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海南昌江核電0SAP系統調試中的故障處理

2016-05-23 23:20:03毛鵬飛曹鵬石堅
科技視界 2016年11期

毛鵬飛 曹鵬 石堅

【摘 要】壓縮空氣生產系統(SAP)的作用是生產核電站所有動力設施、儀表所需要的壓縮空氣,由ZC廠房的0SAP系統和電氣廠房的1/2SAP系統組成。在0SAP系統調試過程中遇到各種各樣的故障,通過各方的協同作業和配合,解決了所有故障,順利完成系統調試。0SAP系統投運后一直安全穩定運行,故障率極低。

【關鍵詞】壓縮空氣生產系統;空壓機;試驗

1 系統概述

壓縮空氣生產系統(SAP)的作用是生產核電站所有動力設施、儀表所需要的壓縮空氣,向儀表用壓縮空氣分配系統(SAR)和公用壓縮空氣分配系統(SAT)供氣。SAP系統由位于ZC廠房的0SAP系統和電氣廠房的1/2SAP系統組成。

0SAP系統由供氣系統和冷卻水系統組成。供氣系統由4臺阿特拉斯ZR250型空壓機、1個緩沖罐、4臺干燥機、2個儲氣罐及管道和閥門組成;空壓機生產的空氣經緩沖罐緩沖后,進入干燥機干燥,壓縮空氣經干燥后進入兩個儲氣罐,再分別通過兩條管線向下游供氣。冷卻水系統由4臺冷卻水泵、1臺電子水處理儀、2臺冷卻塔及管道和閥門組成,冷卻水經冷卻水泵加壓,再經電子水處理儀處理后,進入空壓機進行冷卻,之后冷卻水的回水進入冷卻塔冷卻,溫度降低后的冷卻水又由泵加壓進入下一個循環。

0SAP系統調試由6個試驗組成,包括《冷卻水泵試驗》、《主空壓機啟動試驗》、《干燥機運行試驗》、《主壓縮空氣生產系統邏輯控制通道試驗》、《主空壓機正常運行試驗》和《系統連鎖動作邏輯試驗》。

2 調試過程中的故障處理

2.1 空壓機啟動試驗的故障處理

2.1.1 試驗過程

0SAP調試小組在空壓機廠家人員到位的情況下,對空壓機進行啟動試驗,試驗按照調試規程《主壓空機運行/啟動試驗》進行。

試驗步驟:①將空壓機控制模式置于“就地控制”模式;②啟用一組冷卻水設備,并保持冷卻水壓力處于規定范圍;③開通單機運行空氣通道;①按空壓機顯示屏的“啟動”按鈕,使一臺空壓機投入運行;④緩沖罐隨空壓機投入運行,并利用排放閥釋放空氣,保持空壓機穩態運行;⑤單機連續運行兩小時,并作好記錄;⑥按“停止”按鈕,空壓機正常停機;⑦按上述方式,四臺空壓機分別試驗完畢,并記錄試驗結果。

2.1.2 試驗中出現的故障及處理方法

1)空壓機安全閥頻繁動作

在空壓機啟動試驗過程中,空壓機后冷卻器安全閥頻繁起跳,影響空壓機的安全。

處理方法:在緊急停機后,檢查空壓機及管線,發現空壓機排氣閥和緩沖罐的閥門未開到位,導致空壓機生產的壓縮空氣不能正常排出,空壓機后冷卻器的壓力升高,安全閥頻繁起跳。將壓縮空氣排氣閥和緩沖罐閥門開到位后,重新啟動空壓機,后冷卻器安全閥不再起跳。

2)空壓機潤滑油油溫升高

在空壓機試驗過程中,發現潤滑油油溫一直升高。根據《ZR250型空壓機使用說明書》,正常油溫為50℃,但空壓機的油溫升至60℃以上,并且空壓機本體溫度升高,排氣溫度升高。

處理方法:對空壓機進行停機檢查,發現潤滑油冷卻器發生堵塞,導致油溫升高。并經進一步檢查發現,冷卻水系統水質污濁,判斷冷卻水系統未沖洗干凈,并且冷卻塔有漏點,冷卻水泄露導致冷卻塔液位過低,冷卻水泵無法正常工作,沒有足夠的冷卻水進入空壓機對其冷卻,導致空壓機本體溫度升高,排氣溫度升高。

維修人員將冷卻水系統的水全部排出,對冷卻塔漏點進行封堵,并清洗冷卻塔。往冷卻塔充入干凈的冷卻水至規定液位后,啟動冷卻水泵,將空壓機投入運行,空壓機正常運行,各項參數均無異常。空壓機廠家人員將潤滑油冷卻器拆下后進行清洗,清洗合格后重新安裝至空壓機,空壓機潤滑油系統正常工作,潤滑油油溫維持在50℃左右。

2.2 干燥機運行試驗的故障處理

2.2.1 試驗過程

干燥機運行試驗按照調試規程《干燥運行試驗》進行。

試驗步驟:①啟動一臺空壓機正常供氣;②在控制室內啟動干燥機進口電動閥;③將干燥機控制面板上的“啟動/停止”開關旋至“開”的狀態,使干燥機投入運行,檢查干燥機運行正常;④在儀控人員配合下用模擬法給露點儀一個高露點信號,使報警動作;⑤在干燥機再生塔充壓后,待兩塔壓力基本一致,將干燥機控制面板上的“啟動/停止”開關旋至“關”的位置;⑥停運空壓機,并復位;⑦關閉干燥機進出口的閥門,將干燥機離線;⑧按上述方式,四臺干燥機分別試驗完畢,并記錄試驗結果。

2.2.2 試驗中出現的故障及處理方法

在干燥機運行試驗時,發現干燥機進口處的電動球閥無法遠程自動控制,經儀控人員檢查,發現球閥的控制線路接線出現問題,控制系統發出信號無法到達球閥以控制其開關。由儀控人員對球閥控制線路重新接線,解決了此故障。

在干燥機運行試驗過程中,發現干燥機兩干燥塔的換塔時間與SAP系統手冊要求不一致,由廠家人員對干燥機的控制面板進行重新設置,重新設置后,干燥塔換塔時間達到系統手冊要求。

3 調試中發現的問題及解決方法

在0SAP系統調試過程中,發現設該系統存在多項遺留問題,通過積極分析原因和處理,都已得到有效解決。

3.1 冷卻塔未安裝排污管道

冷卻塔未按照設計說明書要求安裝排污管道,排污時只能直接排放到ZC廠房屋頂樓面,無法控制冷卻塔的排污量。

調試小組向安裝單位提出解決方案:按照冷卻塔說明書的要求,安裝排污管道,并在排污管道上安裝排污閥門。安裝單位根據解決方案施工,問題得到有效解決。

3.2 空壓機頻繁加卸載

壓縮空氣的下游用戶少,管網壓力較高,并且波動較大,造成空壓機頻繁加卸載,易造成卸荷閥故障;并且轉子工況變化大,易造成轉子損壞。

經現場檢查,發現兩個儲氣罐的旁通閥未關死,儲氣罐的進、排口的隔離閥未完全打開。將旁通閥關死,進、排口的隔離閥完全打開,讓所有的壓縮空氣均進入儲氣罐緩沖,這樣整個系統的容量增加,管網壓力波動減小。空壓機頻繁加卸載的情況得到緩解。

3.3 空壓機齒輪箱有進水危險

空壓機上有個油呼吸器,其通過壓縮空氣的吹掃,形成負壓,吸收齒輪箱油蒸汽。油呼吸器的壓縮空氣直接來自后冷卻器出口,但由于海南的氣候非常潮濕,空氣經二級壓縮和冷卻器冷卻后,帶有很多水分。帶有水分的壓縮空氣吹掃油呼吸器濾芯后,水分析出,隨油滴進入齒輪箱,造成齒輪箱中的潤滑油油品變壞,影響潤滑油系統和齒輪的安全。

空壓機有一路壓縮空氣接至干燥機出口管線,用于停機時吹掃空壓機,油呼吸器壓縮空氣管線可通過一個三通接至壓縮空氣吹掃管線上,通過干燥后的壓縮空氣吹掃油呼吸器濾芯。維修人員將此方法作為技術改造方案向公司技術委員會提交,技改方案獲得通過,并在空壓機廠家人員的幫助寫完成技改。空壓機的油呼吸器濾芯由干燥后的壓縮空氣進行吹掃,避免了進水的風險。

4 結束語

在0SAP系統調試過程中,出現各種故障和問題,調試人員、維修人員和廠家人員共同努力,積極查找原因,提出解決方法,高效地完成處理,順利完成系統調試。0SAP系統投運后一直安全穩定運行,故障率極低。

【參考文獻】

[1]阿特拉斯·科普柯ZR250型空壓機使用說明書[Z].

[2]ZC廠房壓縮空氣生產系統制造完工報告[R].

[責任編輯:王楠]

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