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礦用帶式輸送機(jī)跑偏分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)

2022-11-12 08:49:04劉建龍
機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2022年10期

劉建龍

(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)白洞礦業(yè)公司, 山西 大同 037031)

引言

帶式輸送機(jī)具有運(yùn)輸能力大、維護(hù)簡(jiǎn)單、使用壽命長(zhǎng)、成本費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于煤礦井下采掘工作面內(nèi),主要用于煤矸運(yùn)輸,但是在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,由于輸送機(jī)安裝質(zhì)量不合格、輸送機(jī)結(jié)構(gòu)不合理等導(dǎo)致輸送機(jī)頻繁出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象。帶式輸送機(jī)一旦出現(xiàn)跑偏,首先降低了輸送機(jī)運(yùn)輸效率,導(dǎo)致巷道內(nèi)撒煤量大,加大了人工清煤勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度,同時(shí)輸送機(jī)出現(xiàn)跑偏后輸送帶磨損嚴(yán)重,很容易出現(xiàn)斷帶事故,增加了輸送機(jī)維修成本費(fèi)用。本文以白洞礦2106巷內(nèi)安裝的SSJ-800 型帶式輸送機(jī)為研究對(duì)象,對(duì)巷道掘進(jìn)期間帶式輸送機(jī)跑偏原因進(jìn)行分析,并對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。

1 2106 巷概述

晉能控股煤業(yè)集團(tuán)白洞礦業(yè)公司2106 巷井下位置位于301 盤(pán)區(qū)南部,北部為實(shí)煤區(qū),西部為盤(pán)區(qū)回風(fēng)巷、軌道巷和皮帶巷,南部為已采的8108 工作面,東部為礦界煤柱。工作面掘進(jìn)走向?yàn)樽晕飨驏|,開(kāi)口位置位于南部皮帶巷[1-3]。

2106 巷設(shè)計(jì)長(zhǎng)度1 298 m(從軌道巷口起)。該巷為矩形斷面,巷寬5.2 m,巷高為3.5 m。沿5 號(hào)煤層底板掘進(jìn),煤層平均厚度為10.85 m,平均傾角為6°,煤層普遍有5~8 層夾石,夾石厚一般為0.20~0.40 m,夾石斷斷續(xù)續(xù),不穩(wěn)定,煤層頂?shù)装鍘r性如表1 所示。

2106 巷采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)工藝,巷道采用EBZ260 型掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn),巷道內(nèi)安裝一臺(tái)SSJ-800 型帶式輸送機(jī)進(jìn)行煤矸運(yùn)輸,截至目前巷道已掘進(jìn)520 m,巷道在前期掘進(jìn)期間,由于帶式輸送機(jī)安裝不到位、輸送機(jī)結(jié)構(gòu)不合理,導(dǎo)致輸送機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,造成巷道內(nèi)撒煤量大,每班需安排5~7 名清理工對(duì)巷道內(nèi)浮煤進(jìn)行清理,同時(shí)由于輸送帶跑偏,造成輸送帶磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)8 起斷帶事故,造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)22.9 萬(wàn)元。

2 帶式輸送機(jī)跑偏原因分析及調(diào)偏方案

2.1 跑偏原因

在巷道掘進(jìn)過(guò)程中帶式輸送機(jī)出現(xiàn)跑偏主要原因是輸送帶在運(yùn)輸物料過(guò)程中受外力作用,導(dǎo)致輸送帶在橫向的矢量和不為0,或者輸送帶在垂直方向受力不均,從而導(dǎo)致帶式輸送機(jī)滾筒、托輥對(duì)輸送帶產(chǎn)生一個(gè)偏向作用力,從而造成輸送帶向受力一側(cè)跑偏。

帶式輸送機(jī)跑偏原因具體有以下幾方面:

1)由于輸送機(jī)長(zhǎng)期使用磨損嚴(yán)重或者輸送帶接頭不正,導(dǎo)致輸送帶在運(yùn)輸物料時(shí)所受張拉力不均勻,造成輸送帶跑偏;

2)帶式輸送機(jī)在安裝時(shí)由于各類(lèi)滾筒與托輥中心線不在同一條水平線上,以及機(jī)架中心線的垂直度不符合安裝要求,導(dǎo)致滾筒、托輥對(duì)輸送帶橫向產(chǎn)生側(cè)應(yīng)力,從而導(dǎo)致輸送帶跑偏;

3)由于輸送機(jī)滾筒曲徑不一致,滾筒對(duì)輸送帶產(chǎn)生的摩擦力不一致,輸送機(jī)在運(yùn)輸過(guò)程中機(jī)架振動(dòng),導(dǎo)致機(jī)架傾斜,以及在卸載物料時(shí),高速物料對(duì)輸送帶產(chǎn)生沖擊作用等,導(dǎo)致輸送帶出現(xiàn)跑偏。

2.2 調(diào)偏方案

通過(guò)對(duì)帶式輸送機(jī)跑偏分析發(fā)現(xiàn),帶式輸送機(jī)跑偏規(guī)律為“跑緊不跑松、跑大不跑小、跑前不跑后”。目前我國(guó)采掘工作面帶式輸送機(jī)防跑偏措施主要包括調(diào)整托輥法、調(diào)整滾筒法。

調(diào)整托輥法是指調(diào)整輸送機(jī)托輥位置從而實(shí)現(xiàn)調(diào)偏,輸送機(jī)托輥兩側(cè)安裝位置設(shè)計(jì)為可活動(dòng)的方孔,當(dāng)輸送機(jī)出現(xiàn)跑偏時(shí),根據(jù)“跑前不跑后”的原則,對(duì)輸送帶跑偏一側(cè)的托輥前移,托輥另一側(cè)向后移動(dòng)。

調(diào)整滾筒法是指當(dāng)輸送帶在滾筒處出現(xiàn)跑偏時(shí),可通過(guò)調(diào)節(jié)滾筒位置實(shí)現(xiàn)糾偏,當(dāng)輸送帶向一側(cè)跑偏時(shí),該側(cè)滾筒先向前移動(dòng),另一側(cè)向后移動(dòng),若輸送帶在尾部出現(xiàn)跑偏時(shí),調(diào)整方向與之相反,如圖1 所示。

圖1 調(diào)整滾筒法進(jìn)行帶式輸送機(jī)糾偏示意圖

3 帶式輸送機(jī)優(yōu)化改進(jìn)及應(yīng)用分析

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),輸送帶跑偏主要是因?yàn)槭芰Σ痪斐傻模ㄟ^(guò)調(diào)整托輥、滾筒進(jìn)行糾偏是一方面,另一方面還需對(duì)輸送機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。

3.1 減小輸送帶張力

垂直輸送帶方向的拉應(yīng)力主要表現(xiàn)為輸送帶張緊力,輸送機(jī)在安裝時(shí)應(yīng)對(duì)輸送帶承載區(qū)最小張力點(diǎn)處輸送帶的垂直度進(jìn)行校核,從而保證張緊力適宜;所以為了防止拉應(yīng)力不均勻現(xiàn)象,在輸送帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)減小輸送帶張拉力,可減小輸送機(jī)托輥數(shù)量以及托輥之間間距。

3.2 減小橫向沖擊力

造成帶式輸送機(jī)跑偏的另一個(gè)原因是輸送帶在橫向存在應(yīng)力,除了輸送機(jī)在安裝、制造、操作維護(hù)外,相鄰兩個(gè)水平帶式輸送機(jī)卸料時(shí)對(duì)輸送帶產(chǎn)生的沖擊力是造成輸送帶跑偏的主要原因之一。在物料卸載時(shí)高速煤流會(huì)對(duì)輸送帶產(chǎn)生一個(gè)沖擊作用力,該沖擊作用力與輸送帶運(yùn)行方向一致,不會(huì)造成輸送帶跑偏,但是在實(shí)際卸料過(guò)程中,該沖擊力與輸送帶運(yùn)行方向不完全一致,存在夾角,從而導(dǎo)致沖擊力的分力沿輸送帶橫向方向,造成輸送帶跑偏,所以可對(duì)上水平輸送機(jī)機(jī)頭處安裝下料擋板以及給料溜管,如圖2所示;下料擋板可調(diào)節(jié)角度,下料擋板主要作用是對(duì)上水平輸送機(jī)卸載的煤流進(jìn)行減速,減速后的煤流通過(guò)給料溜管進(jìn)入下水平輸送帶中心位置,從而避免高速煤流沖擊作用。

圖2 帶式輸送機(jī)搭接點(diǎn)下料擋板以及給料管安裝示意圖

3.3 安裝側(cè)擋跑偏托輥

由于受帶式輸送機(jī)制造、安裝、磨損等,帶式輸送機(jī)必然要出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,通過(guò)采取防跑偏措施可以降低輸送機(jī)跑偏故障率;所以通過(guò)技術(shù)研究,在原帶式輸送機(jī)跑偏托輥的基礎(chǔ)上安裝一套側(cè)擋跑偏托輥,側(cè)擋跑偏托輥安裝在輸送機(jī)機(jī)架上,帶式輸送機(jī)每隔4~5 組托輥安裝一組側(cè)擋跑偏托輥,側(cè)擋跑偏托輥安裝角度應(yīng)大于普通調(diào)偏托輥安裝角度,當(dāng)帶式輸送機(jī)出現(xiàn)小范圍跑偏時(shí),可通過(guò)調(diào)偏托輥進(jìn)行調(diào)偏,當(dāng)輸送機(jī)跑偏范圍大時(shí)可通過(guò)側(cè)擋跑偏托輥進(jìn)行調(diào)整。

3.4 實(shí)際應(yīng)用效果分析

截止2021 年9 月12 日2106 巷已掘進(jìn)到位,通過(guò)8 個(gè)月實(shí)際應(yīng)用效果來(lái)看,巷道SSJ-800 型帶式輸送機(jī)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)后,跑偏現(xiàn)象得到有效改善,輸送機(jī)跑偏事故率由原來(lái)的19%降低為5%以下,輸送機(jī)維修費(fèi)用減少了20 余萬(wàn)元,而且未發(fā)生一起因帶式輸送機(jī)跑偏導(dǎo)致輸送帶斷帶等事故;同時(shí)帶式輸送機(jī)跑偏現(xiàn)象得到有效控制后,減少了巷道內(nèi)撒煤量,每班只需一人對(duì)巷道浮煤進(jìn)行清理即可,大大降低了人工清煤勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度[4]。

4 結(jié)論

1)合理增加上托輥數(shù)量并減小下托輥的布置間距,能夠有效減少輸送帶張力,從而保證輸送帶張力分布均勻,避免輸送帶跑偏。

2)通過(guò)對(duì)輸送機(jī)搭接點(diǎn)安裝調(diào)節(jié)板以及導(dǎo)料槽后,有效降低了煤流速度,保證煤流在指定位置進(jìn)行卸載,避免了高速煤流對(duì)輸送帶沖擊作用。

3)對(duì)帶式輸送機(jī)安裝側(cè)擋跑偏托輥后,能夠?qū)斔蛶Т蠓秶芷鸬接行Э刂疲瑴p小輸送帶跑偏現(xiàn)象。

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