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甲醇精脫硫工藝優(yōu)化改進(jìn)

2016-02-13 06:58:40馬曉春
氮肥與合成氣 2016年12期
關(guān)鍵詞:改性催化劑系統(tǒng)

武 偉 馬曉春

(唐山中潤煤化工有限公司河北唐山063600)

甲醇精脫硫工藝優(yōu)化改進(jìn)

武 偉 馬曉春

(唐山中潤煤化工有限公司河北唐山063600)

唐山中潤煤化工有限公司(以下簡稱中潤公司)年產(chǎn)200 kt焦?fàn)t氣制甲醇裝置,焦?fàn)t氣脫硫首先采用碳酸鈉加PDS的濕法脫硫進(jìn)行粗脫硫,然后采用鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化催化劑、中溫氧化鋅脫硫劑串聯(lián)的干法工藝進(jìn)行精脫硫,以保證后工序?qū)蛄康囊蟆W?007年11月投產(chǎn)以來,精脫硫工藝整體上可滿足生產(chǎn)的需要,但也存在一些需要優(yōu)化改進(jìn)之處。中潤公司甲醇分廠針對實(shí)際情況,對該系統(tǒng)進(jìn)行了部分優(yōu)化改造,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的長周期運(yùn)行,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。

1 優(yōu)化前精脫硫工藝

精脫硫工藝流程示意見圖1。來自焦?fàn)t氣壓縮工段的焦?fàn)t氣經(jīng)過濾器除去焦油,經(jīng)預(yù)脫硫槽脫除部分硫化物后,再去轉(zhuǎn)化工段的焦?fàn)t氣預(yù)熱器進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱后的焦?fàn)t氣返回精脫硫裝置的預(yù)加氫器;然后進(jìn)入一級加氫轉(zhuǎn)化器,氣體中的有機(jī)硫大部分轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫(H2S),再經(jīng)中溫氧化鋅脫硫槽脫除H2S,然后氣體經(jīng)二級加氫轉(zhuǎn)化器將剩余有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫,經(jīng)氧化鋅脫硫槽進(jìn)一步脫硫,使氣體中總硫體積分?jǐn)?shù)≤0.1×10-6,最后送至轉(zhuǎn)化工段。

過濾器A、過濾器B及預(yù)脫硫槽中裝填高效吸油劑,一級加氫轉(zhuǎn)化器和二級加氫轉(zhuǎn)化器中均裝填鐵鉬加氫催化劑;3臺中溫氧化鋅脫硫槽中裝填氧化鋅脫硫劑,操作時可任意順序串聯(lián);2臺氧化鋅脫硫槽中裝填氧化鋅脫硫劑,正常生產(chǎn)時2臺串聯(lián)。

圖1 精脫硫工藝流程示意

2 精脫硫工藝中存在的問題

2.1 加氫催化劑消耗大

精脫硫工段入口焦?fàn)t氣含有洗油、焦油、苯、萘以及焦?fàn)t氣壓縮機(jī)潤滑油等大量油分和雜質(zhì),利用裝填高效吸油劑的過濾器和預(yù)脫硫槽吸收煤氣中的油分。由于吸油劑處理能力有限,這些物質(zhì)穿過過濾器及預(yù)脫硫槽進(jìn)入預(yù)加氫器和一級加氫轉(zhuǎn)化器中,在鐵鉬加氫催化劑的上部逐漸形成固化層,最終導(dǎo)致催化劑壓差高、阻力大及活性差;同時,甲醇合成工段無法維持所需壓力,進(jìn)而影響甲醇產(chǎn)量。每3個月就需更換預(yù)加氫催化劑,生產(chǎn)成本增加。

2.2 停車更換一級加氫停產(chǎn)時間長

由于精脫硫工藝中只有1臺一級加氫轉(zhuǎn)化器,當(dāng)更換鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化催化劑時,甲醇系統(tǒng)需停車處理。鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化催化劑在使用前以氧化態(tài)存在,在適當(dāng)?shù)臈l件下,催化劑發(fā)生硫化反應(yīng)生成硫化物,具有較好的耐硫性和較好的活性,因此,鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化催化劑在使用前必須進(jìn)行硫化。鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化催化劑的硫化時間為55 h,升溫時間為24 h,硫化后放硫時間為10 h,再加上甲醇系統(tǒng)停車、開車、置換時間及催化劑的裝填、卸除時間,實(shí)際更換1次一級加氫轉(zhuǎn)化催化劑,甲醇系統(tǒng)需停產(chǎn)7 d,減少甲醇產(chǎn)量約2 500 t。

3 優(yōu)化改造

3.1 高效吸油劑改為活性炭脫硫劑

為了改善工藝條件,維持生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,2013年6月7日至9日,將甲醇分廠二期精脫系統(tǒng)預(yù)脫硫槽內(nèi)的高效吸油劑更換為HT- 202型改性活性炭脫硫劑。經(jīng)3個月系統(tǒng)運(yùn)行,在吸油效果、降低精脫硫系統(tǒng)阻力等方面改善了精脫硫工段的工況。

3.1.1 吸油效果

在預(yù)脫硫槽更換活性炭脫硫劑之前、新裝高效吸油劑1個月后,發(fā)現(xiàn)預(yù)脫硫槽出口導(dǎo)淋有油分,說明在甲醇分廠生產(chǎn)工況下,預(yù)脫硫槽內(nèi)高效吸油劑1個月吸油量即達(dá)到飽和。更換為活性炭脫硫劑后,經(jīng)過3個月運(yùn)行,目前仍未發(fā)現(xiàn)預(yù)脫硫槽出口導(dǎo)淋有油分,說明HT- 202型改性活性炭脫硫劑的吸油能力遠(yuǎn)高于高效吸油劑。

3.1.2 降低精脫硫系統(tǒng)阻力

精脫硫系統(tǒng)阻力主要來自預(yù)加氫催化劑和一級加氫催化劑,當(dāng)預(yù)加氫催化劑和一級加氫催化劑附著油分后,會對焦?fàn)t氣造成很大壓降,進(jìn)而影響后續(xù)甲醇合成系統(tǒng)壓力。2013年6月30日,一期精脫硫系統(tǒng)投用新裝填高效吸油劑預(yù)脫硫槽;8月18日,更換預(yù)加氫催化劑;截止9月17日,預(yù)加氫器進(jìn)出口壓差達(dá)到0.15 MPa。2013年6月 9日,二期精脫硫系統(tǒng)投用裝填改性活性炭脫硫劑預(yù)脫硫槽,中間未更換預(yù)加氫催化劑;截止9月17日,預(yù)加氫器進(jìn)出口壓差僅有0.02 MPa。由此可見,改性活性炭脫硫劑更能保護(hù)后續(xù)加氫催化劑,可有效延長預(yù)加氫催化劑和一級加氫催化劑的使用壽命。

3.1.3 延長中溫氧化鋅催化劑的使用壽命

HT- 202型改性活性炭脫硫劑不僅具有吸附油分能力,而且能夠脫除焦?fàn)t氣中的有機(jī)硫(主要是COS)和無機(jī)硫(H2S),改性活性炭脫硫劑的飽和硫容達(dá)35%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),預(yù)脫硫槽容積為29.7 m3,堆密度0.5 kg/L,即填裝HT- 202型改性活性炭脫硫劑預(yù)脫硫槽可吸收H2S 5 197.5 kg,而中溫氧化鋅催化劑的穿透硫容為30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn),更換為活性炭脫硫劑前,每30 d便要更換1槽中溫氧化鋅催化劑,故改用HT- 202型改性活性炭脫硫劑可延長氧化鋅催化劑的使用壽命,約為30 d,即每4個月更換1槽中溫氧化鋅催化劑。同時,HT- 202改性活性炭脫硫劑具有≥8%的有機(jī)硫硫容,尤其對COS具有明顯的吸收能力。

3.2 不停車更換一級加氫催化劑

為避免裝置停車造成的損失,甲醇分廠研究討論更換一級加氫催化劑工藝方案,調(diào)整工藝工況,更換活性炭吸附劑和預(yù)加氫催化劑來暫時替代一級加氫催化劑,更換中溫氧化鋅脫硫槽B中溫氧化鋅脫硫劑來加強(qiáng)高硫焦?fàn)t氣中硫的吸收,最后在不停車的情況下更換一級加氫催化劑。

具體實(shí)施方案:①在甲醇二期精脫硫裝置不停車情況下,首先將預(yù)加氫催化劑切出更換,通過調(diào)節(jié)濕脫硫工段脫硫液循環(huán)量,使精脫硫系統(tǒng)入口氣中H2S質(zhì)量濃度保持在100 mg/m3,并對預(yù)加氫催化劑進(jìn)行在線硫化;②預(yù)加氫催化劑并入系統(tǒng)后切出過濾器B,將原吸油劑更換為高效吸油劑,加強(qiáng)對焦?fàn)t氣中油的脫除,保證后續(xù)活性炭的吸附能力不被油破壞;③過濾器B并入系統(tǒng)后,分別將預(yù)脫硫槽和中溫氧化鋅脫硫槽B切出系統(tǒng),預(yù)脫硫槽中吸油劑更換為活性炭脫硫劑,加強(qiáng)對有機(jī)硫的脫除,部分替代一級加氫催化劑的功能;④更換氧化鋅催化劑,加強(qiáng)對無機(jī)硫的吸收,同時氧化鋅具有部分吸收有機(jī)硫的作用,也可部分替代一級加氫催化劑的功能;⑤最后在不停車情況下對一級加氫催化劑進(jìn)行切出更換,調(diào)整濕脫循環(huán)量,使精脫硫系統(tǒng)入口氣中H2S質(zhì)量濃度保持在100 mg/m3,并對一級加氫催化劑進(jìn)行在線硫化。

4 效益分析

改用HT- 202型改性活性炭脫硫劑,可使預(yù)加氫催化劑的使用壽命由3個月延長至6個月,氧化鋅催化劑由3個月更換1槽延長至4個月更換1槽。經(jīng)計算,每年可節(jié)省費(fèi)用81.2萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

甲醇二期精脫硫裝置停車更換一級加氫催化劑要采取停車、降溫置換、卸料、裝料、升溫硫化、開車6個步驟,總計需時7 d。裝置正常生產(chǎn)時,甲醇產(chǎn)量平均為360 t/d,按甲醇2 500元/t計,甲醇二期裝置停車更換一級加氫催化劑經(jīng)濟(jì)損失600萬元,扣除更換高效吸油劑和活性炭脫硫劑的費(fèi)用30萬元,則不停車更換一級加氫催化劑可以增加效益570萬元。

2015- 12- 29)

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