宋暉 李樹嶺 呂東亞 郝杰
摘 要:提升中輪拖產品末端傳動的可靠性,解決行星架總成殼體斷裂、損壞,驅動輪軸斷裂等問題,降低其零件三包外賠率,可促進整機產品市場的發展、采購件產品質量管理效率和零件檢驗效率的提升,從而進一步提升產品質量。
關鍵詞:減速機;零件檢驗效率;質量管理;外賠質量
中圖分類號:TD42 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.02.153
1 主要問題
根據市場近2年反饋的行星架三包外賠質量信息,行星架主要在湖南、湖北、黑龍江的水田重負荷作業過程中出現了斷裂、損壞,驅動軸花鍵根部斷裂等問題,如圖1和圖2所示。
2 故障原因探析
初步判斷后發現,行星架和驅動輪軸斷裂的原因是所受載荷過大,縮短了其使用壽命。搜集了典型故障部件,進行了失效分析,并從零件材質、熱處理控制質量等方面查找了故障問題的根本原因。分析發現,行星架球化級別為3~6級,存在部分鑄態組織;驅動輪軸花鍵處存在應力集中現象,部分零件淬火硬度、層深不足或扭曲斷裂。具體如圖3和圖4所示。
針對行星架斷裂的問題,對零件進行了抗拉試驗,檢查了零件的抗拉強度、屈服強度和延伸率等機械性能指標,但因零件的尺寸較小、結構復雜,無法提取拉力試樣,且考慮到零件球化率是影響零件機械性能的重要指標,因此,需將零件球化級別作為判定依據。
經分析發現,驅動輪軸零件的斷口位置、花鍵根部的部分組織為索氏體+少量馬氏體+極少量鐵素體,該組織具有感應淬火熱影響層的特征;花鍵根部無淬硬層,且位于感應淬火過渡區(熱處理殘余應力為拉應力),大大降低了該部位的強度,使驅動輪軸扭曲變形;驅動輪軸在交變的扭轉應力+殘余應力的作用下,其花鍵的相關件端面產生了疲勞裂紋,隨后裂紋擴展,出現了花鍵扭曲斷裂問題。
在進貨檢驗過程中,針對行星架總成齒輪打齒的問題,利用三坐標對行星架三孔位置進行了位置度檢驗,存在部分零件超差的問題。但檢驗效率較低,影響了檢查抽查頻次,需設計專用檢驗工裝。
3 管控措施
管控措施具體分為以下5點:①對廠家下發整改控制要求,要求其在行星架熱處理質量控制方面開展限期整改,并要求球化級別不低于3級;在進貨檢驗過程中,每月對各廠家進行金相檢驗,對存在問題的廠家實施考核、整改、調整比例等整改措施。②更改驅動輪軸圖紙,將花鍵有效淬火范圍延伸3~5 mm,并要求廠家調整生產工藝。③針對行星架三孔位置度超差問題,應設計5套專用檢驗工裝,從而提升檢驗效率。④制作零件故障外賠跟蹤檔案,每月更新數據,并驗證外賠情況,及時調查改進后零件的運用情況。⑤與高頻外賠廠家簽訂采購件產品質量協議(專用),規定各廠家行星架、驅動輪軸等高頻零件的外賠質量目標,從而進一步完善對供應商的管理。
〔編輯:張思楠〕