石新平,李憲和
(1. 風神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003;2. 龍光影視設備有限公司,河南 焦作 454003)
調整工藝參數提升系統的穩定
Adjusting process parameters to improve system stability
石新平1,李憲和2
(1. 風神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003;2. 龍光影視設備有限公司,河南 焦作 454003)
外胎硫化改為變溫硫化后,出現了供回水壓力波動大,報警頻繁和循環泵汽化的問題。現將供水付調前與回水調節閥前加一DN50閥門聯通后,系統運行穩定,基本解決以上問題。
硫化工藝;自動控制;工藝參數;系統穩定
我公司80萬套硫化生產線的工藝介質高溫循環水、蒸汽、低壓水等均由動力站供應。具體的工藝流程是:①外供軟化水到零壓罐,經水泵到0.5 MPa罐,經熱水泵進入除氧器;②外供蒸汽進入除氧器,加熱軟化水,除去水中氧氣,提高水的溫度和膠囊的利用率;③蒸汽入硫化廠房供硫化機外、內壓用。外壓汽冷凝后回0.5 MPa罐;④除氧器水經高溫循環泵: 一路經供水付調回到除氧器,另一路經硫化機、回水調節閥到除氧器。硫化結束后,膠囊水回到0.5 MPa、零壓罐。動力站恒壓供水系統由 1~5號變頻泵組成。其中3~5號供硫化新系統52臺硫化機。工藝流程圖如圖1所示。

圖1 工藝流程圖
硫化工藝調整前,內壓加入0.9 MPa蒸汽5 min關閉,然后加入熱循環水2.65 MPa,循環50 min,硫化結束。調整后內壓加入1.5 MPa蒸汽5 min關閉,然后加入熱循環水2.65 MPa循環28 min,關閉并保壓20 min,硫化結束。現將硫化機工藝調整前、后,動力站部分介質數據如下。
(1)供水數據對照見表1。

表1 調整前后供水數據對照
(2)回水數據對照見表2。

表2 調整前后回水數據對照
(3)變頻器輸出及供、回水的狀況見表3。

表3 調整前后變頻器輸出對照
硫化工藝調整后供回水曲線見圖2。
(1)操作狀況 :每人負責6~7臺設備,裝出胎時間 8 min。
(2)硫化機工況:硫化系統共有52臺硫化機,其中,停止8臺,裝胎時用水量比較大,產生突變,對系統產生降壓干擾。
保壓10臺,前期用水瞬間變小,產生突變,對系統產生升壓干擾。
循環34臺,用水量穩定,對系統有隱形干擾。
通過以上數據分析,影響過熱水壓力穩定有以下方面: 硫化工藝,恒壓變頻供水系統,除氧壓力系統,供水壓力(付調)系統,回水壓力調節系統。
除氧器壓力變化較小,0.76~0.84 MPa,影響泵的來水壓力,盡量減小高低壓差,保持除氧器壓力穩定。供水壓力調節(副調):保壓:對熱循環水壓力進行輔助調節,循環泵不汽化需最小流量(輸出優于變頻速度,開度:60%~90%)回水調節,速度應緩慢,保證回水壓力及硫化機所需最小流量,開度:35%~40%。

圖2 調整后供回水壓力、流量曲線
變頻控制系統應該是關注的重點,硫化機臺多,裝出鍋頻繁,負荷變化無常,干擾源多,要求變頻控制系統不僅速度響應快,克服硫化機同時裝鍋,還應有超調部分。正確調整控制器比例、積分和微分(PID)參數和變頻器加減速時間,不應使變頻產生過電壓、過電流,引起停泵,使循環水掉壓力的事故。
硫化工藝調整后,回水壓力最高2.60 MPa,最低2.20 MPa,正常2.45 MPa,變化16%;回水流量最大110 t/h,最低75 t/h,正常85 t/h,變化41%,也就是說回水系統各個參數變化較大。回水是過熱水經硫化機回到除氧器,回水壓力調節好壞可以間接地反映供水壓力系統的工況。若回水壓力從最低點2.20 MPa,提到2.30 MPa,回水流量從85 t/h提高95 t/h,但是提高回水壓力和流量等于提高供水壓力和流量,會增加變頻器的負荷。那么會對變頻控制系統產生多大影響,現分析如下:
過熱水進除氧器有兩路,一路經供水調節閥(副調),另一路經回水調節閥。供水調節閥(副調)參加壓力調節,使熱水泵減少汽化,開度:70%~90%,動作較快。回水調節閥也參與壓力調節,動作比較緩慢,開度:35%~40%。如果變頻器輸出不變,回水閥門開度不變,經過副調管路的流量不變,適當關小供水副調閥門,并使一部分水經回水調節閥回到除氧器,系統的回水壓力會有多大變化,供水壓力會受到多大的影響?供水壓力較高2.75 MPa,回水2.45 MPa,若增加回水流量,補償硫化工藝調整后減少的流量,勢必會提高回水壓力,相對提高供水壓力,使變頻響應迅速,減小供水壓力波動,系統應趨于穩定。動力站工藝改進后的流程圖如圖3。
將供水副調前與回水調節閥門前用DN50閥門進行管路連接后,各數據變化如表4所示。供回水壓力、流量曲線如圖4所示。

圖3 改進后的動力站工藝程圖

圖4 安裝DN50閥門后供回水壓力、流量曲線
表4中數據在供水副調開度60% ,回水調節閥38%測定。由數據分析可知,聯通后,系統發生質的變化,供水系統和回水系統的最大值適當降低,最小值有效地提高,變頻器負荷變化相對較小,供水壓力比較穩定,完全可以滿足工藝需求。

表4 安裝DN50閥門后供回水數據變化對比
從硫化外胎的過程看,熱循環水循環時間相對減少,用水量相對減小,將兩臺變頻泵運行改為單臺變頻泵運行成為可能,那時可關小回水閥門 、副調閥門及聯通門,將有效提高系統的部分穩定。不僅節約電能,更主要增加了備用泵,現階段看,意義很大。
該系統調整工藝參數、管路后,設備運行比較穩定,系統非正常運行報警明顯減少,解決了硫化負荷變化大,熱水泵頻繁汽化,壓力異常變化的問題,穩定了供水壓力,有力保證了生產的正常運行,提升了控制系統的穩定性,保證了產品質量,為生產優質高性能輪胎提供了有力的保障。
TQ330.47
1009-797X(2015)13-0053-03
B
10.13520/j.cnki.rpte.2015.13.016
石新平(1962-),男,儀表技師,1989年畢業于洛陽工學院計量測試專業,主要從事設備儀表維護工作。
2014-12-24