文/何新宏
大型循環流化床鍋爐大比例摻燒煤泥研究
文/何新宏
當前,國家正在推行新一輪的電力體制改革,電力市場競爭日益激烈。燃煤發電作為傳統的能源行業,其市場格局正發生著變化,正在形成相對過剩的電力賣方市場。近年來,徐礦發電公司充分利用循環流化床機組煤種適應性強的特點,通過實現大量燃泥摻配,降低燃料成本,獲得了良好的經濟效益。
徐礦發電公司一期工程為2×300MW國產引進型技術生產的亞臨界CFB燃煤發電機組,鍋爐設備選用東方鍋爐(集團)股份有限公司生產的自主研發型單爐膛300MW級1065T/HCFB鍋爐,#1、#2機組分別于2009年10月28日、2010年2月5日投產。2015年,徐礦發電公司的燃料成本占到了發電成本的60%左右。煤泥摻燒量從原來的20%增加到60%的過程中,暴露出一系列的困難和問題,如原煤倉棚煤滯煤下煤不暢、入爐煤顆粒度控制困難、煤炭摻配場地不足、除塵系統老化出力不足等。另外,作為綜合利用機組,煤泥(或矸石)摻燒量達到80%以上,才能享受國家的退稅補貼政策。因此,徐礦發電公司專業人員進行認真調研分析,并通過技術改造,從根本上解決了制約煤泥大量摻燒的技術瓶頸。
1.煤倉中心給料機改造
徐礦發電公司摻燒的煤泥,為晾曬后的干煤泥,水分25%左右,顆粒度100目以上的占比超過85%。由于其粒度小,煤粒之間粘性較大,極易造成原煤倉滯煤棚煤,給煤機斷煤頻繁,從而促使鍋爐煙氣污染物排放指標波動較大,造成環保考核;同時負荷不穩定,嚴重影響機組安全穩定運行。針對這種情況,專業技術人員提出加裝中心給料機的方案。
安裝位置在原煤倉底部,并將原煤倉底部的半徑加大,給料機的中心出口,即是皮帶給煤機。基本原理就是通過對數曲線型卸料臂與物料的剪切,使物料持續向中心運動并卸出,卸料臂與原煤倉內壁相切,防止物料在原煤倉內固結搭橋。根據不同機組負荷下的給煤量,通過調整變頻電機不同的速度來控制卸料臂的轉動速度,從而改變給料量。
2.輸煤系統交叉篩改造
隨著煤泥和劣質煤摻配量的不斷增大,給輸煤篩分系統帶來很大壓力。且煤泥的粘滯性較大,極易在細碎機襯板上粘滿煤泥,增加設備磨損,大幅降低了細碎機的破碎能力,造成細碎機堵煤和大顆粒度增加,進而引起鍋爐流化不良,影響機組安全運行。針對以上問題,經過充分論證,在細碎處增加了兩級篩分系統。改造前后流程分別如圖1、2所示。

圖1改造前流程

圖2改造后流程
通過篩分系統的改造,能夠確保入爐煤顆粒度在要求范圍內,避免合格煤進入細碎機,造成煤的粒度過于破碎和堵煤,保障了鍋爐安全及環保運行。
3.煤場擴建改造
為使入爐煤質量均勻,必須將煤泥、劣質煤、原煤摻配均勻。徐礦發電公司原1#煤場存煤能力僅為12萬噸,缺乏摻配場地。為了提高煤炭存儲能力和緩解煤炭摻配壓力,徐礦發電公司在工程預留場地內建設了2#煤場并同步建設了防風抑塵網,既解決了摻配煤場地問題,又有效地減少煤堆的揚塵,改善了廠區及周邊地區的生產和生活環境。
4.增加煤炭盤高設備
1#西煤場主要存放煤泥,使用汽車進煤,鏟車堆高,盤煤高度僅為4m,限制了公司煤泥存放量。為此,徐礦發電公司在煤場增加了一條移動皮帶機用來堆高煤泥。移動皮帶機運行長度20m,堆煤高度6m,整機可在煤場移動,通過車架與6件輪組連接,其中2件直行,4件可轉向。使用移動皮帶機后,能增加煤泥存放量約5000噸。
5.輸煤系統除塵改造
大量摻燒煤泥后,輸煤系統揚塵增加,加上原輸煤系統的除塵器設備老化,出力降低,造成現場煤塵濃度超標,嚴重危害著職工的身體健康。經過調研論證,徐礦發電公司對輸煤除塵系統進行了改造,在C7A、C8A、C9A、C11A皮帶機尾部導料槽上各增加一臺自降塵除塵器和高效減壓裝置,并對原有除塵設備也進行了整修。改造后,對輸煤系統粉塵濃度進行測量,指標遠低于徐州市職業病檢查要求的4mg/m3,滿足現場除塵要求。
鍋爐在大比例摻燒煤泥期間,各項運行參數穩定,煙、風系統正常、穩定;各級過熱器和高溫再熱器管壁不超溫;水冷壁壁溫分布均勻,不超溫;減溫水量少量增加,排煙溫度略有下降;床溫各點溫差減少;原高負荷下床溫偏高問題得到控制;爐膛差壓提高,爐物料分布合理;二氧化硫、氮氧化物排放趨于穩定。煤泥摻燒對鍋爐實際運行參數影響較小,達到了可控可調節范圍內,能夠安全、穩定、連續運行。
同時,圍繞劣質煤摻燒工作,徐礦發電公司明確了管理流程,對各部門相關工作進行詳細分工,建立完善劣質煤摻燒協調機制。針對鍋爐大量摻燒燃泥后,鍋爐實際燃用煤種偏離設計煤種,加之機組負荷受省調AGC控制,每時段負荷變化較大的實際,鍋爐運行技術人員經過兩年多的摸索、總結,形成了大幅度升降負荷、旋風分離器回料不穩、流化不良、環保參數波動等情況下的精細化操作要求;并結合公司循環流化床特點,制訂多項事故防范措施,從而保障了鍋爐機組的安全穩定運行,以及環保數據的合格,穩定。徐礦發電公司還充分利用MIS系統,對定期工作進行數字化管理。結合運行、檢修規程,設置定期工作。根據定期工作周期按時提醒執行相關定期工作內容,記錄定期工作完成情況、執行人以及相關匯報總結信息,并記錄并形成臺賬,促進了預防性維修的有效性,提高了設備的可靠性,保證了劣質煤摻燒工作的順利開展。
徐礦發電公司摻燒60%以上煤泥已運行近兩年,2015年煤泥采購比例達到67.08%。增加煤泥摻配比例,不僅能直接降低煤炭的采購成本,年增加利潤近3000萬元,還能夠通過降低入爐煤的熱值,獲取熱值價格差異,從而間接獲得年利潤約4800萬元。截至2016年6月,已連續順利成功申報退稅11個月,累計實現退稅2585.33萬元,不僅大大提高了公司的經濟效益,而且為公司持續創效奠定了堅實的基礎。
(作者系徐礦綜合利用發電公司董事長、黨委書記)
(責任編輯:周 瓊)