張 征
(武漢金中石化工程有限公司,武漢430223)
甲基叔丁基醚(MTBE)工業上主要以煉油或化工液化氣的混合碳4組分為原料,與甲醇作用生產MTBE產品。由于煉油碳4組分中有一定含量的硫化物,故以煉油混合碳4為原料生產的MTBE產品硫含量較高,一般低的質量分數0.1×10-3~0.2×10-3,高的可達2×10-3~3×10-3。隨著環保要求的不斷提高,車用汽油的硫含量指標越來越嚴。目前在北京、上海、廣州等城市,車用汽油硫的質量分數要求小于50×10-6。而國V排放標準的實施,汽油的硫的質量分數量要求進一步降低到10×10-6以下。另外,作為化工原料時,MTBE的硫也要求低于5×10-6。作為清潔汽油的調和組分,加入的MTBE質量分數一般在10%~20%,因此將MTBE中硫的質量分數降低到10×10-6以下是非常必要的。
某石化公司MTEB產品總硫的質量分數0.08×10-3~0.14×10-3。為使出廠汽油的硫含量達到國IV或國V標準,利用290 kt/a氣分裝置閑置的設備,采用萃取蒸餾工藝對MTBE裝置進行改造[1]。
該公司以加工南陽、江漢原油為主,同時加工部分海洋油、進口油、魯寧管輸油和少量新疆油。2009年將閑置的100 kt/a氣分裝置改建成了55 kt/a的MTBE裝置,該裝置處理混合碳4原料160 kt/a,仍有約140 kt/a含異丁烯混合碳4作為燃料出廠。為充分利用資源,2010年又將MTBE裝置進一步至1 000 kt/a。
在長期生產過程中,MTEB產品總的質量分數一直在0.08×10-3~0.14×10-3徘徊,而MTBE作為清潔汽油的調和組分,其總硫含量的高低直接影響汽油產品質量。為了降低出廠汽油的硫含量,使汽油指標達到國IV或國V標準,在經過充分論證的基礎上,決定利用290 kt/a氣分裝置閑置的設備,采用萃取蒸餾工藝對MTBE裝置進行改造。
改造規模按處理MTBE原料100 kt/a設計,同時考慮今后擴能,故在設計中也充分考慮到裝置高、低負荷運轉的情況,操作彈性為50%~110%。2013年12月年建成并開車成功。
煉廠液化氣經過脫硫精制后,MTBE原料的硫含量顯著降低,MTBE中硫的質量分數可以降低到10×10-6~150×10-6[2]。但由于MTBE生產過程中原料中的硫幾乎全部富集到MTBE產品中,所以要生產總硫的質量分數小于10×10-6的MTBE產品,液化氣精制后要求總硫的質量分數至少小于2×10-6,最好應小于10-6。而工業上要實現如此精密的脫硫要求,難度很大,費用極高。
低含硫MTBE生產方法以含硫的MTBE為原料,采用熱進料方式進入到分餾塔的中部,汽化的MTBE經塔上部精餾,在原料進塔前向原料中加入防焦溶劑,防焦劑具有防止結焦的功能,又具有萃取功能。防焦溶劑的量主要與進料MTBE的硫含量的高低有關,硫含量越高則加注量越大,低硫MTBE汽相產品從塔頂部出去;未汽化的MTBE向下流動時被逐漸汽化,到塔底MTBE基本全部汽化,硫化物和其他重組分及少量MTBE從塔底抽出。分餾塔頂排出的低硫MTBE汽相產品冷卻至54℃,全部變為液相,液相產品一部分送回塔頂做回流,塔頂回流量根據產品MTBE的硫含量調整,硫含量偏高時可適當調大回流量,硫含量較低時降低回流量,以減少能耗,其余作為低硫成品送出裝置。塔底排出的硫化物和其他重組分及少量MTBE進行再加熱,盡量使MTBE全部汽化,并使部分重組分汽化,返回塔底部,為分離塔下部提供汽相負荷[3]。
在原料進塔前向原料中加入防膠溶劑,防膠溶劑的量主要與進料MTBE的硫含量的高低有關,硫含量越高則加注量越大。
為了降低投資,設計利用了290 kt/a氣分裝置脫戊烷部分閑置的設備,結合利舊設備具體情況,采取了如下措施:
1)采用萃取蒸餾技術,進一步保證MTBE質量;
2)在原料進塔前向原料中加入防膠溶劑,避免了原料因塔底熱源溫度過高而結焦;
3)萃取塔底重沸器采用1.0 MPa蒸汽減壓,作為0.3 MPa乏汽補充,保證了塔底熱源;
4)重要機泵采取了變頻技術、運行信號引入DCS控制室適應了裝置處理量的變化,保證了操作平穩;
5)采用“一種低含硫甲基叔丁基醚的生產方法”專利技術[4];
6)塔頂壓力控制采用了分程壓力調節控制方案;塔頂回流采用了單流量控制調節;塔頂回流罐采用了熱旁路壓力調節控制方案,塔底重沸器溫度采用了蒸汽流量-塔底溫度串級調節;
礦粒在螺旋槽內分選主要受水流運動特性影響。在弱紊流作用下礦粒在螺旋溜槽內松散和分層。重顆粒集中在下層,并與槽體接觸,在上部物料的壓力下,其運動阻力大;而處在上部流動層的輕顆粒所受阻力較小,因此增大了上下層之間流動速度差。輕礦物顆粒位于縱向流速高的上層流中,所受離心力較大,同時受到橫向環流給予的向外的流體動壓力,這兩種力的合力大于顆粒的重力分力和摩擦力,所以輕礦物顆粒向槽的外緣移動;與之相反重礦物顆粒富集于內緣。礦粒在螺旋面上的分帶如圖4所示[9]。
7)按密閉排放要求布置設備,保證開停工時高位設備靠位差排殘液至低位罐,再用泵送出裝置,保護了環境;
8)高硫組分直接進重油催化裝置提升管,避免進加氫裝置影響加氫催化劑的活性。
1)利用原290 kt/a氣分裝置閑置的脫戊烷塔改造為萃取蒸餾塔(含塔盤堵孔)。該塔內設塔盤48層浮閥塔盤,但該塔徑偏大,故塔盤堵孔是設計關鍵所在,將直接影響萃取蒸餾脫硫效果。經計算,將1#~21#塔盤每層塔盤的161個浮閥(開孔率7.5%)堵孔76個,開孔率變為4%;將22#~48#塔盤每層塔盤的202個浮閥(開孔率9.5%)堵孔100個,開孔率變為4.79%;
2)新增容器3臺,利舊改造容器3臺;
3)利舊空冷3臺,新增冷換設備1臺,利舊冷換設備4臺;
4)新增密閉取樣冷卻器4臺;
5)新增機泵8臺(含1臺加劑用的隔膜風泵),利舊機泵2臺,重要機泵采取了變頻技術、運行信號引入DCS控制室。
萃取塔設計操作彈性55%~110%,產品MTBE總硫質量分數≤10×10-6,純MTBE收率≥99%,裝置能耗(折每噸MTBE耗標準油)≤19.55 kg/t。滿負荷生產萃取塔主要操作參數及裝置物料平衡分別見表1和表2。

表2 裝置物料平衡Tab 2 Material balance of plant

表1 萃取塔主要工藝操作參數(滿負荷生產)Tab 1 Themain process operating parameters of extraction tower(full production)
從標定結果和實際操作參數看,裝置的適應能力較強,MTBE產品收率、總流含量降低,各項指標均達到了設計要求。
依據標定情況,進行操作參數分析,見表3。

表3 操作參數分析Tab 3 Operating parameters analysis
從表3可以看出,實際塔底溫度比設計的低約20℃,分析原因主要是塔底高硫組分及防膠劑等重組分偏低。在目前裝置損失率達到設計要求的前提下,塔底溫度越低越有利于裝置的節能,并且可減小塔底結焦的風險。
此次標定期間,原料中總硫的質量分數最高116×10-6,最低84×10-6,平均為96×10-6。脫后產品總硫的質量分數最高10×10-6,最低4×10-6,平均為6.8×10-6。設計總硫的質量分數最高140×10-6,脫后總硫的質量分數≤10×10-6,從標定結果看,達到設計要求,未出現不合格點。但是產品總硫含量波動較大,主要原因是原料中的總硫波動含量,因分析滯后,造成脫硫塔的操作調節滯后,影響了產品中總硫的含量。
裝置標定能耗為9.56 kg/t,遠低于設計值。主要原因分析:1)目前處于冬季生產,塔頂后冷器基本處于最小狀態,循環水量處于最低;2)空冷風機全部停開,少用6臺電機;3)目前原料中總硫含量處于較低狀態,塔回流質量比為0.4,達到最低設計值,全塔蒸汽用量也達到最省為1.1 t/h,遠小于設計值的3 t/h。影響該塔能耗主要因素是低壓蒸汽的用量,占全部總能耗的76%以上,如果原料中的總硫上升,塔的回流比增大,能耗將會顯著上升。
該公司MTBE產品經過萃取蒸餾脫硫后,產品MTBE總硫的質量分數低于10×10-6,作為清潔汽油的調和組分,可以使出廠汽油達到國IV排放標準。
萃取蒸餾工藝在MTBE脫硫工業應用上是可靠可行的,產品收率提高,總硫含量大大降低,值得推廣。
[1]張健民,趙金害,陳玉珺.MTBE深度脫硫技術的應用[J].化工進展,2013,32(6):1-5.
[2]孟慶飛.液化石油氣深度脫硫技術探討[J].石油煉制技術工程,2010,40(11):11-15.
[3]姚玉靖.甲基叔丁基醚分餾規律探討[J].化工生產與技術,2000,7(6):18-20.
[4]郝天臻,郝天君,王桂花.一種低含硫甲基叔丁基醚的生產方法:中國,102491882B[P].2014-10-22.