夏躍偉,楊志強
(1.廣東科技學院 計算機系,東莞 523000;2.黃淮學院 國際學院,駐馬店 463000)
鋁基覆銅板作為高功率LED芯片散熱的主要材料,其表面性能和介質均勻程度對LED服役壽命和發光效率有直接影響[1~2]。目前,在覆銅板的壓合過程中,導電層(銅箔)、介質層和金屬基底在高溫密閉環境下均壓成型[3],壓合參數(擠壓溫度、徑向壓力)通過有線變送控制,一定程度上可實現壓合過程數據實時采集和在線控制。但是,由于現場生產設備的多樣性,現場敷設線路較為繁雜,布線成本較高,在多設備狀態和生產過程的集約化管理上難度較大[4~5]。
鑒于此,為解決有線傳輸的弊端,實現鋁基覆銅板的連續制造,確保覆銅板質量,本文針對加工參數(擠壓溫度、壓力等),建立面向覆銅板制造過程的無線傳感網絡,利用實時數據傳輸,對制造過程進行遠程在線控制,并為多設備信息的融合提供借鑒,便于實現車間多設備狀態的集約化管理。
制造過程的遠程監控通過在現場布置多個無線傳感節點,利用ZigBee數傳技術,將采集到的生產數據傳給監控端,如圖1所示。生產現場的無線傳感節點組成Mesh拓撲結構,無線終端節點采集并變送過程數據,經協調器節點,由總線鏈入上位機。

圖1 面向制造過程的無線網絡拓撲
無線終端節點由各類采集和發送模塊組成[6],如擠壓過程的溫度傳感器、壓力傳感器、擠壓力度檢測等;路由節點負責局部ZigBee節點的數據收發;協調器節點建立并協調無線傳感網絡,并將無線終端采集到過程數據發送到監控中心。
終端節點采用MSP430F2002MCU,P7400-420信號調理電路,WZP-230 PT100溫度傳感器、DB105壓力傳感器和X-BEE-PRO型無線數傳模塊,如圖2所示。

圖2 終端節點的總體結構
1)微處理器主要把采集到的信號調制并轉化為可發送的高頻載波信號。各節點主控制器采用TI公司超低功耗MSP430F2002MCU,它自帶電源電壓監控模塊,根據現場設備運行提供5種低功率省電模式,如正常工況(2.2V)下,1MHz時鐘電流為200μA,意外斷電數據保持時,電流僅為0.1μA,很好的解決了MCU在工業應用中的節能問題;同時,具有較快的喚醒反應時間(≤1μs)和指令周期(62.5ns);另外,片上集成多功能模塊,2個16位定時器,1個A/D轉換接口(200ks/s),較高的頻率校準精度(±1%),配置有通用串口連接,提供SPI、I2C和調試接口。
2)傳感模塊包括覆銅板壓合過程溫度、壓力數據的采集和變送。壓合溫度采用具有適應高壓環境的WZP-230 PT100溫度傳感器,在0~420oC范圍內有較高的測溫精度;壓力傳感器采用耐高溫的DB105,測量量程為0~2.5Mpa,包含壓合過程壓力變化范圍。信號調理對采集到的數據濾波、放大并轉化為4~20mA電流信號,終端節點可選用P7400-420信號調理電路。
3)ZigBee數傳模塊將MCU調制待發的高頻載波信號經目的路由ZigBee收發模塊發送到車間協調器節點,協調器通過RS232總線連接把數據上載監控計算機。系統ZigBee收發采用X-BEEPRO型無線數傳模塊,與MSP430F2011MCU通過串口通信,基本功耗約2mW,有效通信范圍達40m(滿足覆銅板制造車間無線組網范圍),提供合理的工業溫度適應范圍和較高的射頻傳輸速率(250Kb/s)。
路由節點將某制造環節(如覆銅板的壓合、覆銅板的厚度檢測等)采集到的數據轉發到協調節點,實現局部范圍內測量節點的組網,其組成包括圖2中MSP430F2002MCU、X-BEE-PRO ZigBee和電源模塊。協調節點對制造車間數據采集節點的組網,并與上位機連接,對制造現場進行在線監控,其組成包括MSP430F2002MCU、X-BEE-PRO ZigBee、MAX232及電源模塊(5V、2.4V),如圖3所示。

圖3 協調節點與上位機RS232通信
ZigBee組網主程序是上位機面向制造過程數據選擇性采集和傳輸的基礎,能根據實際的制造過程有選擇的喚醒并接受測量節點。首先經初始化,協調器建立面向制造過程的無線網絡,經上位機設定監控范圍(以物理地址為基準),對應范圍內終端節點加入網絡[7],如覆銅板制造環節,溫度、壓力、板厚度等測量節點被喚醒,對應的物理地址經校驗滿足無線組網的服務設定,該制造環節的測量節點鏈入無線網絡,如圖4所示。

圖4 網絡協調器組網流程
對于某鋁基覆銅板的制造,當熱壓蒸氣溫度達到約150oC時,增大壓力到1.8MPa,壓合覆銅板,繼續升溫到170oC并保溫45min,之后降溫到80oC,取覆銅板。溫度工藝曲線如圖5(a),利用該系統測覆銅板制造過程的溫度變化曲線如圖5(b),實測溫度和壓力部分參數如表1所示。

圖5 覆銅板壓合工藝與實測溫度對比

表1 實測溫度和壓力值
通過該系統的監測可知:
1)在覆銅板正常的制造過程中,所檢測數據與工藝曲線擬合度較高。由表1可知,并根據離散數據的標準差計算公式可得給定工藝和實測加熱過程、保溫過程、降溫過程標準差,如表2所示。

表2 各階段工藝溫度與實測溫度標準差
對各環節離散程度分析,加熱過程、保溫過程、降溫過程工藝設定與實測標準差不超過3oC,考慮到溫度調節和控制的遲滯性,可說明測量值有較高的精度,滿足設定工藝溫度的誤差范圍[8]。
2)根據實測溫度和壓力數據,擬定采樣溫度和壓力數據各190組,實際得到溫度值187組,壓力數據185組,平均丟包率2.11%,在局域網絡內具有一定的可信度[9,10]。
利用無線傳感網絡,有效實現覆銅板壓合過程的溫度、壓力等參數的在線采集,并通過實測驗證,壓合過程溫度設定值與測量值標準差不超過3oC,丟包率滿足局域網可信通信的要求,使得通過上位機能實時監控壓合過程數據變化,提高現場設備的集約化管理程度。該無線檢測系統成功運行,可進一步面向覆銅板的制造過程,以便實現原料制備、加工生產、成品檢測等多環節數據采集和在線監測。
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