李敬輝
(南化集團連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
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輕灰熱堿液系統平衡的探討
李敬輝
(南化集團連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
通過對輕灰熱堿液系統平衡因素的分析,探討了影響平衡的主要影響因素,提出了優化改進措施,并進行了效果驗證,為穩定生產做出成效,進一步節約生產成本消耗。
熱堿液;膨脹;平衡;化合水;離心機
輕灰熱堿液用熱堿液泵打到熱堿液塔內,在塔內熱堿液直接逆流洗滌爐氣后一部分回流到熱堿液槽循環(熱堿液不夠時,補充廢淡液或重灰洗水),另一部分回流到配堿槽,用落地堿配制合格的純堿液送往鹽水車間去除氯化鈉中的鈣鎂雜質,在保證鹽水使用量的情況下,送往小蘇打系統生產小蘇打,小蘇打產生的洗塔水送往輕灰熱堿液系統。控制不好會造成輕灰熱堿液系統膨脹,嚴重制約了生產的穩定運行,形成煅燒生產中一道瓶頸環節,所以控制好輕灰熱堿液系統平衡是輕灰生產中的重中之重。
1)熱堿液系統外送量230 m3/班=送往鹽水150 m3/班+送小蘇打80 m3/班
2)熱堿液系統產生量244 m3/班=輕灰補充水量144 m3/班+小蘇打送來洗塔水量50 m3/班+離心機不穩定爐氣系統帶入冷凝水量50 m3/班
3)剩余熱堿液14 m3/班=熱堿液系統產生量244 m3/班-熱堿液系統外送量230 m3/班
2.1 落地堿化堿
根據小蘇打裝置生產需要,同時節約成品堿化堿,將輕灰熱堿液用落地堿配制合格濃度的堿液送往小蘇打,使熱堿液系統膨脹壓力得到部分緩解,部分輕灰熱堿液雖經生產系統努力平衡但仍略有剩余。
2.2 進冷母液桶或地溝
多余的熱堿液排入冷母液桶,造成母液系統膨脹,影響生產大系統穩定運行;如果排入小蘇打地溝,會造成環保事故,同時也增加了噸堿制造成本。
2.3 重灰化合水
為了回收多余的這部分輕灰熱堿液,通過對部分工藝管線進行大膽地技術改造,將多余的這部分輕灰熱堿液引入重灰洗水槽中,從而串入重灰化合水系統,作為水合機化合水使用,3~6 m3/h的熱堿液進入老重灰洗水槽。同時又將輕灰熱堿液引入低鹽流化床化合水系統,消耗掉1~2 m3/h的熱堿液量。
2.4 存在問題
從已采取的相應防控措施來看,并沒有達到預期效果。將多余的這部分熱堿液引入重灰洗水槽、低鹽流化床濾液桶中,從而串入化合水系統,作為水合機化合水使用。使用中出現重灰一水堿結晶粘度大,拋料機溜子、返堿口堵頻繁,爐內抄板、加熱管易結疤,造成重灰煅燒爐、流化床運行不穩定,停爐清理頻繁。小蘇打洗塔水送回熱堿液系統量偏多,人為補充水量開關不及時,雖經一些控制措施,但有時還會有少許膨脹,其主要原因是人為操作控制不到位所至。
通過技術改造和加強管理,對可能造成輕灰熱堿液系統膨脹的各個因素進行了分析研究,制定了詳細的解決措施,基本實現了熱堿液系統平衡。
3.1 增加計量
對輕灰系統廢淡液補充水管線進行改造,在廢淡液補充水管線上增加流量計、儀表控制調節閥,通過自動調節閥、流量計控制熱堿液系統補充廢淡液的量,為輕灰熱堿液系統平衡提供保障。要求每班補充廢淡液量≤18 m3/h,總量控制在≤144 m3。
3.2 系統清理維護
抓住系統減量檢修的機會,輪流對爐氣系統進行清理,確保爐氣系統暢通。若爐氣系統阻力太大已影響正常生產時,要及時聯系停爐處理,避免事態擴大。加強輕灰煅燒爐爐氣分離器、爐氣橫管等爐氣系統的日常維護管理,重點加強五樓橫管及彎頭噴淋的清理、維護,確保噴淋暢通,從而為清洗橫管及彎頭積堿提供保障。對粉體流涼堿機尾氣管線的清理與維護,確保管線暢通,減少粉體流涼堿機中的粉塵進入輕灰熱堿液系統。
3.3 操作控制
輕灰煅燒爐爐頭負壓控制在-150~+150 Pa,避免爐頭大正壓、負壓操作,減少爐氣粉塵量。加強交接班管理,交班時熱堿液槽、熱堿液桶液位控制≤80%。每班送至小蘇打崗位的熱堿液不高于80 m3,小蘇打濾液經過濕分解塔送回不高于50 m3至熱堿液系統。輕灰熱堿液塔橫管積堿需要沖洗時,必須使用熱廢淡液進行沖洗,在生產正常情況下,輕灰熱堿液系統僅允許補充廢淡液,禁止補充重灰洗水。
3.4 重堿離心機穩定運行
開穩開好7臺重堿離心機至關重要,由于重堿1#離心機進口備件缺,造成檢修周期較長,使輕灰煅燒爐蒸汽消耗及爐氣系統水蒸汽夾帶量增多。通過做好重堿離心機備品備件準備,根據實際需要對重堿離心機部分備品備件更換為國產化,穩定對重堿離心機運行維護,離心機大溜子禁止走重堿或根據生產需要盡量少走重堿,確保出離心機重堿水分≤15%,減少輕灰煅燒爐蒸汽消耗及爐氣系統水蒸汽夾帶量,控制離心機不穩定爐氣系統帶入冷凝水量小于50 m3/班。
抓好輕灰熱堿液系統膨脹預防工作,是解決輕灰煅燒爐系統生產穩定運行的一個主要問題,通過一些改造,加強管理,精心操作維護,減少輕灰熱堿液系統補充水量、小蘇打送來洗塔水量、離心機不穩定爐氣系統帶入冷凝水量,同時積極尋找多余輕灰熱堿液使用去向,目前已實現了輕灰熱堿液系統平衡,多余輕灰熱堿液零排放。為穩定生產做出成效,節約生產成本消耗。
[1] 陳學勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1989
TQ114.16
B
1005-8370(2016)01-44-02
2015-12-18
李敬輝(1976—),本科,連云港堿廠工程師。