劉 燚,陳海清,魏 威,蘇 莎
(湖南有色金屬研究院,湖南長沙 410100)
高純金屬鈧的制備
劉 燚,陳海清,魏 威,蘇 莎
(湖南有色金屬研究院,湖南長沙 410100)
以Sc2O3粉末為原料通過氟化、鈣熱還原反應以及蒸餾工序,制備了高純的金屬鈧。X-射線衍射分析表明,氟化、提純后產物單一,無其它雜質峰出現。通過ICP-AES分析,金屬鈧成分達到Sc-164040國家標準,其相對純度可達到99.99%。通過控制工藝流程,氟化、鈣熱還原、蒸餾的轉化率分別為99.2%、93.4%及80.1%。
鈣熱還原;蒸餾提純;金屬鈧
近年來,金屬鈧因具有熔點高、比重小、強度大及熱穩定性好等優點,被應用在電子、激光、核工業、宇航結構材料以及冶金、醫療等方面[1~4]。
金屬鈧的制備工藝主要有金屬熱還原法和熔鹽電解法。1937年蘇聯首次用KCl-ScCl3-LiCl熔鹽以鋅為陰極電解方法制備了含鈧的鋅合金,隨后于1 250℃真空除鋅獲得純度為94%~98%的金屬鈧[5]。熔鹽電解法用氧化鈧做電解原料得到金屬鈧純度可達97%,雜質主要是C、Ca、Al、Si、Fe、O等[5,6]。但熔鹽電解體系電解效率低,電解中所帶來的雜質很難在蒸餾階段去除,在制備高純金屬鈧應用較少[7~9]。目前工業上主要采用氟化鈧鈣熱還原法制備金屬鈧。鈣熱還原制備高純金屬鈧工藝過程簡單、操作方便、金屬回收率好、產品純度高。
1.1 粗鈧的制備
以高純氧化鈧與氟化氫銨為原料,按摩爾比Sc2O3∶NH4HF2=1∶6.1進行配比(表1為氧化鈧成分分析),攪拌四次直至均勻,使氧化鈧與氟化氫銨充分接觸。當氟化爐的真空度為0.09 MPa時,開始加熱同時通循環冷卻水,氟化溫度為300℃,時間2 h;脫氨溫度550℃,時間10 h。試驗結束后直到氟化爐冷卻,關閉真空泵和循環冷卻水。
將ScF3片裝在鎢坩堝底部,金屬鈣裝在坩堝上部分。因為鈣的熔點低(824℃),坩堝底部溫度高,爐子在加熱除氣時鈣容易熔化而蒸發,使還原劑損失。關上爐蓋抽真空,真空度達到10-2Pa后,開始加熱,當溫度為750~800℃、真空為10-2Pa時,停止抽真空,充氬氣至0.6 MPa,繼續升溫。當溫度達到900℃左右,金屬鈣熔化,當溫度繼續升高時,還原反應開始進行。當爐內煙濃度降低后繼續升溫,升溫后反應會變得激烈,此時停止加熱,穩定溫度,待反應平穩后開始緩慢升溫。經過3~4次升溫-保溫后,溫度約1 650~1 700℃,還原反應結束。

表1 氧化鈧樣品ICP檢測結果與國家標準對比μg/g
1.2 鈧的提純
還原所得粗鈧中含有8%~10%的鉭及其它雜質。鈧的提純分兩道工序:蒸鈣及蒸鈧,均使用真空中頻感應電爐。當真空度為10-1Pa時,打開分子泵,待真空度為5.0×10-2Pa時開始加熱,直到爐內溫度穩定在1 250℃時,保持1 h,蒸鈣結束。
蒸鈧坩堝和鈧收集坩堝均用鉭片制作,采用機械泵、分子泵真空泵抽真空,待真空度為5.5×10-3Pa時開始加熱,直到爐內溫度達到1 660℃蒸餾溫度時,保持4 h。蒸餾結束繼續抽真空直至冷卻,高純鈧冷凝在鉭片收集筒上。
利用X射線衍射分析對中間產物、最終樣品進行定性分析,使用Rigaku D/max 2550型衍射儀(18 kV、CuKα輻射,λ=0.154 05 nm),以連續掃描方式采樣,掃描速度4°/min,0.02°/step,2θ范圍為10°~90°。利用日本電子株式會社JEOL JSM6700F場發射掃描電鏡進行樣品的表面形貌觀察。試驗中,粉末樣品在加入分散劑(酒精)并經超聲震蕩分散后,粘附于鍍有C膜的Cu網微珊之上,直接放入電鏡進行觀察。利用美國熱點IRIS Advantage 1000電感應耦合等離子體發射光譜儀對原料、中間相和最終產品進行全分析檢測。主要試劑及純度見表2。

表2 主要試劑及純度
2.1 粗鈧制備結果與分析
粗鈧的制備分為兩道工序:氟化鈧制備和鈣熱還原反應,其反應原理如下:

制備氟化鈧有三種工藝,分別為濕法氟化、干法氟化和氣體氟化。真空干法氟化可降低脫氨溫度,鎳舟受損小,氟化效率和氟化收率高。本項目采用真空干法氟化,所得氟化鈧XRD衍射分析如圖1所示。

圖1 氟化鈧XRD衍射圖
XRD衍射分析顯示產物中物相單一,所有的峰均為ScF3所對應的峰,氟化轉化率高達99.2%。對氟化產物中稀土元素進行化學成分分析,結果見表3。因稀土元素性能相近,如果在擴大試驗中混入其它稀土元素雜質,在還原及蒸餾階段中將難以去除。產物中15種稀土雜質元素含量均為正常值,稀土雜質(除金屬鈧)總含量為0.00776%,而金屬Sc國家標準Sc-164040中規定總稀土雜質含量不大于0.01%,因此ScF3滿足后續試驗原料的要求。

表3 ScF3的ICP分析結果
對鈣熱還原后的粗鈧進行ICP分析,結果見表4。稀土元素雜質含量均在正常值范圍內,非稀土元素雜質主要超標元素為Ca、W,分別為0.1%和8.5%,這主要與試驗中使用Ca與鎢坩堝有關。
研究表明,還原階段主要控制好溫度,即反應速度以及還原澆鑄溫度[4,5]。一旦溫度升得過快,反應會很激烈。鈣熱還原反應是放熱反應,溫度沒控制好,會出現濃濃的黑煙和金屬液體濺射。濃煙的產生說明金屬鈣在損耗,還原劑不夠將導致反應不完全,回收率降低,濺射直接影響回收率。反應的澆鑄溫度控制也很重要。溫度低,液態金屬鈧澆不出,容易粘在鎢坩堝上,澆鑄的錠子和渣分離不好;溫度過高,粗鈧中含鎢會很高,對鎢坩堝損失較大。本試驗澆鑄溫度控制在1 650~1 700℃。還原階段轉化率可達到93.43%,還原參數控制較好。

表4 粗Sc的ICP分析結果
2.2 蒸餾階段試驗結果與分析
蒸餾是一種熱力學的分離工藝,在一定壓強下,各組分沸點不同,使低沸點組分蒸發,再冷凝以分離整個組分的單元操作過程,是蒸發和冷凝兩種單元操作的聯合。平衡狀態的金屬蒸氣壓與溫度的關系可表示為[2,5]:式中:P為在一定壓強下被蒸餾金屬平衡狀態下的蒸氣壓/kPa;A、B為常數;T為蒸餾溫度/K。

圖2為部分金屬的蒸氣壓與溫度曲線,從圖中可發現以下幾點:
1.相同的蒸氣壓下,Na、Ca、Mg、Al金屬的沸點較低,容易在低溫下被蒸發。

圖2 金屬的蒸氣壓與溫度曲線
2.Sc、Fe、Nd、Ce、Cu、Ni的蒸氣壓與溫度曲線很接近,尤其是Sc、Fe、Nd三種元素曲線基本重合。研究發現,在蒸餾時控制爐內真空度小于1.5 Pa,溫度在1 550℃左右,可以有效去除雜質中的Fe元素;同時在熔融金屬鈧中添加少量高純金屬鎢,依據這類雜質元素與鎢的結合強度遠遠小于與鈧的結合強度,明顯降低了鈧中Cu、Ni等難去除雜質的含量。
3.Ta、W等熔點較高,在蒸鈧時容易被分離。本試驗在5.5×10-3Pa、1 660℃條件下進行蒸鈧,在自制鉭片冷凝器上回收金屬鈧。在蒸餾金屬鈧時,隨著金屬鈧的蒸發鉭的濃度在增大,在蒸餾溫度不變的情況下,金屬鈧的蒸發速度隨著鉭的濃度增加而變小[5]。研究表明蒸餾速度較低時,得到的鈧中雜質含量也較低[6]。因此確定適當的金屬鈧收集坩堝玲凝區的溫度梯度,更有利于提高提純效率和金屬的純度。經蒸餾提純之后的鈧有光亮的金屬表面及薄的晶界,如圖3所示。在高倍中,可以清晰觀察到鈧冷凝的形態,從圖3中可以看到鈧的生長方向基本一致,研究表明蒸鈧時,生長方向均朝<110>方向。

圖3 金屬鈧的SEM圖
蒸餾后Sc的XRD衍射分析圖譜如圖4所示,對該圖譜進行分析,確認樣品為單一物相金屬Sc,無其它雜質峰出現。但XRD在定性分析時,對含量<3%的物相難以表征。利用ICP-AES進行全成分分析結果見表5,進一步確認了物相的單一性,其相對純度可達到99.99%。雜質元素含量達到Sc-164040國家標準。

圖4 蒸餾鈧的XRD衍射圖譜

表5 金屬鈧的ICP檢測結果μg/g
在鈧蒸餾過程中如果收集筒的位置不合理時,鈧冷凝于收集筒外會造成直收率降低,另外坩堝渣相會含有一定的金屬鈧,如果含鈧過高會影響鈧的收率。特別在坩堝滲漏時,鈧的損失將會很大。
1.利用氧化鈧為原料,采用“氟化—鈣熱還原—蒸餾”工藝成功制備了金屬鈧。該工藝適應性強,過程簡便,作業方便,設備易于解決和保養維修。產品純度高,金屬回收率較好。產品耗費材料少,產品成本底,具有市場競爭力。
2.通過工藝參數對比,確定最佳工藝的參數,最終制得金屬鈧的相對純度高達99.99%,雜質元素含量均達到國家標準。
3.本試驗通過控制工藝流程,氟化、鈣熱還原、蒸餾三階段的轉化率分別為99.2%、93.4%及80.1%。
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Preparation of High-purity Scandium Metal
LIU Yi,CHEN Hai-qing,WEIWei,SU Sha
(Hunan Research Institute of NonferrousMetals,Changsha 410100,China)
In this paper,using Sc2O3powder as raw material by fluorination,calcium thermal reduction reaction and distillation,a high purity metal scandium was prepared.X-ray diffraction analysis showed that after fluoride,the product was purified single,no other impurities appeared.By ICP-AESanalysis,the purity ofmetal scandium reached Sc-164040 the national standard,up to 99.99%.In this experiment,the conversion rates of fluoride,calcium thermal reduction,distillation were 99.2%,93.4%and 80.1%respectively.
calcium thermal reduction;distillation;scandium metal
TF845+.1
A
1003-5540(2016)05-0041-04
2016-08-22
劉 燚(1982-),男,工程師,主要從事功能材料的研發工作。