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貧瘦煤對Shell粉煤氣化過程積灰影響研究

2015-05-10 08:00:48閔文偉劉軍
天津化工 2015年6期

閔文偉,劉軍

(天津渤化永利化工股份有限公司,天津 300450)

1 引言

Shell(殼牌)干粉加壓煤氣化技術(簡稱SCGP)是當今世界較為先進的潔凈煤氣化技術,具有自動化程度高、操作安全、煤種適應性廣、單爐生產能力大、碳轉化率高、氣化氧耗量低、運轉周期長和環境效益好等優點,但SCGP氣化工藝由于其生產鏈長、工程量巨大、缺乏系統工程經驗,氣化裝置從設計、制造、工藝流程以及試車投產情況看,國內已開車的Shell煤氣化裝置運行也存在一定的不穩定性[1],主要表現為:氣化過程中產生大量飛灰,氣化爐操作溫度過高導致合成氣冷卻器入口合成氣溫度升高,高溫下飛灰具有一定的粘附性,誘發合成氣冷卻器發生沾污及陶瓷過濾器發生堵塞等問題,嚴重影響了煤氣化裝置的穩定、經濟和長周期運行。反應性差且灰含量較高的煤,會導致飛灰量增大以及飛灰含碳量增高等一系列問題。灰渣粘溫特性差帶來的排渣困難與堵塞問題。因此,無論是從經濟角度還是從技術角度考慮,煤種及飛灰的粘附沉積特性對氣化過程具有很重要的影響[2~5]。國內外學者對飛灰開展了大量的研究工作,但主要集中在飛灰基本性質、形成機理、粘附沉積機理方面研究。趙永椿,石正云等[6,7]研究飛灰的顆粒尺寸既決定于煤種和煤粉粒度,也與燃燒工況有關。煤種不同,飛灰顆粒中莫來石含量存在差異,氣化爐內溫度分布越高,越有利于莫來石形成。齊立強等[8]對燃煤飛灰化學成分隨粒度分布規律的試驗研究得出,SiO2含量隨飛灰粒度變細逐漸降低,Al2O3含量則隨著粒度減小而逐漸增加,Fe2O3含量隨粒度變細逐漸降低,而CaO和MgO的含量隨粒度變細有增加的趨勢。牛玉奇等[9]認為氣化爐操作條件(如負荷、氧煤比、激冷比的控制)、石灰石配比及煤質等都是合成氣冷卻器積灰的影響因素。李亞東[10]分析認為合成器冷卻器的積灰也與激冷溫度接近灰熔融溫度有關。激冷氣溫度過高時,激冷后的合成氣溫度接近灰熔點,飛灰雖然固化,但沒有失去粘性,會以結垢的形式粘附在中壓過熱器十字架或管壁上。反之激冷后溫度低于灰熔融溫度150℃時,飛灰就會失去粘性,可降低結垢的風險。盛新等[11]指出Shell氣化飛灰粘附程度與其微量元素以及顆粒比表面積有關。Rietema[12]指出飛灰顆粒之間的相互作用力與它們之間的接觸面積密切相關,顆粒之間較大的粘附力使其容易在受熱面上形成積灰。Umhauer等研究表明[13,14],含鐵氧化物和氧化鈣對飛灰的顆粒大其粘附特性具有較大影響。雖然眾多學者從不同角度對飛灰的形成和沉積粘附特性進行了研究,但從煤種特性對改善Shell氣化爐積灰影響的研究較少。本文通過研究貧瘦煤對改善Shell煤氣化過程積灰的影響,為煤氣化裝置工業生產提供技術指導和理論依據。

2 實驗原料及分析

本文選擇DTM、JYM、PSM(貧瘦煤)三種煤樣,首先對煤樣進行工業分析及元素分析;利用全自動量熱儀測定煤樣的熱值。利用荷蘭帕納科公司X射線熒光光譜儀對灰樣進行化學組成測定,測定結果如表1、表2所示。

由表2可知,三種煤樣的灰成分差別較大。PSM的硅鋁比最低,JYM、DTM的硅鋁比較高,均大于2.0。JYM的CaO含量高達20.08%,遠高于DTM與PSM。JYM的Na2O的含量也較高,為1.54%。此外,DTM與PSM的Fe2O3的含量均較高,分別為11.36%與8.72%。

表1 煤樣工業分析、元素分析和發熱量

表2 煤樣的灰成分分析數據

3 結果與討論

3.1 PSM煤對氣化爐積灰影響

天津渤化永利化工股份有限公司(原天津堿廠)引進的Shell粉煤氣化技術,于2010年8月份打通了各工藝流程并產出了合格產品。但是,在使用一種DTM煤(為設計煤種)和MM煤期間,飛灰易在合成氣冷卻器等部位發生沉積和粘附,嚴重影響了煤氣化裝置的穩定、長周期和經濟運行。2014年5月引用PSM煤后發現飛灰的粘附特性明顯得到改善。

由于負荷變化會對合成氣冷卻器出入口的溫度產生一定的影響,為了更好的對比引入了溫荷(溫度/負荷)。從合成氣冷卻器入口溫度(13TI0019)溫荷變化看,未摻燒PSM煤時溫荷的波動較為劇烈,大多數的點落于800℃以上,而摻燒PSM煤后溫荷的波動相對較為平緩,并且溫荷值相對未摻燒前略顯偏低。從合成氣冷卻器出口溫度(13TI0018)溫荷變化看,未摻燒PSM煤時溫荷的波動較為劇烈,多數的點落于400℃以上,而摻燒PSM煤后溫荷的波動相對較為平緩,并且整體溫荷變化呈現下降的,溫荷值相對未摻燒前略顯偏低。從以上的結果均可以看出,添加貧瘦煤后可以有效的改善合成氣冷卻器積灰現象,大大提高了氣化裝置的長周期平穩運行。

圖1 未添加PSM煤時燒失量變化趨勢圖

3.2 改善積灰原因分析

為了弄清楚PSM煤對改善積灰影響作用,分別從飛灰的燒失量、粒度分布、化學組成,表觀形貌分析進行闡述。

從圖1中看出,未添加PSM煤時飛灰燒失量較低,多數的點都落于1.0%以下,而圖2中添加PSM煤時飛灰燒失量相對較高,均在3.0%以上。觀察灼燒后的未添加PSM煤飛灰樣發現,灰樣都有燒結成塊的現象。觀察灼燒后的添加PSM煤飛灰,沒有出現燒結成塊的情況或只有輕微的燒結現象。因此,添加PSM煤飛灰燒失量高,顆粒形成的過程中炭黑顆粒被包裹形成較大顆粒,粘附性較未添加PSM煤時要差,對合成氣冷卻器起到沖刷作用,極大程度的改善積灰情況。

圖2 添加PSM煤時燒失量變化趨勢圖

從表3看出兩種飛灰的粒度分布存在明顯的差異性,未添加PSM的飛灰小于5μm小顆粒明顯高于添加PSM的飛灰,屬于較小的顆粒分布。從比表面積上看,未添加PSM的飛灰高于添加PSM的飛灰,

表3 飛灰的粒度分布

表4 飛灰的化學組成分析

飛灰的粘附性與組成飛灰本身的元素有直接關系,鉀、鈉、鈣、鐵具有生成網狀結構能力,使飛灰的粘滯度降低,與其他顆粒結合能力增強,隨其他元素在表面不斷帶走,鈣、鐵等元素得到不斷富集,則飛灰粘附性增強。從表4對比看出,未添加PSM的飛灰鐵含量、鈣含量、鉀鈉總和含量均比添加PSM的飛灰偏高,未添加PSM的飛灰硅鋁總和(73.85%)明顯低于添加PSM的飛灰(80.78%);從SR、B/A也可以看出未添加PSM的飛灰粘附特性強于添加PSM的飛灰。綜上可得:添加PSM煤后可以改善飛灰的粘附特性。較大比表面積飛灰容易發生團聚,進而粘附積灰。附大量的球形小顆粒;從圖4中看出,添加PSM的飛灰球形顆粒并未發生明顯改變,球形顆粒未發生熔融,從而改善了粘附特性。

從圖3中可以看出,未添加PSM的飛灰顆粒之間已經粘附在一起,并且部分球形顆粒的形狀已經發生改變,球形顆粒已經發生熔融,大顆粒上面粘

圖3 未添加PSM煤時表觀形貌圖

圖4 添加PSM煤時表觀形貌圖

4 結論

4.1 摻燒PSM煤后合成氣冷卻器入口溫度(13TI0019)和出口溫度(13TI0018)溫荷波動相對較為平緩,并且溫荷值相對摻燒前略顯偏低,添加PSM煤后可以有效的改善合成氣冷卻器積灰現象。

4.2 添加PSM煤后飛灰燒失量高,顆粒形成的過程中炭黑顆粒被包裹形成較大顆粒,對合成氣冷卻器起到沖刷作用,極大程度的改善積灰情況。

4.3 兩種飛灰的粒度分布存在明顯的差異性,未添加PSM的飛灰小顆粒明顯高于添加PSM的飛灰,且未添加PSM的飛灰比表面積高于添加PSM的飛灰,較大比表面積飛灰容易發生團聚,進而粘附積灰。

4.4 摻燒PSM的飛灰鐵含量、鈣含量、鉀鈉總和含量降低,硅鋁總和升高,減弱了生成網狀結構能力,使飛灰的粘滯度升高,與其他顆粒結合能力變弱,鈣、鐵等元素富集程度減緩,降低了粘附性;SR、B/A表征未摻燒PSM的飛灰粘附特性強于摻燒PSM的飛灰。

4.5 從表觀形貌看出,未摻燒PSM的飛灰顆粒之間已經粘附在一起,并且部分球形顆粒的形狀已經發生改變,球形顆粒已經發生熔融,大顆粒上面粘附大量的球形小顆粒;摻燒PSM的飛灰球形顆粒并未發生明顯改變,球形顆粒未發生熔融,從而改善了粘附特性。

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