周君軍


摘要:內襟翼上一鈑金零件,結構比較復查,零件公差要求嚴格,采用無紙質圖紙、全部采用3D數模進行生產的項目,因此給生產及檢驗都帶來很多困難。本文主要闡述了檢驗模與零件外形線和孔位不協調的情況下,通過工藝分析,經過反復與工裝設計協商,改進模具結構,再進行試用驗證,以達到合格檢驗零件的目的,從而控制了零件生產過程的不合格品率,保證零件保質保量加工出來,為今后類似零件的生產積累寶貴的經驗。
關鍵詞: 外形線;孔位;檢驗模;改進;驗證
1.概述
內襟翼上的鈑金零件大致分為兩類,一類為連接角片,尺寸較小;另一類為加強肋,尺寸較大如圖1;這兩類零件在檢驗過程中,都存在著相同的問題,即零件與檢驗模的外形線、孔位不一致。為了解決這些問題,對工裝、樣板進行了復查,在確保制造依據無誤的情況下,對檢驗模進行了認真的分析。
2.對檢驗模進行分析、研究
2.1分析零件超差原因
因為零件只有數模,沒有二維圖紙和具體尺寸,要想直觀的去辨認根本不可能。為此,檢驗模進行了重新計量,計量結果顯示符合公差要求。據此分析,可能是因為公差的積累導致問題的所在,零件的制造公差范圍為±0.76,模具的制造公差為±0.25,如果零件取正差,檢驗模取負差,就有可能出現角片類零件外形超差,加強肋零件無法從檢驗模中取出,即使取出也容易劃傷零件的問題。經過以上的分析,基本掌握了問題的所在,進而解決問題。
2.2與工裝設計協商
通過以上的分析,了解到導致零件與檢驗模不協調的真正原因是公差的積累,為了避免公差超差,經設計同意,減小公差,增大精度要求,但無疑給工裝生產帶來了很大困難,過小的公差無法滿足工裝生產要求,導致工裝在交付時頻頻超差。因此,僅僅的減小公差還不足以解決問題。于是,經過與有經驗的老師傅、工裝設計、主管工藝科的討論決定更改檢驗模結構。
2.3合理的檢驗模結構
對這兩類零件的結構分析,檢驗模采取了不同的結構改進。角片類零件雖然改進前帶有躲避槽,但由于制造過程比較粗糙,無法完全打磨光滑,以致有細微的突起導致外形線不一致,同樣無法滿足要求。于是,采取了銷釘定位的方法,盡可能的減少與零件的接觸,以達到要求。加強肋零件,由于較長較寬、外形復雜,無法用銷釘定位,采取了檢驗模四周各留1mm余量的方法。不但解決了公差精度問題,也避免了零件難以取出、易劃傷的隱患。到此,檢驗模的改進結構大致確定。
3.對改進后的檢驗模實施驗證
經過理論上的分析、研究,大家認為準備充分,決定進行試驗驗證。角片類零件由于采用銷釘定位,與零件接觸面較少,零件外形線和檢驗模完全保持一致,加強肋采取檢驗模四周各留1mm余量用塞尺賽的測量方法同樣滿足要求,而且避免劃傷零件。
4.經濟效益
通過對首件進行試制生產,從生產效果來看,零件尺寸精度明顯改善,零件一次合格率達到100%,而且也改進了零件驗收的方便性及可操作性,達到了預定的目標。
5.總結
綜上所述,內襟翼零件的生產過程是一個復雜漫長的工藝準備過程。更改從頭到尾貫穿其中,在加上鈑金零件的手工操作的特殊性和裝配車間的一些裝配需求,生產中不可能像機械加工零件一樣精度十分準確。因此,檢驗模的合理結構就顯得更加重要,通過對零件加工工藝流程的認真分析,找出了優化工裝檢驗模的改進方案,通過試制生產,最終達到預期的效果。為以后的類似零件的加工積攢了寶貴的經驗。這就是我此次的心得體會,有些方面還不能一一列舉,總體感覺收獲頗多。