

前言
琿春礦業集團公司下屬煤礦每年井下掘進大量巷道,相應的需要大量錨索。以往加工的錨索浪費材料,日加工數量少,安全系數低。通過技術改進,所加工的錨索節約了材料,日加工能力得到擴大,安全系數顯著提高,令井下巷道頂板管理趨于正常。此種方法在琿春礦業集團公司得到了推廣,收到了良好的安全和經濟效益。
一、概況
琿春礦區2005年開始引進錨桿錨索聯合支護掘進巷道,每年需要加工錨索120000根。平均需加工錨索400根/日。
引進時錨索攪拌頭采取焊接加工法。①把錨索繩切割5cm短節,做焊接攪拌頭材料。②按技術要求錨索長度切割錨索繩。③每根錨索前頭對焊兩根短節形成叉型攪拌頭即可。短節前探長度1.5—2.0cm,該方法每人每天可加工錨索50根/工·日。錨索直徑∮17.8mm,理論計算焊接后錨索攪拌頭直徑∮26.5mm,直徑理論增加8.7m。實際焊接中,由于短節內錯或外錯誤差,錨索攪拌頭直徑增加8.7—15mm,實際直徑26.5—32.8mm。如圖1
二、采用焊接錨索攪拌頭加工的錨索井下現場使用狀況
焊接攪拌頭的錨索在井下經常出現攪拌頭直徑大于鉆孔直徑,導致錨索打不進去,其原因有2個:⑴琿春礦區屬軟巖頂板,頂板巖性不穩,并且存在滴水、淋水、涌水,經常出現鉆孔局部變形(漲孔等),導致焊接攪拌頭直徑大于鉆孔直徑;⑵錨索頭焊接短節時誤差稍大就導致攪拌頭直徑大于鉆孔直徑,錨索打不進去。工人無奈,只好想方設法再把焊接的攪拌頭短節處理掉,而沒有攪拌頭的錨索由于攪拌效果不好影響抗拉強度,降低支護效果,容易造成漏頂或冒頂事故;……