溫景輝 姜海雨

摘 要:綜采工作面運順布置著轉載機、膠帶輸送機等擔負煤炭轉載運輸的主要設備,設備配套應用的合理性直接影響采煤工作面的產量、經濟效益與安全效益。根據轉載機與皮帶機的配套關系,研制了液壓拉移皮帶尾裝置。該裝置的投入應用,實現了相應工作的安全高效,推動了井下生產。文章對液壓拉移裝置的設計原理及應用情況進行了詳細的介紹。
關鍵詞:液壓;拉移;皮帶尾;應用
1 問題的提出
鐵煤集團曉明礦綜采工作面在回采過程中,通常一個步距為800mm,每個原班采7-8刀煤,這樣轉載機相對于皮帶尾移動5.6~6.4m。礦規定綜采工作面每個原班縮一次皮帶尾。過去我們使用回柱絞車縮皮帶尾,在變電列車尾部預留一臺回柱絞車,絞車型號根據工作面順槽坡度而定。這種方式操作較簡便,但也易造成鋼絲繩反彈傷人,其它礦曾出現過此類事故,不符合集團公司相關規定要求。為此我們采用一種液壓方式來實現皮帶輸送機機尾的自移動作。
2 研制過程
2.1 裝置的主要構成
該設備的動力源是綜采工作面使用的BRW400/31.5型乳化液泵,執行元件由Φ140mm/Φ85mm/3000mm型液壓千斤頂2個、液壓雙向鎖4個、操縱閥1組、滑輪組10個及2條40m長的Φ17.5mm牽引鋼絲繩等組成。
2.2 構件的選擇
選定Φ140mm/Φ85mm/3000mm型液壓千斤頂作為執行元件,通過計算可知該千斤頂的推力為49噸,拉力為31.22噸。液壓千斤頂的缸體活塞腔固定座由400mm×350mm×40mm的鋼板制作并用M30的高強螺栓分別固定在轉載機的機頭處和起橋段中部的側面連接板對口處,用Φ50mm的銷子連接。液壓千斤頂的活塞桿前端固定了一對平行放置的動滑輪組,其尺寸是Φ220mm/Φ180mm/50mm滑輪之間并加有Φ90mm/Φ40mm/5mm的間隔墊相互間隔,以避免滑輪之間相互摩擦而產生阻力。在距離該動滑輪組的前端3500mm轉載機起橋對口處用MX30的高強螺栓固定了同樣的一對定滑輪組,見圖1(a)。其滑輪的裝配同動滑輪組一樣,轉載機的機頭傳動部下方處采用了焊接和用M36mm螺栓固定了一塊厚40mm的鋼板,在下面固定了同樣尺寸的導向單定滑輪,見圖1(b)。牽引鋼絲繩采用的是Φ17.5mm的多股細絲的鋼絲繩,牽引鋼絲繩的一端固定在轉載機起橋段定滑輪組的前端用Φ50mm銷子固定,然后通過動滑輪組和定滑輪組4次纏繞到達導向單定滑輪再連接到皮帶輸送機機尾處用Φ50mm銷子固定,為了防止液壓千斤頂活塞桿伸縮時前端的動滑輪組下墜和轉向以及刮、卡用12mm的鐵板制作了3600mm×220mm×240mm的導向筒并在外側每隔500mm鉆Φ50mm的觀察孔來觀察動滑輪組移動的情況,見圖1(c)。同時為了防止定滑輪組固定座鋼板彎曲在其后面加上小的液壓千斤頂缸拉拽以保證其強度。該裝置為轉載機身兩側對稱布置。
3 自移裝置的操作過程及工作原理
首先將轉載機機頭用兩側的液壓缸支撐起來與皮帶輸送機的機尾架保留一定間隙確保無卡、阻現象,然后執行液壓千斤頂的活塞桿伸出并推動固定在前端的動滑輪組一同伸出到最大行程3000mm,固定連接好皮帶輸送機機尾架,讓牽引鋼絲繩產生預緊力,然后液壓千斤頂活塞桿收縮牽引鋼絲繩通過各組滑輪將其皮帶輸送機的機尾前移。牽引鋼絲繩通過動滑輪組和定滑輪組4次纏繞,以達到液壓千斤頂活塞桿一次性收縮最大行程3000mm液壓千斤頂拉力為15.6噸而得到皮帶輸送機機尾向前移動12米的距離,從而達到移動的目的。
4 全行程液壓拉移皮帶尾裝置效益分析
以本礦S3408綜采工作面為例,該工作面使用全行程液壓拉移皮帶尾后可有效降低操作時間及作業人員數量。過去使用傳統的縮皮帶尾方式需至少5人作業,用時1小時,現在只需1人作業,用時0.5小時,每月按22個工作日計算,可多出煤11小時。且綜采工作面每天需要縮一次皮帶尾。以該工作面為例,切眼長度150m,采高1.6m,采煤機每小時開采1刀,截深800mm,噸煤利潤55元,則全年創效:11*150*1.6*0.8*1.65*55*12=230萬元,每年兩個工作面可創收460萬元。
過去每天縮皮帶尾需5個工時,現在每天只需1個工時,綜采工作面每個工時為43元,則每天可節支193.5元,每月按22個工作日計算,全年兩個工作面可節支:193.5*22*12*2=10.21萬元。
5 結束語
該項成果從安全、高產高效等方面綜合考慮,結合綜機設備的實際應用,進行了改造,符合集團公司及行業相關要求,同時也給礦帶來顯著的經濟效益與安全效益。