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基于PLC的新型太陽能電池板用超聲波焊接機控制系統設計

2015-06-12 01:57:18徐東建
機械制造 2015年4期
關鍵詞:界面系統

□ 周 晶 □ 江 新 □ 徐東建

1.東莞職業技術學院 機電工程系 廣東東莞 523808

2.東莞三星電機有限公司 廣東東莞 523413

3.長江職業學院 武漢 430073

超聲波焊接是太陽能電池板加工過程中的一道必要工序,采用全自動控制的新型焊接機,作業精度高,穩定性好,作業效率提升4倍[1]。其控制系統使用西門子S7300系列的PLC[2],將機械設備由半自動操作改為全自動控制,實現了穩定、可靠、高效、高精度的焊接。通過定位準確的步進電機控制焊接機的運動,既降低了系統成本,又保證了系統精度。同時,該系統采用開放式設計,為系統升級預留了空間,能夠滿足多種用戶的需求。

1 電池板焊接機概述

太陽能電池板用超聲波焊接機能實現自動貼膠、自動貼鋁帶、自動焊接鋁帶3個功能。

為了實現這些功能,焊接機主要由5個部分組成,如圖1所示。其中鋁帶焊接裝置是工藝流程中最重要的環節,位于貼鋁帶裝置后續操作區域,由兩個相同的焊接機組成,分別位于后段太陽能電池板傳送系統的兩側。在電池板的短邊需要焊接鋁帶的位置都必須先貼上雙面膠,再貼鋁帶,最后焊接。各工藝間采用傳送裝置輸送電池板,機架是整臺設備的基礎,支撐焊接機的全部零部件。

2 電池板焊接機的控制流程

▲圖1 太陽能電池焊接機組成圖

焊接機控制系統是一個半閉環系統,由PLC完成現場控制信號的采集與執行元件的驅動,自動控制系統的流程如圖2所示。

▲圖2 控制系統流程圖

3 PLC的控制部分設計

3.1 PLC的輸入與輸出端子

控制系統選用德國西門子公司生產的S7-300系列的CPU-315。以貼膠模塊為例,為了提高工作效率,在電池板的兩個短邊配備兩個貼膠機,設備工作時,兩邊能同時開始貼膠,因此需要在2個貼膠機上升位和下降位、前進位和后退位配置檢測開關,精確定位貼膠機的位置。同時,電池板的長邊配置4個檢測開關,確定電池板的傳送位置。按照控制系統的要求,PLC的I/O分配見表1。

表1 貼膠模塊I/O接口圖

3.2 控制系統輸入輸出設備

輸入設備用以產生輸入控制信號,主要控制貼膠機構、割刀移動、超聲波焊接機、電池板傳送定位開關等。

輸出設備是由PLC輸出信號驅動的執行元件,包括伺服電機、工作狀態指示燈。

3.3 PLC控制程序模塊

系統要求提供多種工作模式,因此,程序設計的重點在于采用合適的方法解決多選擇的控制[3]。

①設置模塊。將各種操作方式轉化為基本工作模塊,組合各種工作模塊的基本動作,并設置好相關參數。采用模塊化的方式有利于焊接機其它功能的擴展。

②基本動作根據設置好的參數,結合傳感器的信號,完成焊接動作。

設備的控制程序分為主程序、子程序和中斷程序,出于可靠性考慮,對于有安全要求的地方使用外接繼電器和開關,其余用PLC內部繼電器。部分數字量的輸入和程序監控采用觸摸屏,從而實現人機的交互。采用STEP 7編程軟件進行程序梯形圖的編制。

3.4 控制系統設計難點

①貼膠部分。割膠的位置控制、切刀的起點和落點會影響之后貼鋁帶的位置,現采用伺服電機,通過電機編碼器確定位置變化,給出反饋信號,組成一個閉環系統,再進行調整。另外,若采用普通切刀,會出現拉膠現象,影響鋁帶的黏貼;改用鋸齒切刀后,可以一次性快速切斷膠帶。

②焊接部分。鋁帶焊接時,壓頭壓在預焊的鋁帶和鋁膜上滾動前移,同時產生切向振動將表面氧化物去掉,增大接觸面積,達到一定時間后使壓合在一起的鋁帶和鋁膜焊接。焊接時間很短,約1 s左右,時間過長或振動過大都會使焊接強度下降[4]。

超聲焊接所需能量為:

式中:v為焊頭振速;t為焊接時間;A為焊頭的振幅,要根據焊件物性和尺寸選取;f為超聲振動頻率;μ為摩擦因數,取決于焊頭和焊件間表面狀態、焊件夾持的方法等;P為焊頭上所加的垂直壓力,取決于被焊材料的可流動性極限,還與焊件材料的硬度、厚度及焊頭振幅大小有關。

另外,電池板長邊和短邊的鋁帶匯流點易發生移位,改為多次點焊后,焊接性能大大改善,導電性增強。

4 人機界面的設計

在該系統中,使用西門子人機界面編輯軟件WinCCFlexible來設計觸摸屏。WinCCFlexible用于組態用戶界面以操作和監視機器與設備,提供了對面向解決方案概念的組態任務的支持,組態方式靈活多樣,使用方法簡捷。

4.1 自動控制部分

主要根據設定的工藝參數實現焊接功能自動運行,并實時顯示工作狀態,以方便監控。如圖3所示。如果需要調試運行,可以把“半自動運行”按鈕按下變為綠色,再按下所想要操作部位的按鈕,就進入調試狀態。當進行步進與復位操作時,“半自動運行”按鈕是不需要按下的。

▲圖3 自動模式界面

4.2 手動模式

“手動模式”畫面中包括了 “登錄畫面”、“初始畫面”、“手動模式”、“自動模式”等按鈕,按下可轉到相應的操作畫面。以“貼膠手動”為例,按下相應的按鈕可對貼膠部位進行手動操作。

4.3 生產管理模式

設置了用戶管理界面(只能管理員進入,能修改除管理員外的其它用戶名、口令、組和注銷時間)、伺服狀態界面(可顯示電機狀態)、報警信息界面、I/O狀態界面、參數調整界面(貼膠、貼鋁帶、傳送帶、1#和2#焊接機的參數根據實際需要設置不同的值)。

5 結束語

實踐證明,該系統可以用于1 400 mm×1 100 mm規格的薄膜太陽能電池板的鋁帶自動焊接,玻璃厚度為3~6 mm,焊接速度小于2 min/塊。系統運行穩定、可靠,焊接的鋁帶導電性能好,符合廠家提出的要求,據廠家認定,其性能指標已達到國外同類產品的技術水平。焊接機系統的投入使用,有效提高了公司薄膜太陽能電池板生產部門的生產效率,據廠家提供的數據,每年節約成本約100萬元。

[1] 周晶,江新,徐東建,等.新型太陽能電池板超聲波焊接機設計[J].機械制造,2014(4):65-66.

[2] SIEMENS Ltd..SIMATIC S7-200 System Manual[Z].2003.

[3] 陳立定.電氣控制與可編程序控制器的原理及應用[M].北京:機械工業出版社,2004.

[4] 王賀石.超聲波在鋁箔焊接中的應用[J].制造業自動化,1996(3).

[5] 陳思忠,鄭偉成,都文華,等.鋁塑復合管的超聲金屬焊接[J].應用聲學,2000(4).

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