盧 軍
(中鹽安徽德邦化工有限公司安徽淮南232001)
無動力氨回收裝置在合成氨系統中的運用
盧 軍
(中鹽安徽德邦化工有限公司安徽淮南232001)
中鹽安徽德邦化工有限公司目前生產規模為年產150kt合成氨和450kt純堿。DN1400mm氨合成系統于2009年6月10日投入使用,與之配套的4臺液氨貯槽弛放氣采用無動力氨回收裝置回收氣氨。
無動力氨回收裝置工藝流程如圖1所示。

圖1 無動力氨回收裝置工藝流程
膜提氫尾氣經無動力氨回收裝置入口閥將壓力和溫度分別控制在≤1.6MPa和30℃,然后進入干燥系統,利用分子篩除去尾氣中的飽和蒸汽后,再進入第1熱交換器,與低溫氣體冷熱交換回收冷量后,溫度降至約-10℃進入第1分離器,分離所夾帶的雜質后,氣體進入膨脹機制冷。
液氨貯槽弛放氣進入第2熱交換器,氣體被低溫氣體(低溫弛放氣、低溫提氫尾氣及液氨蒸發潛熱)冷卻,溫度降至約-25℃進入第2分離器;分離出大部分氨后,氣體進入第3熱交換器,氣體被低溫氣體(低溫弛放氣、低溫提氫尾氣)進一步冷卻,溫度降至約-50℃進入第3分離器,分離出殘余氨;氣體返回第3熱交換器交換冷量復熱后去膨脹機,利用膨脹制冷原理產生低溫氣體。膨脹后的低溫氣體依次經過第3和第2熱交換器冷熱交換后,壓力控制在0.1MPa出系統,尾氣去吹風氣系統作為助燃氣燃燒。
第2和第3分離器分離出的液氨匯合后節流返回第2熱交換器進行蒸發吸熱,降低液氨貯槽來的弛放氣溫度。為更好地利用冷量,出第2熱交換器的氣氨再進入第1熱交換器,以冷卻膜提氫尾氣,蒸發后的氣氨最后去后續系統。
入裝置前弛放氣壓力:1.3~1.6MPa;
入裝置前提氫尾氣壓力:≤1.6MPa;
膨脹機終端出口壓力:≤0.1MPa;
膨脹機軸承氣壓力:0.6~0.7MPa;
膨脹機出口溫度:(-65±5)℃;
第3分離器溫度:(-60±5)℃;
膨脹機轉速:≤50000r/min;
尾氣出口氨體積分數:≤1.0%。
無動力氨回收裝置運行參數見表1。
開車過程中的注意事項:①用弛放氣緩慢向裝置內充壓,升壓速率為0.1MPa/min;待壓力接近1.0MPa時,開啟尾氣放空閥,膨脹機近路閥開啟約1圈,使裝置內氣體循環流動,并將弛放氣的壓力控制在工藝指標內;然后通過第2熱交換器進口引氨(引氨閥要緩慢開啟一點),觀察第2熱交換器熱流出口溫度及第2分離器的現場液位顯示情況,待其液位升至50%時,停止引氨,液位投入自調。運行一段時間后,待系統較穩定、第2分離器溫度降至-10~-15℃時,準備下一步膨脹機的開車程序。②開啟軸承氣,保持軸承氣壓力為0.7MPa。膨脹機的出口閥、中間分離器導淋閥開啟1圈,將近路閥開大,閥前壓力控制至最低,然后緩慢開啟膨脹機的入口閥,緩慢關小近路閥,觀察膨脹機的轉速,逐步關閉近路閥,保持閥前壓力穩定。當第3分離器進口溫度降至-25℃、第2和第3分離器都有液位時,全系統即可實現液位自調,進入操作監控階段。

表1 無動力氨回收裝置運行參數
日常操作中的注意事項:①隨著裝置轉入正常工作,膨脹機的進、出口溫度隨之下降,此時應保證膨脹機后溫度不低于-75℃,以免產生液滴而使設備受損。②緊急停車時,除應立即關閉冷端進氣閥外,必須注意保持軸承氣供氣壓力不低于0.50MPa至轉子停止轉動。③出現精過濾器元件阻力太大時,應用四氯化碳(或無水酒精)清洗鎳片,并用潔凈空氣吹干。④膨脹機開機送氣時,應先全開近路閥,將閥前壓力降至最低,再緩慢開啟膨脹機前閥,然后讓其他操作人員觀察膨脹機轉速,緩慢關小近路閥,適當緩慢增加膨脹機轉速直至運行正常。
噸氨弛放氣流量57m3/h,按120kt/a合成氨、液氨價格3200元/t計,每小時產氨15t,無動力氨回收裝置弛放氣處理流量為855m3,則日回收氨4.51t,折合日產生效益約1.5萬元。此項目總投資113萬元,3個月即可收回全部投資。
2014-06-26)