鄧立鋒福建龍凈環(huán)保股份有限公司
?
電袋復(fù)合除塵器在提效改造中的要點(diǎn)分析
鄧立鋒
福建龍凈環(huán)保股份有限公司
摘要:隨著環(huán)境保護(hù)要求越來越高,原來的電除塵器的出口排放已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足新的排放要求。電袋復(fù)合除塵器是結(jié)合電除塵和布袋除塵的優(yōu)點(diǎn)而開發(fā)的新一代除塵設(shè)備,具有除塵效率高、阻力低、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),在除塵器提效改造中廣泛應(yīng)用,具有投資低、工期短等特點(diǎn)。本文簡單介紹電袋改造技術(shù)在同煤塔山1#爐600MW機(jī)組的具體應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:電袋復(fù)合除塵器;改造;出口排放
隨著我國經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展,環(huán)境保護(hù)要求越來越高。我國2004年1月1日起實(shí)施的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,要求煙塵排放濃度控制在≤50mg/Nm3,2012年1月1日國家實(shí)施執(zhí)行了新的排放標(biāo)準(zhǔn),要求排放濃度控制在≤30mg/Nm3,重點(diǎn)區(qū)域≤20mg/Nm3而我國煤種復(fù)雜多變,長期以來,燃煤電站“市場煤”問題嚴(yán)重影響了進(jìn)入鍋爐煤的穩(wěn)定性,大多數(shù)入爐煤種存在熱值偏低、灰分偏高、且波動大的現(xiàn)實(shí),造成煙塵濃度變化幅度大,使得電除塵器效率波動,出口排放濃度無法長期穩(wěn)定在設(shè)計值范圍內(nèi)。
電袋復(fù)合除塵器將靜電除塵和袋式除塵緊湊安裝在同一個箱體內(nèi)而創(chuàng)新開發(fā)的新一代除塵設(shè)備,它有機(jī)結(jié)合了靜電除塵的“荷電收塵”和袋式除塵“過濾攔截”的機(jī)理,能長期穩(wěn)定保持低排放。在相同條件下與現(xiàn)有的除塵設(shè)備相比,具有除塵效率高、阻力低、節(jié)能、運(yùn)行成本低、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),在除塵器提效改造中得到廣泛應(yīng)用。
電袋復(fù)合除塵器是繼電除塵器、袋式除塵器之后創(chuàng)新開發(fā)的一種全新的除塵技術(shù)。是電除塵“荷電除塵”及袋除塵“過濾攔截”機(jī)理的有機(jī)結(jié)合,集合了兩者的優(yōu)勢。首先充分利用前級電場收塵效率高和對顆粒荷電的特點(diǎn),利用1~2個電場除掉煙氣中80%以上的煙塵,可以大幅度的降低進(jìn)入布袋除塵區(qū)煙氣的含塵濃度,剩余10~20%的細(xì)粒子由后級濾袋過濾捕集,大大降低了袋區(qū)負(fù)荷并避免粗顆粒對濾袋的沖刷磨損,并改善濾袋表面粉餅層結(jié)構(gòu)。它具有除塵效率高、阻力低、節(jié)能、運(yùn)行成本低、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)[1]。
同煤大唐塔山發(fā)電有限責(zé)任公司1#爐600MW工程原為靜電除塵器,經(jīng)過多年的運(yùn)行,除塵效率下降,已經(jīng)無法滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過多次論證,同煤大唐塔山公司決定采用電袋復(fù)合式除塵器改造。完成從停機(jī)到具備通煙氣運(yùn)行條件60天以內(nèi)的除塵器電氣及其控制系統(tǒng)的設(shè)計、制造、供貨、拆除、加固、安裝、調(diào)試和試驗(yàn)等相關(guān)工作,改造工期緊。
2.1項(xiàng)目概況
同煤大唐塔山發(fā)電有限責(zé)任公司位于山西北部,一期建設(shè)2×600MW直接空冷凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。鍋爐型式為亞臨界參數(shù)汽包爐,采用控制循環(huán)、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式,最大連續(xù)蒸發(fā)量:2080t/h,原配套除塵設(shè)備為五電場電除塵器。
2.2煤質(zhì)及灰分分析

表1 現(xiàn)燃用煤質(zhì)分析以及灰成分分析
2.3原配套電除塵器設(shè)計參數(shù)

表2 原電除塵器設(shè)計參數(shù)表
2.4電袋復(fù)合除塵器改造方案
利舊原有電除塵器的基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu),采用整體式電袋結(jié)構(gòu),在原除塵器范圍內(nèi)進(jìn)行改造,不增加縱向、橫向柱距,不增加土建工作量及輸灰設(shè)備。方案上保留原除塵器第一、二電場陰陽極及高低壓設(shè)備,并對其按A級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修,拆除第三、四、五電場陰陽極及高低壓設(shè)備,其空間布置濾袋區(qū)及清灰系統(tǒng),清灰系統(tǒng)采用低壓行脈沖長袋技術(shù)。另外,需重新核算改造后除塵器基礎(chǔ)載荷及灰斗強(qiáng)度,不足之處給予補(bǔ)強(qiáng)。具體設(shè)計參數(shù)如下表3:

表3 改造后電袋復(fù)合除塵器設(shè)計參數(shù)表
2.5關(guān)鍵技術(shù)分析
2.5.1采用分區(qū)、密閉型高凈氣室結(jié)構(gòu)
電袋復(fù)合除塵器后級濾袋區(qū)采用多個小分室結(jié)構(gòu),每個分室設(shè)置提升閥,可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)“分室檢修”、“離線清灰”等功能。整個凈氣室采用密閉型高凈氣室結(jié)構(gòu),每個凈氣室僅在側(cè)面設(shè)置一個人孔門(如圖1)。濾袋的安裝和更換工作可以在凈氣室內(nèi)部完成,確保在惡劣氣候條件下,也能順利完成裝袋工作。而且高大的凈氣室結(jié)構(gòu)可以使凈氣室內(nèi)的煙氣流速降低,有利于袋區(qū)的氣流分布,同時降低機(jī)械運(yùn)行阻力。
2.5.2內(nèi)置式旁路系統(tǒng)
采用獨(dú)特的內(nèi)置旁路結(jié)構(gòu),即在電除塵區(qū)設(shè)置雙層零泄漏旁路閥。在鍋爐燃油點(diǎn)爐階段或煙氣工況異常時(超高超低溫),自動打開旁路閥,煙氣通過旁路閥由旁路煙道通至出口煙箱,不經(jīng)過袋區(qū),從而保護(hù)濾袋。同時由于旁路設(shè)在電除塵區(qū),當(dāng)煙氣走旁路時,電除塵區(qū)仍可起到除塵作用,這樣可以最大限度的減少對除塵器后部設(shè)備(引風(fēng)機(jī)、脫硫設(shè)備等)的影響(如圖2)。
2.5.3采用分節(jié)式袋籠結(jié)構(gòu)
采用分節(jié)式袋籠結(jié)構(gòu)(如圖3),通過上法蘭式支撐和增加專利防護(hù)套結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)袋、籠分離受力,避免清灰時高速氣流直接沖刷濾袋上端口,能有效防止濾袋異常破損。分節(jié)式結(jié)構(gòu),可靠卡環(huán)聯(lián)接,操作簡潔方便。
2.5.4采用長壽命復(fù)合濾料
濾袋是電袋復(fù)合除塵器的終端控制環(huán)節(jié),是決定其使用壽命及出口排放濃度的關(guān)鍵的部件。常用的濾料有PPS、PTFE、PI及其各種纖維的混紡濾料。PPS濾袋具有優(yōu)良的抗酸、抗堿、抗水解性,具有較穩(wěn)定的化學(xué)性質(zhì)、較高的熔點(diǎn)、優(yōu)異的耐熱性與耐化學(xué)腐蝕性,但也存在濾料抗氧化性差等不足,在實(shí)踐應(yīng)用中也已發(fā)生多起因酸腐蝕在短期內(nèi)大量破損的案例。特別是隨著我國環(huán)保排放要求的不斷提高,PPS濾袋已越來越不能適應(yīng)我國燃用煤種復(fù)雜多變的工況特點(diǎn)。
本項(xiàng)目采用(PTFE+PPS)混紡+PTFE基布的結(jié)構(gòu),具有高強(qiáng)耐腐、耐高溫的特點(diǎn),對工況的適應(yīng)性較好,濾袋壽命至少5年以上。

圖1 提升閥示意圖

圖2 雙層零泄漏旁路閥

圖3 分節(jié)式袋籠結(jié)構(gòu)圖
同煤塔山1#爐600MW采用電袋復(fù)合除塵器改造后,于2012年11月成功投運(yùn)。2013年4月,經(jīng)第三方檢測,除塵器出口煙塵濃度為18.9mg/m3,平均阻力為773Pa,提效顯著,運(yùn)行至今三年多,阻力及排放穩(wěn)定,無破袋現(xiàn)象。
本項(xiàng)目是采用電袋復(fù)合除塵器提效改造的成功典范,證明了電袋復(fù)合除塵器改造提效快、工期短,并且可以為用戶節(jié)省設(shè)備投資、減少占地等。因此,采用電袋復(fù)合除塵技術(shù)是滿足當(dāng)前新標(biāo)準(zhǔn)排放的優(yōu)選技術(shù)之一。
參考文獻(xiàn):
[1]陳奎續(xù).大型燃煤機(jī)組配套除塵設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析[J].中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2011(11):53-57.