孫玉新,閆思江,李凡國
(青島港灣職業技術學院,山東 青島266400)
熱處理爐綜合式自校正溫控系統研究
孫玉新,閆思江,李凡國
(青島港灣職業技術學院,山東 青島266400)
針對鑄造用熱處理爐溫度的動態響應延遲和滯后的特點,本文基于綜合式自校正PID原理,利用自校正PID控制器對熱處理爐溫控系統進行串級控制再設計,并設計了二級調節器的串級溫度控制系統。結果表明,綜合式自校正PID串級溫度控制系統可以有效地提高熱處理爐溫度控制系統的穩定性并改善了系統的魯棒性,優于傳統的PID控制方法。
熱處理爐;綜合式自校正PID;溫控系統;串級控制
熱處理爐溫度是鑄件生產過程中產品出廠的最后一道工序,熱處理爐溫度過高或者過低將對鑄件的正常使用造成不良影響[1-2]。當前,很多國內外研究人員針對熱處理爐溫度控制問題進行了相關先進控制方法的研究。本文是以鑄造企業單元熱處理爐溫度控制系統為研究對象,對熱處理爐溫度控制系統的溫度調控進行了特性分析,闡述了溫控系統的串級控制系統,通過Matlab/Simulink對有色噪聲干擾下,參數多次突變時熱處理爐溫度控制的情況進行仿真分析。
熱處理爐溫度串級控制系統的結構如圖1所示,溫度控制系統由內外兩個回路組成,其中溫控內回路包括導前溫度變送器、執行器、副調節器、減溫水調節閥和減溫器,而溫控外回路包括主溫度對象、溫度變送器、溫度主調節器及整個內回路。熱處理爐溫度控制系統的主要控制手段為減溫器的噴水,因為熱處理爐距離減溫器出口較遠,并且熱處理爐管壁熱容較大,這樣導致主熱處理爐溫度控制具有較大的滯后和延遲。為此我們在溫控系統中加入一個能反映減溫水量變化的中間溫度信號θ2做導前信號控制,這樣就增加一個調節器PI2組成(見圖1所示)的溫度串級控制系統。這樣根據θ2控制輸入信號,調節器PI2通過減溫水閥流量及開啟的控制及時控制溫度的變化,在這個過程中若某種擾動使熱處理爐溫度θ2比θ1提早發生變化,這樣調節器PI2就是提前開始響應這種變化并及時做出反應,這樣擾動θ2引起的溫度波動就得到及時消除,從而不受影響熱處理爐溫度θ1,當熱處理爐溫度控制系統趨于穩定時,溫度主、副調節器的溫度輸入偏差均為零,在這種溫度串級控制系統中,溫度調節器PI1的給定值同時影響著溫度調節器PI2,前者根據溫度信號θ1改變θ2的給定值,這樣就保證了在即使有負荷擾動的情況下,仍可以保障滿足X的溫度要求,由此可見,采用兩級調節器的串級系統中,既可以完成各自其特殊調控任務,又可以互相協調并補充其調節功能[3-4]。

圖1 熱處理爐溫度串級控制系統
本文所設計的熱處理爐綜合式自校正PID二級減溫溫度控制系統結構,二級熱處理爐的出口蒸汽溫度作為綜合式自校正PID二級減溫控制系統的主回路的被控量,通過主回爐溫度的給定值與實際蒸汽溫度值進行比較,從而產生了二級熱處理爐出口蒸汽溫度偏差信號,進而對整個溫度系統的進行響應。 后屏熱處理爐出口蒸汽溫度的給定值是隨工作負荷而變化的,通常情況下其設定值的大小小與末級熱處理爐的蒸汽流量擾動下的蒸汽溫度特性是相反的,即如果增加蒸汽流量,那么熱處理爐的溫度設定值必要要下降,這樣可以大幅度減小一級減溫水流量,避免在鍋爐高負荷工作時引起的臨界高溫[5-6]。
眾所周知,熱處理爐的溫度控制是非常典型的遲延較長,參數慢時變的控制過程。圖3有色噪聲干擾下,參數突變時熱處理爐溫度控制輸出跟蹤輸入控制的仿真結果。由圖2可見,在溫度參數每次發生跳變后,控制律u(k)的輸出均出現了非常大的波動,溫度響應y(k)也大大偏離了預定的溫度yr(k),究其原因,這主要是因為溫度調控參數積將要發生跳變的過程中,參數控制估計值與實際溫度值有較大的偏差,這將直接影響到PID參數控制器的計算與分析,由于綜合式自校正控制策略,使得溫度預估參數的計算值越來越精確,從而使得控制器的輸出變得越來越精確穩定,溫度響應y(k)就可以及時準確的跟蹤預定的溫度yr(k),這樣控制器就將熱處理爐溫度控制系統的極點配置到期望的位置。系統溫度在1500s的時間內有兩次跳變發生,這預示著熱處理爐溫控系統的零、極點也有兩次突變發生,同時可以看出參數具有較高的辨識精度,并且參數估計值具有較快的收斂速度和精度,這個仿真著力體現了對于溫控系統大遲延、參數時變時綜合式自校正方法的優越性。

圖2 有色噪聲干擾下,參數突變時熱處理爐溫度控制輸出跟蹤輸入控制的仿真
當熱處理爐溫度控制輸入信號 yr(t)為方波時,綜合式自校正PID溫度控制與傳統PID串級溫度控制效果y(t)的對比結果如圖3所示,其中藍色曲線表示傳統PID串級溫度控制響應,紅色曲線表示綜合式自校正PID溫度控制響應。由圖可見,在未加干擾的情況下,綜合式自校正PID溫度系統溫度響應速度較快,調節時間較短,無大的滯后延遲現象存在,發生的溫度輸出y(t)可以準確并及時跟蹤溫度參考輸入yr(t)。綜合式自校正PID串級二級溫度控制方案在有干擾和參數時變的情況下,溫度響應輸出仍然能夠準確地跟蹤溫度輸入;而傳統PID串級一級溫度控制方案,在未加干擾和參數沒有發生變化的情況下,輸出依然不能準確得跟蹤溫度輸入。從圖中仿真結果對比可以看出,綜合式自校正PID串級二級溫度溫控制方案是優于傳統PID串級一級溫度控制方案的調控精度,且其穩定性也較高。

圖3 綜合式自校正PID溫度控制與傳統PID串級溫度控制效果的對比結果
本文通過采用串級一級溫度控制系統對熱處理爐復合高峰運行時的溫度進行調控,同時采用綜合式自校正PID控制改善熱處理爐溫度控制系統的延遲與滯后性,利用綜合式自校正PID控制器對熱處理爐溫控系統進行串級控制再設計,并設計了二級調節器的串級溫度控制系統圖等進行繪制,并通過 MATLAB/Simulink仿真程序對綜合式自校正PID串級二級溫度控制系統進行論證,而傳統PID串級一級溫度控制方案,在未加干擾和參數沒有發生變化的情況下,輸出依然不能準確得跟蹤溫度輸入,因此綜合式自校正PID串級二級溫度溫控制方案是優于傳統PID串級一級溫度控制方案的調控精度,且其穩定性也較高。
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Research of Integrated Self-tuning PID Temperature Control System of Furnace for Heat Treatment
SUN Yu-xin,YAN Si-jiang,LI Fan-guo
(Qingdao Harbour Vocational and Technical College,Qingdao 266400,China)
Aimed at the characteristics of the delay and lag of the dynamic response of the temperature reheat thermal power plant,based on the integrated self-tuning PID principle,this paper used the integrated self-tuning PID controller to redesign the cascade control of the temperature control system of the reheater for the thermal power plant.W The results show that the temperature control system for the reheater fo the thermal power plant using the integrated self-tuning PID can effectively improve the stability of the reheater temperature control system and improve the robustness of the temperature control system,and this control method is obviously superior to the traditional PID control method.
reheater; integrated self-tuning PID; temperature control; cascade control
TG155
A
10.16443/j.cnki.31-1420.2015.03.021
孫玉新(1979-),女,講師,碩士研究生,研究方向:機械設計制造。