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數控車床“程序暫停”故障維修一例

2015-05-08 09:13:38華北機電學校山西長治046000焦連岷
金屬加工(冷加工) 2015年16期
關鍵詞:指令程序故障

華北機電學校 (山西長治 046000) 焦連岷

“程序暫停”故障是指在程序運行過程中,非人為干預,由于某種故障原因造成不正常的“暫停”執行程序的故障現象。此種故障一般屬于“綜合性故障”,可由多種原因引起,既可能是由于硬件引起,也可能是由于軟件引起,或者是機械、電氣及數控系統本身,所以是難以處理的故障之一。該種類型故障的發生率雖然不是太高,但一旦發生,處理起來就比較“棘手”,在工作中筆者遇到一例,現和大家一同交流探討。

圖1 鋁件外圓車削零件圖

1. 相關背景

加工工件如圖1所示,沈陽華中數控(HNC-21T)CAK36S型車床,配有霍爾式四工位刀架,主軸采用變頻器調速,編碼器速度反饋檢測,進給伺服X軸、Z軸采用交流HSV-16-20驅動器驅動,機床近期運行狀態良好,并未發現有任何異常征兆。毛坯為直徑45mm棒料,材料為鋁,采用用90°外圓車刀進行加工。

2. 故障現象

按照圖樣尺寸及工藝要求,主軸轉速確定為500r/min,單方向背吃刀量1mm,粗車削留有加工余量0.1mm,采用G95(主軸每轉)方式進給,詳細的程序清單如表1所列。

表1 程序清單及注釋表

把程序輸入后進行檢查,確認無誤后轉入“自動”狀態運行,當運行到N25行(G71復合循環指令)語句時,光條一直停留于此行,加工“循環啟動”指示燈一直點亮,但程序不再向下執行,出現“程序暫停”現象。

3. 故障分析

首先從軟件方面著手考慮,尤其是所編制的程序本身是否合法、有效,符合規范要求,以及其中是否內插了“暫停指令”等;其次是考慮機床操作面板上的“程序暫停”鍵是否被誤按下,機械系統是否被卡死、電氣和數控系統本身是否出現故障等。詳細的原因分析及處理對策如表2所列。

表2 “程序暫停”故障原因分析及處理對策表

4. 排除過程

根據表2所示的分析的思路,按照以下步驟進行判斷:

(1)首先確定是否為程序原因。①核對程序語句,確定格式是否合法有效。由于是停留在G71語句行,所以重點核準該語句的合法性。參考編程手冊,格式:G71 U(Δd) R? P(ns)Q(nf) X(Δx) Z(Δz) F(f) S(s) T(t)。說明:Δd為切削深度(每次切削量);r為每次退刀量;ns為精加工路徑第一程序段的順序號;nf為精加工路徑最后程序段的順序號;Δx為X方向精加工余量;Δz為Z方向精加工余量;f、s和t為粗加工時G71中編程的F、S和T有效,而精加工時處于ns~nf程序段之間的F、S和T有效。注意事項:G71指令必須帶有P、Q 地址ns、nf,且與精加工路徑起止順序號對應;ns的程序段必須為G00/G01指令開始,即是直線插補或是點定位快速移動;在順序號為ns~nf 的程序段中,不能包含子程序。經過核對,正確無誤。②進行模擬加工測試。在機床上選定、設置好毛坯尺寸,顯示區域,進行模擬加工,結果未出現任何報警提示,一切正常。③在其他機床上進行運行加工測試。為了驗證是否為程序本身的故障,把該程序復制至其他同型號、同配置的機床,進行運行,結果運行情況良好,并未發現有任何錯誤及異常,至此,已經完全排除由于程序本身引起的故障。

(2)判斷是否為數控系統軟件存在故障。不是程序問題,確定是否為機床系統軟件方面存在問題。為了避免重新安裝系統的繁瑣,把同型號、同配置運行良好機床上的CF內存卡(存儲有系統軟件及PLC配置文件)拔下,裝入至該機床,重啟系統,運行程序,結果故障依舊。以此可以判斷:問題也不是在數控系統軟件本身。

(3)確定相關硬件是否存在問題。經檢查,機床“程序暫停”鍵并未發生“粘連”;轉換到“手動”狀態,按下X軸、Z軸正負移動按鈕,工作臺移動正常,這足以證明驅動器、機械傳動部分工作正常(并未出現機械部分被“卡死”等現象)。

(4)判斷程序與機床系統是否出現了兼容性問題。由于機床的硬件系統、軟件系統及應用程序都未找到故障原因,最后懷疑程序與機床的兼容性是否出現了問題,是否個別語句沒有被正確譯碼或是準確地得到執行?按照此思路,還是重新從故障程序入手。

既然程序暫停在復合循環語句,為了判斷該語句是否存在兼容性問題,先把和該語句相關的指令行(N25~N85語句行)進行屏蔽(或刪除),然后重新運行程序,結果能夠執行,看來問題就出現在被屏蔽(或刪除)的語句行中。為了找到具體是何種類型的語句出現了問題,決定先用簡單指令語句逐行替代,在N90行語句之前添加簡單指令語句“N88 G01 Z0 F0.1”,再次單步執行程序,結果故障現象再次復現,程序一直停留在該語句行,如圖2所示。

一條普通直線插補指令為何引起“程序暫停”?通過多次反復執行程序,觀察故障現象,最終發現:在執行N10行語句(M03 S500)語句時系統反應速度遲緩,光條在該語句行停留足足達2~3s之多,而且直觀感覺轉速明顯較低,與給定轉速(500r/min)不符,隨后系統執行后續程序,并最終停留在了N88 G01程序語句行。再仔細觀察屏幕,發現轉速S顯示為“零”,主軸在旋轉,而轉速顯示為“零”,這顯然有悖常理,以此可以判斷:速度檢測反饋環節存在故障。

(4)排除故障。確定了故障部位,對檢測環節的編碼器進行了全面細致的檢查,最終發現是聯接于數控系統的編碼器電纜束扎線卡子損壞,導致電纜線長期受重力拖拽而發生“褶皺”,拔下電纜線進行單獨測試,發現電源線已經斷路。更換電纜,重新安裝好后啟動系統,一切正常。

圖2 程序暫停運行畫面

5. 故障反思

在程序的開頭,程序采用的進給方式為G95(每轉進給),而當主軸轉速檢測環節(編碼器)損壞時,雖然主軸在旋轉,但數控系統接收到的信息是主軸“轉速為零”,所以經過數控系統運算下達的進給插補速度當然為零,這樣相當于數控系統一直在執行程序,但要到達目標坐標需要插補的時間卻是“無窮大”(始終未被執行完畢),造成“程序暫停”的假象。當然,數控系統執行G00快速點定位指令時,由于其速度是系統內部參數指定的,所以并不受影響。至于執行M03 S500指令程序反應延時和轉速較低的原因,是當系統輸出轉速信息后,要經過反饋檢測環節(編碼器)的檢測,隨后把當前的實際轉速信息回饋給數控系統,以便進行調整,但經過反復的查詢信息,始終未接收到反饋信號,程序的延時也就是數控系統反復查詢的時間(當然,系統并未編寫報警代碼);至于轉速較低,是由于給定的轉速信息是數控系統按理論數據計算出來的“空載理想”轉速,實際中經過驅動負載、傳動摩擦等環節能量會有所損失,轉速會降低,而由于檢測環節的失效,數控系統也就失去了調控能力。

6. 結語

“程序暫停”故障是眾多“頑固性”故障之一,由于故障原因涉及諸多方面,排查起來難度較大,但在本例中,如果能多注意觀察屏幕,還是不難發現有很多異常現象:程序執行到M03指令時會有明顯的停頓;主軸轉速與給定轉速明顯不符;尤其是主軸在旋轉而顯示的轉速為“零”等。如果盡早“捕捉”到了這些異常現象,是可以很快判斷故障部位的。當然,由于系統對主軸編碼器出現異常時未編寫相應的報警代碼,這對維修人員的維修思路或多或少會產生一些“誤導”,同時也是該故障具有一定“迷惑性”的原因。

本文所描述事例的“故障排除”雖然較為簡單,但旨在能夠從中學習和掌握故障排除的思路與方法。對于數控機床的維修應“膽大心細”,一方面要嚴格按照電氣控制原理圖的邏輯控制結構,遵循由“簡單到復雜”、“由表及里” 的原則去排查,同時也要注意多觀察,尤其是“故障現象”,其中蘊含了故障原因的諸多“蛛絲馬跡”,有待我們去發現、去發掘。只有這樣才能少走彎路,盡快鎖定故障部位,提高維修效率。

[1] 沈陽第一機床廠技術中心.沈陽華中數控系統CAK36S型數控車床電氣原理圖[E].沈陽:沈陽第一機床廠,2012.

[2] 武漢華中數控有限公司.世紀星數控裝置連接說明書[E].武漢:武漢華中數控有限公司,2010.

[3] 武漢華中數控有限公司.HSV-16交流伺服驅動系統說明書[E].武漢:武漢華中數控有限公司,2010.

[4] 武漢華中數控有限公司.世紀星車削數控裝置操作說明書[E].武漢:武漢華中數控有限公司,2010.

[5] 武漢華中數控有限公司.世紀星車削數控裝置編程說明書[E].武漢:武漢華中數控有限公司,2010.

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