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水泥與混凝土減水劑適應(yīng)性探析

2016-04-27 03:31:48
四川水泥 2016年10期
關(guān)鍵詞:混凝土影響

馬 力

(懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn) 233412)

水泥與混凝土減水劑適應(yīng)性探析

馬 力

(懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn) 233412)

懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱我公司)水泥與減水劑出現(xiàn)不適應(yīng)性,通過(guò)與減水劑廠家配合試驗(yàn)研究,從進(jìn)廠原、燃材料、生料、熟料、混合材等的化學(xué)成分到粉磨工藝全過(guò)程分析、查找原因,熟料中C3A和MgO含量偏高是主要因素。采取調(diào)整配料方案,優(yōu)化原材料及水泥混合材配比,調(diào)整工藝參數(shù)等措施,使我公司水泥與減水劑有較好適應(yīng)性,滿足用戶需求。

水泥熟料;減水劑;適應(yīng)性;措施

0 前言

隨著當(dāng)今建筑行業(yè)的不斷發(fā)展,預(yù)拌混凝土技術(shù)的提高和完善,減水劑已成為混凝土不可缺少的組成部分,被廣泛推廣應(yīng)用。然而在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用過(guò)程中,出現(xiàn)了水泥與減水劑的適應(yīng)問(wèn)題,如若適應(yīng)好,能充分發(fā)揮減水劑的優(yōu)良性能,混凝土強(qiáng)度及施工性能等均可達(dá)到理想的設(shè)計(jì)效果。否則,混凝土?xí)霈F(xiàn)離析、泌水、強(qiáng)度偏低等不正常現(xiàn)象,不僅使混凝土質(zhì)量得不到保證,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)導(dǎo)致硬化混凝土出現(xiàn)收縮裂紋等質(zhì)量問(wèn)題。因此,分析、研究影響水泥對(duì)減水劑適應(yīng)性能的各種因素,以便采取有效的措施,預(yù)防水泥對(duì)減水劑的不適應(yīng)性。

1、水泥與減水劑出現(xiàn)的適應(yīng)性問(wèn)題

我公司5000t/d生產(chǎn)線自2014年2月投料試生產(chǎn)水泥以來(lái),水泥對(duì)減水劑一直有良好的適應(yīng)性。2015年7月中旬,方陣商混站和佑駿商混站反映我公司水泥與減水劑適應(yīng)性較差問(wèn)題。對(duì)用戶的反映,我公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此非常重視,派出工程技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)研后并和安徽省外加劑廠家及時(shí)溝,通主要出現(xiàn)問(wèn)題:

(1)試配混凝土出機(jī)后的坍落度較小,僅170mm左右,動(dòng)性較差;

(2)混凝土坍落度經(jīng)時(shí)損失較大,60min后損失50%以上,且流動(dòng)性很差,經(jīng)過(guò)90min后幾乎為零,沒(méi)有流動(dòng)性;

(3)安徽省外加劑廠家技術(shù)人員通過(guò)調(diào)整摻加糖鈣、檸檬酸和三磷酸鈉等緩凝成分,不但對(duì)混凝土坍落度損失情況沒(méi)有明顯改善,還稍有加快坍落度的損失。

以上情況的出現(xiàn),給建筑工程施工帶來(lái)了很大的影響,造成混凝土到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后因流動(dòng)性很差而不能泵送,有時(shí)嚴(yán)重的造成混凝土在攪拌車罐內(nèi)硬化無(wú)法卸車。針對(duì)水泥與減水劑出現(xiàn)適應(yīng)性差問(wèn)題我們進(jìn)行了原因查找、試驗(yàn)研究等工作。

2、水泥與減水劑適應(yīng)性差原因分析

2.1 水泥中的熟料成分的影響

(1)熟料中礦物C3A含量的影響

問(wèn)題主要出現(xiàn)在水泥和熟料成分及部分性能指標(biāo)見(jiàn)表1和表2

表1 問(wèn)題出現(xiàn)前后熟料的化學(xué)成分(%)、三率值及礦物組成

表2 問(wèn)題出現(xiàn)前后水泥物理性能指標(biāo)

從表1可見(jiàn)2015年1—6月份水泥熟料C3A含量平均在6.5%以下,從2015年 7月份開(kāi)始,因我公司進(jìn)廠淮南礦業(yè)集團(tuán)原煤的質(zhì)量較差,灰分居高不下,造成熟料中Al203含量偏高,使熟料中C3A礦物含量達(dá)到8.0%以上,八月份高達(dá)8.22%。

根據(jù)商混站反映:當(dāng)熟料C3A含量偏高不太嚴(yán)重時(shí)(7.4%以下),增加減水劑的摻量,效果即可明顯好轉(zhuǎn),而當(dāng) C3A含量偏高較為嚴(yán)重時(shí)(8.2%以上),即使增加28%左右的摻量,其效果亦無(wú)明顯改善。

為了驗(yàn)證熟料中的C3A含量的波動(dòng)對(duì)外加劑適應(yīng)性的影響,我們選取了四種不同的熟料進(jìn)行做對(duì)比試驗(yàn),其中水泥配比為:熟料85%、粉煤灰10%、二水石膏5%,混凝土試驗(yàn)配比為:水:水泥:砂:石:粉煤灰:減水劑=0.44:1.0: 1.58:2.27:0.14:0.01,熟料成分及實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3、表4。

表3 實(shí)驗(yàn)熟料化學(xué)成分(%)、率值及礦物組成

表4 水泥小磨性能指標(biāo)及混凝土坍落度損失試驗(yàn)結(jié)果

由以上表3、表4可見(jiàn)在四種熟料所粉磨水泥的配比、比表面積等基本相同的情況下,隨著熟料C3A礦物含量的升高,混凝土坍落度損失明顯增大。另外,減水劑的使用效果隨水泥熟料的礦物組成不同而有很大差異,C3A對(duì)減水劑適應(yīng)性影響最大,C3A含量高對(duì)水泥減水增強(qiáng)效果就差,通過(guò)研究水泥單礦物對(duì)減水劑的吸附等溫曲線可以看出見(jiàn)下圖:

減水劑在水泥單礦物上的吸附等溫曲線

由以上實(shí)驗(yàn)分析可以確定,熟料中C3A礦物偏高,是影響水泥對(duì)減水劑適應(yīng)性的主要因素。

(2)熟料中氧化鎂含量的影響

我公司礦山石灰石Mg0含量偏高,熟料中Mg0含量高達(dá)3.98%左右見(jiàn)表1。查相關(guān)資料表明,水泥中MgO偏高也會(huì)造成水泥與減水劑的適應(yīng)性較差。

(3)其它化學(xué)成分的影響

水泥S03和堿含量的影響,據(jù)相關(guān)資料介紹,水泥中S03和堿含量對(duì)水泥與減水劑的適應(yīng)性也有較大的影響,水泥的塑化度SD(SD=S03/(1,29 Na0+0.85K20))越大,混凝土坍落度損失越小,與減水劑的適應(yīng)性越好,反之則較差。

2.2 水泥粉磨工藝的影響

(1)水泥粉磨溫度的影響

我公司采用天然二水石膏做緩凝劑,采用閉路粉磨工藝,磨內(nèi)及出磨水泥溫度均較高,尤其7.8.9月份,出磨水泥溫度高達(dá)138℃,部分天然二水石膏脫水導(dǎo)致水泥假凝,從而加劇水泥與減水劑的適應(yīng)性問(wèn)題。

(2)水泥顆粒級(jí)配的影響我公司出磨水泥篩余較大而比表面積偏高見(jiàn)表2,其中5~30um顆粒比例僅60%左右,而10um以下顆粒含量接近20%,顆粒級(jí)配不合理,造成混凝土不但保水性不好,而且凝結(jié)偏快,在一定程度上也加劇了水泥對(duì)減水劑的適應(yīng)性問(wèn)題。

2.3 水泥助磨劑的影響

當(dāng)前,市面上生產(chǎn)的助磨劑魚(yú)龍混雜,質(zhì)量差別較大。對(duì)混凝土外加劑(減水劑)均有不同程度的影響,主要是助磨劑中NS、YS等等。

2.4 水泥粉磨時(shí)的混合材的影響

爐渣、粉煤灰、沸石、煤矸石對(duì)減水劑的塑化效果以及漿體的流動(dòng)性都有不同程度影響,特別是沸石、石煤渣、煤矸石影響較大等等。

3、措施實(shí)施效果

(1)嚴(yán)格控制進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量,確保進(jìn)廠原煤和礦山開(kāi)采石灰石質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控指標(biāo)要求,其中進(jìn)廠煤灰分≦24%,石灰石Mg0含量≦3.0%。

(2)調(diào)整配料方案,配料中嚴(yán)格控制Al203含量,將熟料C3A礦物含量控制在7%左右,同時(shí),采用高溫煅燒和快速冷卻,減少生燒料和輕燒料,使鐵相中能溶進(jìn)更多的Al203,讓鐵相中從C4AF向C6A2F轉(zhuǎn)變,從而減少C3A含量。

(3)熟料入磨溫度控制在100℃以下,出窯熟料在儲(chǔ)庫(kù)內(nèi)存放不少于6d,通過(guò)改善水泥磨內(nèi)通風(fēng)和盡量延長(zhǎng)水泥在庫(kù)內(nèi)存放時(shí)間等措施,避免天然二水石膏脫水和出廠水泥溫度偏高。

(4)及時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中熟料C3A礦物含量和水泥堿含量的變化情況,并根據(jù)其變化相應(yīng)調(diào)整天然二水石膏摻加量。

(5)調(diào)整水泥磨機(jī)內(nèi)的研磨體級(jí)配、磨內(nèi)隔倉(cāng)板及出料篦板的篦孔尺寸,避免過(guò)粉磨現(xiàn)象,使出磨水泥 0.08mm篩篩余≤6.0%,比表面積由原來(lái)的 365~385㎡/kg調(diào)整為345~365之間。水泥顆粒粒度分布達(dá)到目標(biāo)范圍(≦3um的顆粒小于10%,3~32um的顆粒>65%)見(jiàn)圖1。

通過(guò)以上各項(xiàng)措施的實(shí)施,水泥對(duì)減水劑的適應(yīng)性從9月份逐漸得到改善,9~11月份生產(chǎn)熟料和水泥性能指標(biāo)見(jiàn)表5、表6。

9月份生產(chǎn)熟料C3A礦物含量降至7.23%,Mg0含量降至3.56%左右,在減水劑摻量不變的情況下,配置混凝土各方面性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,已基本滿足混凝土配送施工的需要。10月份生產(chǎn)熟料C3A礦物含量降至6.74%,Mg0含量降至3.42%以下,在減水劑摻量恢復(fù)至正常的2.0%~2.2%范圍時(shí),所配置混凝土經(jīng)過(guò)60min坍落度基本無(wú)損失,流動(dòng)性較好,經(jīng)過(guò)90min的坍落度損失僅為15%左右,至此,我公司水泥對(duì)減水劑的適應(yīng)性達(dá)到了較好的效果。

表5 改造后熟料的化學(xué)成分(%)、三率值及礦物組成

表6 改造后水泥物理性能指標(biāo)

(6)從商品混凝土角度考慮,應(yīng)優(yōu)選摻有陰離子助磨劑的水泥,盡量避免選用醇胺類和非離子型助磨劑。

(7)混合材的選用應(yīng)優(yōu)先選用礦渣、粉煤灰。盡量避開(kāi)沸石、煤矸石、石煤渣和爐渣、等等粉磨需水量大的材料。

4、結(jié)語(yǔ)

(1)水泥與減水劑適應(yīng)性差關(guān)鍵因素在于我公司水泥熟料中Mg0含量偏高和水泥熟料中C3A礦物含量偏高。我們從生產(chǎn)源頭抓起,嚴(yán)格控制進(jìn)廠煤的灰分、揮發(fā)分、熱值和礦山石灰石Mg0含量,嚴(yán)格控制熟料中C3A礦物含量在7.0%左右,Mg0含量≤3.5%;嚴(yán)格將出廠水泥的堿含量控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。

(2)針對(duì)夏季氣溫較高,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)熟料儲(chǔ)存存放,嚴(yán)禁出窯熟料直接進(jìn)水泥磨;嚴(yán)禁出磨水泥在庫(kù)內(nèi)上進(jìn)下出直接包裝出廠,出磨水泥溫度應(yīng)控制在130℃以下,出廠水泥溫度應(yīng)控制在70℃以下。

(3)優(yōu)選水泥用混合材礦點(diǎn)品種、優(yōu)選摻有陰離子的水泥用助磨劑,進(jìn)一步確定出磨水泥的最佳分布和混合材最佳摻量比例,既達(dá)到改善水泥性能提高水泥強(qiáng)度,又增強(qiáng)水泥對(duì)各種減水劑適應(yīng)性。使周邊的方陣商混站、佑駿商混站及各工程工地用戶都比較滿意。

TQ172

B

1007-6344(2016)10-0009-02

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