馬雪(大慶油田有限責任公司第五采油廠)
中空纖維超濾膜處理油田含油污水通量恢復技術探討
馬雪(大慶油田有限責任公司第五采油廠)
針對中空纖維超濾膜循環清洗頻率上升和出水懸浮物超標的現狀,從超濾膜系統運行和清洗方式兩方面出發,通過對循環清洗的清洗時機、藥劑選擇、清洗效果進行分析,使中空纖維超濾膜通過循環清洗恢復到最初的運行壓力,有效改善了膜污染程度,降低了循環清洗頻率,延長了膜的使用壽命,確保某含油污水系統回注水質達標。
水處理中空纖維超濾膜循環清洗懸浮物通量恢復率
某含油污水精細處理站于2009年10月投入試運行,運行5年來,出水水質基本穩定,它采用氣浮、微生物、沉淀、BAF曝氣、中空纖維超濾膜等多種工藝技術處理油田采出水。根據規劃,設計處理水量12000m3/d,實際平均處理量6500m3/d左右,負荷率54.2%,凈化處理后的污水達到了“5.1.1”回注水水質標準,即含油小于5mg/L,懸浮物小于1mg/L,粒徑中值小于1μm。實際出水水質含油平均在2.6~5.0mg/L,懸浮物0.6~2.8mg/L,懸浮物有時超標。工藝流程見圖1。

圖1 含油污水精細處理站流程
含油污水精細處理站處理的來水為某脫水站和某聯合站的原水,處理后的污水外輸注水站,滿足某開發區純油區三次加密井、東部過渡帶和西部過渡帶井注水需求。
中空纖維超濾膜作為含油污水精細處理站的最后一道工藝,是保證出水水質達標的關鍵,所以維護超濾膜的正常運行十分重要。膜污染在超濾膜運行過程中是不可避免的,若不及時清洗,膜有可能無法正常運行甚至損壞,所以膜的日常維護尤為重要。
2.1超濾膜過濾運行變化
2009年10月投產時膜采用的是恒流量、變壓力運行方式,2011年8月開始采用恒壓力,變通量運行。恒通量較恒壓力運行有兩個優點:水量便于控制,保證生產平穩;膜污染上升速度慢。所以,2013年7月采用恒流量運行。
試驗階段,過濾時間設定為30min,運行2個月,由于水質、膜自身的性質,過濾時間縮短為20min。
2.2CEB加藥清洗
當過濾20個周期后,大約8h左右,對其進行加藥在線清洗,初期HCl+檸檬酸、NaOH和NaClO,實驗中 NaClO效果明顯,現在只加NaClO,主要是為了殺菌,防止微生物在膜孔內繁殖,堵塞膜孔,清洗前后壓力大約降低2%,反洗水量增加10m3左右。
2.3生物絮凝劑的投加和使用
2013年上半年投加生物絮凝劑,主要成分是聚合氯化鋁,簡稱聚鋁。具體操作是在BAF出水后加入濃度為6×10-6的生物絮凝劑,經過自清洗過濾器,大顆粒物質被截留在膜前,一方面進入膜的水更加清潔,降低了運行初始壓力,另一方面,加入絮凝劑的水進入膜內,分散的小顆粒物質聚集成較大顆粒,便于清洗,降低了反洗壓力。
2.4化學循環清洗
2.4.1清洗時機的變化分析
膜的運行壓力、反洗壓力主要受膜污染程度影響,一般情況下隨時間逐漸升高。隨著運行時間的延長,清洗時機的兩個壓力下降,下述兩種情況出現其一,即認為清洗時機比較成熟:反洗壓力接近上限值0.25MPa,且有繼續上升的趨勢;運行壓力接近上限值0.11MPa,且有繼續上升的趨勢。2012年反洗壓力下降為0.11MPa,運行壓力下降為0.05MPa。
從圖2和圖3分析得到,2012年8月一個循環清洗周期是12天,2014年為5天,縮短了7天,清洗頻率上升。但清洗后運行壓力能夠恢復到最初的0.04MPa,甚至比2010年的運行壓力還低,但上升速度較快。

圖2 2012年循環清洗前后壓力變化

圖3 2014年循環清洗前后壓力變化
膜的結束壓力比初始運行壓力上升得快,若不按時循環清洗,運行、反洗壓力的上升速度較之前快得多,反洗流量下降得也多,造成惡性循環。現階段基本上4~5天一次酸洗,7~20天一次堿洗,這也只是經驗值,清洗的頻率隨水質的變化而變化。
2.4.2清洗藥劑的變化分析
根據3年的運行經驗,化學循環清洗從最初的加NaClO、HCl、NaOH和檸檬酸、表面活性劑和螯合劑改為現在的酸洗和堿洗,酸洗主要加HCl+檸檬酸,堿洗加NaOH。化學清洗的機理大體分為:通過適宜表面活性物的競爭吸附,取代膜表面污染物;通過改變污染物的溶解性或提供適宜的乳化劑、分散劑或膠溶化劑,使污染物增溶化;污染物的化學改性,如脂肪或油的皂化、蛋白質的氧化或降解、二價陽離子的螯合及金屬氧化物與適宜酸的反應。其中酸用于清洗鈣鹽和金屬氧化物最有效,兩者與酸反應皆生成溶解鹽,而堿廣泛用于Si02、無機膠體和許多生物、有機污染物的清洗。從圖4可以看出,各種清洗劑都能使膜通量得到不同程度的恢復,也表明采出水中的有機物和無機物對膜都有一定的污染,但是污染程度不一樣。對于單一的同濃度的清洗劑,NaOH堿洗液清洗后膜通量恢復最大,短期內基本能使膜通量完全恢復;其次為表面活性劑(SDS)溶液,恢復率達到96%;而酸洗液如HCl和檸檬酸,恢復率也在80%以上;EDTA清洗效果最差,恢復率不到75%。從堿洗效果最佳的結果來看,在油田采出水對超濾膜的污染物中,油類物質等有機物所占比例較大[1]。

圖4 不同清洗劑清洗效果
2.4.3單一清洗劑重復清洗考察
雖然用NaOH清洗后膜通量能夠恢復到100%,但是重復清洗后,膜通量呈下降的趨勢,并在下降到一定程度后趨于平穩(圖5),所以應該使用多種清洗劑。

圖5 單一清洗劑重復清洗效果
2.4.4清洗效果分析
原則是先酸洗,酸洗效果不明顯時,再堿洗。
酸洗,pH調到2~3左右,一般一次HCl的用量在75~100kg,根據膜污染程度調節檸檬酸的用量20~30kg,循環15~20min。
堿洗,pH調到10~12,一般NaOH的用量在120~150kg,循環45min。
酸洗后,運行初始壓力降10%,結束壓力降以上數據進一步證明,堿洗效果要好于酸洗,但由于連續使用單一清洗劑使效果下降,而且酸洗和堿洗去除的污染物不同,其中酸用于清洗鈣鹽和金屬氧化物最有效,兩者與酸反應皆生成溶解鹽,而堿洗主要針對有機物,去除油脂類污染物,所以堿洗不能代替酸洗。
11%,反洗瞬時水量增加40m3,堿洗后,運行壓力降13%,結束壓力降14%,反洗瞬時水量增加50m3。見圖6,圖7。

圖6 循環清洗前后各壓力對比

圖7 循環清洗后反洗瞬時水量對比
2.4.5清洗前后水質變化分析
從表2中得出:清洗前后,出水水質沒有大幅度變化,膜污染與否,對出水水質影響較小。隨著膜的運行,產水水質含油基本達標,但是出水懸浮物有時超標,而且發現進水懸浮物已經超標,需要加強前級水的預處理,以保證進水水質。

表2 清洗前后水質化驗數據比較
1)超濾膜通過化學循環清洗能恢復到最初的運行壓力,但反洗成熟時機中的兩個壓力的臨界值降低,使膜的運行時間縮短,反洗頻率加快。
2)在進水水質無大波動的情況下,膜污染對出水水質影響較小;膜污染會導致運行壓力和反洗壓力升高,而現在采用的清洗方法可以有效改善膜污染程度,降低膜的運行壓力和反洗壓力。清洗本身對膜也是有侵害的,所以在處理水量滿足生產需要的前提下,應該盡量減少清洗次數,以增加膜使用壽命。
3)超濾膜對進水水質的要求比較高,所以應該嚴格監控前級工藝流程,提高緩沖隔油池液位,做好清淤、收油工作,保證各機泵設備運轉平穩,調節氣浮空氣進量和回流比,加強BAF酸洗和水反洗強度等,根據節點管理法,控制好各個環節的進出水水質,保證膜進水水質滿足要求。
4)超濾膜的使用年限在3年以內,經過精心保養,現在已經運行5年。一共54支膜管,按每支3萬元計,共取得經濟效益162萬。
[1]苗寶林,于水利.超濾膜處理油田采出水用于回注的試驗研究[J].環境污染與防治,2006,28(5):329-333.
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.003.008
2015-02-05)
馬雪,2009年畢業于大慶師范學院(法學專業),從事地面管理工作,E-mail:max2k@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市第五采油廠第二油礦技術隊,163513。