馬春陽(遼河油田公司冷家油田開發公司)
活動注汽鍋爐供水系統優化
馬春陽(遼河油田公司冷家油田開發公司)
通過對活動注汽鍋爐進行工業深度處理軟化水的分析,查找出問題,從而改進現場工藝,研制出集中供水裝置,實現了活動注汽鍋爐節省占地面積、搬遷拆裝方便、降低現場設備管理難度等問題。現場應用證明,集中供水裝置提高了活動注汽鍋爐工作效率,降低了耗電量,節能效果顯著。
活動注汽鍋爐集中供水裝置供水系統優化
油田稠油開采中,使用大量的工業用水。無論是開發注水還是注汽用水,采用的都是工業深度處理軟化水。這種水的利用,可有效減少工業污水的外排,減少地下水的開發使用。但用于注汽的活動鍋爐配備有軟水處理裝置,在現場得不到利用,給設備管理和運行帶來了不便。
活動注汽鍋爐供水工藝(圖1)配備的水處理裝置是為了向鍋爐提供軟化水,以保證鍋爐安全運行。其工藝流程是在水處理裝置上,加裝一條用來旁路軟水器的管線,以避免工業軟化水進入軟水器,從而造成軟水器內部樹脂的污染[1]。

圖1 活動注汽鍋爐供水裝置工藝流程示意圖
應用改造可以實現使用工業軟化水的目的,但也帶來了以下問題:
1)閑置的水處理裝置需要進行管理和維護,增加了員工的工作量和作業區的管理成本。
2)水處理裝置不用,但是還需要占用較大的面積,給活動注汽鍋爐現場標準化管理帶來困難。
3)冬季生產中,因軟水器中的樹脂保存溫度需在10℃以上,而且水處理間面積較大,需要耗費大量的電采暖。
所以,需要對活動注汽鍋爐的現場供水工藝進行改進,達到高效利用設備,合理簡化工藝,有效降低能耗的目的。
2.1供水系統改造
將活動注汽鍋爐改進為應用工業軟化水,主要由水處理間、卸水間和儲水罐3部分組成。主要設備為2臺供水泵、2臺卸水泵和卸水槽。
將現有的供水泵、卸水泵、卸水箱組合為一體,形成卸水、供水集中裝置,見圖2。因此,縮小了占地面積,簡化了工藝流程連接,有效地提高了現場規范化管理。

圖2 集中供水裝置設計圖
將卸水槽和水泵房安裝在一個橇座上,占地面積20.7m2。將供水泵、卸水泵安裝在水泵房內,方便操作和日常運行管理。
2.2優化工藝
1)集中供水裝置改掉了軟水器及其附屬裝置,保留了水處理間的供水泵設備。
2)卸水槽由2m×2m×1m改為3m×3m×1 m,在卸水容量上增加了接近5m3儲水量。
3)水泵由兩用兩備改為兩用一備。通過工藝流程和設備優化,實現閥門對供水和儲水流程的切換,備用泵作為供水泵和卸水泵的備用設備(圖3)。

圖3 優化水泵工藝流程
2.3供配電系統改造
1)將配電箱設在水泵房內,只需1根電纜線,減少了現場拆裝電纜的數量,實現集中供電。
2)水泵房面積12m2,由于泵房面積較小,冬季采用一用一備的電暖氣(2kW),可達到采暖溫度,能夠可靠保障設備的正常運行。
改造方案經過論證后,由專業工程人員進行測繪和安裝。在活動鍋爐的現場,對外部管路連接方式、整體高度、基座高度,以及照明系統進行了調整和改進,使其更加適合現場安裝和工作需求,見圖4。

圖4 活動注汽鍋爐集中供水裝置
原水處理供水系統搬一次家需15t卡車2輛、拖掛車頭1臺,現集中供水裝置只有1個彩板房,只需1輛卡車吊裝。
每井次吊裝費用為:運輸費800元、吊裝費400元、人工費240元、拖掛費2000元。以活動爐全年注汽搬遷20井次,注汽作業區6臺活動注汽爐計算,全年可節省搬運費41.3萬元。
每臺活動水處理電熱板由原來的6組2kW,減少到2組2kW。按1個采暖季計算,單臺設備節約電量為3.5×104kWh,每個采暖期6臺設備共節余電費17.6萬元
工藝設備優化后,每套裝置可節省1臺(3000元)供水泵,共計減少1.8萬元成本投入。同時也減少了設備維護的費用。
1)占地面積減少。設備由原2套(水處理間和卸水泵房)面積共計50m2,改為1套面積21m2的儲供水泵房,減少占地面積接近30m2。改善了現場土地緊張、設備安置受限的狀況。
2)擴大卸水槽容積。卸水槽容積增加5m3,提高了卸水能力,為注汽鍋爐穩定供水提供了保障。
3)優化了設備工藝。減少1臺備用水泵,減少了設備的維護管理工作量和費用,降低設備的成本投入。
4)集中化的設備安裝,設備空間縮小,采暖面積減少,有效降低了用電能耗。
[1]武占.油田注汽鍋爐[M].上海:上海交通大學出版社,2008:233-240.
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.003.011
2014-11-10)
馬春陽,2010年畢業于中國石油大學(石油工程專業),從事設備管理工作,E-mail:965843623@qq.com,地址:遼寧省盤錦市興隆臺區石油大街83號冷家公司注汽作業區,124010。