張勇志 李豪 姜琳
【摘 要】介紹了氬系統調試期間,精氬塔頻繁氮塞的現象和應對方法。
【關鍵詞】調氬;氮塞;優化操作
【Abstract】The commissioning process of argon system are detailed, Fine argon tower nitrogen blocking is analyzed, and how to treat it.
【Key words】Argon generation system; Nitrogen blocking; Operation optimizing
1 制氧系統流程簡介及精氬塔氮塞現象描述
某氧氣廠五期制氧設備為KDONAr-13000/13000/360型空分設備,于2012年6月達標投產。此制氧裝置采用目前國內流行的常溫分子篩凈化、空氣增壓透平膨脹機、全精餾無氫制氬流程。采用了河南開元空分集團專利:自主開發的新型粗氬塔冷凝器技術。新型不用排放不凝氣的粗氬塔冷凝器,徹底解決了由于結構原因發生粗氬塔冷凝器的泄漏問題,安全系數大大提高。采用特殊處理,流動能力和流動特性得到了改善。避免了粗氬塔冷凝器泄漏的潛在危險,并改善了粗氬塔塔內精餾工況,粗氬塔負荷和工藝氬產量都增加了10%左右,取得了顯著成效。
2012年6月氧氣氮氣產量及純度均達到合同設計值,氬系統投入以后發現精氬塔工作不穩定,頻繁氮塞。具體現象有:精氬塔上部、下部壓力大幅波動并越來越高,基本在20kpa以上。投自動的精氬塔廢氣放空閥開度越來越大甚至全開,工藝氬流量也隨之劇烈波動無法控制,并且越來越小,精氬塔冷凝器的液氮液位逐漸升高,精氬塔冷凝器氮氣去污氮氣總管閥門的開度越來越小。精氬塔工況波動影響到整個氬系統甚至主塔的波動,嚴重影響空分的平穩運行。
2 制氬系統工作原理簡介
氬餾份氣體從上塔中部相應部位抽出,導入粗氬塔的底部,低溫精餾,最終得到含氬99.7%和含氧≤2×10-6的工藝氬氣,部分工藝氬氣被導入精氬塔中部,繼續精餾;其余大部分被冷凝器另一側的液空所冷凝,作為粗氬塔的回流液,粗氬塔上部粗氬冷凝器采用過冷后的液空作冷源,粗氬塔冷凝器中蒸發后的液空蒸汽和相當于2%總液空量的液空同時返回上塔。工藝氬氣從精氬塔中部進入作為上升蒸汽參加精餾,與此同時在精氬塔蒸發器氮側利用下塔頂部來的壓力氮氣作為熱源,促使精氬塔底部的液氬蒸發成上升蒸汽,而氮氣被冷凝成液氮節流后送入上塔參加精餾。來自過冷器并經節流的液氮進入精氬塔冷凝器作為冷源,使精氬塔頂部產生回流液,以保證塔內的精餾,使氬氮分離,從而在精氬塔底部得到99.999%Ar的液氬。這些液體被導入液氬貯槽。氬餾分組分含量和流量是氬系統精餾工況的關鍵,多種因素都會導致氬在上塔的分布的變化。大量經驗證實,氬餾分中氬含量是隨氧純度的上升而降低的,氧純度每變化0.1%,氬餾分中氬含量就會變化0.8%~1%[1]。氬餾分中氬含量的變化,就有可能使氬餾分中含氮量過多,大量氮進入粗氬塔后不能被粗氬冷凝器液化,積聚在粗氬冷凝器粗氬側,從而導致粗氬冷凝器溫差大幅減小,甚至為0,這就是“氮塞”現象。如果氬餾分中超標的氮被工藝氬導入精氬塔,聚集在冷凝器氬側,由于其溫度與液氮溫度相近甚,將使精氬冷凝器無法工作,精氬塔中的上升氣不能被冷凝器液化,工藝氬不能被導入精氬塔,從而引起精氬塔氮塞。
3 系統工況的調整
本套項目中,精氬塔頻繁出現壓力升高,工藝氬無法正常進入精氬塔等一系列現象,由此首先對整個系統工況做了相應調整和優化。
1)穩定出口壓力,空壓機的恒壓控制通常采用兩種方式
方式一,通過放空閥進行自動控制,保證始終有一定開度的放空量,切換時放空閥自動跟蹤,以彌補純化系統充壓過程造成的系統壓力下降。方式二,通過空壓機入口導葉進行自動控制,切換時導葉自動開大,來彌補空壓機出口壓力的降低。依據本機組自身條件,采用了第一種調節方式調節。達到了空壓機出口壓力穩定的要求,使系統切換時平穩進行。
2)純化系統的優化
(1)調整純化系統充壓時間在16分鐘,使充壓閥逐步打開,以保障整個充壓期間壓力基本穩定,從而使分子篩切換時主塔工況盡可能平穩。
(2)調整再生氣量穩定,通過調整與冷吹、放空切換閥串聯的手動閥開度,使再生氣氣量在分子篩吸附解吸過程中基本保持一致。
(3)調整膨脹空氣流量,控制膨脹空氣進上塔的流量,旁通了部分膨脹空氣去污氮,減少了膨脹空氣進上塔的氣量。
(4)通過調整上塔、下塔液氮閥以及氧、氮、污氮返流氣的氣量比例,使下塔液空純度為36~38%,下塔液氮純度10ppm以內,上塔氮氣純度10ppm以內,污氮含氧量為2%以下。
(5)降低上塔操作壓力,改善主塔及氬餾分組分結構。使污氮出分餾塔壓力從17kPa降低到14.5kPa。
(6)調整的粗氬塔工況,把主塔和粗氬塔看做一個整體來考慮,兩者中任一參數偏離正常工況通常都會引起其他參數的變化,因此操作調整時一定要具有前瞻性,且緩慢操作,工況穩定的基礎上,調整氬餾份氬含量在設計范圍內。
(7)精氬塔工況的調整,調整精氬塔廢氣放空閥的PID設定參數,使精氬塔壓力保持平穩。適當提高精氬塔冷凝器蒸發側壓力,使精氬塔工作趨于連續。
采取以上措施后,精氬塔終于能夠連續穩定的工作,氬系統和主塔系統工作穩定,氧氮氬產品純度及產量均達到或超出設計值,液氬產量達到了410 Nm3/h左右,贏得了業主的滿意和信任。
4 結束語
氬系統的穩定運行受很多因素的影響,因此要保證制氬系統的穩定,就要全面考慮分析工況,找出異常的工況的誘因,有針對性采取措施,切記經常、大幅度調整工況,氬系統的每次細微調整均需要較長時間才能在工況上反映出來,因此保持清晰的思路,平和的心態。
【參考文獻】
[1]李化治.制氧技術[M].北京:冶金工業出版社,2005.
[2]湯學忠,顧福民.新編制氧工問答[M].北京:冶金工業出版社,2003.
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