王麗紅, 趙玉英, 董生權
(1.哈爾濱汽輪機廠有限責任公司哈爾濱 150046;2.哈爾濱艾瑞汽車排氣系統有限公司,哈爾濱150060)
我公司300 MW超臨界蒸汽輪機組高中壓轉子,經過力學計算,高壓輪槽部分需要設計成“T”型葉根結構。為了滿足葉片與葉輪裝配要求,設計者在高壓轉子輪槽“T”型葉根結構上設計了一個菱形鎖口槽,如圖1所示,這樣動葉片能夠順利從此菱形槽內裝入,由于“T”型槽被菱形鎖口槽破壞,最后一支末葉片T型無法固定在鎖口槽上,為了滿足葉片裝配固定要求,設計者在設計圖紙時在菱形鎖口槽兩側各加工出半個螺紋,并將葉片末葉T型根也隨之更改,在末葉片上與之對應處也加工出半個螺紋,將末葉片裝入后通過特制螺栓將末葉片與鎖口槽(即轉子葉輪)聯為一體,這就將末葉固定在轉子上。滿足了使用要求。

圖1 鎖口槽
公司在生產某一臺此型號機組高中壓轉子鎖口槽過程中,由于加工設備出現故障,Y軸發生偏移0.2 mm現象;造成此根轉子高壓其中一級鎖口螺紋加工出現錯位(即鎖口槽上螺紋距離鎖口中心線距離偏離圖紙要求),導致末葉裝入時,末葉片上的螺紋與轉子鎖口槽上的螺紋出現較大錯牙,如果強行將末葉片與葉輪鎖口槽上兩側特制螺栓同時裝入鎖緊后,末葉片發生扭轉,造成末葉片與其它動葉葉根、葉冠出現間隙,不能滿足設計要求,如圖2所示。

圖2 錯牙情況

圖3 葉冠間隙
經過多方專家多次論證,如果想解決此問題,方案僅有兩種:一是將鎖口槽上的錯誤螺紋加工掉,再在正確位置上重新加工螺紋,使其達到圖紙理論尺寸。二是測量出鎖口槽上錯誤螺紋的具體尺寸,再重新制造一只新的末葉片,將上面的螺紋按照測量出的數據進行加工,加工后再進行裝配,這樣也能滿足圖紙裝配要求。
第一種方案:如果將錯誤螺紋加工掉再重新加工,受到鎖口空間位置限制,如果將鎖口槽上螺紋加工掉,會造成T型葉根輪面厚度大量減薄,同時錯誤螺紋偏差僅在0.2~0.3 mm,加工掉錯誤的螺紋,新螺紋也沒有加工位置,因此此方案無法實施。
第二種方案:將葉輪鎖口槽上螺紋偏離中心的尺寸測出,反饋給葉片加工分廠,在加工葉片螺紋時按照此數據進行加工,方案可行。但此方案缺點是增加了重做葉片的周期,難點是由于鎖口槽螺紋距離中心線的距離是空間尺寸,其偏離尺寸難于測量。考慮到轉子生產制造成本價值千萬元,而且僅需要更換一只末葉片,同時現有的末葉片可以串用給其它同類型機組使用,因此必須要克服上述難題進行修復。
針對鎖口槽螺紋偏差測量進行深入研究,最終測量方法如下:
先在末葉片兩側各裝入2只動葉片,再裝入末葉片。并將末葉片上的兩側螺紋與鎖口槽上的螺紋通過特制螺栓鎖緊,這時末葉片實際狀態與圖紙理論位置會發生一定量的扭轉。其扭轉量與螺紋偏差距離成固定的幾何關系,再將兩側的葉片推靠緊末葉片,此時在末葉片與動葉片的葉冠上出現間隙(如圖3所示),測量葉冠之間的間隙,也就是葉冠節距處的一段弦長,并根據葉片長度,按照長度與弦長比例,通過轉換計算得出葉根處節距的弦長,此弦長即為出汽側鎖緊螺紋間的誤差。為了保證計算準確,按照此數值進行試制了1支工藝末葉片,工藝末葉片裝配后,螺紋咬合正常,葉冠處間隙達到圖樣要求。完全達到了設計要求。證實了此方法正確,制作了產品末葉片,進行了裝配,滿足了圖樣要求。
綜上所述,通過對出現問題的深入分析,制定了合理的工藝方案,解決了生產中出現的難題,降低了由質量問題帶來的經濟損失,保證了產品質量,增加了企業效益。