999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

MBR-SNAD工藝處理生活污水效能及微生物特征

2015-09-03 01:53:18張肖靜梁瑜海
哈爾濱工業大學學報 2015年8期
關鍵詞:工藝生活

張肖靜,李 冬,梁瑜海,張 杰,3

(1.環境污染治理與生態修復河南省協同創新中心 (鄭州輕工業學院),450001鄭州;2.水質科學與水環境恢復工程北京市重點實驗室(北京工業大學),100124北京;3.城市水資源與水環境國家重點實驗室(哈爾濱工業大學),150090哈爾濱)

全程自養脫氮工藝(completely nitrogen removal over nitrite,CANON)是近年來在厭氧氨氧化反應的基礎上發展起來的,該工藝將亞硝化反應和厭氧氨氧化反應結合在同一個反應器中,在單一系統內完成總氮的去除[1-2],其反應式[3]

然而,該工藝的最大總氮去除率僅為89%,無法實現完全脫氮.此外,該工藝完全不消耗COD,而不含任何COD的廢水幾乎是沒有的.因此,在CANON工藝的基礎上,提出了同步亞硝化厭氧氨氧化反硝化(simultaneous partial nitrification,anammox and denitrification,SNAD)工藝[4-5].該工藝將反硝化反應

耦合進CANON工藝,即將式(2)與式(1)兩種反應結合,去除CANON反應生成的硝氮,同時消耗一部分 COD,實現碳氮的同時去除[4,6].SNAD 工藝已經在幾個處理高溫高氨氮廢水的實驗室系統中得到成功應用[5,7-10],目前關于低氨氮廢水的研究還較少,尤其是生活污水的研究未見報道.

本文在MBR內首先啟動了CANON工藝,之后通過逐漸加入COD轉變為SNAD工藝,在其穩定運行后逐步引入生活污水,考察了常溫下MBR-SNAD工藝應用于實際生活污水處理的可行性及系統內的脫氮路徑,利用克隆-測序技術分析了處理生活污水的MBR系統內的微生物特征,以期為該工藝的應用提供技術指導.

1 實 驗

1.1 實驗裝置

以SNAD工藝穩定運行的MBR用于處理生活污水,考察污染物去除效果及相應的微生物特征,MBR反應器裝置見圖1.反應器高40 cm,內徑13 cm,有效體積3 L.內部放置聚偏氟乙烯中空纖維膜組件(廈門,鯤揚),膜孔徑 0.1μm,有效面積0.2 m2,膜清水通量36 L/h.反應器底部設曝氣環供氧,內部設機械攪拌器混合泥水.連續進水的同時,通過蠕動泵經由膜絲連續抽吸出水.整個反應器置于直徑30 cm的水浴中,保證恒溫25℃運行.實驗過程中曝氣量為0.4 L/min左右,DO 為0.15 mg/L,HRT 為 3.0~3.1 h.

圖1 MBR反應器裝置原理

1.2 實驗用水

首先以1/2生活污水加1/2配水的條件運行,其中配水中以(NH4)2SO4、NaHCO3及葡萄糖為主要基質,并添加少量 KH2PO4、MgSO4·H2O、無水 CaCl2及微量元素溶液[11],配水中氨氮質量濃度為100 mg/L,COD為400 mg/L.運行1個月之后,將進水改為全部生活污水.該生活污水取自某家屬區化糞池沉淀后廢水,實驗期間生活污水水質見表1.

表1 實驗期間生活污水水質

1.3 分析方法

NH4+-N:納氏試劑分光光度法;NO2--N:N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法;NO3--N:紫外分光光度法;COD:5B-3B型COD快速測定儀;堿度:ZDJ-2D電位滴定儀;DO、pH、T:WTW多電極測定儀.

1.4 DNA提取和克隆測序

在實驗的最后1 d從反應器中取污泥,利用DNA提取試劑盒(上海生工)根據說明書步驟提取基因組DNA,提取出的DNA在0.8%的瓊脂糖凝膠中電泳檢測,以檢查純度及長度是否正確.之后利用純化試劑盒對DNA進行純化,以去除蛋白質等雜質.

對純化后的DNA采用正義引物27 F(5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’)和反義引物1492 R(5’-GGTTACCTTGTTACGACTT-3’)進行基因組16SrRNA的擴增.PCR擴增條件如下:94℃,5 min;35個循環(94℃,30 s;55℃,40 s;72℃,90 s);72℃,8 min.之后利用純化試劑盒(上海生工)將PCR產物純化回收,采用pMD19-T克隆系統進行克隆,克隆子送至上海生工公司在ABI3730系統上進行測序.共測得22個有效序列,有效序列采用BLAST工具與GenBank數據庫中的注冊序列進行比對.

2 結果與討論

2.1 生活污水中污染物的同時高效去除

在穩定運行的MBR-SNAD系統,第1階段(第6~37天)首先加入1/2的生活污水及1/2的人工配水,第2階段(第38~96天)則改為全部生活污水,總氮去除效果如圖2所示.在反應器引入1/2生活污水后,出水氨氮最初有幾天升高,這可能是由于生活污水中存在的有機物、表面活性劑等,使得微生物不能很快適應水質的變化.同時,總氮去除率和總氮去除負荷(RNR)也有一定程度的下降.然而,生活污水的引入并沒有對該系統造成太大的沖擊,RNR很快開始升高,而且一直呈現升高的趨勢.運行1個月時RNR基本穩定,出水亞氮和硝氮幾乎均檢測不到.這些結果表明,反應器里亞硝化、厭氧氨氧化和反硝化很好地完成了相互適應的過程,在同一個系統內協同合作,實現了異養脫氮與自養脫氮的耦合.1個月后,將進水改為全部生活污水,進水氨氮質量濃度波動較大,然而在兩個月的運行期間,反應器均能夠保持較高的RNR,基本穩定在0.65 kg/(m3·d),總氮去除率穩定在93.3%,出水氨氮小于5 mg/L,能夠達到城市污水一級A排放標準.可見,總氮去除率遠遠高于CANON工藝的理論最高去除率,這說明將生活污水引入CANON工藝,實現了反硝化與CANON工藝的耦合,即SNAD工藝,能夠提高總氮去除率,進一步增強脫氮效果.

圖2 生活污水中總氮去除效果

生活污水中COD的去除效果如圖3所示,生活污水中COD在300 mg/L左右,質量濃度波動較大,但是出水COD一般能保持在50 mg/L以下,達到城市污水廠的一級A出水要求,COD去除率最終穩定在87.2%左右.SNAD最大的優勢是能夠利用COD反硝化CANON反應產生的硝氮,既能提高總氮的去除率,又能減少降解COD消耗的溶解氧.之前的一些CANON工藝中,根據反應式理論的最大總氮去除率為89%,實際中都要小于理論值.Chang等[12]的研究得出在常溫CANON生物濾柱中總氮去除率為70.14%,而本文穩定在87.2%.之前的研究均采用先將COD去除,再進行CANON工藝自養脫氮的方式,或者直接對人工配制的不含COD的廢水進行研究,總氮去除率均在80%以下[12-13].而本文在一個反應器中同時實現了COD和總氮的高效去除,總氮去除率穩定在93.3%,且不需要外加任何物質,具有良好的發展前景.

由圖4可知,該系統對SS具有很好的去除能力,進水濁度在14.1~145 NTU波動,而出水濁度一直保持在1 NTU以下.這是由于膜組件的高效過濾作用,膜孔徑為0.1μm,絕大部分SS均得到有效去除.在城市污水廠中,一般先前設初沉池對SS進行去除,再進行生物反應.本實驗中,只在配水桶中對生活污水進行簡單初沉之后,將大塊雜質去除以免堵塞膜孔,之后即進水反應,得到較好的出水水質.如后續接化學除磷裝置,則可實現生活污水中所有污染物的同時高效去除.實驗結果證明了MBR-SNAD系統是處理生活污水的適宜裝置,可以有效去除生活污水中的多種污染物,達到污水排放標準.該系統可作為小區回用水裝置或者小型工業廢水處理裝置等,為含氮廢水的單獨處理提供了一個新思路.

圖3 生活污水中COD去除效果

圖4 生活污水中濁度去除效果

2.2 脫氮路徑分析

在處理生活污水的過程中,Δρ(硝氮)與Δρ(氨氮)比小于CANON反應的理論值0.11,推斷反應器內存在反硝化反應.為進一步考察反硝化在生活污水處理系統中的作用,對反應器運行的兩個階段進行脫氮路徑分析,其計算基于 CANON反應式(式(1))和反硝化反應式(式(2)).由于之后的微生物檢測中沒有檢測到NOB,假設反應器中不存在硝化過程,也不存在由反硝化生成的亞氮[6,8].選各階段最后15 d的數據進行分析,進出水水質見表2.

表2 各階段穩定期的平均進出水水質 mg·L-1

在階段1,反應器出水中亞氮和硝氮均有積累,亞氮的積累是由AOB將氨氮氧化而anammox沒有及時轉化所致.因此,在階段I氨氮的轉化量分為兩部分,一部分轉化為亞氮(a),一部分被anammox(b)利用.而轉化生成的亞氮又可分為殘留在反應器中的部分(c)和被anammox利用的部分(d).由于anammox進行厭氧氨氧化反應消耗氨氮和亞氮的摩爾比為1∶1,被anammox利用的亞氮對應的氨氮為d,其與anammox利用的氨氮之和為參與CANON反應的氨氮量.因此,氨氮的轉化量包括殘留在反應器中的亞氮(c)和參與CANON反應的部分(b+d).

基于以上分析,參與CANON反應的氨氮為

根據式(1),CANON反應去除的總氮為81.08×0.89=72.16 mg/L;

生成的硝氮為 0.11×81.08=8.92 mg/L;

因此,反硝化消耗的硝氮為 8.92+0.36-0.9=8.38 mg/L;

根據式(2),反硝化1 g硝氮需消耗2.86 g COD,因此,反硝化消耗的 COD 為 7.4×2.86=21.16 mg/L;

COD 總去除量為 294.94-39.82=255.12 mg/L;

其余的COD去除則由異養菌氧化完成,即255.12-21.16=233.96 mg/L;

總氮去除量為 ρ進水(NH4+)+ρ進水(NO2-)+ ρ進水(NO3-)-(ρ出水(NH4+)+ρ出水(NO2-)+ρ出水(NO3-))=94.62+0.36+0.36-(13.12+0.78+0.9)=80.54 mg/L.

所以,反硝化占總氮去除的比例為8.38/80.54=10.4%;厭氧氨氧化所占的比例為 72.16/80.54=89.6%.

在階段2,出水中亞氮和硝氮均為0.進水中的亞氮由CANON反應轉化,CANON反應生成的硝氮及進水中的硝氮則均由反硝化反應轉化.

因此,參與CANON反應的氨氮和亞氮總和為

根據式(1),CANON反應去除的總氮為81.66×0.89=72.68 mg/L;

生成的硝氮為 0.11×81.66=8.98 mg/L.

因此,反硝化消耗的硝氮為 8.98+1.06-0.06=9.98 mg/L;

反硝化消耗的 COD 為 9.98×2.86=28.55 mg/L;COD 總去除量為 262.43-32.88=229.55 mg/L;

其余的COD去除則由異養菌氧化,即229.55-28.55=201 mg/L;

總氮去除量為ρ進水(NH4+)+ ρ進水(NO2

-)+ρ進水(NO3

-)-(ρ出水(NH4+)+ρ出水(NO2

-)+ρ出水(NO3

-))=84.96+0.11+1.06-(3.41+0+0.06)=82.66 mg/L.

所以,反硝化占總氮去除的比例為 9.98/82.66=12.07%;厭氧氨氧化所占的比例為 72.68/82.66=87.93%.

由上述結果可知,在處理全部生活污水階段,反應器中反硝化比例高達12.44%,而SNAD工藝中反硝化的理論最大比例僅為11%.出現該差異的原因是進水中含有少量硝氮,而這部分硝氮也被反硝化轉化,因此增加了反硝化比例.同時,該階段的結果說明,系統內的COD大多通過好氧氧化去除,經反硝化去除的COD不足30 mg.因此,在實際應用中,可以首先前接厭氧產能工藝,將生活污水中大部分COD轉化為能源,出水進入MBR-SNAD系統進行氨氮去除和COD的進一步去除,從而實現能源回收和低耗脫氮.

2.3 生活污水處理系統中的微生物特征

該生活污水處理系統運行穩定后,取泥樣進行微生物群落組成分析,克隆測序結果見表3.可以看出,克隆 1、2、3均 屬于亞 硝化 單 胞菌(Nitrosomonas),屬于AOB,在該系統內主要負責氨氮的好氧氧化.而克隆 4為厭氧氨氧化庫氏菌(Candidatus Kuenenia stuttgartiensis),屬于 anammox菌[14],主要負責將AOB生成的亞氮和剩余的氨氮轉化為氮氣排放.克隆5和6屬于反硝化菌,同時克隆7也具有反硝化功能[15],負責將anammox生成的硝氮轉化為氮氣,實現TN的進一步去除.由此可見,在測得的22個有效序列中包含有1/3的脫氮功能菌,因此,脫氮菌仍然是系統內的優勢微生物,該系統是以脫氮為主體的反應系統,這與反應器表現出高效的脫氮性能一致.另一方面,3個AOB的序列均屬于亞硝化單胞菌,說明AOB群落較單一,從側面也證明了是自養脫氮為主體的工藝,因為自養脫氮系統對于亞硝化單胞菌具有優先選擇性.同時,3種脫氮菌的共存也證明了反硝化與CANON工藝的成功耦合,即SNAD工藝的成功實現.3種微生物在該系統內協同作用,完成了COD和TN的同時去除.

反應器內COD的去除主要是由好氧異養菌和厭氧反硝化菌兩類細菌完成.由2.2節的計算過程可知,通過反硝化去除的COD很少,COD的去除大部分由好氧異養菌完成.好氧異養菌的分類很多,且很多細菌均具有該能力,因此,目前沒有很好的微生物學方法對其進行鑒定或者劃分.在這22個序列中,有12個序列屬于變形菌門,證明了變形菌門的優勢地位,此外還包含一些與未培養的序列相似度較高的序列.克隆22為菌膠團,證明反應器內主要是以活性污泥法為主體的生態系統.

表3 16S rRNA的克隆-測序結果

3 結論

1)MBR-SNAD工藝適宜處理生活污水,可實現C、N及 SS的同時高效去除.總氮去除負荷達到0.65 kg/(m3·d),出水氨氮小于 5 mg/L;COD 去除率達87%,出水COD小于50 mg/L;濁度去除率達99%,出水濁度小于1 NTU.

2)處理生活污水的MBR-SNAD工藝中主要存在好氧氨氧化、厭氧氨氧化和反硝化多種脫氮路徑,其中自養脫氮比例為88%,異養反硝化比例為12%.

3)系統內脫氮微生物為亞硝化單胞菌、厭氧氨氧化庫氏菌和反硝化菌,3種微生物協同作用完成了COD和TN的同時去除.

[1]THIRD K A,SLIEKERS A O,KUENEN J G,et al.The CANON system(completely autotrophic nitrogen-removal over nitrite)under ammonium limitation:interaction and competition between three groups of bacteria[J].Systematic and Applied Microbiology,2001,24(4):588-596.

[2]KARTAL B,KUENEN J G,VAN LOOSDRECHT M C M.Sewage treatment with Anammox[J].Science,2010,328(5):702-704.

[3]SLIEKERS A O,DERWORT N,CAMPOS-GOMEZ J L,et al.Completely autotrophic nitrogen removal over nitrite in one single reactor[J].Water Research,2002,36(10):2475-2482.

[4]KUMAR M,LIN JG.Co-existenceofanammoxand denitrification for simultaneous nitrogen and carbon removal:strategies and issues[J].J Hazard Mater,2010,178(1/2/3):1-9.

[5]CHEN H,LIU S,YANG F,et al.The development of simultaneous partial nitrification,ANAMMOX and denitrification(SNAD)process in a single reactor for nitrogen removal[J].Bioresour Technol,2009,100(4):1548-1554.

[6]LAN C J,KUMAR M,WANG C C,et al.Development of simultaneous partial nitrification, anammox and denitrification(SNAD)process in a sequential batch reactor[J].Bioresour Technol,2011,102(9):5514-5519.

[7]KELUSKAR R,NERURKAR A,DESAI A.Development of a simultaneous partial nitrification,anaerobic ammonia oxidation and denitrification(SNAD)bench scale process for removal of ammonia from effluent of a fertilizer industry[J].Bioresour Technol,2013,130:390-397.

[8]WANG C C,LEE P H,KUMAR M,et al.Simultaneous partial nitrification,anaerobicammonium oxidation and denitrification(SNAD)in a full-scale landfill-leachate treatment plant[J].J Hazard Mater,2010,175(1/2/3):622-628.

[9]DAVEREY A,HUNGNT,DUTTAK,etal.Ambient temperature SNAD process treating anaerobic digester liquor of swine wastewater[J].Bioresour Technol,2013,141:191-198.

[10]DAVEREY A,SU S H,HUANG Y T,et al.Nitrogen removal from opto-electronic wastewater using the simultaneous partialnitrification,anaerobic ammonium oxidation and denitrification(SNAD)process in sequencing batch reactor[J].Bioresour Technol,2012,113:225-231.

[11]VAN DE GRAAF A A,DE BRUIJN P,ROBERTSON L A,et al.Autotrophic growth of anaerobic ammonium-oxidizing micro-organisms in a fluidized bed reactor[J].Microbiology-UK,1996,142:2187-2196.

[12]CHANG X,LI D,LIANG Y,et al.Performance of a completely autotrophic nitrogen removal over nitrite process for treating wastewater with different substrates at ambient temperature[J].Journal of Environmental Sciences,2013,25(4):688-697.

[13]付昆明,左早榮,仇付國.陶粒CANON反應器的接種啟動與運行[J].環境科學,2014,35(3):995-1001.

[14]鄭平,張蕾.厭氧氨氧化菌的特性與分類[J].浙江大學學報:農業與生命科學版,2009,35(5):473-481.

[15]梁麗華,左劍惡.現代非培養技術在反硝化微生物種群結構和功能研究中的應用[J].環境科學學報,2008,28(4):599-605.

猜你喜歡
工藝生活
轉爐高效復合吹煉工藝的開發與應用
山東冶金(2019年6期)2020-01-06 07:45:54
5-氯-1-茚酮合成工藝改進
世界農藥(2019年2期)2019-07-13 05:55:12
漫生活?閱快樂
生活感悟
特別文摘(2016年19期)2016-10-24 18:38:15
無厘頭生活
37°女人(2016年5期)2016-05-06 19:44:06
水煮生活樂趣十足
一段鋅氧壓浸出與焙燒浸出工藝的比較
銅業工程(2015年4期)2015-12-29 02:48:39
FINEX工藝與高爐工藝的比較
新疆鋼鐵(2015年3期)2015-11-08 01:59:52
瘋狂讓你的生活更出彩
生活小竅門
主站蜘蛛池模板: 一级毛片在线播放免费观看| 国产91无码福利在线| 欧美日韩国产一级| 日韩美毛片| 一区二区自拍| 伊人激情综合网| 青青网在线国产| 成年人福利视频| 国产乱人免费视频| 午夜日b视频| 国产乱人伦AV在线A| 亚洲视频一区在线| 国产精品无码影视久久久久久久| 乱人伦视频中文字幕在线| 亚洲国产成人在线| 成人毛片在线播放| 91美女视频在线观看| 国产精品xxx| 91在线视频福利| 欧美日韩v| 精品福利网| 67194亚洲无码| 亚洲无线观看| 国产在线观看一区精品| 高潮爽到爆的喷水女主播视频| 亚洲精品视频在线观看视频| 草逼视频国产| 国产精品免费露脸视频| 免费欧美一级| 日韩福利在线观看| 99色亚洲国产精品11p| 老司机精品99在线播放| 亚洲欧州色色免费AV| 国产成在线观看免费视频 | 欧美a在线看| 国产成人1024精品| 亚洲日产2021三区在线| 男女精品视频| 国产欧美中文字幕| 国产一区二区三区在线精品专区 | 国产麻豆va精品视频| 亚洲男人天堂网址| 在线永久免费观看的毛片| 2021国产精品自产拍在线观看 | 中文字幕无码中文字幕有码在线| 亚洲第一成年免费网站| 丰满的少妇人妻无码区| 91亚瑟视频| 国产www网站| www.国产福利| 亚洲天堂色色人体| 亚洲天堂区| 国产一级裸网站| 国产乱码精品一区二区三区中文 | 97精品久久久大香线焦| 最新国产高清在线| 亚洲免费人成影院| 亚洲欧美成人影院| 女人av社区男人的天堂| 女人18一级毛片免费观看| 久久亚洲黄色视频| 无码免费视频| 香蕉综合在线视频91| 欧美色香蕉| 国产免费福利网站| 在线精品自拍| 最近最新中文字幕在线第一页| 国产婬乱a一级毛片多女| 国产精品欧美日本韩免费一区二区三区不卡 | 一级毛片不卡片免费观看| 久久综合结合久久狠狠狠97色 | 色偷偷一区二区三区| 亚洲精品久综合蜜| 日韩区欧美区| 久久国产亚洲偷自| 欧美色图第一页| 国产精品hd在线播放| 亚洲综合久久成人AV| 欧美特黄一级大黄录像| 色呦呦手机在线精品| 日韩精品一区二区三区免费在线观看| 亚洲无线一二三四区男男|