劉玉林,劉東曉,齊立勛,王嬌,姜洪波(三角(華盛)輪胎有限公司,山東 威海 264202)
氣密層壓延擠出機濾膠改造對輪胎外觀質量的影響
劉玉林,劉東曉,齊立勛,王嬌,姜洪波
(三角(華盛)輪胎有限公司,山東 威海 264202)
介紹了氣密層壓延設備擠出機濾膠改造,通過對擠出設備的改造,增加濾膠裝置,消除了原膠中的雜質。改造前較改造后的氣密層雜質胎數量降低了55%,使輪胎的外觀合格率大幅提升。
擠出機;濾膠;雜質
輪胎氣密層作為輪胎的關鍵部件,其主要作用就是密封輪胎內腔與輪輞之間的高壓氣體(轎車胎充氣壓力通常2.5 kg左右),防止氣體外泄(或者通常說的慢撒氣),導致輪胎內壓低而損壞輪胎,高速運行情況下甚至造成爆胎。
轎車胎使用的氣密層厚度薄,通常有2種膠料復合而成,總厚度<2 mm,如果氣密層膠片上黏有雜質,就會造成密封性能差,保氣性能缺失,產品外觀檢測判定為廢品。不但造成嚴重成本浪費,而且存在較大的質量隱患。
通過研究改造,我們在設備擠出機上改造濾膠裝置,大大改善了氣密層膠料的擠出質量,氣密層膠雜質大幅度降低,提高了產品質量合格率,降低了成本,提高了效益。
1.1改造前的設備狀態
氣密層膠片壓出采用冷喂料擠出機與壓延機聯動生產線,改造前的擠出機機頭結構如圖1。
1.2改造前的設備工作原理
膠料經螺桿擠壓、剪切后輸送到機頭,然后經口型板矩形口擠壓擠出(擠出口型板矩形口尺寸10 mm ×100 mm,并根據用膠量的多少,調節口型板尺寸),再經運輸帶輸送到壓延機輥子上,壓延成型需要的膠片尺寸。

圖1 改造前擠出機頭結構示意圖
1.3改造前的氣密層雜質缺陷分析
改造前,氣密層雜質造成廢胎平均達到80條/月以上,占氣密層廢品缺陷的93%,是主要病象。
通過分析,氣密層雜質來源①前工序(密煉、原材料庫);②氣密層生產作業現場;③原材料本身。通過對原材料庫、密煉進行持續跟、改進,但是雜質數量沒有根本的變化;對車間生產現場進行改善、跟蹤,數據仍然沒有改善。統計結果(三個月的平均數據)見圖2。

圖2 對原材料庫、生產現場環境改善后三個月平均數據
通過管理措施的實施、改善,氣密層雜質數量居高不下,達不到預期的目標。通過進一步研究,決定改進設備擠出方式,增加過濾系統,改善膠料進入壓延機之前的純度。
2.1設備可行性分析
要實現擠出機機頭與機筒之間增加一套濾膠裝置,需要改進擠出機機筒的長度,實現螺桿與機頭之間的間隙,以此增加濾膠裝置,通過重新加工擠出機機筒實現。
現場檢測設備施工及改進空間,均滿足設計加長機筒的要求。對擠出壓力對設備的安全性分析,由于機頭壓力通過壓力傳感器檢測并進行安全控制,能夠滿足改造需求。
機械改造論證方案見圖3。
增加濾膠裝置如圖4。
包括濾膠職稱板、過濾網(根據膠料不同選用不同目數)、壓環。
2.2濾膠改造對擠出膠料溫度工藝影響分析

圖3 改造后擠出機頭結構示意圖
增加濾膠裝置之后,螺桿排膠受到濾網的限制,壓力增加,機頭膠料溫度升高,根據工藝控制計劃的施工要求,模擬濾膠裝置,實測溫度變化曲線圖5。

圖4 濾膠裝置結構示意圖

圖5 溫度變化曲線圖
測試結果顯示,在螺桿轉速即出膠量滿足生產的前提下,出膠溫度在工藝要求范圍之內。
按照前期論證,對擠出機機筒進行了整體加長更換,并在濾膠前端增加壓力傳感器保護裝置見圖6。

圖6 增加壓力傳感器位置機頭示意圖
原機頭鎖緊裝置不作改動,前端擠出口型板緊固方式不變動。壓力傳感器檢測位置變更(如圖6下端孔,用于安裝壓力傳感器)。
增加過濾裝置之后,氣密層膠部件雜物明顯減少,改造后三個月平均數據統計見圖7。
通過上圖可以看出,改造后氣密層雜質胎數量與改造前相比降低了55%,達到了預期的目的。

圖7 機頭改造后三個月平均數據
改造后,每個班換濾網一次,更換方便,簡潔且達到了控制原料中雜質目的,每年為公司減少廢品損失30余萬元。
氣密層冷喂料擠出機增加濾膠裝置,結構簡單,投資少,不但保證了氣密層膠部件質量的提升,大大降低了廢品率,提高了效益。
Effect of innerliner calendaring extruder straining transformation on tire appearance quality
TQ330.44
1009-797X(2015)17-0041-03
B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2015.17.011
劉玉林(1971-),男,工程師,主要從事輪胎生產管理,設備管理及改進等工作。
2014-03-14