劉國利



【摘 要】張家口發(fā)電廠8臺機組投產較早,鑒于當時設備設計、制造水平所限,空預器漏風較大。為滿足生產需要,送風機選型較大,而實際運行時送風機導葉開度較小,功率及電能浪費較大。近年來為了降低NOx排放,提高鍋爐熱效率,張電相繼進行了低NOx燃燒器、脫硝、空預器等改造,改造后的燃燒過剩空氣量和原設計相比下降很多,空預器漏風率也明顯下降,二次風系統(tǒng)的阻力也相應下降,但由此帶來的送風機選型偏大的問題更加凸顯。為此在2號鍋爐大修時對送風機進行了改造,將原送風機動葉葉片數(shù)量由16片減小為8片,即每隔1個動葉片取消1個動葉片。改造后經運行試驗和技術經濟分析表明,兩臺送風機功率均有下降,提高鍋爐的經濟性。
【關鍵詞】送風機 改造 經濟性分析
大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,共安裝8臺300MW燃煤發(fā)電機組,配套鍋爐為東方鍋爐廠制造的蒸發(fā)量為1025t/h一次中間再熱燃煤汽包鍋爐。每臺鍋爐配備兩臺上海鼓風機廠制造的FAF20-10.6-1型動葉可調軸流送風機。由于張家口發(fā)電廠8臺機組投產的較早,限于當時的設備制造、設計水平,空預器漏風較大,送風機選型較大,送風機電機額定功率高達1120kW,實際運行時送風機導葉開度較小。近年為了降低NOx排放,提高鍋爐熱效率,相繼完成了8臺鍋爐的低NOx燃燒器、脫硝、空預器改造,改造后的燃燒過剩空氣量和原設計相比下降很多,空預器漏風率也明顯下降,二次風系統(tǒng)的阻力也相應下降,送風機選型偏大的問題更加凸顯。導致風機實際運行效率較低,不斷增加送風機功耗。甚至出現(xiàn)風機喘振、失速跳機現(xiàn)象,涉及設備安全問題。為相應國家節(jié)能減排的要求。經大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠各級生產技術部門一至討論通過在2號機組大修時擬對2號爐兩臺送風機進行改造。
1 改造前送風機概述
1.1 改造前送風機結構
張家口發(fā)電廠每臺鍋爐配備兩臺上海鼓風機廠制造的FAF20-10.6-1型動葉可調軸流送風機,為單級,臥式布置。風機葉片安裝角可在靜止狀態(tài)或運行狀態(tài)時用電動執(zhí)行器通過一套液壓調節(jié)裝置進行調節(jié)。葉輪由一個整體式軸承箱支承。主軸承由軸承箱內的油池和液壓潤滑聯(lián)合油站供油潤滑。為了使風機的振動不傳遞至進氣和排氣管路,風機機殼兩端設置了撓性聯(lián)接件(圍帶),風機的進氣箱的進口和擴壓器的出口分別設置了進、排氣膨脹節(jié)。電動機和風機用二個剛撓性半聯(lián)軸器和一個中間軸相連接。風機的旋轉方向為順氣流方向看逆時針。葉片數(shù)量為16片。
1.2 改造前送風機運行參數(shù)
由于此次#2鍋爐改造對燃燒器、空預器均進行了較大幅度的改造,同時增設了SCR設備,并減少了送風機動葉片數(shù)量。為了便于比較改造前后送風機的經濟性情況,通過調取歷史數(shù)據(jù),截取了改造前#2機組分別帶300MW、240MW的運行參數(shù)數(shù)據(jù)(見表1)。
表1 兩個負荷工況下送風機改造前機組運行參數(shù)匯總
2 改造后送風機概述
2.1 改造后送風機結構
改造后送風機原有結構基本不變,僅將原送風機動葉葉片數(shù)量由16片減少為8片,即每隔1個動葉片取消1個動葉片。
2.2 改造后送風機運行參數(shù)
待機組運行工況穩(wěn)定后,進行并完成機組在300MW負荷工況下的兩臺送風機試驗;之后進行并完成機組在240MW負荷工況下的兩臺送風機試驗。改造后送風機運行參數(shù)見表2。
表2 兩個負荷工況下送風機改造前機組運行參數(shù)匯總
3 送風機改造后試驗結果分析
3.1 改造后兩側送風機平衡情況分析
將兩臺送風機熱態(tài)試驗主要數(shù)據(jù)結果列于表3中,由表3中數(shù)據(jù)可以看出,兩個負荷工況下,兩臺送風機運行工況偏差不大,兩臺送風機全壓升、流量、電流、實際動葉開度均相差不大,表明左右兩側二次風系統(tǒng)阻力比較均衡。
表3 改造后兩臺送風機熱態(tài)試驗主要結果匯總
3.2 改造后風機電機功率計算公式
在機組6000V電機儀表柜記錄每個工況開始、結束時的兩臺送風機電量值,最終計算出送風機功率值。
公式:電機輸入功率計算:(kW)
式中:Pm-電動機輸入功率,kW;
N2-試驗結束時送風機電量值,kW.h;
N1-試驗結束時送風機電量值,kW.h;
t -電量記錄時間間隔,h;
Ψ-送風機電度表變比值。
3.3 改造前后送風機運行經濟性比較
比較表1與表2中改造前后300MW負荷工況送風機運行參數(shù),可以看出鍋爐改造后兩臺送風機電流有一定程度的下降。鍋爐改造前300MW負荷工況#1、#2送風機電流分別為45.46A/43.01A,鍋爐改造后對應負荷工況#1、#2送風機電流分別為38.9A/37.1A,鍋爐改造后兩臺送風機電流平均下降了6.24A,按電動機額定功率因素cosφ=0.919考慮,粗略估算滿負荷工況,鍋爐改造后兩臺送風機平均功率約較改造前下降“ΔP=√3×U×ΔA cosφ=1.732×6×6.24×0.919=59.59kW”。
比較表1與表2中鍋爐改造前后240MW負荷工況送風機運行參數(shù),可以看出鍋爐改造后兩臺送風機電流有一定程度的下降。鍋爐改造前240MW負荷工況#1、#2送風機電流分別為41.69A/40.22A,鍋爐改造后對應負荷工況#1、#2送風機電流分別為35.3A/34.0A,鍋爐改造后兩臺送風機電流平均下降了6.31A,按電動機額定功率因素cosφ=0.919考慮,粗略估算滿負荷工況,鍋爐改造后兩臺送風機平均功率約較改造前下降“ΔP=√3×U×ΔA cosφ=1.732×6×6.31×0.919=60.26kW”。
總的來講,鍋爐改造后滿負荷工況及80%負荷工況下,兩臺送風機電流均較改造前有所下降,相應電動機功耗也有所下降,粗略估計兩個負荷工況,鍋爐改造后平均每臺送風機功率較改造前下降約59.93kW。
4 結語
送風機改造后,在保證滿足鍋爐運行的同時,降低了原有送風機單機功率。響應了國家節(jié)能減排的號召,進一步降低廠用電率,圓滿完成了對#2鍋爐機組的送風機進行節(jié)能改造。
參考文獻:
[1] 電力行業(yè)標準DL/T469—2004《電站鍋爐風機現(xiàn)場性能試驗》.
[2] 國家標準GB10178—88《通風機現(xiàn)場試驗》.
[3] 上海鼓風機廠,新版B本FAF型電站動葉可調軸流送風機安裝和使用維護說明書,2004.