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一起電力隧道中220 kV電纜接頭爆炸機理的研究及應對措施

2015-05-30 07:11:37黃順濤
關(guān)鍵詞:分析

黃順濤

摘 ?要:隨著城市化進程的加快推進,各種電壓等級的電力電纜遍布大街小巷,而由于各種原因?qū)е码娏﹄娎|發(fā)生爆炸事故時有發(fā)生,這給電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行帶來重大沖擊,乃至給社會和人民生命和財產(chǎn)安全帶來嚴重影響,文章通過對一起電力電纜接頭爆炸事故的機理分析,找出其爆炸原因,制定防范措施。

關(guān)鍵詞:電纜;爆炸;分析

中圖分類號:TM247 ? ? 文獻標識碼:A ? ? ?文章編號:1006-8937(2015)36-0082-04

1 ?概 ?述

2014年10月珠海電力隧道發(fā)生一起220 kV電纜由檢修轉(zhuǎn)運行(送電)的運行操作過程C相中間頭發(fā)生爆炸并起火,并造成敷設(shè)其上方的另外二相電纜被燒灼。受其影響,導致由該線送電的電廠窩電達半個月,并對澳供電可靠性大大降低。

2 ?故障調(diào)查及原因分析

2.1 ?情況調(diào)查

2.1.1 ?電纜概況及運行維護情況

該故障電纜于2013年12月投運,全長約10.446 km,全線采用電纜隧道敷設(shè)方式,三根電纜采用品字形布置。電纜型號為ZR-YJLW

02-1*2500 mm2,中間接頭型號為LSXI-220MC-1*2500 mm2,運行過程每周進行1次電纜隧道的巡視,未發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況;并已進行了2次的環(huán)流檢測,及2次電纜接頭紅外檢測,均未發(fā)現(xiàn)異常。截至故障發(fā)生時,該電纜投運未滿1年,也未發(fā)生過負荷情況。

2.1.2 ?現(xiàn)場檢查情況

①C相(#16)接頭短路、爆炸,爆炸起火,造成接頭完全損壞,同時造成敷設(shè)其上方的A、B相被燒灼電纜受損:電纜外護套燒熔下滴,鋁護套有局部燒損(未燒穿)。跳閘約2 h左右,現(xiàn)場還有明火及冒煙,滅火后,檢查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)該電纜接頭現(xiàn)場外殼絕緣環(huán)氧件除了下方有剩余外,其余完全被炸飛,最遠一塊(約1 kg)距#16接頭約20 m,其余發(fā)散落在接頭周圍,環(huán)氧件內(nèi)部接頭已被絕緣體被燒空。接頭接地線外套被燒熔。電纜故障現(xiàn)場照片,如圖1所示。

②經(jīng)檢查,電纜隧道上方及內(nèi)部均無外力破壞痕跡,可排除外力破壞的的可能。電纜故障點隧道內(nèi)部和隧道外道路照片,如圖2所示。

2.2 ?原因分析

2.2.1 ?電纜及電纜接頭固定夾具送檢

為找出電纜爆炸原因,對故障接頭位置臨近的電纜、新作接頭附近電纜、搶修用電纜及電纜接頭固定夾具的取樣送科研機構(gòu)檢測分析。經(jīng)檢驗:故障段電纜及搶修用電纜各性能參數(shù)符合標準及技術(shù)協(xié)議要求,金屬抱箍材質(zhì)符合要求,電纜及抱箍不是本次故障產(chǎn)生的原因。

2.2.2 ?非故障的兩個接頭送檢試驗

非故障的兩個接頭送至中國電力科學研究院(武漢分院),試驗檢測,檢測項目包括:局部放電試驗、耐壓試驗、雷電沖擊試驗、操作沖擊試驗。

所有試驗結(jié)果均合格,符合標準要求。根據(jù)本項試驗結(jié)果,非故障接頭設(shè)計及電氣性能參數(shù)均符合要求。

2.2.3 ?C相故障接頭和非相故障接頭分別解體對比分析

①該故障電纜#16兩個非故障接頭送檢試驗情況。

根據(jù)中國電力科學研究院(武漢分院)對故障電纜#16兩個非故障接頭的局部放電試驗、耐壓試驗、雷電沖擊試驗、操作沖擊試驗等所有試驗結(jié)果顯示設(shè)計及電氣性能參數(shù)均合格,符合標準要求。

②接頭解體情況分析:

其一,該故障電纜#16C相故障接頭解體情況。

故障接頭解剖數(shù)據(jù),如圖3所示。

根據(jù)解剖結(jié)果,故障接頭預制件向故障側(cè)(長端)整體偏移了25 mm,大于說明書要求的小于±5 mm的標準。

其二,該電纜#16其中一個非故障接頭解體情況。

兩個非故障中間接頭做完試驗后,其中一個在中國電力科學研究院(武漢分院)完成解體工作。非故障接頭解剖數(shù)據(jù),如圖4所示。

非故障接頭解剖數(shù)據(jù),見表1。

由表1可知,非故障電纜接頭安裝尺寸及質(zhì)量均滿足安裝工藝要求。

其三,故障接頭預制件位置偏移原因分析。

造成故障接頭預制件位置偏移的原因有如下兩種可能:

可能一:安裝尺寸錯誤導致預制件偏移

經(jīng)查詢記錄及施工經(jīng)辦人員:本工程接頭安裝人員均由廠家事先認可的人員安裝施工,作業(yè)過程中,嚴格按照工藝要求作業(yè),每個關(guān)鍵節(jié)點都進行了檢查、記錄,并經(jīng)廠家代表確認,監(jiān)理單位對每個接頭安裝均進行了旁站記錄,其結(jié)果尺寸符合廠家安裝工藝要求,如圖5所示。

從非故障接頭解體情況看,安裝尺寸準確,安裝工藝規(guī)范,且解體的故障與非故障接頭位于同一接頭區(qū),安裝人員及廠家技術(shù)代表均為同一組人員,因此從接頭解體情況看,安裝記錄真實可信。非故障接頭現(xiàn)場解剖圖,如圖6所示。

可能二:故障后引起預制件位移。

從故障接頭解體現(xiàn)場看,預制件向長端偏移,故障接頭解體后觀察到以下情況:

其一,銅殼解剖后短端剩余部分預制橡膠件尾端半導電帶松動現(xiàn)象。

故障接頭解開銅網(wǎng)時拍攝,短端與鋁護套連接的銅網(wǎng)解開后,看到預制橡膠件尾端包繞的半導電帶有松動現(xiàn)象,如圖7、圖8所示。并且繞包不均勻,正常的施工工藝不可能允許如此明顯的問題存在,推斷預制橡膠件本體有位移,導致此現(xiàn)象發(fā)生。

其二,短端預制件內(nèi)主絕緣表面被熏黑。

故障接頭解體露出短端主絕緣,如圖9所示,圖中可看到主絕緣及預制件表面全部被熏黑,說明接頭故障短路瞬間,有一股強大的氣流通過接頭短端預制件與主絕緣之間的界面。

其三,短端剩余部分預制橡膠件內(nèi)殘留痕跡。

從非故障接頭解體情況看,切開預制件后,在應力管內(nèi)對應屏蔽罩位置兩邊殘留兩道明顯痕跡,如圖10所示。

而從故障接頭解體情況看,在長、短端兩邊各留下了兩道痕跡,兩道痕跡間距約20 mm,如圖11、圖12所示,這兩道痕跡應是預制件爆炸后移位產(chǎn)生。

其四,類似電纜接頭爆炸案例。

2009年11月,110 kV南澳B線C相1#接頭故障時,由于擊穿過程中的巨大短路能量使電纜線芯空間的空氣劇烈膨脹,膨脹的氣體必須有向外宣泄的通道,氣體由長段排出,巨大的后推力力量使預制件只能向銅殼短端推進,使絕緣體向短端移動了約25 cm,并造成短端銅殼與其連接的塑料制件分離,并壓縮了短端電纜鋁護套。如圖13、圖14所示。

該接頭故障引起預制件位移原因,故障接頭預制件安裝工藝為現(xiàn)場往返拖拉錐形式,這種安裝工藝將導致安裝完后,存在向長端的反應力集中在長端預制件內(nèi),在接頭發(fā)生故障短路時,反應力得到釋放,拉動預制件向長端位移。同時,從故障頭短端預制件內(nèi)表面及電纜主絕緣表面全部被熏黑情況來看,爆炸時產(chǎn)生的強大氣流往短端方向通過預制件及電纜之間的界面,推動預制件向長端位移。另外,解剖的故障接頭長、短端兩邊各留下的間距約20 mm兩道痕跡,與解剖實際位移基本一致。

綜合以上情況分析判斷,并從本次故障及非故障接頭解體情況看,本次故障接頭預制件位移是由本次故障造成的。

③故障接頭擊穿原因分析

其一,放電通道分析。

從故障現(xiàn)場的電纜頭情況看,長端預制件炸裂燒毀,只剩下電纜線芯,線芯完整,無斷股、燒損的現(xiàn)象,如圖15所示。從解剖情況看,長端殘留絕緣表面上有明顯放電通道,如圖16所示,故障電流通過順序:壓接管-編織帶(已燒熔)-屏蔽罩,最后沿絕緣表面通道逐漸變寬,如圖17~圖19所示,因長端預制件及絕緣燒損,未能觀察到放電通道末端,從長端殘留預制件上可見明顯裂紋,接頭預制件內(nèi)部存在黑色物質(zhì),未見電纜主絕緣表面形成的明顯放電通道。

根據(jù)電纜接頭頭的結(jié)構(gòu),其擊穿過程有三種可能,如圖20所示,第一種如紅色路徑所示,為預制件本體擊穿:通常為預制件質(zhì)量不良引起,國內(nèi)目前也發(fā)生多起這類情況,通常會在預制件外表面形成擊穿圓孔,一般不會炸裂整個預制件,從本次故障接頭解剖情況看,在殘留預制件體未見明顯放電通道。第二種如藍色路徑所示,為沿面擊穿:通常從金屬屏蔽罩、應力管(內(nèi)半導電層)沿電纜絕緣與預制件界面至應力錐形成擊穿通道。從本次故障接頭解剖情況看,從屏蔽罩至殘留電纜主絕緣表面存在明顯放電通道。第三種如綠色路徑所示,通常由于安裝尺寸錯誤,導致應力錐未起到改善電場分布作用,導致電場集中,超過擊穿場強,直接在應力錐部位造成電纜主絕緣擊穿,從本次故障接頭解剖情況看,長端露出的該部位電纜線芯完整,無斷股、燒損的現(xiàn)象,沒有放電痕跡,可以排除。

從本次故障接頭解剖看,接頭預制件長端擊穿通道的一側(cè)內(nèi)表面有許多不規(guī)則放電通道,如圖21所示,從預制件內(nèi)半導電層與預制件硅橡膠接觸面開始產(chǎn)生的刷狀放電通道,可能原因分析如下:

第一接頭預制件內(nèi)部半導電層與硅橡膠接觸面間有毛刺,或存在氣隙等缺陷,由于這些缺陷部位的場強非常集中,運行一段時間達到臨界場強后,產(chǎn)生局部放電,并發(fā)展為刷狀放電通道;

第二接頭設(shè)計不合理,但該型號接頭已通過型式試驗及預鑒定試驗,沒有理由表明其設(shè)計不合理,該原因可以排除。

綜上所述,導致預制件內(nèi)半導電層與硅橡膠接觸面產(chǎn)生的刷狀放電通道是由于接頭內(nèi)部存在缺陷。

其二,操作過程中導致接頭擊穿原因分析。

本次接頭故障是在220 kV環(huán)琴甲線操作合閘送電過程中發(fā)生,該故障電纜故障時合閘時錄波圖,如圖22所示。

從錄波圖可以看出,C相處于峰值時合閘。通過ATP仿真軟件計算可知,本次事故的系統(tǒng)過電壓最大值出現(xiàn)在終端站側(cè),而不在接頭故障點處。如果所有接頭質(zhì)量完好,本次故障不應在C相#16接頭處,說明C相#16接頭本身已存在缺陷。

其三,本次故障頭擊穿原因分析。

根據(jù)以上推斷,本次故障接頭存在缺陷,從解體的故障接頭可以明顯看到預制件內(nèi)半導電層與硅橡膠接觸面有刷狀局放通道,說明預制件內(nèi)半導電層與硅橡膠接觸面可能存在氣隙或毛刺等缺陷,在運行過程中界面產(chǎn)生局部放電,進而形成刷狀局放通道,屬于預制件質(zhì)量問題。合閘瞬間的過電壓加速刷狀局放通道擊穿,造成本次故障直接原因。同時,在該故障電纜合閘時錄波圖可以看出,C相剛好處于負峰值時合閘,使得該相合閘過電壓值達到極大值,加上本線路為220 kV長距離電纜線路,因此合閘時產(chǎn)生的極值過電壓是本次故障的間接原因。

3 ?預防措施

①盡可能在中間電纜頭安裝防爆滅火系統(tǒng);

②為保證進入隧道的工作人員人身安全,制定隧道補充管理要求(規(guī)定涉及的電纜線路需進行運行方式調(diào)整或較大負荷調(diào)整時,須通知隧道內(nèi)人員撤離);

③加強隧道內(nèi)電纜接頭局部放電帶電檢測,并開展“局放”在線監(jiān)測技術(shù)的研究;

④嚴格執(zhí)行對新建或新做接頭的110 kV以上電纜線路,盡量采用交流耐壓試驗,避免采用24 h空載代替耐壓試驗;

⑤為保證進入隧道的工作人員人身安全,進行智能巡檢系統(tǒng)的可行性調(diào)研;

⑥綜合國內(nèi)兄弟單位的運行經(jīng)驗與教訓,為防止類似事件發(fā)生,進一步開展長距離電纜線路及此類接頭的擊穿機理的研究。

參考文獻:

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