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飛機液壓泵漏油故障原因分析及解決措施

2016-02-04 05:18:46撰文高超楊美萍張黨鋒
中國機械 2016年4期
關鍵詞:飛機故障

撰文/高超楊美萍張黨鋒

■1.723213 中航飛機股份有限公司漢中飛機分公司 陜西 漢中■2. 723000 中航飛機股份有限公司研發(fā)中心 陜西 漢中

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飛機液壓泵漏油故障原因分析及解決措施

撰文/高超1楊美萍2張黨鋒2

■1.723213 中航飛機股份有限公司漢中飛機分公司 陜西 漢中
■2. 723000 中航飛機股份有限公司研發(fā)中心 陜西 漢中

本文對液壓系統(tǒng)液壓泵在外場使用過程中漏油故障進行分析,簡要分析了引起液壓泵漏油的幾種情況,并提出了解決措施,供后續(xù)外場排故參考使用。 漏油;密封;壓力差

故障概況

飛機在外場使用過程中,液壓泵密封面有油滲出,故障件返廠經(jīng)檢查確定密封件損壞造成油液漏出。

返廠檢查情況

對液壓泵進行性能復測時,發(fā)現(xiàn)分油蓋與殼體接合面、殼體與安裝座接合面等多處出現(xiàn)嚴重滲油。經(jīng)分解檢查,發(fā)現(xiàn)液壓泵端面有發(fā)黑現(xiàn)象,液壓泵殼體、安裝座內(nèi)壁顏色異常,液壓泵轉(zhuǎn)子、滑靴、分油蓋、固定支座工作面發(fā)黑,泵腔內(nèi)橡塑件已嚴重變形、脆化。

故障分析

a漏油原因

將故障泵分解后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子、柱塞體、滑靴工作面、分油蓋、斜盤工作面發(fā)黑,安裝座、殼體異常。經(jīng)分析,泵腔溫度過高造成液壓泵元器件出現(xiàn)上述現(xiàn)象,因液壓泵內(nèi)部密封材料大部分采用丁腈橡膠膠料,當橡塑件工作溫度超過150℃時,橡塑件會變形、老化、脆裂失效,逐漸失去密封作用,根據(jù)外觀檢查可推斷出故障泵工作時內(nèi)部溫度遠超過1500,導致內(nèi)部密封件失效,引起漏油。

b泵腔溫度過高原因

造成泵腔溫度升高的原因有:①進口吸油不足或進口不供油,液壓泵干磨超溫;②液壓泵參數(shù)設計或制造缺陷,摩擦副異常磨損超溫,③泵殼體回油不暢,不能將泵產(chǎn)生熱量帶走,溫度累積造成超溫。

由系統(tǒng)原理知當油泵進口防火開關故障或未接通,進油管路堵塞,會造成泵進口不供油,此時液壓泵摩擦副無油膜支撐情況下形成干摩擦,液壓泵溫度瞬間上升,摩擦副工作面短時間內(nèi)出現(xiàn)異常磨損,從分解檢查情況看,故障泵摩擦副并未出現(xiàn)異常磨損,外場未反映有系統(tǒng)低壓告警現(xiàn)象。因此,可以排除泵吸油不足和進口不供油造成液壓泵超溫。

液壓泵分解后檢查柱塞分組件的游隙均滿足技術規(guī)范要求,無異常磨損,摩擦副磨損正常。因此可排除液壓泵參數(shù)設計或制造缺陷,摩擦副異常磨損超溫。

液壓泵在出口零流量狀態(tài)下,液壓泵供油口沒有流量輸出時,液壓泵從進油口吸入的少量工作液完全用于內(nèi)部循環(huán)潤滑,同時通過泵殼體回油帶走泵腔內(nèi)部產(chǎn)生的熱量,降低液壓泵泵腔溫度。當泵殼體回油不暢時,液壓泵泵腔內(nèi)部的熱量不能被回油及時帶走,造成泵腔內(nèi)溫度逐漸升高。隨著熱量的積累泵腔內(nèi)溫度逐漸升高,液壓泵會出現(xiàn)超溫。

c泵殼體回油不暢的原因

飛機液壓系統(tǒng)的每臺液壓泵都設計有殼體回油路,根據(jù)泵源系統(tǒng)原理圖,液壓泵殼體回油通過單向閥、殼體回油濾后流回液壓油箱。經(jīng)查液壓泵殼體回油壓力P1為0.4MPa,單臺泵的殼體實際回油量為2L/min,此流量下回油濾流阻為0.1Mpa,管路流阻約為0.08MPa,油箱的增壓壓力為0.15Mpa。從泵至油箱的管路和附件的阻力P2為0.37Mpa,P1>P2,油泵可以正?;赜?。當流阻增大值達0.03Mpa(P1-P2),油泵的殼體回油壓力P1與從泵至油箱的管路和附件的阻力P2相等,液壓泵的殼體回油無法回到油箱。

綜合以上分析,液壓泵漏油故障原因為:液壓泵的殼體回油濾在外場使用一段時間后,污染物淤積在濾芯后液阻增大,導致泵殼體回油不暢,液壓泵泵腔內(nèi)部的熱量不能被回油及時帶走,造成泵腔內(nèi)溫度逐漸升高。隨著熱量的積累泵腔內(nèi)溫度逐漸升高,溫度超過了內(nèi)部密封材料的工作溫度,造成密封件失效,失去密封作用,液壓泵出現(xiàn)嚴重滲漏油。

解決措施

從機理分析看,液壓泵漏油故障的根本原因在于設計時泵的回油壓力與系統(tǒng)阻力差余量太小,未考慮外場殼體回油濾隨使用時間增加流阻會增大的因素,應從這兩方面制定解決措施。

a增大殼體回油壓力與系統(tǒng)阻力差值

經(jīng)以上分析得出,通過降低殼體回油濾阻力,可有效降低泵殼體回油阻力。提出將殼體回油濾絕對過濾精度由“10μm”改為“20μm”,流阻為“流量為10L/min,環(huán)境溫度為常溫,其阻力不大于0.1Mpa,在4L/min流量下,其流阻約為0.06Mpa,比改進前降低0.04Mpa,泵的殼體回油壓力與系統(tǒng)阻力差值增大到0.07Mpa。

b調(diào)整污染度指示器指示壓差值

將污染度指示器指示壓差由“0.5±0.05Mpa”改為“0.3±0.05Mpa”·將旁通閥開啟壓差由0.69MPa”改為“0.4 + 0.05Mpa。

結(jié)論

經(jīng)分析,造成飛機液壓泵漏油是因為泵的殼體回油壓力與系統(tǒng)回油阻力參數(shù)不匹配,造成泵腔內(nèi)溫度逐漸升高,密封件失效,引起液壓泵漏油,本文通過降低殼體回油濾的回油阻力,改善油泵散熱的措施解決液壓泵漏油故障,經(jīng)驗證,改進措施有效可行,完全解決了液壓泵漏油的故障。

參考:

[1]《飛機設計手冊》總編委會編,飛機設計手冊(第12冊)航空工業(yè)出版社,2003

[2]《飛機設計手冊》總編委會編,飛機設計手冊(第20冊)航空工業(yè)出版社,2003

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