馬 強(中國石油遼河油田分公司質量節能管理部)
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稠油熱采注汽鍋爐煙氣余熱利用綜述
馬強(中國石油遼河油田分公司質量節能管理部)
稠油熱采注汽鍋爐大量應用于稠油熱采開發的遼河油田、新疆油田、勝利油田等,注汽系統是油田生產的主要能耗單元。在生產過程中注汽鍋爐存在排煙溫度高、熱量損失大等問題。通過分析稠油熱采注汽鍋爐的能耗特點,介紹了煙氣余熱利用的主要形式及其應用效果,為進一步應用余熱利用技術,提高用能水平奠定了基礎。
稠油熱采注汽鍋爐余熱利用
目前,我國能源利用仍然存在著利用效率低、經濟效益差、生態環境壓力大的主要問題,節能減排、降低能耗、提高能源綜合利用率作為能源發展戰略規劃的重要內容,是解決我國能源問題的根本途徑,處于優先發展的地位。我國工業領域能源消耗量約占全國能源消耗總量的70%,主要工業產品單位能耗平均比國際先進水平高出30%左右。除了生產工藝相對落后、產業結構不合理的因素外,工業余熱利用率低,能源沒有得到充分綜合利用是造成能耗高的重要原因,我國能源利用率僅為33%左右,比發達國家低約10%,至少50%的工業耗能以各種形式的余熱被直接廢棄[1]。因此,從另一角度看,我國工業余熱資源豐富,廣泛存在于工業各行業生產過程中,余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收率達60%,余熱利用率提升空間大,節能潛力巨大。
注汽鍋爐的能耗約占總能耗的40%,噸汽生產綜合能耗為101.8 kg/t,注汽鍋爐平均熱效率為81.61%。在生產過程中注汽鍋爐排放到大氣中的煙氣溫度仍達到200℃左右,造成大量余熱熱能損失。注汽系統的總熱損失占系統能量的25.67%,分別由排煙損失(占51.3%)、管網損失(占21.35%)等組成[2]。
注汽鍋爐是將生產出的高壓蒸汽直接注入到地下油層內,以降低稠油黏度便于開采。注汽鍋爐為直流性高壓蒸汽鍋爐,軟化水經柱塞泵升壓后進鍋爐產生高壓蒸汽,一般柱塞泵允許的最高工作溫度為65℃。
根據能量平衡原理[3],確定平衡體系,建立熱平衡模型(圖1)。由能量守恒原理可得熱平衡方程式,即
式中:
Qr——燃料帶入系統的熱焓,kJ/kg;
Qgs——給水熱焓,kJ/kg;
Qq——蒸汽帶出熱焓,kJ/kg;
∑Qss——鍋爐各項熱損失,kJ/kg。

圖1 能量平衡分析
由此可得的熱效率為注汽鍋爐有效利用熱量為鍋爐工質出、入口熱焓差,其中熱損失主要以排煙損失為主,一般排煙溫度每升高12~15℃,排煙熱損失將提高1%。

2.1煙氣-給風熱交換
通過換熱器將煙氣余熱與助燃空氣交換,換熱后的助燃空氣進入爐膛燃燒(圖2)。目前,該方式應用較為普遍,廣泛應用于遼河油田各類熱注鍋爐。遼河油田實施42臺,經檢測,實施后平均節能率達到2.7%,排煙溫度由207℃降低到118℃,注汽鍋爐熱效率由80.3%提高到82.5%;但由于風比熱小,有效吸熱率低,加熱面積多大及空間有限等因素,節能效果具有一定的局限性[4-5]。

圖2 注汽鍋爐煙氣-給風余熱利用流程示意圖
2.2煙氣-低壓水熱交換
通過換熱器將煙氣余熱與注汽鍋爐給水進行交換(圖3),但被加熱水的溫升受到柱塞泵運行溫度的限制,一般水被加熱的溫度不能超過60℃,導致煙氣可利用率低,效果不明顯。遼河油田實施26臺,平均節能率達到3.5%,排煙溫度由210℃降低到112℃,鍋爐給水溫度由17℃提高到56℃,注汽鍋爐熱效率由82.5%提高到85.5%。

圖3 煙氣-低壓給水余熱利用示意圖
為了解決溫度限制問題主要從5個方面考慮:
1)換熱器設計上按鍋爐最低運行工況設計,使換熱面積減小,直接影響換熱效果,煙溫降低不明顯。
2)通過儀表控制旁通煙道氣量來滿足溫度限制,煙氣利用率有所提高,但只利用了煙氣的部分熱能(圖4)。
3)選擇高溫柱塞泵,放大溫度限制范圍,但要通過嚴格的測試和計算。

圖4 煙氣-低壓給水(儀表控制)余熱利用示意圖
4)選擇給水溫度低的鍋爐,同時進行嚴格的測試和計算,使其滿足運行要求。在勝利油田、河南油田的稠油區塊進行過應用,其給水溫度小于20℃[6-7]。
5)將余熱供站區(或臨近站場)的采暖系統,余熱利用率相對較高,但其受站場布局的影響較為嚴重,在勝利、河南等油田得到部分應用[8]。
2.3煙氣-高壓水熱交換
通過高壓換熱器將煙氣余熱與注汽鍋爐高壓給水(泵后)進行交換,被加熱水的溫升不受柱塞泵運行溫度的限制,能夠最有效地吸收煙氣余熱(圖5),不影響柱塞泵的正常運行。遼河油田實施4臺,經檢測,實施后平均節能率達到5.2%,排煙溫度由209℃降低到110℃,鍋爐給水溫度由45℃提高到87℃,注汽鍋爐熱效率由81.2%提高到85.7%;但由于制造成本高、安全管理難度大等因素,難以在油田注汽系統推廣應用[2]。

圖5 煙氣-高壓給水余熱利用示意圖
1)煙氣-給風熱交換具有較強的適用性,但效果有限,利用率不高。
2)煙氣-低壓水熱交換具有一定的經濟性,可以在低溫給水鍋爐上得到較好的節能效果,但針對遼河油田平均45℃給水溫度下節能效果有限。
3)煙氣-高壓水熱交換具有較高的節能效果,但制造成本較高,可從在保證安全的前提下開展實驗研究,摸索節能效果。
[1]連紅奎,李艷,束光陽子,等.我國工業余熱回收利用技術綜述[J].節能技術,2011,29(2):123-128,133.
[2]錢正斌,錢正剛,張翔華.稠油熱采注汽鍋爐煙氣余熱利用設想[J].新疆石油科技,1998,8(4):20-24.
[3]王建君.提高油田注汽鍋爐熱效率,降低能源消耗[J].科技博覽,2012(4):11-12.
[4]馬強.油田注汽鍋爐煙氣余熱利用與低碳減排[C]//遼寧省石油石化學會.低碳經濟與石油石化未來論文集.2011:153-155.
[5]翁雷.活動式油田注汽鍋爐煙氣余熱利用方案研究[J].化學工程與裝備,2010(9):115-117,75.
[6]馮球業,曾保森,盧剛,等.余熱回收技術在注汽鍋爐上的應用及效果[J].油氣田地面工程,2002,21(3):49.
[7]苗振寶,沈和平,李防震,等.注汽鍋爐煙氣余熱利用技術現場應用[J].河南石油,2004,18(增):90-91.
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國內首臺電驅700型壓裂泵車“問世”
近日,由西北油田分公司采油三廠、油田供電管理中心及承包方聯合研制的700型壓裂泵車在TH10428X井順利完成測試,這是國內首臺以電驅為動力的700型壓裂泵車。
近年來,壓裂泵車費用占成本比重逐年上升。“以柴油驅動的泵車作業為例,每小時支出作業成本近500元。”該廠生產運行科副科長陳震告訴記者,“去年,僅泵車費用這一項,該廠花費成本1456萬元。”
進入2015年,在低油價的新常態下,面對盈利變窄、成本壓縮的嚴峻形勢,該廠堅持低成本開發的新常態。如何降低泵車費用,成為亟待解決的難題之一。
今年初,為了降低泵車作業費用,該廠聯系施工單位及生產廠家進行聯合攻關。按照該廠提出油改電的設計思路,開發出國內首臺700型電驅壓裂泵車,并于6月9日將首臺泵車運抵采油三廠TH10428X注水現場。
6月12日,在TH10428X井的作業中,該泵車運行平穩,能夠滿足現場生產需求,設備性能得到充分認可。
700型電驅壓裂泵車的“問世”,不僅填補了國內700型電驅壓裂泵車的空白,而且進一步降低了該廠泵車的作業費用。與此同時,“油改電”既降低了作業現場安全風險,還實現了清潔生產。
“與傳統的柴驅泵車相比,通過測算,扣除電費成本,單臺泵車預計每小時至少降低作業成本150元。”陳震說,“投用后,該臺泵車年預計可節約成本100萬元。”
來源:中國石化新聞網付亞榮供稿

北京國貿上空呈現的湛藍天空
《環境保護稅法》即將出臺
6月10日,國務院法制辦公布了《環境保護稅法(征求意見稿)》,并向社會各界征求意見。醞釀近10年之久的環保稅征收也將進入倒計時。此次意見稿劃定,環境保護稅的納稅人,為在中國領域以及管轄的其他海域,直接向環境排放應稅污染物的企業、事業單位和其他生產經營者。意見稿中提到,將對超標、超總量排放污染物單位加倍征收環保稅。
胡慶明
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.12.004
2015-10-12)
馬強,高級工程師,2003年畢業于東北石油大學(石油工程專業),從事節能管理工作,E-mail:starmq@163.com,地址:遼寧省盤錦市興隆臺區惠賓街91號遼河油田質量節能管理部節能技術科,124010。
中國石油天然氣股份有限公司重大科技專項“低碳關鍵技術研究”(2011E24)。