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6MD50氫氮壓縮機優化改造總結

2016-03-12 01:48:28趙勇群陳啟雷王小龍
氮肥與合成氣 2016年12期

趙勇群 陳啟雷 王小龍

(安徽泉盛化工有限公司安徽滁州233290)

6MD50氫氮壓縮機優化改造總結

趙勇群 陳啟雷 王小龍

(安徽泉盛化工有限公司安徽滁州233290)

0 前言

合成氨生產裝置選用往復活塞式氫氮壓縮機,高、低壓機分開,高壓機運行總體平穩;6MD50型低壓機排氣量為471 m3/min(標態)。該低壓機在生產運行過程中,主機部分零部件及輔助設備匹配不合理,工藝不配套,給生產運行帶來安全隱患,嚴重制約了裝置產能的提升。為了提高該低壓機運轉率,降低生產成本、減少勞動強度,結合實際工況對其部分部件進行改造。

1 6MD50型壓縮機存在的問題

(1)壓縮機氣閥使用周期短,一段使用周期 在50 d左右,二、三、四、五段使用周期在20 d左右,檢修頻繁;

(2)二段~五段活塞環使用周期短,特別是三、四、五段,使用周期僅30 d;

(3)低壓機二段連桿大頭瓦經常出現連續燒瓦現象,1個月內出現2次;

(4)循環油泵原廠家配套是齒輪型式,與電機連接方式是尼龍齒形套,經常因油泵故障或聯軸套損壞造成壓縮機停機;甚至因油泵聯軸套損壞造成全廠停車1次。

2 原因分析

(1)氣閥使用周期短。特別是夏季尤為明顯,由于壓縮機抽排氣量大、氣體溫度偏高,一段活門更換時閥座及閥片上附著大量的硫黃和煤焦油;二~五段活門進氣溫度高,氣體中水分分離不盡,造成氣體帶水,打斷氣閥彈簧和閥片,嚴重影響打氣量。氣體溫度高的原因系循環水量小,水中菌藻類尸體黏泥吸附在壓縮機各段換熱器列管上,影響了氣體的換熱效果。

(2)活塞環使用周期短。壓縮機正常運行時,由于循環水量小造成每段氣缸的溫度高,加速了活塞環的磨損速率。檢修時,還發現氣缸內有缺油現象,特別是二、四、五段比較嚴重,說明氣缸注油量不足。同時,還發現活塞環和支撐環偏磨嚴重,說明活塞在往復運動中,活塞不能處在同一中心線上。

(3)2014年4月,出現2次連桿瓦燒瓦現象。經現場拆卸檢查,發現二段連桿瓦供油不足,因連桿瓦油路流程與其他機型有區別,潤滑油首先從“十字頭”上下滑道進入,依次進入“十字頭”、“十字頭”銷、連桿小頭瓦、連桿大頭瓦,由此可見,大頭瓦是潤滑的最后環節。進入大頭瓦的潤滑油由“十字頭”銷中部的2只孔經過,油量偏小,連桿大頭瓦與曲軸摩擦產生的熱量不能及時帶走,是燒瓦的主要原因。

(4)循環油泵稀油站廠家選用齒輪油泵,設計使用壽命3~6個月。設備在運行過程中,經常出現油泵部件磨損過大造成負荷增加,甚至油泵抱死。廠家采用尼龍齒形護套聯軸器,在油泵負荷增加時,為了保護電機,將較薄弱的尼龍齒形護套損壞,以保護油泵電機。

3 改造措施及效果

3.1 活門的改造

(1)該低壓機的一段活門閥座和閥片附著大量硫磺和煤焦油。解決方法:①從工藝上著手解決,開好脫硫靜電除焦器和洗滌塔;②壓縮機進口增設溴化鋰冷卻器,在降低壓縮機一入進氣溫度,充分冷卻分離一入氣體中的水含量的同時,又增加了壓縮機的吸氣量;③采用新技術,將一段氣閥改造成防污氣閥。

(2)該低壓機的二段至五段活門與一段都改為防污氣閥,閥片由鋼片改為PEEK工程塑料閥片。

以上該低壓機的改造于2014年6月完成,經其運行結果表明,活門使用周期明顯延長,一段使用周期達7~8個月,二段至五段使用周期達3個月。每月節約維修費用5萬多元,同時減少影響生產20臺時(6MD50型機,按1 h 1臺時計),合成氨產量增加200 t。

3.2 活塞環使用周期短的改造

(1)將該低壓機的一段至三段活塞環由聚四氟乙烯材質改為PES增強型塑料。

(2)支撐環由設計托瓦型(活塞外圓的 1/3)改為整圓型,較大地降低了活塞往復運動時在氣缸內的跳動偏磨。

(3)該低壓機的三段活塞原設計支撐環在活塞中間,將活塞加工改造,支撐環改到活塞兩端,即增加了活塞運行時的平穩性,又對活塞環進行了保護。

(4)將該低壓機的四、五段活塞環和支撐環由聚四氟乙烯材質改為PEEK工程塑料,增強耐磨性。

(5)氣缸注油量偏少,特別是二、四、五段,有針對性地對氣缸進行小改造,在氣缸在原注油孔的180°位置上增加一個注油點,注油量增加了1倍。

3.3 氣缸溫度高和排氣溫度高的再次改造

(1)氣缸夾套、填料冷卻水流速慢,回水溫度高(溫度達70 ℃)。解決方法:在氣缸、填料冷卻水管進口增設管道泵,將循環水壓力由0.22 MPa提高至0.45 MPa,可將系統熱量及時帶走。

(2)氣體溫度高。解決方法:首先將三段、四段水冷器進行改造,將三段水冷器換熱面積由原設計的95 m2擴大至140 m2,四段水冷器換熱面積由78 m2擴大至110 m2。2015年8月,三段、四段水冷器改造完成投用后,水冷后氣體溫度由45 ℃下降至27 ℃。

(3)循環水系統中菌藻黏泥不能充分分離,部分黏泥吸附在換熱器列管上。解決方法:將換熱器冷卻水配備反沖洗裝置,定期將冷卻器內黏泥排出,泥水分離后循環水再回收到冷卻水系統。

經過以上技術改造措施實施后,6MD50型低壓機運轉周期較大地延長,各段活塞環的運轉周期由原來的20 d 延長至90 d。每月節約維修費用8萬元,減少影響生產25 臺時,合成氨產量增加250 t。

3.4 低壓機二段連桿大頭瓦供油不足

對“十字頭”銷油孔進行改造,將對稱2孔改為3孔等分的方式,增加連桿瓦的潤滑油量;將潤滑油壓力由0.35 MPa提升至0.5 MPa。

3.5 循環油泵使用周期短

選用了新型螺桿油泵,電機選用質量過硬的熱繼電器保護,自2014年8月在4#機使用至今,運行穩定。

3.6 鋁鎂連桿瓦

曲軸頸光潔度不達標和曲頸橢圓度超差值過大時使用鋁鎂連桿瓦,在曲軸的修復上起到良好的作用;但鋁鎂合金瓦材質相對較硬,在設備運行達2 200 h后要及時換成巴氏合金瓦,以免對曲軸造成過度磨損。

4 結論

新設備在初次試用時,難免會出現一些問題,積極與制造廠家進行技術研究,采用走出去、請進來的方式主動向同行業學習新經驗、新方法。通過1年多的努力,4 臺新型低壓機存在的問題得到解決,保證了整個裝置長周期穩定運行。年節約維修費用150萬元,年減少影響生產540臺時,年多生產合成氨超過5 000 t,與2015年同期相比,可增加可觀的經濟效益。

2016- 08- 11)

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