王久安
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
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經 驗 交 流
DCS在石灰石上料系統的應用
王久安
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
著重介紹了DCS在石灰石上料系統中的應用方案以及各項完善的監控功能。
DCS;上料系統;應用;功能;控制
石灰車間為氨堿法制堿過程提供石灰乳與二氧化碳。石灰車間分為灰窯工段和石灰石上料工段(簡稱石段)。為了提高石灰窯生產能力和優化各項指標,改善職工的勞動強度和工作環境,公司已于2006年率先對灰窯工段進行了DCS改造,采用了當時和利時公司最先進的MACSV組態軟件、PROFIBUS總線和成熟的先進控制算法,各個環節均冗余配置,可靠性強,可以完成實時數據采集、動態數據顯示、過程自動控制、順序控制、報警檢測、監視、操作,還具有對數據進行記錄、統計、顯示、打印等功能,具有較佳的性價比。但石段一直沿用落后的電器聯鎖控制系統,為了提高石段上料系統的穩定性和自動化水平,我公司于2015年對石段上料系統增加了DCS控制系統。
石灰石和焦炭(白煤)卸入料場后,由裝卸橋抓至1#或2#輸送機,經3#輸送機送至篩分樓頂部,焦炭(白煤)不經過振動篩,石灰石經手動換向三通進入雙層振動篩過篩,篩下小于25 mm粒度的碎石進入碎石倉,定時用汽車運往碎石場。篩上粒度合格的石灰石或不過篩的焦炭(白煤)經4#輸送機經電子皮帶秤計量后送至各料倉頂部,由電動卸料車分別卸入16個料倉內。

圖1 石段上料系統流程圖
1)4#崗位于18.5 m高的平臺,在風向不好的情況下CO容易聚集,曾發生幾起操作人員CO中毒事故,給職工的身體造成一定的影響。
2)各種設備聯鎖靠電氣聯鎖,同時缺少有效的歷史記錄(電流值、上料量等)對事故分析及查找原因不利。尤其是負荷過大時缺乏有效的預警系統,容易造成3#皮帶過載、重載停車等事故,對3#、4#皮帶的穩定運行帶來很大的影響。
3)卸料小車停車位置由操作工現場控制,不僅方式落后,而且有時會出現混倉、冒倉現象,而且現場噪音、粉塵大。
4)石倉沒有料位計完全靠人工用手電照,憑經驗估計上料量,有時出現冒倉或不足。
3.1 系統要求
本系統是我公司和浙大中控共同研發的項目,其主要任務是對工藝參數進行連續自動檢測、控制并對電氣設備進行監控、聯鎖,同時分別提供OPC接口與生產運行調度系統進行通訊,實現生產數據實時傳輸;提供Profibus-DP總線通訊接口,實現與卸料小車定位系統之間的通訊,并控制卸料小車的運行。
3.2 項目組成部分
本項目主要由三部分組成:
1)實現石段各電氣設備、料倉料位、皮帶秤等現場設備、工藝參數的集中控制,增加一套DCS,設立2個控制站,分別放置于1#崗和4#崗;設立1個工程師站和1個操作站,操作室位于1#崗,實現各電氣設備停車、聯鎖等功能;
2)增加4#皮帶料倉卸料小車的自動定位系統,由紅外測距系統實現小車到料倉的位置測定,由DCS控制小車的開停,實現卸料小車的集中控制;
3)各皮帶、料倉口的視頻監控,增加4#皮帶及料倉口共11個網絡攝像頭,改造現有3#、4#皮帶上5個攝像頭為網絡攝像頭。1#崗增加0#皮帶3個攝像頭,利用原3#、4#皮帶的攝像頭。增加一臺硬盤錄像機及電視用于顯示和存儲3#、4#皮帶和料倉口共16個畫面,利用現有1#崗硬盤錄像機并增加一臺電視顯示和存儲0#、1#和2#皮帶的7個畫面。經過對現有生產網的組態,將此項目所涉及到的工藝參數經專用通訊接口連接到生產網。

表1 總測點數量
3.3 定位系統選擇
在4#皮帶的卸料小車增加一套遙控定位系統,此定位系統采用紅外測距原理,即發射器固定在4#崗位置,接收器固定在移動小車上,這樣可以實時監控到卸料小車的位置,將位置信號引入DCS系統,這樣可以根據料倉的位置自動判斷、選擇倉位,完全可以避免混倉現象的發生,同時能夠根據隨時監控到的小車位置判斷是否正確,可以避免“跑車”現象發生。定位精度可以選擇,可靠性較強,抗干擾能力強,故障率很低,相關產品在我車間的裝卸橋的給料機與皮帶機遙控聯鎖使用已經3年之久。對倉位的選擇,操作工對只需要選擇幾號石(或焦)倉即可,小車可以根據自己的位置自動判定正反轉,到位后自動停車。

圖2 卸料小車行程開關控制方案
3.4 料倉控制程序要求
各料倉加裝雷達料位計,根據各倉檢測到的實時料位,結合實際經驗(或經實測),設定數學模型計算出各倉需要上料的量,同時再結合電子皮帶秤的計量數據,可以提前控制1#、2#皮帶機的料量;通過上下限位的數值的設定(操作員設定權限)不僅可以避免冒倉、空倉現象的發生,也可以避免關鍵皮帶的帶載停車。同時與灰窯上料系統進行關聯,即每個倉通過電子皮帶秤的計量的石灰石(或燃料)數值(即輸入量),與灰窯工序各窯實際上石量(即輸出量)進行比對,如果計算出輸入與輸出之間的差值,與通過料位計反算值相同(稱量誤差范圍內可以認為一致)數據可信,如果數據差值過大時,發出警示,進行人工干預。
3.5 滑線改造方案
移動卸料小車的動力、控制電纜采用移動拖纜式柔性扁平電纜,此線纜比滑線式使用周期更長,效果更好。
此系統控制的重點和難點就是小車定位系統:定位的準確與否,決定物料的倉位選擇、物料種類的選擇,是否混倉,“跑車”能否被發現等,將關系到設備運行的安全性和穩定性。因此除了采用可靠的激光定位系統外,還需對控制程序做如下要求:
1)上石和上焦做兩套自動程序,取三通翻板上料位置信號,以確定上料種類,根據物料種類以確定選用那套自動程序,同時增加自動和手動切換按鈕;
2)自動控制下主操可以設定上料順序;
3)當倉的料位實際值高于設定值時,不能上料,自動跳到下一個倉;
4)在倒倉過程中當上料量達到料位的設定值時,1#、2#皮帶停車,同時0#~5#給料機聯鎖停車;
5)倒倉時小車開始移動的信號取皮帶秤低于設定數據(數據可更改)加15 s緩沖時間,小車開始向下一個倉移動;
6)1#、2#皮帶可以上料時的回訊取4#皮帶秤低于設定數據(具體數據可調)時給1#崗電鈴指示和DCS上的回訊信號,語音提示。1#崗主操開1#、2#皮帶、給料機開始上料;
7)每個倉設定一個上料量的上限(具體數據可調),當這個倉上料時,開始計量,到達累計值時1#、2#皮帶停車,做一個程序保護,防止冒倉。
1)由于現場環境腐蝕情況較嚴重,故本次設計采用復合環氧樹脂防腐阻燃電纜橋架。橋架的跨度應盡量以現場梁間跨度訂購。電纜敷設由施工單位本著避開高溫,避免機械損傷,不影響交通及整齊美觀的原則進行施工。安裝時可根據現場的實際情況適當調整。
2)橋架的所有附件,包括壓蓋板、內外連接片、隔板、連接螺栓等均隨匯線橋架成套供貨。
3)電纜保護管或橋架在穿越墻壁后要密封其進出口。
4)電纜在進入電纜橋架前均穿管敷設,并盡量借助工藝管架或沿墻壁敷設。
1)具有完善的人機界面操作系統,每個操作站界面包含所有參數及設備的停止和運行狀態顯示。各種參數曲線可供操作人員隨時掌握系統整體的運行狀態。可進行參數顯示、修改、設定,可以方便調用各操作畫面、歷史曲線、實時曲線等,各種報表、曲線等要有定時打印或定制打印任務功能。
2)具有強大報警功能。報警模板包括實時報警和總結報警,在總結報警畫面可顯示規定時間內的所有報警記錄,便于分析故障原因,查找事故責任人。采用語音報警器,當出現故障時,可用語音直接準確說出故障點的位置、內容,同時報警內容閃爍,以便操作人員可及時準確到達現場處理故障。
自石段工序投用DCS控制系統以來,系統運行穩定、可靠,其中小車的自動倒倉程序,是我公司又一創新亮點。提高了系統應對突發事故的處理能力, 同時減輕了職工的勞動強度,改善了職工的作業環境。
[1] 于長官.現代控制理論[M].哈爾濱:哈爾濱工業大學出版社,2009
[2] 李紅萍,楊柳春.工程組態技術及應用[M].西安:西安電子科技大學出版社,2005
TQ056.2
B
1005-8370(2016)01-31-03
2015-07-24
王久安(1986—),大學本科,石灰車間工藝技術員,曾獲得1項國家實用新型專利成果。