999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

重整條件對(duì)SOFC電池堆性能影響的實(shí)驗(yàn)研究

2015-08-03 07:29:34呂小靜王蔚國(guó)翁一武
動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2015年11期

趙 青,呂小靜,王蔚國(guó),翁一武

(1.上海交通大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海200240;2.寧波索福人能源技術(shù)有限公司,浙江寧波315105)

燃料電池是一種能量轉(zhuǎn)化裝置,它不需要經(jīng)過(guò)燃燒而是以電化學(xué)反應(yīng)方式將燃料的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能[1],也是目前唯一同時(shí)兼具高效率、無(wú)污染、適用廣、無(wú)噪聲和可持續(xù)工作的動(dòng)力裝置,被認(rèn)為是21世紀(jì)最有發(fā)展前景的高效清潔發(fā)電技術(shù)[2].

固體氧化物燃料電池(SOFC)對(duì)燃料的適用性較廣,可采用氫氣、天然氣、水煤氣、生物質(zhì)氣等作為燃料,也可與燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)行混合發(fā)電[3-4].對(duì)天然氣進(jìn)行重整是一種產(chǎn)生富氫合成氣的有效方法.在SOFC系統(tǒng)中,天然氣重整可采用2種方式:一種是先在重整器中將碳?xì)淙剂限D(zhuǎn)化成H2和CO,然后通入SOFC系統(tǒng)中;另一種則是直接在燃料電池內(nèi)部進(jìn)行重整[5].電池內(nèi)部重整能有效地耦合物質(zhì)和能量的傳遞,降低對(duì)電池堆冷卻的要求,提高能量的利用率和系統(tǒng)效率.但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,一方面,直接內(nèi)部重整方式將會(huì)在燃料進(jìn)口處快速吸熱,引起整個(gè)電池堆的溫度梯度增大,造成陽(yáng)極和電解質(zhì)材料破裂,因此電池壽命大大縮短[6];另一方面,陽(yáng)極在催化甲烷時(shí)會(huì)產(chǎn)生熱解反應(yīng),引起積碳使鎳“中毒”,導(dǎo)致催化劑活性迅速下降[7].與內(nèi)部重整相比,外部重整不僅有效保證了電池堆內(nèi)部陽(yáng)極反應(yīng)的穩(wěn)定性和溫度分布的均勻性,還可以有效地避免積碳,使SOFC能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,所以在目前的SOFC 商業(yè)化進(jìn)程中,中大型SOFC 系統(tǒng)多采用外部重整方式[8].

天然氣重整制氫技術(shù)主要有水蒸氣重整(Steam Reforming,SR)、部分氧化重整(Partial Oxidation Reforming,POR)和自熱重整(Auto-Thermal Reforming,ATR)[9]等.目前,水蒸氣重整制氫是應(yīng)用最廣泛、最成熟的技術(shù),而且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化[10].與水蒸氣重整制氫相比,部分氧化重整制氫能耗較低,但是產(chǎn)氫量較低,并且反應(yīng)局部強(qiáng)放熱造成催化劑表面局部高溫,從而損傷催化劑,同時(shí)反應(yīng)過(guò)程中的穩(wěn)定性一直是一大難題[11].自熱重整制氫綜合利用了水蒸氣重整制氫和部分氧化重整制氫的優(yōu)缺點(diǎn),將水蒸氣和部分氧化重整集成在一個(gè)反應(yīng)器中,熱效率更高[12],但由于自熱重整制氫中加入了空氣,部分甲烷要參與燃燒,產(chǎn)氫量要低于水蒸氣重整制氫.

天然氣經(jīng)重整后,合成氣中主要含有H2、CO、CO2和H2O 等,重整溫度、水碳物質(zhì)的量比(即水碳比)和氧碳物質(zhì)的量比(即氧碳比)等反應(yīng)參數(shù)的不同對(duì)產(chǎn)氫量以及合成氣組分的含量影響不同[13-14].合成氣總量、組分以及溫度等都會(huì)在一定程度上影響SOFC電池堆的性能.筆者主要通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法研究了水碳比、重整溫度、重整方式以及天然氣流量等對(duì)電池堆性能的影響,為集成SOFC 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行提供參考.

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 實(shí)驗(yàn)流程和設(shè)備

本實(shí)驗(yàn)裝置主要由汽化預(yù)熱裝置、重整發(fā)生裝置、電池堆裝置和測(cè)試裝置4大部分組成.固體氧化物燃料電池堆性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)流程圖見圖1.使用質(zhì)量流量計(jì)(北京七星華創(chuàng)D07-11C)對(duì)天然氣和空氣的質(zhì)量流量進(jìn)行控制,使用高壓輸液泵(杭州德茂科技ASI 510)對(duì)進(jìn)入汽化器的水流量進(jìn)行控制.經(jīng)過(guò)汽化后的水蒸氣與天然氣(自熱重整時(shí)添加空氣)進(jìn)入預(yù)熱器混合并預(yù)熱至723K,然后直接進(jìn)入裝填有某工業(yè)催化劑的重整器中進(jìn)行重整反應(yīng).電池堆測(cè)試實(shí)驗(yàn)之前,對(duì)各工藝參數(shù)條件下的重整尾氣進(jìn)行冷凝,并使用氣相色譜儀(杭州科曉GC-122)對(duì)其尾氣成分進(jìn)行檢測(cè).進(jìn)行電池堆測(cè)試實(shí)驗(yàn)時(shí),手動(dòng)切換閥門,將各重整條件下的重整尾氣通入SOFC 電池堆,使用電子負(fù)載(南京美爾諾M9717)對(duì)其進(jìn)行性能測(cè)試,并記錄數(shù)據(jù),剩余的陽(yáng)極尾氣經(jīng)冷凝后直接排出.

圖1 固體氧化物燃料電池堆性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)流程圖Fig.1 Flow chart of performance test for SOFC stacks

氣相色譜儀采用TDX-01 填充柱,以高純Ar為載氣,柱溫為120 ℃,TCD 電流為60mA,使用歸一化法對(duì)尾氣成分進(jìn)行計(jì)算.

采用中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所生產(chǎn)的電池堆,該電池堆由30 片10cm×10cm Ni-YSZ平板型陽(yáng)極支撐單電池組裝而成.

1.2 實(shí)驗(yàn)步驟

具體實(shí)驗(yàn)步驟如下:

(1)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢漏,確認(rèn)裝置不漏后,開始實(shí)驗(yàn).為了保證催化劑不被破壞,重整電爐以5K/min的升溫速率進(jìn)行升溫,待重整裝置升溫至673K 左右時(shí),通入天然氣和水蒸氣,重整裝置繼續(xù)升溫至1 173K并保持2h,對(duì)催化劑進(jìn)行還原.還原初期可采用較高水碳比(5~6),還原后期可逐漸增大天然氣質(zhì)量流量以減小水碳比.

(2)完成催化劑還原后,調(diào)節(jié)各重整工藝參數(shù),使用氣相色譜儀檢測(cè)各個(gè)參數(shù)條件下的重整尾氣成分.

(3)緩慢地將電池堆裝置的溫度升高至1 023 K,然后手動(dòng)切換閥門,將各重整工藝參數(shù)條件下的重整尾氣通入電池堆裝置,進(jìn)行電池堆性能測(cè)試實(shí)驗(yàn),使用電子負(fù)載進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的測(cè)試與記錄.

2 結(jié)果與分析

為了使SOFC 電池堆維持在比較穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài),將電池堆裝置的溫度設(shè)定在1 023K,天然氣體積流量與陰極空氣體積流量的比例為1∶9,以保證足夠的空氣供應(yīng)量.

2.1 水碳比對(duì)電池堆性能的影響

設(shè)定天然氣體積流量為2.5L/min,重整器的工作溫度為1 073K,研究了在水蒸氣重整方式下,水碳比對(duì)電池堆性能的影響(見表1).由表1可知,隨著水碳比增大,產(chǎn)氫量不斷增加,但是尾氣中氫氣的體積分?jǐn)?shù)卻減小,原因是添加過(guò)量水蒸氣促進(jìn)了水蒸氣重整反應(yīng)和水汽變換反應(yīng)的發(fā)生,使得產(chǎn)氫量增加,但同時(shí)過(guò)量的水蒸氣又稀釋了尾氣,所以尾氣中氫氣的體積分?jǐn)?shù)減小.

表1 不同水碳比條件下各組分的體積分?jǐn)?shù)Tab.1 Volume fraction of various components under different water-carbon ratios

圖2為不同水碳比下的Ⅰ-P曲線圖,其中Ⅰ為電流密度,P為輸出功率.由圖2可知,在較大的電流密度Ⅰ條件下,電池堆的輸出功率P隨著水碳比的增大而提高.這是由于:一方面,電流密度較大時(shí),氫氣的消耗量較大,在相同的電流密度條件下,較大水碳比下產(chǎn)氫量較多,使得輸出功率較高;另一方面,水碳比的增大使得重整氣的總體積流量也增加,能將陽(yáng)極的反應(yīng)產(chǎn)物及時(shí)帶走,使燃料能及時(shí)得到補(bǔ)充,因而提高了電化學(xué)反應(yīng)速率,輸出功率提高.

圖2 不同水碳比下的Ⅰ-P 曲線圖Fig.2 Ⅰ-Pcurve under different water-carbon ratios

2.2 重整溫度對(duì)電池堆性能的影響

采用水蒸氣重整方式,天然氣體積流量為2.5L/min,水碳比為3.0,將不同重整溫度條件下的重整尾氣通入電池堆,并進(jìn)行30A 恒流測(cè)試,結(jié)果如圖3所示.由圖3可知,在重整溫度升高至873 K 后,輸出功率迅速增大.

圖3 不同重整溫度下的輸出功率Fig.3 Power output of SOFC stack at different reforming temperatures

表2 不同重整溫度下干尾氣組分Tab.2 Components of dry tail gas under different reforming temperatures

表2給出了不同重整溫度下干尾氣的組分.由表2可知,隨著重整溫度的升高,天然氣的轉(zhuǎn)化率提高,產(chǎn)氫量也逐漸增加,這是因?yàn)樗魵庵卣磻?yīng)為強(qiáng)吸熱反應(yīng),升高溫度有利于反應(yīng)的進(jìn)行.當(dāng)重整溫度為723~873K時(shí),天然氣的轉(zhuǎn)化率較低,重整尾氣的溫度也較低,未參加反應(yīng)的天然氣進(jìn)入電池堆之后,會(huì)在電池陽(yáng)極鎳的催化作用下繼續(xù)反應(yīng),而天然氣和水蒸氣反應(yīng)要吸收大量的熱,電池堆產(chǎn)生的熱量又較小,使得電池堆內(nèi)部溫度迅速下降,此時(shí)歐姆極化較嚴(yán)重,從而表現(xiàn)出較低的輸出功率.而當(dāng)溫度升高至873K 時(shí),水蒸氣重整反應(yīng)迅速加快,天然氣的轉(zhuǎn)化率也迅速提升,未轉(zhuǎn)化的天然氣較少,進(jìn)入電池堆之后天然氣和水蒸氣反應(yīng)吸收的熱量也較少,而同時(shí)產(chǎn)氫量的增加使得燃料氣中氫氣的分壓提高,所以電池堆的輸出功率增大.

2.3 重整方式對(duì)電池堆性能的影響

圖4為不同重整方式下的Ⅰ-P曲線圖.由圖4可以看出,天然氣的體積流量相同時(shí),在相同的電流密度條件下,采用水蒸氣重整時(shí)電池堆的輸出功率比采用自熱重整時(shí)要高.這是因?yàn)樽詿嶂卣麜r(shí)部分氧化反應(yīng)的產(chǎn)氫量較低,空氣中不參加反應(yīng)的N2又稀釋了燃料組分,使得燃料氣中的氫氣量和氫氣分壓均比采用水蒸氣重整時(shí)低,導(dǎo)致電池堆表現(xiàn)出較低的輸出功率.

圖4 不同重整方式下的Ⅰ-P 曲線圖Fig.4 Ⅰ-Pcurve using different ways of reforming

2.4 天然氣體積流量對(duì)電池堆性能的影響

在重整溫度為1 073K、水碳比為3.0、空碳比為1.5的條件下,分別采用不同體積流量的天然氣進(jìn)行實(shí)驗(yàn).如圖5所示,不管是采用自熱重整還是水蒸氣重整,在相同的電流密度條件下,電池堆的輸出功率均隨著天然氣體積流量的增加而提高.

圖5 不同天然氣體積流量下的Ⅰ-P 曲線圖Fig.5 Ⅰ-Pcurve under different flows of natural gas

在相同重整溫度、水碳比和空碳比條件下,增大天然氣的體積流量對(duì)重整尾氣的組分影響不大,但是產(chǎn)氫量和尾氣總體積流量增大,使得在相同電流密度條件下,電池堆的輸出功率更高.

3 結(jié) 論

(1)當(dāng)重整溫度為1 073K、天然氣體積流量為2.5L/min時(shí),采用水蒸氣重整方式,SOFC在較大電流密度條件下的輸出功率遠(yuǎn)高于采用自熱重整方式.

(2)隨著重整溫度、水碳比和天然氣體積流量的提高,SOFC 電池堆在各電流密度條件下的輸出功率也提高.

(3)在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,一方面,較高的重整溫度和水碳比需要消耗大量的能量;另一方面,水蒸氣除參與主反應(yīng)外,又起到抑制重整催化劑和陽(yáng)極積碳的作用.因此,綜合考慮應(yīng)采用水蒸氣重整,重整溫度為1 023~1 073K,水碳比為3.0左右較佳.

[1]HAYRE Ryan O,車碩源,COLELLA Whitney,等.燃料電池基礎(chǔ)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.

[2]衣寶廉.燃料電池——原理·技術(shù)·應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.

[3]呂小靜,翁一武.以木片氣為燃料的中溫型固體氧化物燃料電池/燃?xì)廨啓C(jī)混合動(dòng)力系統(tǒng)性能研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2005,35(1):133-141.

Lü Xiaojing,WENG Yiwu.Performance study on intermediate temperature solid oxide fuel cell and gas turbine hybrid system fueled with wood chip gasified gas[J].Proceedings of the CSEE,2005,35(1):133-141.

[4]包成,蔡寧生.SOFC-MGT 混合發(fā)電系統(tǒng)的半實(shí)物仿真方案研究[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2011,31(6):475-479.

BAO Cheng,CAI Ningsheng.A hardware-in-the-loop simulation approach for SOFC-MGT hybrid systems[J].Journal of Chinese Society of Power Engineering,2011,31(6):475-479.

[5]CLARKE S H,DICKS A L,POINTON K,etal.Catalytic aspects of the steam reforming of hydrocarbons in internal reforming fuel cells[J].Catalysis Today,1997,38(4):411-423.

[6]MEUSINGER J,RIENSCHE E,STIMMING U.Reforming of natural gas in solid oxide fuel cell systems[J].Journal of Power Sources,1998,77(1):315-320.

[7]FINNERTY C M,COE N J,CUMNINGHAM R H,etal.Carbon formation on and deactivation of nickel-based-zirconia anodes in solid fuel cells running on methane[J].Catalysis Today,1998,46(2/3):137-145.

[8]喬金碩,孫克寧,張乃慶,等.固體氧化物燃料電池燃料重整技術(shù)研究進(jìn)展[J].化工進(jìn)展,2004,23(11):1189-1193.

QIAO Jinshuo,SUN Kening,ZHANG Naiqing,et al.Reforming technology research progress of solid oxide fuel cell[J].Chemical Industry and Engineering Progress,2004,23(11):1189-1193.

[9]李文兵,齊智平.甲烷制氫技術(shù)研究進(jìn)展[J].天然氣工業(yè),2005,25(2):165-168.

LI Wenbing,QI Zhiping.Research progress in the technology of hydrogen production by methane[J].Natural Gas Industry,2005,25(2):165-168.

[10]ZHU J,ZHANG D,KING K D.Reforming of CH4by partial oxidation thermodynamic and kinetic analyse[J].Fuel,2001,80(7):899-905.

[11]吳濤濤,張會(huì)生.重整制氫技術(shù)及其研究進(jìn)展[J].能源技術(shù),2006,27(4):161-167.

WU Taotao,ZHANG Huisheng.The reforming technology to produce hydrogen and its research development[J].Energy Technology,2006,27(4):161-167.

[12]HALABI M H,de CROON MHJM,van der Schaaf,etal.Modeling and analysis of autothermal reforming of methane to hydrogen in a fixed bed reformer[J].Chemical Engineering Journal,2008,137(3):568-578.

[13]王勝,王樹東,袁中山,等.甲烷自熱重整制氫熱力學(xué)分析[J].燃料化學(xué)學(xué)報(bào),2006,34(2):222-225.

WANG Sheng,WANG Shudong,YUAN Zhongshan,etal.Thermodynamically favorable operating conditions for production of hydrogen by methane autothermal reforming[J].Journal of Chemistry and Technology,2006,34(2):222-225.

[14]張舒冬,金英杰,倪向前,等.甲烷自熱重整制合成氣熱力學(xué)平衡分析[J].當(dāng)代化工,2009,38(2):165-168.

ZHANG Shudong,JIN Yingjie,NI Xiangqian,etal.Analysis of thermodynamic equilibrium of production of hydrogen by methane autothermal reforming[J].Contemporary Chemical Industry,2009,38(2):165-168 .

主站蜘蛛池模板: 国产成a人片在线播放| 91国内在线观看| 欧美亚洲第一页| 亚洲国产日韩在线成人蜜芽| 欧美三级视频在线播放| 波多野结衣亚洲一区| 四虎免费视频网站| 精品国产免费观看| 2021国产v亚洲v天堂无码| 亚卅精品无码久久毛片乌克兰 | 国产乱人伦精品一区二区| 亚洲国产精品不卡在线| 午夜精品一区二区蜜桃| 国产精品亚洲一区二区三区z| 五月婷婷综合色| 伊人久久久久久久| h网站在线播放| 粉嫩国产白浆在线观看| 丁香五月激情图片| 国产精品 欧美激情 在线播放| 69av在线| 国产成人免费| 中文字幕在线永久在线视频2020| 黄色国产在线| 理论片一区| 亚洲天堂在线免费| 国产一区二区色淫影院| 久久香蕉国产线看观看亚洲片| 亚洲中字无码AV电影在线观看| 四虎永久免费地址| 国产精品久久久精品三级| 国产精品污视频| 色综合天天娱乐综合网| 亚洲天堂啪啪| 国产97视频在线观看| 99在线小视频| 日韩精品毛片人妻AV不卡| 亚洲欧美精品一中文字幕| 伊人激情综合| 久久a级片| 成人精品亚洲| 99re视频在线| 玖玖精品在线| 在线播放国产一区| 成人自拍视频在线观看| 国产精品久久久久鬼色| 国产精品页| 欧美成人精品欧美一级乱黄| 久久精品aⅴ无码中文字幕| 欧美一级视频免费| 亚洲无码免费黄色网址| 久久精品无码中文字幕| 亚洲中文字幕av无码区| 国产日韩欧美黄色片免费观看| 国产欧美视频一区二区三区| 国产黑丝视频在线观看| 国产人成在线观看| 九色免费视频| 67194亚洲无码| 蜜臀AVWWW国产天堂| 国产打屁股免费区网站| 国产成人免费观看在线视频| 日本精品影院| 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97视色| 91精品国产丝袜| 亚洲精选高清无码| 中文字幕 91| 久久精品视频亚洲| 欧美a在线看| 无码日韩精品91超碰| 亚洲综合久久成人AV| 欧美三级不卡在线观看视频| 日韩一区精品视频一区二区| 欧美日韩国产系列在线观看| 天天综合色网| 真人高潮娇喘嗯啊在线观看| 亚洲精品国产自在现线最新| 成人在线综合| 中文字幕无码av专区久久| 日韩毛片免费| 免费亚洲成人| 久草视频福利在线观看|