳裝置、溫感及遠傳裝置、HydroFLOW防垢除垢裝置、PLC控制裝置等組成。

圖1 悶渣蒸汽余熱利用流程示意圖
悶渣蒸汽余熱利用系統主要工藝設施及工作參數如下。
1)冷水泵組(3用1備):悶渣打水水量~70 m3/h,冷卻蒸汽水量~850 m3/h,水泵(4臺)流量300 m3/h。
2)熱水泵組(3用1備):循環水量~920 m3/h,熱水溫度95℃,冷水溫度60℃,水泵(4臺)流量300 m3/h。
3)換熱器(2臺):供回水溫差15℃,換熱面積~500 m2,傳熱系數1 500~1 600 W/(m2·℃),換熱功率7.0~9.96 MW。
1)解決了熱源不穩定的問題,利用集水池中的熱水作為換熱器的熱源(集水池的熱水來自沉淀池,沉淀池中始終有悶渣過程產生的熱水),實現了熱源的穩定供應。
2)解決了熱量不足的問題。將蒸汽用冷水噴淋后,冷水被加熱,蒸汽冷凝,熱量得到回收,同時避免了蒸汽排放造成的環境污染。
3)悶渣子系統與換熱采暖子系統通過換熱器進行換熱,兩系統的水互不連通,故而采暖循環水可以始終保持清潔,解決了悶渣水質差,不能直接利用的問題。
4)蒸汽及循環水溫度不高,相對于工業生產領域不好進行利用。但用于居民采暖,不僅可以滿足要求,而且解決了燃煤、環保等一系列問題。
5)將蒸汽進行噴淋冷卻為熱水采暖利用,不僅回收了蒸汽、減少了水資源浪費,且將蒸汽的熱量也回收到水中,充分利用熱量的同時,使水溫在一定范圍內保持穩定,起到調節水溫的作用;蒸汽熱焓較高,溫度也較高,同時蒸汽直接與噴淋的冷卻水進行換熱的方式,接觸面積大、換熱效率高,簡單易行;悶渣蒸汽中的空氣可與悶渣循環水中的Fe2+反應生成Fe3+,形成Fe(OH)3膠體懸浮顆粒,顆粒間互相摩擦促使大顆粒迅速下沉,能加速水質澄清。
6)本技術方案在原有悶渣工程基礎上改造即可實現,投資少、施工周期短,便于工程化推廣。
悶渣蒸汽余熱利用技術方案是在現有悶渣設施的基礎上,對沉淀池、供水管路、蒸汽系統等設施進行改造,同時配套建設換熱器、熱水泵組等設施即可實現,該方案在技術上是可行的。
按照一條生產線年產40萬t鋼渣計算,悶渣蒸汽余熱利用技術改造投資約為780萬元,余熱可實現約21萬m2的采暖面積,按照每平米采暖費用26.7元計算,實現收入約560萬元/a,利潤總額為369萬元。經測算稅前指標,全部投資回收期為2.38 a(不含建設期),所以該方案在經濟上是可行的。
悶渣蒸汽余熱利用技術方案應用后,解決了悶渣回水熱量不足、熱源不穩定、悶渣水質差、不能直接利用等問題,避免了蒸汽排放造成的環境污染。同時,降低了能耗,改善了環境,提高了收益,實現了節能減排和資源綜合利用。
Waste Heat Utilization Technology of Steelmaking Slag Tank-type Hot Disintegrating Steam
CHENG Zhihong, SUN Lu, QIN Chuan, JING Guangmin
(Jinan Iron and Steel Group International Engineering and Technology Co., Ltd., Jinan 250101, China)
Abstract:On the basis of the existing slag steam-slaking technology, through the reasonable technical transformation, two stage heat transfer mode are used. That is the steam is directly mixed with the backwater to generate hot water, and then the heat is exchanged with user heating water by heat exchanger. This paper accounts how to recycle and utilize the steam, to avoid the pollution of the environment caused by the discharge of steam, and achieve the effect of energy saving and emission reduction.
Key words:steel slag; slag steam-slaking technology; steam; waste heat utilization
中圖分類號:X757
文獻標識碼:B
文章編號:1004-4620(2016)02-0047-02
收稿日期:2016-01-08
作者簡介:程志洪,男,1982年生,2009年畢業于安徽工業大學鋼鐵冶金專業?,F為濟鋼集團國際工程技術有限公司工程師,從事煉鋼工程設計工作。