蘇應斌 王帥 赫榮輝 唐涌濤 黃偉
【摘 要】本文針對參考電站ASG系統汽輪機廠房8M27區域設備管道布置較為混亂,人員操作、檢修可達性差等問題,在寧德核電一期等項目設計過程中,依據相關布置原則,基于PDMS三維平臺,對M27分區設備和管道工藝布置進行全新設計,并運用專業軟件對工藝管道進行力學評價。新布置方案已成功應用于已經商運的寧德、陽江等核電工程中。
【關鍵詞】輔助給水系統;9ASG;工藝布置
0 概述
輔助給水系統(ASG)屬于專設安全設施之一,其安全作用是在主給水系統的任何一個環節發生故障時,作為應急手段向蒸汽發生器二次側供水。它由兩大部分組成:分屬各個機組的部分(1ASG和2ASG)和兩個機組共用的部分(9ASG),其中9ASG部分設備管道布置于常規島汽輪機廠房(MX)中主蒸汽防甩擊鋼結構所在的M27分區。
在寧德核電一期工程ASG系統工藝布置設計中,參考電站8M27區域8ASG設備管道布置較為混亂,人員操作、檢修可達性差,此外,土建鋼結構設計方對M27分區所在的主蒸汽防甩擊鋼結構進行了較大設計修改,基于上述原因,需對本工程9ASG設備和管道工藝布置進行全新設計。
1 工藝流程簡介[1]
ASG系統中兩個機組共用的設備(9ASG)是一套除氧裝置,包括1臺除氧器(001DZ),兩臺循環泵(005PO和006PO),1臺再生熱交換器(001EX),加熱用蒸汽冷凝水貯存罐(002BA)及冷卻器(001RF)。
工藝流程如圖1所示,兩臺100%流量的除氧給水泵分別由兩臺機組360V交流應急電源系統供電,正常情況下一臺工作,另一臺備用。由常規島除鹽水分配系統(SER)或核島除鹽水分配系統(SED)來的除鹽水,通過再生熱交換器(001EX)初步加熱后進入除氧器(001DZ)內進行除氧處理,分別供給ASG和REA水箱。除氧器內的水由循環泵抽出經160VD分配,在001EX冷卻后供給1ASG001BA、2ASG001BA或REA水箱,或者回除氧器循環加熱、除氧。ASG001BA的水也可由循環泵006PO驅動,通過165VD、166VD、153VD和001EX,進入除氧器進行再處理。
圖1 9ASG部分工藝流程圖
2 布置設計
2.1 參考電站布置存在的問題
在參考電站布置中,將主要設備兩臺循環泵(005PO、006PO)、再生熱交換器(001EX)布置在了0.000m設備管道布置區域的中心,導致后期在設備周邊布置儀表和管線后,設備操作和檢修通道不通暢。此外,部分閥門操作、檢修可達性差,如166VD、153VD布置在于2.4m標高處,164VD、167VD、172VD、173VD等閥門過于靠近防甩擊鋼結構立柱和斜梁,造成人員操作、檢修可達性差。此外,部分管道未考慮分層布置,支吊架結構復雜,同時后期安裝公司負責的儀表管布置占用了預留空間,造成原本狹窄的人員通道更不通暢。
2.2 布置原則
在設備(泵和閥門)的布置應滿足通用要求(如應充分滿足泵的有效凈正吸入壓頭)的基礎上,應依據MX廠房空間規劃,充分考慮設備、管道和閥門的安裝、在役檢查和維修、設備拆除等方面的可達性和可操作性空間要求。具體按如下布置要求(不局限于下述要求,僅舉例說明)進行布置:
(1)除氧器安裝高度和下水管管徑的選擇及布置應進行計算,以滿足給水泵(或前置泵)所需汽蝕余量的要求;
(2)設備管道布置應結合汽輪機廠房設備及建筑情況進行,設備方位和管道走向宜與廠房軸線一致;
(3)水平管道交叉較多的位置,宜按管道的走向劃定縱橫走向的標高范圍,將管道分層布置;
(4)管道與墻、梁、柱及設備之間的凈空距離要合理,便于保溫、檢修;
(5)布置于地面上的管道與地面之間的凈空距離,應符合有關規定;
(6)管道的布置,應保證支吊架的生根結構、拉桿與管子保溫層不致相碰。
2.3 設備管道布置
根據常規島總體規劃,9ASG系統設備和管道布置在1MX廠房西南角的M27區域(東、西方向位于2/A軸與5.1/A軸范圍內,南、北方向位于2/1軸和1/3軸范圍內),該區域位于主蒸汽防甩擊鋼結構范圍內,鋼結構共有三層,標高分別為+6.200m、+11.200m和+16.170m。
本項目基于PDMS三維平臺進行布置,首先依據外部接口提資建立了MX廠房主蒸汽防甩擊鋼結構三維模型。在此基礎上,重新對設備和管道進行合理規劃和布置,以消除參考電站布置中存在的問題。
為實現系統功能,并考慮設備吊裝、檢修可達性、系統接口位置盡量集中等因素,將主要設備按如下方式布置:除氧器(001DZ)為立式筒體設備,為便于安裝和支承,將其布置于+11.200m平臺上,設備兩側支耳分別固定于兩側鋼梁上。將該設備布置于高位,可充分滿足循環泵的有效凈正吸入壓頭。依據工藝流程,將冷凝水貯存罐(002BA)布置于+6.200m平臺上。此外,將兩臺循環泵(005PO和006PO),再生熱交換器(001EX),冷卻器(001RF)布置于±0.000m地面。
以±0.000m層設備和管道布置為例,主要設備布置于4.2/A軸與3.1/A軸之間靠近西側(不同設備間留出約2.5m寬的檢修空間),東側留出約2.5m寬的通道,將相關管道、閥門集中有序布置于1.2/A軸與3.1/A軸之間,同時將所有與外單位管道接口位置集中布置于該區域南側。通過全新規劃,為設備、管道、閥門的操作、檢修提供了充足空間,如圖2。
2.4 管道支吊架三維輔助設計
在三維平臺中進行了9M27區域所有管道支吊架的三維模型搭建(如圖3),此項工作與管道力學評價并行,并同時進行三維碰撞檢查,確保各物項之間互不干涉。相比之前純二維制圖,該方法有效地提高了圖紙質量,在現場安裝過程中,設計變更和現場澄清數量得到了很好地控制。
圖3 管道支吊架三維模型
3 應力分析
3.1 管道應力評定準則和材料性能
該區域管道符合ASME B31.1動力管道規范適用范圍,因此該區域管道按照ASME B31.1-2004進行應力分析評定。
(1)管道元件一次應力(由持續載荷引起的應力)需滿足方程104.8.1(11B)的要求。
(2)管道元件二次應力(熱膨脹應力范圍)需滿足方程104.8.3(13B)的要求。
(3)管道材料性力學能取自ASME B31.1-2004,強制性附錄A。
各符號含義見ASME B31.1-2004。
3.2 分析方法和結果
管道分析采用TRIFLEX V3.3.1專業應力分析軟件,該軟件由美國AAA-PSI公司在1971年推出,廣泛應用于化工、石油、電力等行業。以設備管嘴和與外部接口單位(廣東電力研究設計院)管道接口為分析解耦邊界,本區域管道通過6個管道分析模型完成應力分析計算。通過分析與布置工作相互反饋,最終使管道一次應力和二次應力計算值均在許用范圍內,各設備接管嘴承受的最大推力和推力矩均在允許值范圍內,部分分析結果見表1和表2。
4 小結
針對參考電站布置存在設備檢修可達性較差,人員通道不通暢等問題,加之本項目主蒸汽防甩擊鋼結構相比參考電站進行了重新設計,在寧德核電一期工程設計中,對9ASG系統設備和管道進行全新布置。
新布置基于PDMS三維平臺進行,在充分理解工藝流程和相關布置原則的基礎上,對設備和管道布置進行了合理的規劃,同時運用專業軟件對布置方案進行了力學評價,以滿足力學要求。
新布置方案消除了參考電站布置存在的問題,目前已成功應用于寧德、陽江等核電工程中。
【參考文獻】
[1]蘇林森,楊輝玉,等.900MW壓水堆核電站系統與設備[M].北京:原子能出版社,2005,3:182-184.
[責任編輯:楊玉潔]